999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

基于某殼體零件的薄壁環形件工藝方法研究

2019-10-21 16:10:14徐德凱
科技風 2019年17期

徐德凱

摘 要:本文針對某型號殼體零件在加工中出現的變形量大、同軸度難以保證等問題,對該零件結構特征、技術要求等進行研究。對已有工藝方法進行改進,合理調整加工過程中的裝夾方式及切削參數,并在零件精加工前增加人工時效減小內應力以控制零件變形。經實際加工,驗證了改進后工藝方法的有效性。

關鍵詞:薄壁環形件;機械加工;工藝方法

薄壁環形零件其自身剛性不足,在裝夾和加工過程中由于受力不均勻,易產生變形,導致最終尺寸超差、影響使用甚至產生報廢。[1]本文針對某殼體在加工中存在的此類問題,對薄壁環形零件的工藝方法進行研究,以提高此該零件的合格率。

1 工藝方法設計及存在問題分析

1.1 零件特點分析及工藝方法制定

1.1.1 零件特點分析

如下圖所示為某殼體二維圖。該零件長185±0.1mm,外徑最大處Φ1700-0.3mm、最小處Φ1440-0.2mm,零件最薄處單邊厚度為30-0.2mm,外徑與壁厚之比約為62,遠大于25,故該零件為典型的薄壁環形零件。

某殼體二維圖

該零件毛坯外徑Φ175mm單邊厚度50mm。毛坯料外徑最小和多單邊去除余量分別為2.5mm和15.5mm,去除量較小。而內徑最小單邊去除余量29.3mm,最多單邊去除余量44.5mm。即內徑去除余量程度約為外徑的2倍以上,內外余量分配不均勻必將導致加工時內外應力分布的不均勻,應力分布不均將使零件加工完成后存在變形的可能。同時,去除余量程度較大,遠大于零件壁厚,故該零件存在變形的可能性進一步增加。

為避免零件在加工過程中產生變形較大,需在加工過程中盡量減小切削力,同時減小進給量、多次進給,減小加工過程中產生的應力不均。

1.1.2 工藝路線制定

本文初步制定以下加工工藝方法,如表1所示:

表1 原工藝路線

車床卡盤具有自定心能力,為保障各段同軸度,裝夾方式首先考慮到使用卡盤裝夾。5工序為后序裝夾首先加工出一個精度較高的基準,由于該零件長度較長,故懸出量較長,為保證零件裝夾后的剛度,故5工序加工出的基準臺階長度較長,約為30mm。10工序加工時以5工序加工好的臺階為基準,粗車零件內外圓輪廓。掉頭后15工序以10工序加工好的外圓為基準,粗車外圓。

20工序以15工序中加工過的臺階為基準,按設計尺寸要求精車內外圓。掉頭后25工序以20精車后的外圓為基準,按設計尺寸要求精車外元輪廓。25工序裝夾后數銑加工沉頭孔及螺紋孔。

1.2 加工中存在的問題及分析

1.2.1 存在問題

零件加工完成后發現零件存在變形,同時該零件要求所有直徑同軸度Φ0.1,檢驗發現同軸度部分超差,尤其是Φ133.6+0.20mm、Φ144.40-0.2mm、Φ150.40-0.2mm等直徑較小處變形較大,精度難以保障。

1.2.2 原因分析

分析零件產生變形的部位后發現,零件變形可能由于零件厚度太薄,使用卡盤裝夾時雖然能保證零件中心軸與機床回轉軸一致,但該裝夾方式屬于點接觸,受力面積較小,受力部位壓強較大,不均勻受力使該零件易產生變形。加工結束后,卸下零件、夾緊力消失,零件變形恢復,導致加工后零件變形量較大。

同時,零件在夾持時懸出量較長,夾持部分需預留較長尺寸,25工序數車加工零件小半徑部分時,需將余量全部去除,導致該工序去除余量程度最大,去除厚度至少為16mm,產生的加工應力較大,故該過程零件易產生變形。

2 工藝方法改進及效果

2.1 改進后工藝方法

從1.2.2節中可知,零件變形量大的主要原因是裝夾方式不合理和余量分布不均勻,基于以上兩點,本文對該零件工藝方法進行改進,改進后工藝路線如下表2所示:

表2 改進后工藝路線

改進后的工藝路線從15工序開始改變,15工序將10工序夾緊臺階車去12mm厚度,使25工序中余量直接減少12mm。臺階減小后該零件在后序加工過程中無法使用卡盤裝夾,故采用壓板壓緊代替卡盤夾緊。

壓板壓緊時,為保證后序加工中零件中心軸與機床回轉軸重合,與機床貼合大面要與零件中心軸垂直,且對大面的平面度要求較高,為防止變形,在15工序后增加17工序人工時效,使零件內部應力盡量釋放。

人工時效后對定位面進行研磨,保證定位面精度。20工序數車加工時,首先用卡盤裝夾工裝,調整工裝回轉中心,然后使用壓板將零件固定在工裝上、加工零件內圓輪廓。工裝中心為一個與零件研磨面相配合的圓形凹槽,以研磨面和研磨面外圓面進行定位,間接保證零件中心軸與車床回轉軸的同軸度。

25工序使用卡盤夾零件大端外圓,精加工零件小端外圓。由于15工序已去除大部分余量,25工序去除余量為5.1mm,僅為改進前的三分之一。

2.2 改進后效果驗證

本文使用改進后的方法對該零件進行加工。結果顯示本文改進后的工藝方法能有效減少零件的變形量,保證零件的加工精度。但改進后的工藝路線由于增加熱處理和鉗工工序,加工時間增加較多,效率有所減小。

3 結論

針對某殼體零件在加工中出現零件易變形,各段同軸度精度難以保證的問題,本文對工藝方法進行研究,在此基礎上對原有零件加工時的裝夾方式和工藝路線進行改進,有效解決了零件變形變形量大和各段同軸度較低的問題,提高了產品合格率。

參考文獻:

[1]季明浩,孫達章.環形薄型零件加工工藝[J].上海海事大學學報,2008,29(1):49-53.

主站蜘蛛池模板: a网站在线观看| 91在线精品麻豆欧美在线| 国产最爽的乱婬视频国语对白 | 国产va欧美va在线观看| 久久公开视频| 一级做a爰片久久毛片毛片| 亚洲综合18p| www.亚洲色图.com| 91成人试看福利体验区| 伊人久久大香线蕉aⅴ色| 免费jizz在线播放| 精品综合久久久久久97超人该| 999福利激情视频 | 亚洲精品无码在线播放网站| 一区二区午夜| 国模极品一区二区三区| 日韩精品久久久久久久电影蜜臀| 玩两个丰满老熟女久久网| 国产自在线拍| 国产精品美女免费视频大全| 国产玖玖玖精品视频| 丁香婷婷综合激情| av午夜福利一片免费看| 无码免费的亚洲视频| 色有码无码视频| 国产成人综合亚洲网址| 色呦呦手机在线精品| 国产97视频在线| 亚洲,国产,日韩,综合一区 | 国产精品第页| 99精品国产自在现线观看| 亚洲大尺码专区影院| 亚洲精品视频免费| 日本久久久久久免费网络| 又爽又大又光又色的午夜视频| 中文天堂在线视频| 色妺妺在线视频喷水| 亚洲欧洲日韩国产综合在线二区| 国产H片无码不卡在线视频| 色老二精品视频在线观看| 青草娱乐极品免费视频| 欧美在线三级| 99无码中文字幕视频| 亚洲男人的天堂网| 亚洲国产精品日韩专区AV| 国产激爽爽爽大片在线观看| 亚洲二区视频| 国产一级在线观看www色| 久热精品免费| 亚洲国产欧美中日韩成人综合视频| 欧美日韩综合网| 制服丝袜亚洲| 天堂网亚洲系列亚洲系列| 精品国产香蕉在线播出| 在线播放精品一区二区啪视频| 免费一级成人毛片| 无码日韩人妻精品久久蜜桃| 国产精品久久久久久影院| 伦伦影院精品一区| 亚洲一级毛片免费观看| 91无码国产视频| 不卡无码网| 亚洲狼网站狼狼鲁亚洲下载| 國產尤物AV尤物在線觀看| 国产特级毛片aaaaaaa高清| 国产精品国产主播在线观看| 国产乱人伦AV在线A| 人妻精品久久无码区| 国产午夜不卡| 精品人妻无码区在线视频| 99久久精品免费看国产电影| 男女精品视频| 91亚洲精选| 欧美一级专区免费大片| 精品国产自在在线在线观看| 久久久久88色偷偷| 97久久免费视频| 免费一看一级毛片| 国产对白刺激真实精品91| 色一情一乱一伦一区二区三区小说 | 97av视频在线观看| 亚洲美女操|