馮濤 孫乾德 徐文濤
摘 要:為制絲梗柜增加定位進料功能,可以增強工廠生產的靈活性,提高生產效率。本文針對現有儲柜進料功能的局限性,運用STEP7-400編程軟件,通過定時器控制儲柜行車運行時間及運行方式,增加儲柜定位存料功能程序,可根據要求調整參數,實現將物料存在在儲柜指定位置的功能。對IFIX5.1控制軟件的VB腳本進行修改,增加監控界面操作按鈕,從而進行儲柜進料方式的切換。
關鍵詞:定位存料;STEP7-400;監控畫面;IFIX5.1;定時器
1 儲柜工作原理
儲柜鋪料車為條式布料。鋪料車在儲柜的導軌上作往復運動,將上道工序送給的物料逐層均勻地鋪撒在承料帶上。當鋪料車運動到儲柜一端時,安裝在鋪料車上的電控板感應到此端接近開關,電控柜接收到該接近開關發出的電信號,電控柜控制其實現反向,依次程序工作。儲柜存貯料達到一定厚度時,電控柜控制送料裝置換柜工作。需要出料時,依次起動耙軸減速機、輸送鏈帶減速機,將貯存的物料均勻排出。排出物料的速度可根據整線工藝要求,通過調整底帶減速機的轉速來調整速度。
2 制絲車間數據信息網
制絲車間數據信息網主要包含設備層、控制層、OPC Sever、監控層。設備層與控制層之間、控制層與OPC Sever之間、OPC Sever與監控層之間均可以進行數據的讀寫,從而對信息進行傳遞。如圖3即為制絲車間數據信息網傳輸圖。另外,數采部分與OPC Sever直接通信,互相讀寫數據,從而進行數據的采集,并通過數據庫oracle客戶端提供給用戶。
控制層與OPC Sever之間通信的控制網絡主干網,在制絲線控制系統中配置8臺SCALANCE X400交換機,分別安裝在葉片預處理段、片煙加料段、制葉絲段、摻配處理段、梗及梗絲段、加香儲絲段、香料廚房控制柜、中控室等的網絡柜內,各工藝段及單機電控系統主控PLC和現場操作站配置獨立的通訊網卡接入控制主干網,分別就近接入設置于現場網絡柜的SCALANCE X400交換機。
OPC Sever與監控層通過I/O服務器進行信息傳遞。在系統中共設置2臺I/O服務器,構成1組SCADA冗余服務系統,2臺I/O服務器配置SCADA? Server冗余選,一臺服務器出現問題后系統可以無縫切換到另一臺服務器繼續使用,保證監控系統和數據采集的正常工作。
在系統中配置1臺實時數據庫服務器,并在其系統中部署實時數據庫軟件,服務器通過監控網絡將從I/O服務器中采集到的PLC數據存入實時數據庫中,為集中監控和生產管理系統提供強大的實時/歷史數據平臺。一方面,實時數據庫服務器采集到的PLC數據為管控系統提供實時和歷史數據;另一方面,實時數據庫服務器可以接入企業局域網,為廠級管理系統提供實時、歷史數據。
2.1 項目實施方案
儲柜定位存料方案實施從三方面進行,分別是電控程序修改添加方面、中控數采及服務器的數據連接以及監控軟件的修改方面、最后是完成以上兩點后的現場試車。
中控程序方面,首先在葉線及梗線對應的服務器IGS中添加標簽,連通控制層與OPC Sever之間的通訊,并在IFIX數據庫中添加對應的變量,最后在IFIX監控軟件中添加定位/全柜切換按鈕,完成OPC Sever與監控層IFIX之間的通訊。
現場測試方面,需要先進行空車模擬生產,觀察儲柜行車運行狀況,是否滿足定位存料所需的全部條件。待運行無誤后,再觀察正式生產布料時的定位進柜效果,及時合理地完善儲柜定位進柜功能。
3 梗線電控程序修改與優化
對頂柜選擇定位存料時,行車按照設定電控程序進行動作。當行車從所選進料柜的柜尾向柜頭運行時,行車皮帶不轉動,物料持續均勻地縱向鋪在行車皮帶上。當柜頭光電管接觸感應行車,經PLC處理,行車換向從柜頭向柜尾運行,此時,行車皮帶開始轉動,皮帶上的物料均勻地鋪在對頂柜的前半段;在接觸到光電管并換向的同時,電控程序計時器觸發,開始倒計時,倒計時結束后行車再次換向,從柜尾向柜頭運動,行車皮帶不轉動,物料持續均勻地縱向鋪在行車皮帶上,直到感應到光電管再次觸發計時器。如此反復布料,即可完成梗線對頂柜的定位存料。
3.1不同工藝段間的通訊
制絲車間在葉線和梗線兩條生產線下,分有不同工藝段,例如梗預處理段、制梗絲段、摻配處理段等,各段均有自己的PLC。制絲車間部分儲柜處于不同工藝段銜接處,例如:梗二儲處于梗預處理段和制梗絲段之間。梗二儲進料屬于梗預處理段,而出料卻屬于制梗絲段。因而,設計全柜/定位存料程序,需要針對處于銜接處的儲柜,進行不同PLC之間的通訊處理。
4 現場測試儲柜定位存料功能
通過電控程序、中控網絡等設計,制絲車間儲柜已具備定位/全柜切換進料功能,需要現場試車,已確保定位存料的準確性,為正式生產作保障。測試階段,我們分為兩步驟,第一步為空車運行調試,第二部為正式生產進料。
對車間梗線13組對頂柜進行了空車運行調試。用工單傳帶生產路徑,線啟動后,切換各儲柜全柜/定位存料按鈕,并對儲柜行車運行狀態進行實時監控,最后對行車運行效果做出合理的評價。
通過上述空車運行調試,各儲柜全柜/定位存料功能正常,可完全滿足車間正常生產的需要。在接下來的生產中,開始實際生產進料調試階段。實時監測定位存料時,車間各儲柜進料效果。對于梗線定位存料,可以通過調整電控程序中行車自動換向定時器的設定時間,來微調儲柜定位存料時行車的布料長度,從而滿足生產的需要。
5 總結
儲柜定位存料豐富了生產安排的多選性,實現了小批量投產;在工藝方面,定位存料不僅保證了后工序的工藝流量,同時減少了物料在儲柜中的水分流失;定位存料縮短了摻配處理段的等待時間,大大增加了生產的靈活性;同時,定位進出料還可以節約儲柜電機的電能損耗,降低了車間的生產成本。
儲柜定位存料功能的設計,節約了由外協單位開發所產生的費用;整個設計實施過程中未購買任何設備,投入費用為零!儲柜定位存料功能研發的成功,是技術的創新,更是思維的創新,在行業內具有極高的推廣價值!
作者簡介:
馮濤(1987-),男,漢,重慶合川,本科,助理工程師。