呂孟靜
(中國寶武鋼鐵集團寧波寶新不銹鋼有限公司,浙江寧波 315807)
氨氣在工業企業中使用極為廣泛,寶新公司3AP 機組由德國SUNDWIG 有限公司設計制造,是一條熱帶退火酸洗機組,用來加工AISI 300 系列、AISI 400 系列熱軋不銹鋼帶,鋼帶寬650~1350 mm、厚2.0~6.0 mm(±10%)。主要設備由開卷機、入口活套、爐子段、破磷機、拋丸機、酸洗段、出口活套、卷取機組成。其中酸洗段配應了2 套環保設備,分別為脫氮系統與酸再生系統,通過選擇還原反應從NOx中清洗廢氣,在熱交換器中,通過離開設備熱的已凈化過的廢氣間接傳熱的熱交換,加熱進入脫氮設備的原始廢氣,預熱后的廢氣通過燃燒器進行進一步的加熱,并且與氨水混合,然后導入反應室。反應室用蜂窩狀催化劑填充。因此,通過選擇的催化還原(Selective Catalytic Reduction,SCR),利用固體金屬氧化物催化劑將NO/NOx轉化成N2和H2O,從而達到廢棄的排放標準。
寶新公司使用的氨氣為瓶裝氨氣,采用一端為活接頭的金屬軟管與氨氣瓶瓶口相連(圖1)。分析認為,氨氣瓶口損壞的原因主要有2 個。
(1)更換作業頻繁,拆裝時間長、瓶口與軟接頭的螺紋易磨損,存在螺母打滑及介質泄漏的危險。
根據生產需求,每24 h 要更換12 瓶氨氣,安裝和拆卸時間分別為4 min,和2 min。更換氣瓶時軟管接頭內螺紋絲和瓶口外螺栓絲扣頻繁的拆裝配合后,會導致瓶口螺紋的最大直徑、螺紋的升角、螺紋的牙型角出現不同程度的磨損及損壞現象(圖1),磨損后就會出現接口密封不嚴介質泄漏。
圖1 瓶口螺紋磨損
(2)氨氣軟管在旋緊過程中容易打結,反復彎折后軟管本體易破裂。
氨氣瓶和輸送管的連接采用的軟管與瓶口對接,中間沒有任何過渡接頭,在拆裝時無論是瓶口墊片還是軟管都會直接受力,墊片容易隨力的方向變形,導致密封錯誤不嚴實,而緊固時也容易導致軟管打結本體破裂,加上更換的頻率過高極易發生泄漏(圖2、圖3)。
圖2 原軟管與瓶口連接
圖3 軟管打結
為了解決這種安全隱患,出于安全性及經濟性的角度考慮,自行設計了一種新型的氨氣瓶快速接頭。
該新型的氨氣瓶快速接頭由彎管、套管、固定框架、錐形頂絲4 部分組成(圖4)。
(1)在軟管與瓶口設計一根過渡彎管與瓶口相連,在拆裝過程中軟管不會隨著螺母一起轉動,消除了軟管受力而打結問題。
(2)設計的管套用于與瓶口定位,可有效防止彎管錐頭與氨氣瓶口錯位。
(3)設計固定框架,采用框架擠壓式固定,用錐形頂絲擠壓瓶口進行固定密封,在拆裝過程中墊片處于靜止狀態,不會出現墊片錯位以及瓶口螺紋磨損等問題。
(4)設計的錐形頂絲,用于擠壓瓶口的方形塊,密封墊片處于靜止狀態,通過調節頂絲的松緊度來實現瓶口的密封。
預組裝:將彎管有螺紋的一端與氨氣軟管固定(提前安裝后不再拆卸)。
安裝方法:將彎管放于固定框架內,再將固定框架放置在氨氣瓶使用口上,使彎管頂住使用口后順時針調節錐形頂絲將彎管頂緊,再開瓶口閥就能實現氨氣供應(圖5)。通過實驗驗證,安裝時間為1~2 min。
圖4 新型的氨氣瓶快速接頭
圖5 新型氨氣瓶快速接頭的安裝
拆卸方法:先關閉氨氣瓶口閥,再打開輸送管上的排放閥,卸掉軟管內的余壓,再逆時針松錐形頂絲就能快速的將固定框架拆除。通過實驗驗證,拆卸時間在1 min 以內。
通過新型的氨氣瓶快速接頭的使用,可操作維護性高,拆裝方便,縮短了更換作業時間,提高了設備的安全性能,保護了氣瓶的螺紋接口,降低了氨氣使用的危險性。自2013 年1 月至2015 年6 月投入使用后,未發生過瓶口螺紋損壞和軟管破裂等問題。