畢 勇
(山西中煤平朔能源化工有限公司,山西 朔州 036000)
我公司主要生產工業硝酸銨,副產品硫酸銨、LNG等,其生產裝置由1套300kt/a合成氨、2套180kt/a硝酸、2套200kt/a硝酸銨裝置組成。該項目是中煤平朔公司高標準循環經濟規劃項目之一,設計建設有生產能力600m3/h的除鹽水裝置,實現全廠工藝用水需求。除鹽水系統采用多介質過濾器+超濾+反滲透+混合離子交換器處理工藝。多介質過濾器設置在超濾前,滿足預處理降濁要求。
除鹽水系統多介質過濾器結構如圖1所示。多介質過濾器材質為碳鋼防腐,Φ3 204mm,高4 400mm,有人孔3個(上部人孔M1裝填樹脂用、下部人孔M2安裝檢查濾帽及出水情況用、中部人孔M3卸樹脂及內部檢修用)。
第127頁圖2為多介質過濾器內部濾帽頂部圖。每臺408個,縫隙0.2mm~0.3mm。
除鹽水裝置多介質過濾器系統,現場配置多介質過濾器10臺,殺菌劑投加裝置1套(材質PVC、H=0.7MPa、Q=50L/h計量泵3臺,材質PVC、H=0.7MPa、Q=115L/h計量泵2臺,材質 PE、V=1 500L計量箱1個)。中線式橡膠襯圈氣動蝶閥,PN 1.0MPa閥板304(DN200共20臺,DN125共20臺,DN80共20臺,DN40共10臺)。多介質過濾器采用單流道。原水提升水泵4臺(Q=300m3/h,H=45m,電機功率75kW,材質鑄鐵),板式換熱器2臺(冷媒為原水,熱媒為蒸汽,材質304),電動調節蝶閥1臺(PN1.0MPa,DN400,中線式橡膠襯圈,材質碳鋼),溫度變送器1臺(溫度范圍0℃~50℃,材質316),多介質反洗水泵2臺(Q=280m3/h,H=28m,電機功率37kW,材質鑄鐵)。

圖1 多介質過濾器結構圖(mm)
第127頁圖3所示,多介質過濾器[Φ3 204mm,填料無煙煤Φ(0.8mm~1.2mm),高400mm,石英砂Φ(0.4mm~0.6mm),高500mm、Φ(1.0mm~2.0mm),高200mm、Φ(2.0mm~4.0mm),高100mm]。
過濾器出力計算見式(1)[1]。

式中,Q為過濾器總的出力,m3/h;Q1為后續設備進水量要求,m3/h;V為每臺過濾器每次沖洗耗水量,m3;n為全部過濾器每天反洗總次數。

圖2 多介質過濾器內部濾帽頂部圖

圖3 多介質過濾器濾料裝填示意圖(mm)
過濾器總截面積計算見式(2)。

式中,F為過濾器計算總截面積,m2;W 為過濾器正常過濾流速,m/h。
過濾器臺數計算見式(3)。

式中,n為過濾器計算臺數;d為所選過濾器直徑,m。
每臺過濾器運行時間計算見式(4)[2]。

式中,t為過濾器運行時間,h;Ej為濾料截污能力,kg/m3;V 為每臺過濾器過濾層體積,m3;n1為運行臺數;g為進出過濾器水中懸浮物含量之差,mg/L;QD為單臺過濾器的正常出力,m3/h。
每臺過濾器每天反沖洗次數計算公式見式(5)。

由式(1)得出多介質過濾器總出力為861.3m3/h,脫鹽水現場安裝有10臺,設計每臺過濾水量80m3/h,10臺共計處理水量800m3/h,接近總出力861.3m3/h;多介質過濾器為接觸混凝過濾,濾速6m/h~10m/h,濾速取10m/h。由式(2)得出過濾器總截面積86.13m2,按處理水量800m3/h,濾速取10m/h,由式(2)得出過濾器總截面積80m2,過濾器Φ3 204mm,核算現場過濾器總截面積80.4m2,接近總截面積86.13m2;由式(3)得出過濾器總臺數10.7臺,脫鹽水現場安裝有10臺;由式(4)得出過濾器運行時間20h,由于原水為地表水,預處理無過濾裝置,來水中懸浮物含量高,經現場實際運行調試確定過濾器運行時間10h;由式(5)得出過濾器每天反沖洗次數1.3次,經現場實際運行調試確定過濾器每天反沖洗次數為2.4。
2015年3月多介質過濾器基礎澆筑完成,5月1日多介質過濾器罐體吊裝完成,6月12日開始裝填濾料,7月濾料裝填完畢。2015年7月20日生產水原水池開始調試進水,除鹽水系統于2015年9月份進入試車階段,9月14日管道沖洗,9月25日生產水泵開始向除鹽水原水池供水。9月18日多介質過濾器A-C沖洗完成。9月26日~10月3日,超濾C、反滲透B沖洗合格,產出合格水,產水電導率6.11μs/cm,10月10日開始對除鹽水裝置進行DCS組態,11月15日~1月30日除鹽水儀表自控系統(DCS)調試對點,調試設備。11月13日板式換熱器投入運行,混床B再生合格正常產水。2016年2月25日后除鹽水系統正常投運(手動)。
2016年3月除鹽水裝置預處理儀表順控系統開始做程序,6月除鹽水多介質過濾器時序控制程序完成,6月1日開始對多介質過濾器A/B/C進行順控調試。6月8日多介質過濾器A/B/C進行順控調試完成。多介質過濾器時序控制分10個執行步驟,分別是開機正洗、運行、排水1、排水2、氣反洗、靜置、水反洗、正沖、運行和停機,單臺多介質順控程序表見第128頁表1。
如表1所示,開機正洗5min,運行設備順序為排氣閥開、正洗排水閥開、進水閥開、原水泵開、殺菌劑計量泵開;運行12h(可調),出水閥開、進水閥開、排氣閥關、原水泵開、殺菌劑計量泵開;排水1用2min,排氣閥開、進水閥關、出水閥關、原水泵關、殺菌劑計量泵關、反洗排水閥開;排水2用2min,排氣閥開、反洗排水閥開、正洗排水閥開;氣反洗3min,正洗排水閥關、反洗排水閥開、排氣閥開、反洗進氣閥開;靜置1min,排氣閥開、反洗排水閥開;水反洗15min(可調),排氣閥開、反洗排水閥開、反洗進水閥開、過濾器反洗泵開;正沖5min,排氣閥開、過濾器反洗泵停、反洗進水閥關、反洗排水閥關、正洗排水閥開、進水閥開、原水泵開、殺菌劑計量泵開;運行12h(可調),進水閥開、出水閥開、排氣閥關、原水泵開、殺菌劑計量泵開;停機,排氣閥開、原水泵停、殺菌劑計量泵停、進水閥關、出水閥關、排氣閥關。調試期間根據實際需求水量及反洗用空氣量,調整進水手動閥、反洗進水手動閥、正洗排水手動閥、反洗用空氣手動閥在合適位置。

表1 單臺多介質順控程序表
多介質過濾器運行分兩個階段,2016年6月8日前手動運行階段(A階段),2016年6月8日后順控程序投運后自動運行階段(B階段)。系統開車A階段內多介質過濾器運行周期標定4次,分別為8、10、15、12h,反洗水量標定5次,反洗空氣量標定6次,排水1、排水2標定6次,正沖時間標定7次。由于A階段手動運行,操作頻繁,現場人員不能按時進行過濾器的反洗操作,出水水質較差。超濾運行效果差,進水壓力達0.3MPa,產水量衰減快,最小為160m3/h,產水SDI大于5,反滲透污堵速率快,清洗頻繁。B階段順控程序投運后,多介質過濾器、超濾及附屬機泵閥門等能夠按照程序自動運行,多介質過濾器產水水質穩定,超濾自動反洗運行,進水壓力穩定在0.2MPa以下,產水195m3/h,跨膜壓差下降,反滲透清洗周期延長,產水量及系統回收率較高,整個預處理運行平穩。
2016年6月8日前(A階段),多介質過濾器由于手動運行,不能實現按時對其進行停機反洗操作。圖4為2016年5月多介質過濾器進出水濁度數據,月最大進水濁度16NTU,月最小進水濁度9NTU,月進水濁度平均12.45NTU,月最大產水濁度9NTU,月最小產水濁度5NTU,月產水濁度平均6.6NTU。
2016年6月8日后順控程序投運后自動運行階段(B階段)。圖5為2016年7月多介質過濾器進出水濁度數據,月最大進水濁度16NTU,月最小進水濁度10NTU,月進水濁度平均13.1NTU,月最大產水濁度5NTU,月最小產水濁度2NTU,月產水濁度平均3.2NTU。

圖4 多介質過濾器A階段進出水濁度

圖5 多介質過濾器B階段進出水濁度
我公司除鹽水多介質過濾器,調試DCS順控系統投運正常,對運行周期、反洗步驟、反洗強度進行標定。使多介質過濾器運行工況得到優化,進水水質無大的變化情況下,產水濁度由手動運行(A階段)的月均6.6NTU,降至順控運行(B階段)的月均3.2NTU。提高了后續超濾和反滲透系統進水水質,超濾系統化學清洗由1次/月延長至1次/4月,反滲透化學清洗次數由1次/20d延長至1次/40d,節約了清洗藥劑,使生產成本降低,確保了裝置生產連續進行。