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連續重整裝置電加熱器結焦失效及結構改進

2019-09-11 12:18:28郭歷偉
設備管理與維修 2019年8期

郭歷偉

(錦西石化分公司,遼寧葫蘆島 125001)

0 引言

錦西石化分公司60 萬噸/年連續重整裝置采用美國UOP連續重整技術,2002 年1 月建成投產,2009 年9 月由60 萬噸/年擴能改造為80 萬噸/年。還原氣電加熱器是給進入重整反應器還原段的重整氫加熱的設備,由于重整氫純度僅為93%左右,有少量烴類攜帶,經常導致電加熱器管束結焦崩燒,平均每年更換加熱器管束1~2 次,嚴重影響重整再生系統的平穩操作,而且更換管束需要花費大量的維修費用。通過調研發現,國內煉廠不止錦西石化分公司重整裝置還原氣電加熱器故障頻繁,很多同類裝置也經常發生類似故障[1]。

1 還原氣電加熱器簡介

該連續重整裝置還原段電加熱器原為英國進口ELTRON Chromalox 產品,結焦崩燒后改為國產無錫博睿奧克電氣有限公司產品,后期改為揚州優珂電氣有限公司的管束。經常發生故障的是1#還原氣電加熱器,尺寸為Φ254 mm×3701 mm,功率246 kW,入口溫度171 ℃、出口溫度377 ℃,操作壓力0.85 MPa,介質為氫氣+烴。電加熱器UOP 工藝包結構要求及結焦部位見圖1。除加熱器管束距離尾端300 mm 左右中心部位巴掌大區域外,管束其他部位光潔無結焦,且很少發生加熱管崩燒失效情況[2]。

2 故障原因分析

2.1 結焦原因分析

氫氣不會發生結焦現象,電加熱的結焦燒損肯定源于氫氣中攜帶的少量烴類,但幾乎每次電加熱器結焦的部位總是發生在管束末端中心部位,而其他部位幾乎不結焦,值得深入分析[2]。

如圖1 所示,冷氫氣由電加熱器殼程入口進入,至加熱器尾部排出,介質氫氣從前至后逐漸加熱升溫,溫度由入口171 ℃逐漸升至末端377 ℃。由于管束末端介質溫度較高,能攜帶走的熱量較少,而加熱管內電流一致,加熱管前后單位表面加熱效率一致,加熱器末端中心部位受熱輻射較外沿管束更為集中,因此該部位溫度最高,結焦主要集中在此溫度最高部位。

圖1 電加熱器結構及結焦部位

通過有限元分析軟件進行加熱器熱分布模擬,得出的結論與分析情況一致,管束末端中心部位最高點溫度達到530 ℃(圖2)。

2.1 失效原因結論

通過上述分析,可以得出結論,電加熱器結焦的2 個必要條件:一是氫氣純度不高、攜帶少量烴類,二是要達到足夠的溫度。因此,如圖2 改造前熱分布模擬圖中,低溫的部位幾乎不結焦,加熱器管束結焦僅發生在管束末端中心的最高溫度部位,因此判斷,這個部位的溫度剛好達到重整氫中烴類結焦溫度[3]。

3 改進措施

3.1 增設氫氣膜回收提純PSA 裝置

氫氣純度不足93%~98.5%,攜帶少量烴類,是結焦的必要因素之一,國內很多重整裝置,采用氫氣膜回收提純PSA(Pressure Swing Adsorption,變壓吸附)裝置,來將重整氫純度提高至99.5%以上,以此來減少結焦介質,降低結焦概率,可以極大地延長加熱器使用壽命。但采用氫氣膜回收提純裝置提純重整氫純度的裝置,仍存在部分煉廠重整還原氣電加熱器結焦情況。而且,膜回收提純裝置投資約200 萬元,運行能耗和維護費用每年也需10 萬元左右。

3.2 電加熱器管束結構改進[4]

有限元分析模擬管束表面溫度,結焦部位溫度約600 ℃左右,而其他溫度不高(<500 ℃)的部位不結焦。還原氣加熱器共計36 根加熱元件,結構改進通過將其最中心10 根加熱元件末端縮短300 mm,減少改造前易結焦高溫部位的加熱元件密度,進而降低該部位局部熱力集中。改造結構見圖3,其中:①加熱元件60°排布,管間距25 mm,36 根加熱元件無備用,測量元件4 支,1#測溫元件與12#元件綁定,2#測溫元件與20#元件綁定,3#測溫元件與17#元件綁定,4#測溫元件與15#元件綁定;②7#—9#、14#—17#、24#—26#,10 根加熱元件末端縮短300 mm,單根功率6.44 kW,熱區2160 mm,冷區200 mm;③其與外圈26根元件,單根功率6.83 kW,熱區2360 mm,冷區300 mm;④加熱器總額定功率為242 kW;⑤升溫過程要慢,元件升溫速度不超過100 ℃/h;⑥DCS 設定值為220 kW,當達不到出口溫度時,按5%逐步調整,直到達到出口溫度。

圖2 改造前熱分布模擬圖

圖3 電加熱器改造結構

改造后有限元分析熱分布模擬圖見圖4。結構改造后,加熱器管束表面最高溫度僅為410 ℃,降低溫度近120℃左右,能完全避免電加熱器結焦燒損。僅在縮短加熱元件后功率由單根6.83 kW 將至6.44 kW,總計降低電加熱器功率3.9 kW,卻幾乎不影響加熱效率和效果。電加熱器結構改進不增加采購成本,也不會影響設備能耗。

圖4 改造后熱分布模擬圖

4 結語

綜合對比2 種改進措施,增設膜回收提純裝置提高氫氣純度,無論是投資還是運行維護費用都較高,而采取縮短加熱器末端中心加熱元件密度,降低局部高溫集中的方式,既不增加采購成本,又不增加運行維護費用,而且便于實施,能夠徹底解決電加熱器結焦燒損問題[5]。按60 萬噸/年重整還原氣加熱器計,每臺國產管束加熱約35 萬元,每年故障1~2 次,則每年平均可以節省費用約50 萬元。這種解決方案已由錦西石化分公司申請了專利。國內共計近200 套連續重整裝置,還原氣電加熱器結焦燒損的情況較為普遍,即使采用進口加熱器和膜回收氫氣提純裝置也不能完全避免。采用改進的加熱器結構,完全可以將電加熱器國產化且保障可靠運行,應用前景十分廣闊。

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