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盾構四次近距離下穿北引干渠掘進參數控制方法

2019-10-09 12:30:58冼嘉和李悅民
中國設備工程 2019年16期
關鍵詞:施工

冼嘉和,李悅民

(中交第四航務工程局有限公司,廣東 廣州 510290)

1 工程概況

廈門軌道交通2號線東孚站~馬鑾北站—出入場線區間,區間隧道四線下穿北引干渠。東孚站~馬鑾北站區間隧道頂部與北引干渠底部的最小凈距為4.45m,與北引干渠相交段隧道埋深9.77~10.21m;出入線區間隧道頂部與北引干渠底部的最小凈距為1.87m,與北引干渠相交段隧道埋深7.12~7.23m。區間隧道下穿北引干渠相交長度約13m.北引干渠采用2 孔明挖矩形框架結構,單孔凈空尺寸為3.6×3.8m,結構全寬8.25m,全高4.5m,結構厚度為0.35m,采用C20 鋼筋混凝土結構,結構底為10cm 厚的C10 混凝土找平層+30cm 厚的砂石墊層,引水干渠內設計水深3.22m,每15m 設置一處伸縮縫,伸縮縫寬2cm,設中埋式止水帶。

2 地質水文情況

(1)地質情況。北引干渠位于的地層主要有<1-1>雜填土、<8-1-2>粉質黏土、<8-4>中砂、<11-3-3>凝灰熔巖殘積黏性土。東孚站~馬鑾北站—出入場線區間,穿越北引干渠位于的地層<11-3-3>凝灰熔巖殘積黏性土、<12-1>全風化凝灰熔巖。

(2)水文情況。區間下穿北引干渠周邊水位標高為1.58m,地下水主要為第四系松散巖類孔隙含水巖組,該含水層中地下水屬上層滯水或潛水,滲透性中等~較好,富水性一般~中等;砂層、卵石層場地廣泛分布,含水層厚度3~7m,地下水類型主要為承壓水,局部地段覆蓋層缺失轉為潛水,是場區內主要含水層和強透水層,水量豐富。

3 施工難點及沉降控制要求

(1)區間隧道頂部與北引干渠底部的最小凈距為1.87m,控制箱涵的穩定難度大。(2)在穿越段,沒有對北引干渠進行加固的條件,只能依靠調整盾構參數及加強施工技術來控制沉降。(3)盾構機4 次近距離下穿北引干渠,多次對地層擾動土體的應力疊加容易造成干渠的破壞,施工參數控制及干渠保護要求高。(4)沉降控制要求高。根據設計圖紙盾構下穿北引干渠,干渠的隆沉、位移和差異沉降需滿足以下要求:累計沉降≤20mm,變化速率≤2mm/d,差異沉降≤0.25%Lg,Lg 為管節長度15m/節。

4 建模計算分析

(1)計算模型及參數。采用FLAC-3D 有限元軟件進行數值模擬分析,土體選用摩爾—庫侖彈—塑性本構模型模擬,隧道結構、北引干渠選用彈性本構模型模擬。

(2)計算結果。計算模擬的施工順序:先東馬區間左、右線通過,然后施工出入場線區間左、右線。東馬區間左線通過后計算結果為:引起地表最大沉降為8mm,北引干渠的最大沉降為3.1mm。東馬區間右線通過后計算結果為:引起地表最大沉降為8mm,北引干渠的最大沉降為2.8mm。出入場線左線通過后計算結果為:引起地表最大沉降為10mm,北引干渠的最大沉降為5.1mm。出入場線右線通過后計算結果為:引起地表最大沉降為14.6mm,北引干渠的最大沉降為7.3mm。通過計算分析可知,盾構隧道施工完成后,地表累計的最大沉降為14.6mm,北引干渠累計的最大沉降為7.3mm,滿足設計要求。

5 掘進參數確定與過程控制

5.1 掘進參數確定

(1)設立試驗段。在距離北引干渠30m 處設立試驗段,在試驗段區域內施工過程及時采集刀盤進入影響區前、刀盤經過時、盾體經過時、管片脫出盾尾時、后期沉降5 個階段沉降的數據。根據沉降情況對盾構施工進行動態指導,及時調整施工參數控制地表沉降。根據隧道埋深、地質資料確定試驗段盾構掘進的相關參數,見表1。

表1 試驗段盾構掘進的相關參數

(2)確定盾構下穿掘進參數。通過試驗段在各階段的監測數據分析總結,試驗段的地表沉降最大值-9mm,盾構掘進參數對比方案中設定值有偏差。因此,以試驗段總結的數據,確定各盾構下穿北引干渠掘進的參數,見表2。

表2 盾構下穿北引干渠掘進的參數

5.2 監測點位布置

監測點布置以真實反應北引干渠的變形情況,通過數據處理信息反饋,為盾構掘進施工提供優化參數的依據,做到信息化施工。下穿主要影響區內每10~15m 布設一監測點,次要影響區域內每15~30m 布設一監測點。沉降監測點直接在北引干渠上布置測點。

5.3 盾構下穿掘進過程中控制

(1)保持土壓掘進。保持推進速度基本不變,調節螺旋機的轉速或出渣門的開度,達到控制出土量及保持土倉壓力值。

(2)連續快速通過下穿段。合理推進速度保證同步注漿的填充效果,提高推進速度減小刀盤對地層的擾動。

(3)渣土改良。穿越北引干渠位于的地層<11-3-3>凝灰熔巖殘積黏性土、<12-1>全風化凝灰熔巖,為確保盾構正常出土,使用優質的泡沫劑改善開挖面土體的和易性,使其排土流暢,減小刀盤扭矩,同時可在開挖面形成止水帷幕,更有利于土倉壓力控制,減小切口前方地面沉降。

(4)加強注漿控制沉降。根據試驗段數據及理論計算控制同步注漿量,以壓力、方量雙重控制,以壓力控制為主,保證同步注漿足量注入。

(5)提高停機保壓值。盾構下穿時采用土壓平衡模式掘進,土倉壓力結合試驗段取得的數據確定。每環掘進完成后,停機保壓時適當提高0.1~0.15bar,保證土壓力與開挖面的穩定。

(6)出土量控制。出土量采用量測渣土體積的方法來控制,根據試驗段得到渣土的松散系數及不同地段的密度,準確統計渣土改良注入方量,確定每環的出土量,在渣土箱上做好刻度計量每環實際的出土量,若出現出土量異常,要及時分析查找原因,同時加強地表監測。

(7)監控量測。盾構下穿施工期間,監測人員對地表土體隆陷及干渠變形情況進行監測,并做好監測記錄,及時繪制位移~時間和位移速率~時間曲線,對數據進行回歸分析,推算最終位移值,確定曲線變化規律,以數據指導現場施工,做到信息化施工。

5.4 盾構下穿通過后沉降控制

盾構下穿北引干渠通過后,根據地表監測數據發現下穿北引干渠段仍然有較小沉降。由于隧道頂距渠底距離小,為避免因二次注漿壓力過大對干渠造成隆起超限或破壞,現場利用管片增設的注漿孔采取少量多次,分散低壓的注漿原則,對下穿北引干渠沉降段進行補注雙液漿,以填充同步注漿漿液收縮的間隙,同時加快漿液的固結速度,壓力控制在2.5~3.0bar,有效控制了下穿北引干渠段后期的沉降。盾構四次下穿北引干渠后,地層變形趨于穩定,北引干渠累計變化量最大為5.9mm,未超出控制值,沒有出現任何滲漏水現象,北引干渠結構穩定安全。

6 結語

綜上所述,廈門軌道交通2 號線東孚站~馬鑾北站—出入場線區間盾構四次近距離安全順利下穿北引干渠,通過監控量測準確掌握北引干渠在盾構下穿施工中的變形狀況,通過同步注漿、二次補漿等輔助變形控制措施將變形控制在安全范圍內,為不斷地類似下穿施工提供了經驗。

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