季 托,王 超,伍啟華,劉立強,張其昌
(濰柴動力(濰坊)鑄鍛有限公司,山東濰坊 261061)
我公司生產Y系列四缸輕型柴油機灰鑄鐵連體氣缸蓋,鐵水牌號HT280,單件毛坯重量45kg,年產量40000臺以上。其特點是壁薄、質量輕。本產品采用中頻電爐熔煉工藝,澆注溫度1410~1430℃。造型采用濕型砂造型工藝,一箱四件。上蓋底盤芯采用三乙胺冷芯盒制芯工藝,氣道芯及水腔芯采用覆膜砂熱芯盒制芯工藝。澆注系統為底注式。自供料以來,加工后經濕式氣密試漏檢驗,漏水缺陷廢品占總廢品數量比例90%以上。漏水部位主要集中在噴油器孔,經過電鏡觀察,確定漏水原因為縮松。
漏水位置主要集中在2、3缸噴油器孔(鑄件共4缸),占漏水總數的80%以上。該孔孔徑?30mm,在鑄件上不鑄出,形成結構熱節。經過鉆孔加工后缺陷暴露出來,加工后在內壁可以清晰觀察到灰色蜂窩狀孔洞。使用掃描電鏡觀察缺陷形貌(放大100倍),可以看到樹枝狀結晶組織,局部有疏松的空洞,可以確定為縮松缺陷。

圖1 統計漏水位置的柏拉圖

圖2 缺陷位置鑄件解剖后形貌(左側為缺陷位置,右側為放大圖)
缸蓋鑄件為薄壁鑄件,平均壁厚5mm,而噴油器孔處直徑30mm(該孔不鑄出),形成厚實的結構熱節,澆注后冷卻過程中冷速不均,缺陷部位最后凝固,因液相、共晶與固相收縮無法相抵,熱節部位比四周薄壁凝固晚,因此薄壁補縮后無液態金屬及時補縮,導致組織空洞出現[1]。

圖3 掃描電鏡觀察缺陷形貌(100×)
內冷鐵適用于薄壁有孤立熱節的中小鑄鐵件(如本文中所述的柴油機氣缸蓋),可以有效地控制鑄件的凝固順序,調整鑄件各部的冷卻速度,促成定向順序凝固或同時凝固。尤其是針對本鑄件澆注系統,難以用冒口直接補縮的情況。
內冷鐵材質一般選用與鑄件本體相同或相近的材料。生產驗證未選用本體材質,原因為鋼材價格低廉且進料渠道較多(參考多家柴油機鑄造廠,包括錫柴、天長缸蓋,鋼材冷鐵應用最為廣泛)。驗證選用材質為鍍錫鋼板,是使用冷軋鋼板經沖壓模塑性變形后電鍍錫獲得。內冷鐵對表面質量要求較高,表面不能氧化、銹蝕,因此電鍍錫以防止生銹。
內冷鐵形狀以簡單為宜。復雜形狀,如焊接定位翅等,可能帶來熔合不良等問題,而且冷鐵制作工藝復雜,焊接易變形,電鍍困難,生產效率低,尺寸控制難,進而導致價格昂貴。

表1 光譜儀分析內冷鐵材質 ωB/%

圖4 內冷鐵三維立體圖
內冷鐵形狀設計為中空帶缺口圓筒。厚度為0.8mm,其選擇是根據熱節圓大小確定,過薄起不到冷卻效果,過厚可能造成熔合不良、裂紋等;直徑根據砂芯孔徑,即熱節圓大小確定,稍大于砂芯孔徑,使用時插入砂芯孔中,因圓筒不閉合本身具有彈性,能夠撐住砂芯內表面,達到固定效果;長度以加工后不暴露為準;錐度及缺口角度起到避讓砂芯的作用。此外,缺口可以為砂芯提供排氣路徑,設計錐度也可起到方便下入的作用。

圖5 放入冷鐵后的組芯圖

圖6 實際應用照片

圖7 光學顯微鏡觀察金相(50×)
2.3.1 金相觀察
可以清晰觀察到鋼板輪廓,僅外表面部分熔化,與鑄鐵之間形成厚度為0.3mm過渡層(鋼板區域寬度0.8mm)。熔合良好,沒有微觀裂縫或氣孔。
2.3.2 硬度檢測
鑄件本體組織為珠光體+石墨,過渡層組織為珠光體,冷鐵組織為珠光體+鐵素體。使用維氏硬度機測量得出中間冷鐵區域270~279HV,灰鐵區域 206~230HV,過渡區域 240~260HV,冷鐵區域硬度較高,鉆孔過程中如果加工到可能出現打刀。
由此說明,內冷鐵的作用為加速熱節部位冷卻,使縮松缺陷的位置由熱節邊緣推向中心(甚至消除),進而在鉆孔后,去除縮松部位。此外,致密的冷鐵層及過渡層也可起到防止滲漏的作用。
目前解剖樣件雖熔合良好,但隨著日后澆注系統的改進、新工藝的應用等,可能會造成熔合不良,因此需要持續觀察。
此外,內冷鐵未完全熔化,如果組芯時安放位置稍偏,可能會有加工硬點。凝固過程中應力不均可能造成微觀裂紋等。
鐵液成分是影響鑄件品質的主要因素,當澆注鐵液碳當量下降時,鑄件縮松傾向加劇[2]。錫有穩定珠光體,促進石墨化的作用。本產品鐵水牌號為HT280,合金化工藝為Cu-Cr-Ni。適當提高硅含量,同時去鎳加錫,驗證一個批次(48臺),效果較好。
爐前孕育后會出現孕育衰退,為減少衰退現象,需要二次孕育。我公司使用硅鋯孕育劑,在澆注時隨流注入。有文獻指出,孕育效果越好,鑄件凝固時的縮松傾向越大。然而,孕育量過小,達不到孕育效果,自補縮能力差。經過多批次生產驗證,加入量控制在0.06%~0.08%。
碲是強烈的反石墨化元素,其熔點452℃,沸點1390℃,可使金屬液急劇冷卻,加快凝固速度,從而阻礙石墨化,細化晶粒[3]。
生產中涂刷碲涂料于砂芯圓孔周圍,調整涂料密度試驗多個批次,激冷效果均不明顯。觀察金相發現,涂刷位置出現明顯的過冷D、E型石墨層,但未出現碳化物(白口層)。分析原因為覆膜砂粒度細(50/100),碲涂料(固含量高,粘度高,滲透性差)不易滲入,涂掛層薄,難以起到激冷作用。碲涂料在本公司另一產品的冷芯上應用時,效果良好。
本產品采用平組立澆,因缺陷位置處于鑄件中部,難以增設頂冒口,只能增設側冒口。側冒口的補縮工藝在其他產品做過驗證,補縮效果不理想,分析原因為冒口頸形狀不合理導致的難以補入,即補縮通道不暢通,以及冒口模數小或壓頭小導致的補縮不足。
此外,目前澆注系統為底部注入,如果在噴油器搭子處開設內澆道,給清理澆道殘根帶來不便,而且對溫度場變化影響較大,可能影響鑄件冷卻條件,并進一步影響鑄件本體性能。
經過內冷鐵的應用及鐵水成分和孕育方式的控制,該系列氣缸蓋鑄件漏水率降低80%,效果顯著。
(1)內冷鐵對于解決鑄鐵件熱節縮松缺陷有良好的效果,其設計的主要原則為根據鑄件本體材料選擇材質,形狀需要綜合考慮冷卻效果、排氣、定位、熔合、成本等因素。應用中需要注意芯組內放置內冷鐵后,應盡快澆注,防止冷鐵上聚集水分導致鑄件產生氣孔[4],而且需要定期監控,解剖鑄件觀察內冷鐵與鑄件間熔合情況,避免日后工藝改動對熔合情況的影響。
(2)對于解決灰鑄鐵氣缸蓋縮松漏水缺陷,調整鐵水成分、增設冒口、優化澆注系統、涂覆激冷涂料等均為可行措施,具體采取哪種手段需要根據產品結構、缺陷位置、澆注系統的設計、型芯材料等鑄造工藝綜合考慮[5]。