摘 要:延遲焦化裝置工藝較為特殊,一方面是因為焦化油以及含硫污水中會攜帶焦粉,結合其產生原因以及運行環境分析,通過對應的優化技術以及焦化粉特點分析,最終保證了裝置的平穩運行。本次研究針對延遲焦化裝置運行的特點進行對應的分析。并分析了運用各種方法的優缺點,希望能夠對應單位改善延遲焦化裝置焦粉攜帶技術改革有幫助。
關鍵詞:延遲焦化;焦粉攜帶;技術分析
作為一種間歇性工藝技術,延遲焦化工藝在生產運行中要經過多項流程,包括氣體排查以及試壓、放水、除焦等流程。由于該工藝較特殊,結合焦炭在焦塔內部聚集,焦炭塔內部的積料位置會升高,當整個材料位置上升過快,內部出現嚴重起泡現象時,焦粉會從油氣頂端帶走,整個料面達到焦炭塔2/3距離時會停止放料。但油氣在運行中會攜帶一部分焦粉在分餾塔中。可見對延遲焦化裝置技術更新,有助于減少焦粉攜帶不利影響。結合研究分析,采取主要技術措施和方式有利于減少焦粉攜帶等問題。
1 焦粉攜帶威脅分析
1.1 沉淀問題
沉淀問題是焦粉攜帶的最關鍵問題之一,通過焦化餾反應,油分中的二烯烴會和不飽和烴統一發生化學反應,且細小的交鋒顆粒之間存在一定的吸附性,很容易產生聚合反應生產獨立的大分子化合物。這些有機的大分子化合物粘結在一起,很容易產生焦垢而形成堵塞設備。
1.2 卡住閥門
分析整個工藝流程,當焦粉進入換熱器時候,很容易會發生換熱器結垢問題,影響整個裝置的換熱效果。嚴重時候甚至需要停工清理,在整個裝置處理過程中,下游的酸性液體很有可能上升到汽提塔塔盤上方,造成對應的沉淀或者是堵塞現象,最終會影響整個裝置的長期運行。
1.3 催化劑問題
經過長時間的分餾處理,焦化反應堆很容易會形成結垢堵塞的問題,嚴重影響整個裝置的換熱效果,隨著下游的汽油加氫以柴油等問題,最終會導致催化劑表面問題,讓整個反應器的床層升高或者降低,會嚴重導致催化劑失去活性。
2 對于優化焦粉攜帶的技術措施分析
2.1 減少焦粉輸入
減少焦粉攜帶的最有效方式就是減少其投入量,提升延遲焦化的運行質量,按照加熱爐輻射運行以及爐出口溫度以及爐管注氣量改善,可以優化整個焦炭塔的塔頂冷油量以及對應的操作,改善焦炭塔內部的內焦層高度和氣流速度,對整個操作流程進行對應的優化分析。
2.2 利用反沖洗過濾方式
筆者建議使用反沖洗過濾器方式去除焦粉,針對過濾器常見的若干組并聯的過濾裝置組合,采用含焦粉顆粒運行中,若整個過濾器裝置的壓強差較大,且清潔原料以對應的過濾器運行質量存在問題,結合對應幾組的過濾分析,可以結合反沖洗方式處理組裝順序。
2.3 旋流分離方式
旋流分離方式針對的是離心沉降原理,在整個延遲焦化裝置運行中,多會存在冷焦水的除油處理,這種處理方式適合油品以及對應的含硫污水處理,其運用空間較為廣泛,也是一種新型的處理技術。但是小直徑處理方式會產生較大的離心力,這個為旋流器也適合微小顆粒。因此這種技術也廣泛運用到污水的焦粉處理中。
2.4 陶瓷膜過濾方式
陶瓷膜是一種耐酸性、耐堿性以及抗高溫較好的材料。其能夠經受反復高壓反沖在進行再生,可以借助陶瓷膜對整個裝置的細微分子進行過濾。且結合對應的研究分析證明,0.2μm的裝置能夠去除廢水中的大量焦粉,經過對應的處理后,可以將廢水中的焦粉進行對應處理。處理完后,采用表面活性劑或者是特殊的陶瓷膜清理,就可以實現對應的清理工作,保證整個處理質量,讓陶瓷膜能夠有效恢復。
2.5 絮凝沉降法除焦粉
作為一種工業化處理技術,絮凝沉降法除焦粉是武漢理工大學開發的一種焦化廢水除焦粉方法,采用陽離子型高分子絮凝劑、高分子助凝劑和破乳劑,化學藥劑與焦化廢水混合后,進行絮凝、沉降分離,焦粉沉入設備底部排出,與焦粉分離的焦化廢水進入緩沖罐,由提升泵提升到汽提裝置加工。值得注意的是,該新技術和陶瓷膜過濾法除焦粉目前還處于研究階段,且已見報道的研究不多,要實現工業化應用還需從提高陶瓷膜的過濾通量、開發簡單易行、清潔環保的再生方法等方面開展大量研究工作。
綜上所述,作為一種間歇性的工藝技術,延遲焦化工藝在生產運行中要經過多項流程,其中包括試壓以及放水、除焦等處理流程。焦粉攜帶嚴重干擾著延遲焦化生產以及運行,采用有效的處理方式,能夠保證下游裝置的平穩運行,在整個生產操作過程中,針對焦化粉的特點,做好焦炭塔的處理以及優化,能夠綜合焦粉的產生,能夠減少后續焦粉系統的運行問題。不過對應的陶瓷膜處理技術依舊還處于研究階段,較為流行的技術有自動反沖洗過濾器以及旋流分離除焦技術,最終保證含硫污水中攜帶大量的焦粉顆粒。最終在整個焦粉技術和方法使用中,提升旋流分離技術。
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作者簡介:
張大偉(1984- ),男,漢族,遼寧盤錦人,本科,助理工程師,研究方向:化工過程自動控制,精細化工。