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基于三維仿真系統延深礦井通風系統優化研究

2019-10-21 09:30:00袁建文汪光鑫鐘健民葉光祥
中國鎢業 2019年2期
關鍵詞:系統

苑 棟,袁建文,汪光鑫,鐘健民,葉光祥

(1.贛州有色冶金研究所,江西 贛州 341000;2.江西滸坑鎢業有限公司,江西 安福 343200)

礦井通風就是將地表新鮮空氣輸送到井下,稀釋并排出有毒、有害氣體和粉塵等,凈化作業面風質,保障井下空氣新鮮。目前,因經濟的迅速發展,物質資料需求不斷增加,金屬礦產資源消耗日漸增多,礦山逐漸轉向深部開采。鎢金屬資源在日常生活及國防工業中發揮重要作用,但因多數鎢礦山開采歷史悠久,淺層資源已開采結束,礦山轉入深部開采。受多方條件影響,部分礦山在深部開拓過程中,井下通風系統上下銜接不到位未能及時優化,使得井下常出現新鮮風量不足、污風循環等影響通風效果的問題[1],嚴重影響井下作業環境,威脅礦工身體健康,給礦井正常生產造成不利影響[2-3]。

高效、穩定、完善的通風系統,是確保整個礦井安全生產和穩定運行的基礎,對實現礦山可持續發展有深遠意義。因此,本文以某鎢礦山為工程實例,總結延深礦井通風系統在生產過程中存在的共性問題,應用3Dvent軟件進行通風系統研究,改造礦井通風系統工程,改善井下通風效果[4-5]。

1 延深礦井通風系統存在的共性問題

隨著采深延伸,開采范圍擴大,鎢礦山井下通風系統存在諸多共性問題,如通風網絡設置不合理,主扇風機與風網不匹配,構筑物設置不恰當或者不完善等[6],此類問題的存在,嚴重影響井下作業點通風效果。

1.1 井下通風網絡設置不合理或不完善

井下通風網絡合理規劃和布置是通風系統穩定運行的基礎,但礦井在實際生產中常存在下列通風網路問題,影響井下通風效果。

(1)因井下條件限制,深部中段存在邊采邊探問題,通風網絡缺乏整體布局,風流線路規劃不合理,深部中段風網與上部中段風網銜接性差,易造成整個通風系統新鮮風量不足。

(2)上部中段部分主要風井布置在采區內,因上部中段礦脈回采徹底,造成風井坍塌或被封堵,污風常通過上部中段采空區自由擴散排出到地表,但因采空區密閉不及時或者無法密閉,導致污風流中段反風至副井,造成井下有效風量率偏低。

(3)隨著深部中段作業面的不斷推進、延伸或生產規模擴大,產能的提升,深部中段規劃風網受原風路巷道斷面偏小挾制,風阻大增,為保證深部新鮮風量,勢必要刷大原有的巷道斷面或增大扇風機功率,增加投入成本。

1.2 風機與通風網絡不匹配

井下主扇風機與風網不匹配,常造成井下通風系統風流紊亂、風量不足等現象,從而影響井下通風效果。隨井下作業面的不斷推進、延伸或生產規模擴大,易出現風機通風能力與風網不匹配[7-8],而產生如下問題。

(1)主扇風機性能與通風網絡不匹配,使得主扇風機運行效率偏低,風壓和風量不滿足井下通風需求。

(2)受深部中段產能提升,主扇風機選型要與當下風網匹配,避免選擇過剩功率風機,容易形成大馬拉小車的局面,先天失配。

(3)風機串聯或并聯作業時,穩定性和可靠性一般會降低,使得井下風流存在一定的波動性。

1.3 風機機站優化不及時

受井下開采范圍擴大,采深不斷延伸,原有設計的主扇風機機站位置設置不合理,或是風機性能衰減,往往造成井下風流難以調控,深部中段風量嚴重不足,作業點新鮮風量不夠等問題。

1.4 井下通風構筑物設置不完善

通風構筑物的合理設置能有效調節井下中段風量分配,滿足中段風量需求,改善通風效果。但在實際生產中,因井下人員、運輸設備、爆破等因素影響,部分通風構筑物缺失或運行不當,從而產生一系列通風問題。

(1)通風構筑物管理不當。受井下設備運行或人員通行影響,通風構筑物(如風門)常處于開啟狀態,導致井下風流調控失效,造成井下風流短路,深部中段風量不足。

(2)井下采空區無法密閉或密閉不嚴,常出現漏風現象,造成風流短路。

(3)風機房風門密閉不嚴,風機內部風流循環,使得井下總風量不足,作業面通風質量差。

(4)回采結束中段常因某些原因,進風井石門處風門管理不當,未及時關閉,造成井下風流短路,影響通風效果。

1.5 自然風壓對井下通風的影響

自然風壓是一種受礦井地形、地溫以及當地氣候條件等因素影響而產生的能量,壓差大小受進回風井高差、井筒內外溫度差異等因素決定。通常情況下進回風井高差越大,風壓作用越大;風井內外溫差越大,風壓作用越大。一般夏季時,自然風壓阻礙礦井通風;而冬季時,自然風壓輔助礦井通風。因此,延深礦井在通風系統優化時,應充分考慮自然風壓對井下通風動力影響,優化通風線路,合理選取主扇風機。冬季時充分利用自然風壓,使其輔助風機做功,降低風機能耗;夏季時采取必要的抵抗自然風壓反作用而造成的井下風流紊亂、風量不足等現象的措施[9]。

2 通風系統優化方法

穩定的礦井通風系統是礦山安全有序高效生產的基礎,定期的通風系統優化是保障礦井風流穩定的前提。因此,科學、高效和合理的通風系統優化方法能使通風系統穩定運行,且在一定程度上,能實現節能減耗、降低通風成本的效果。

2.1 傳統的通風系統優化方法

(1)通風網絡優化。一方面,根據下井中段作業點以及其他需風點位置、中段回風巷位置、主回風井位置、機站設置位置、需風點風量等因素考慮井下通風網絡優化;另一方面,結合井下主要進回通風網絡不同實測點斷面尺寸、風速、風量、風質等參數,采用人工計算和經驗判別法,確定井下通風網絡是否滿足當下通風需要。綜合上述情況及相關參數,規劃礦井整體通風線路,中段間風網線路和采場風網線路等,原有風網布置合理且滿足井下通風,仍繼續利用,如布置不當,重新規劃布置合理的主回風井或中段通風天井,甚至主回風巷等,從而進一步優化完善通風網絡,使其與通風系統相匹配,滿足通風需求。

(2)通風動力優化。一是考慮通風動力系統與風網匹配,隨著作業范圍擴大或采深延伸,通風網絡的改變,首先考慮通風方式變化,結合礦井生產能力,及應用的采礦方法等,選擇合理的通風方式;其次風機機站位置選擇,根據當前回采現狀、通風線路布置、便于管理等因素,確定風機機站位置;二是考慮風機性能,判斷風機性能通常在現場對調查風機的4個基本參數:風量、風壓、功率和單臺主扇效率。根據已測定風機的性能參數,結合井下總需風量和全礦通風阻力,判斷主扇風機風能否滿足當前通風需求,如果不滿足,則可調節葉片安裝角或更換新風機等方法。

(3)通風構筑物優化。通常在實際生產過程中,井下通風構筑常因缺失或管理不當等原因,未能有效調控井下風流。首先回采結束中段進回風路進行及時密閉;其次調節風流的風門或風窗管理到位;最后機站風硐嚴格密閉,機站進出風門密閉嚴實。

2.2 基于3Dvent仿真軟件通風系統優化

3Dvent礦井通風仿真系統軟件,采用Hardy Cross(斯考德—恒斯雷法)算法進行迭代計算,其內置獨特的回路圈劃算法,迭代計算收斂速度快,滿足對大型復雜通風網絡的模擬,性能穩定可靠。實現復雜通風網絡解算,創建風機數據庫,自動計算巷道通風阻力,風機自動選型,通風系統風流調控,串、并聯風機設計等功能[10-11]。可適用于井下多風井、多機站通風系統優化,科學地完成通風系統風網優化、風機優選、機站布置等。

(1)風網優化。根據井下通風網絡,劃分風網節點,采集巷道、風路、風機、機站位置、進回風井原始參數等數據,建立3Dvent系統數據庫文件,風網進行模擬解算時,系統調用原始參數文件,創建井下通風系統模型,模擬井下實際通風現狀,計算并模擬各通風回路的風向、風阻、風量等,根據井下作業區并結合計算風阻,完成風網優選,實現通風系統優化。

(2)風機選型。依據井下需風量,設定風機機站風量,調用原始參數,3Dvent軟件能自動遴選與通風網絡相配的最優風機,并模擬出風機型號;自動計算各時期的井巷阻力,系統快速匹配最優風機型號,解決傳統風機選型困難的問題,極大降低風機選型的原始手工計算量[12]。同時,可驗證原始裝機點風機型號選用是否恰當,以及調節葉片安裝角度或是調整主扇安設位置是否得當,完成通風動力優化。

(3)風流調控。3DVent系統結合中段需風量可調節巷道風量,一是增阻調節,根據巷道斷面和控制風速,適用風窗還是風門,并自動計算出風窗面積,并確定構筑安裝位置;二是增壓調節,系統調用風機數據庫,自動匹配相應輔扇,并給出輔扇型號和相關工作參數,完成井下風流調控。

3 實例研究

3.1 礦山概況

某地下鎢礦山開采年久,現已回采多個中段,全礦主要有3豎井,2條斜井,若干風井,通風系統較為復雜,為滿足規劃產量,現延深三個中段。早期原來的中央進風兩翼回風的通風方式,轉變為目前中央進風單翼回風的通風布置方式,原井下通風系統劃分為東、中、西三個獨立通風區域。隨著上部中段回采結束,東區機站停機,中、西區通風系統在前期改造過程中劃分不明顯。目前因通風系統優化不及時,改造不到位等因素,造成井下通風系統存在諸多問題:

(1)井下總進風量不足。通過調查測定發現:240m中段至289m中段主風井,回風量僅為3.29m3/s,部分中段和井筒出現反風情況。主要原因是井下回風網絡不通暢,原通風系統上部中段回風井設置在采區,回采結束后受到破壞,造成下部中段風流無法正常排出,導致進風量嚴重不足。井下回風網絡阻力較大,因回風井或者回風巷道斷面偏小,尤其是240m中段到289 m中段回風井出口斷面僅3.47 m2。

(2)通風網絡不完善。隨著不斷向深部開拓,井下污風被排到上部289 m中段后,因沒有通達地表風井,而污風無法排到地表,僅靠空區自由擴散,沒有形成有效的通風網絡。又因部分主要中段回風井布置在穿脈或運輸巷內,布置位置不合理,容易造成新鮮風流短路或污風流串聯,例如-160 m中段308穿至-110 m中段307穿通風井。

(3)主扇風機裝置效率不高。井下主扇布置在140 m、90 m和-10 m中段,通過測定發現三臺主扇裝機效率分別為45.3%、54.3%、40.6%,綜合裝機效率為47.4%,低于規定70%,見表1。

表1 主扇測定結果Tab.1 Main fan measurement results

分析原因:通風線路較長,部分中段間通風井斷面較小,井下回風阻力較大,風機服務年限較久,140m中段和90 m中段機站風機服務20多年,風機整體性能下降,實測功率偏低;風硐的風門密合不嚴,存在漏風問題,也降低了風機效率。

(4)井下反風現象明顯。通過調查測定發現:1#主井反風量10.26 m3/s,2#副井反風量1.06 m3/s,3#主井反風量3.24 m3/s;-10 m及以上各中段都存在反風現象,風流從中段流向2#副井,反風風量見表2。

表2 中段反風風量Tab.2 Air reversing volume of the middle section

分析原因:井下回風網絡不暢,尤其是上部中段回風井回風能力受限,同時受井下空區影響,風流短路出現反風現象;受自然風壓影響,井下通風系統受季節性氣候變化影響較大,地面與井下溫差變化造成井筒自然風壓改變,5月底2#副井反風量為1.06m3/s,夏季最為明顯,8月中旬2#副井反風量為7.96 m3/s;主風機能力不足,無法克服整個系統通風阻力,中段負壓不足,造成中段回風能力不足;部分通風構筑物管理不當或者缺失,造成井下反風。

因上述通風系統存在的問題,導致礦井總進風量不足、風網不完善、風機效率偏低、風流反向等現象,造成井下作業面風量不足、粉塵濃度高、需風點環境差,嚴重影響礦工身心健康。

3.2 通風系統優化

結合礦山實際生產情況,制定如下優化方案,解決井下通風難題。

(1)明晰井下通風網絡。首先,提出掘進通達地表風井,在289 m中段掘進通410 m中段風井(見圖1),確保污風排出地表;其次,掘進深部中段-60 m至-10 m中段通風天井,確保深部-60 m以下中段污風進入-10 m中段回風巷;再次,疏通190 m中段至289 m中段主回風井,確保風路暢通;最后,根據回采順序,規劃中段回風線路。

圖1 通風系統圖Fig.1 Mine ventilation

(2)優化通風動力系統。調整機站位置,并更換新主扇風機;將原-10 m中段回風井處風機位置調整在-10 m中段主回風巷處,并將原K40-6-NO.17型號風機更換成DK40-6-NO.18型號風機,滿足深部風量需要,同時可恢復東區機站。

(3)合理設置通風構筑物。上部回采結束中段和主風井石門設置風門或密閉風墻;140 m中段機站風門密閉;結合回采順序,未打算回采備采作業面,及時密閉;強化通風構筑物管理。

根據上述通風系統優化技術方案,應用3Dvent礦井通風系統,進行仿真模擬和風網解算,驗證技術方案的可行性,同時實現風機優選,并模擬井下各風流線路風向、風阻和風量。調用系統解算數據庫,獲取仿真模擬井巷風量數據,給出井筒和主要中段風量,并進行通風評價指標對比,見表3和表4。

從表3和表4可以看出,優化后通風系統統總進風量顯著提高,各項通風指標滿足規程要求,方案施工難度小,且改造環節對生產影響較小。通過應用3Dvent系統優化軟件,有效解決了風機機站布置最佳位置選擇問題,而且能實現風機最優選型,一定程度節約風機能耗,同時提高了井下通風效率,改善井下作業環境。

表3 井筒和中段風量比較Tab.3 Comparison of air volume in wellbore and middle section

表4 通風指標對比Tab.4 Ventilation index comparison

4 結論

(1)應用3Dvent系統對通風系統進行優化研究,實現通風網路三維仿真模擬,計算收斂速度快,性能穩定可靠,能快速計算優化風網、機站位置和風機選型。且能對井下風網進增阻和增壓調節,適應因氣候變化而對井下通風系統的影響,有利于通風系統運行穩定。

(2)合理地設置通風構筑物和高效地管理能夠有效解決井下風流分配,通過調查發現,設置專職通風管理人員的礦井,井下通風構筑設施完備,且能充分發揮調節風流作用;反之,則其作用微乎其微。

(3)針對某鎢礦山通風系統研究表明,基于通風仿真軟件改造后的通風系統,有效解決井下風網設計不合理、風機與風網不匹配、風流紊亂等問題,保障井下通風風流有序性和穩定性,能為今后的通風系統優化提供一定指導意義。

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