王琇峰,洪銀聰,周正平,張福海
(1.西安交通大學(xué)機(jī)械工程學(xué)院,陜西西安 710049;2.中國(guó)核電江蘇核電有限公司,江蘇連云港 222000)
管道作為核電站工藝系統(tǒng)的重要組成部分,健康狀態(tài)關(guān)系到核電站運(yùn)行的可靠性。管道振動(dòng)問(wèn)題與旋轉(zhuǎn)設(shè)備的工作頻率有關(guān),還受管道材料、長(zhǎng)度、支吊方式、流體特性等因素影響,過(guò)大的管道振動(dòng)引起疲勞損壞,影響核電廠的正常運(yùn)行,造成重大經(jīng)濟(jì)損失。與管道連接的旋轉(zhuǎn)機(jī)械殼體振動(dòng)、流體脈動(dòng)、風(fēng)載荷等激勵(lì)源都可能導(dǎo)致管道振動(dòng),當(dāng)這些激勵(lì)源頻率和管道固有頻率接近時(shí),管道發(fā)生共振,振動(dòng)幅值急劇增加,加速管道疲勞損傷。減小激勵(lì)力或調(diào)整系統(tǒng)固有頻率是解決管道振動(dòng)問(wèn)題的常用技術(shù)手段。文獻(xiàn)[1]通過(guò)ANSYS 軟件得到火電廠給水再循環(huán)管道模態(tài)頻率和振型,結(jié)合實(shí)驗(yàn)測(cè)試對(duì)振動(dòng)最大點(diǎn)位置進(jìn)行約束加強(qiáng),明顯改善管系振動(dòng)狀況;文獻(xiàn)[2]通過(guò)ANSYS 軟件建立空調(diào)管路的有限元模型并進(jìn)行模態(tài)分析和諧響應(yīng)分析,通過(guò)調(diào)整管道結(jié)構(gòu),改變固有頻率避開(kāi)了管路共振;文獻(xiàn)[3]通過(guò)氣體壓縮站管道的模態(tài)測(cè)試和振動(dòng)分析,提出減小振動(dòng)激勵(lì)力的方案,達(dá)到減小管道振動(dòng)的效果。文獻(xiàn)[4]通過(guò)PRO/E 建模和ANSYS 模態(tài)仿真,發(fā)現(xiàn)空調(diào)管道系統(tǒng)的第四階固有頻率與壓縮機(jī)的激振頻率非常接近,發(fā)生共振,最終通過(guò)減小管道長(zhǎng)度和增加約束的方式使共振帶遠(yuǎn)離激勵(lì)頻率,改善振動(dòng)問(wèn)題。針對(duì)核電站主泵水導(dǎo)軸承冷卻出水管振動(dòng)問(wèn)題展開(kāi)故障診斷工作,綜合振動(dòng)數(shù)據(jù)和有限元仿真分析結(jié)果,提出改進(jìn)措施,最終成功解決管道振動(dòng)問(wèn)題。
國(guó)內(nèi)核電廠機(jī)組3#主泵在調(diào)試階段發(fā)現(xiàn)水導(dǎo)軸承冷卻水出水管道焊縫出現(xiàn)裂紋,出水管道結(jié)構(gòu)如圖1 所示。
對(duì)3#主泵出水管道焊縫裂紋修復(fù)后,發(fā)現(xiàn)運(yùn)行時(shí)該管道振動(dòng)幅值明顯高于相鄰主泵出水管道。為了解3#主泵水導(dǎo)軸承冷卻水出水管道振動(dòng)特征,在穩(wěn)態(tài)運(yùn)行階段對(duì)3#,4#主泵出水管道振動(dòng)實(shí)施監(jiān)測(cè),圖2、圖3 展示了3#,4#主泵在運(yùn)行階段監(jiān)測(cè)點(diǎn)垂直方向時(shí)域波形及頻譜,監(jiān)測(cè)點(diǎn)位置和方向定義如圖1 所示。
(1)3#,4#主泵出水管道振動(dòng)信號(hào)中具有明顯的198.8 Hz及其倍頻成分,其中198.8 Hz 振動(dòng)幅值最高。結(jié)合主泵葉輪葉片數(shù)為6 及主泵工作轉(zhuǎn)速約為994 r/mim 信息,可知198.8 Hz為主泵2 倍葉頻。
(2)3#,4#主泵水導(dǎo)軸承出水管監(jiān)測(cè)點(diǎn)最高振幅均出現(xiàn)在198.8 Hz,相應(yīng)頻率3#主泵監(jiān)測(cè)點(diǎn)垂直方向幅值達(dá)70.5 m/s2,明顯高出4#主泵對(duì)應(yīng)監(jiān)測(cè)點(diǎn)垂直方向幅值。

圖1 出水管道結(jié)構(gòu)示意圖

圖2 3#主泵監(jiān)測(cè)點(diǎn)垂直方向振動(dòng)數(shù)據(jù)

圖3 4#主泵監(jiān)測(cè)點(diǎn)垂直方向振動(dòng)數(shù)據(jù)
根據(jù)運(yùn)行階段振動(dòng)數(shù)據(jù)分析結(jié)果可知,與4#主泵相比,出現(xiàn)出水管道裂紋故障的3#主泵198.8 Hz對(duì)應(yīng)振動(dòng)幅值明顯偏大,是3#主泵出水管道振動(dòng)過(guò)高的主要原因,198.8 Hz 對(duì)應(yīng)主泵2 倍葉片通過(guò)頻率,管道振動(dòng)過(guò)大可能是2 倍葉頻激勵(lì)與管道結(jié)構(gòu)固有頻率耦合導(dǎo)致共振導(dǎo)致,下面通過(guò)管道模態(tài)測(cè)試驗(yàn)證此推論。
模態(tài)測(cè)試目的是得到出水管道的模態(tài)頻率,測(cè)試對(duì)象為3 號(hào)機(jī)組4 臺(tái)主泵水導(dǎo)軸承冷卻水出水管道,監(jiān)測(cè)點(diǎn)布置與運(yùn)行階段振動(dòng)測(cè)試的布置一樣,見(jiàn)圖1。3 號(hào)機(jī)組3#主泵出水管道監(jiān)測(cè)點(diǎn)垂直方向模態(tài)響應(yīng)的時(shí)域波形及頻譜分析如圖4 所示。

圖4 3#主泵監(jiān)測(cè)點(diǎn)垂直方向模態(tài)數(shù)據(jù)
整理3 號(hào)機(jī)組4 臺(tái)主泵監(jiān)測(cè)點(diǎn)垂直方向1000 Hz 內(nèi)固有頻率值,如表1。

表1 測(cè)點(diǎn)垂直方向固有頻率統(tǒng)計(jì)
結(jié)合運(yùn)行階段振動(dòng)數(shù)據(jù)和模態(tài)測(cè)試數(shù)據(jù)分析結(jié)果可知:①3#主泵水導(dǎo)軸承冷卻出水管垂直方向主要振動(dòng)頻率為主泵2 倍葉片通過(guò)頻率(接近198.8 Hz),且相應(yīng)頻率振動(dòng)幅值明顯大于4#泵;②3 號(hào)機(jī)組4 臺(tái)主泵監(jiān)測(cè)點(diǎn)垂直方向皆存在與主泵工作轉(zhuǎn)速2 倍葉頻接近固有頻率。其中1#,2#主泵高出2 倍葉頻約11.5 Hz,3#主泵該階固有頻率與2 倍葉頻偏差小于1 Hz,4#主泵小于2 倍葉頻約5.5 Hz;③3#主泵水導(dǎo)軸承冷卻出水管結(jié)構(gòu)固有頻率與2 倍葉頻激勵(lì)頻率過(guò)于接近,是導(dǎo)致運(yùn)行階段出現(xiàn)結(jié)構(gòu)共振并引發(fā)焊縫裂紋問(wèn)題的主要原因。
由模態(tài)測(cè)試數(shù)據(jù)可知,198.8 Hz 附近處的共振帶較窄,只要稍微調(diào)整出水管道的結(jié)構(gòu)剛度,使共振帶頻率上移或下移,避開(kāi)激勵(lì)頻率,即可顯著改善共振問(wèn)題,降低振動(dòng)幅值。
圖5 展示了出水管道的結(jié)構(gòu)。由圖5 可知,出水管道由多段彎曲短管通過(guò)管道接頭連接而成;由圖5b 可知,管道前端通過(guò)一固定在泵殼上的支架支撐;由圖5c 可知,出水管道下方有一段核島設(shè)冷水系統(tǒng)管道,而3#主泵出水管道中這2 個(gè)管道相互接觸。根據(jù)第二部分模態(tài)測(cè)試分析可知,管道結(jié)構(gòu)共振對(duì)應(yīng)的共振帶比較窄,可以通過(guò)調(diào)整出水管道的結(jié)構(gòu)剛度,使共振帶避開(kāi)激勵(lì)頻率,即可改善振動(dòng)問(wèn)題。針對(duì)管道實(shí)際結(jié)構(gòu),提出將圖5c中相互接觸的出水管道和核島設(shè)冷水系統(tǒng)管道挪開(kāi)的改進(jìn)措施,通過(guò)改變出水管道的約束條件,降低其剛度,達(dá)到改變模態(tài)頻率、使其共振帶避開(kāi)激勵(lì)頻率的目的。為更好的指導(dǎo)3#主泵出水管道改造工作,使其固有頻率避開(kāi)二倍葉片通過(guò)頻率,同時(shí)又不引入新的共振帶,利用有限元仿真手段對(duì)出水管道改造措施前后進(jìn)行模態(tài)分析,分析兩管道接觸移除前后的模態(tài)頻率和振型,評(píng)估改造措施的可行性。

圖5 出水管道結(jié)構(gòu)實(shí)物

圖6 出水管道三維建模
對(duì)管道尺寸進(jìn)行測(cè)繪,按1:1 的比例進(jìn)行有限元建模,三維模型如圖6 所示,其中圖6 模型右側(cè)管道上方還有后續(xù)的管道結(jié)構(gòu),根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)管道的布置可知,后續(xù)管道結(jié)構(gòu)復(fù)雜,且有較強(qiáng)剛度的約束結(jié)構(gòu),而本次模態(tài)分析主要關(guān)注的是導(dǎo)致裂紋發(fā)生處出水管道振型,建模過(guò)程暫不考慮后續(xù)管道結(jié)構(gòu),將其對(duì)出水管道的模態(tài)影響簡(jiǎn)化為對(duì)管道接頭的約束[5-6]。
將模型導(dǎo)入Workbench 軟件模態(tài)分析模塊,管道和支架材料設(shè)置為結(jié)構(gòu)鋼,管道支架管道之間有1 圈橡緩沖膠墊,材料設(shè)置為橡膠。出水管道模型由兩段管道通過(guò)管道接頭連接而成,管道接頭通過(guò)6 個(gè)螺栓進(jìn)行連接,根據(jù)實(shí)際情況將接頭與接頭的約束設(shè)置為6 個(gè)螺栓的固接約束;而管道支架處的橡膠與管道、支架之間的約束設(shè)置為有摩擦接觸,查閱機(jī)械設(shè)計(jì)手冊(cè),橡膠和鋼鐵摩擦系數(shù)設(shè)置為0.8,橡膠緩沖墊的建模如圖7a 中高亮部分所示;管道支架一端通過(guò)螺栓實(shí)現(xiàn)與橡膠和管道之間的約束,另一端固定在泵殼上,作固接約束;管道模型兩端的接頭處對(duì)6個(gè)螺栓接觸面作固接約束,接頭螺栓接觸面建模如圖7b 所示;根據(jù)圖5c 可知,核島設(shè)冷水系統(tǒng)管道位于出水管道的下方,當(dāng)2 管道接觸時(shí),將KAA 管道與出水管道之間的相互作用可簡(jiǎn)化為二者局部接觸面積的固接約束;當(dāng)二者不接觸時(shí),解除局部接觸面積固接約束,出水管道和核島設(shè)冷水系統(tǒng)管道接觸處建模如圖7c 中高亮部分所示。

圖7 出水管道三維模型局部圖
模態(tài)分析關(guān)注的是2 倍葉片通過(guò)頻率198.8 Hz 附近的模態(tài)頻率和及其振型,因此設(shè)置模態(tài)分析的頻率范圍設(shè)置為(90~500)Hz,取前8 階模態(tài)。將核島設(shè)冷水系統(tǒng)管道與出水管道接觸前后的模型模態(tài)分析結(jié)果整理成表格,如表2 所示。

表2 模態(tài)分析結(jié)果
由表2 可知,當(dāng)管道接觸時(shí),第5 階模態(tài)頻率202.3 Hz 接近激勵(lì)頻率198.8 Hz,而當(dāng)管道接觸移除后,距離198.8 Hz 最接近的仍然是第5 階模態(tài),對(duì)應(yīng)頻率為190.2 Hz,相對(duì)接觸移除前離激勵(lì)頻率更遠(yuǎn)。觀察管道接觸移除前后模態(tài)頻率和振型發(fā)現(xiàn),兩個(gè)模態(tài)分析結(jié)果中大部分模態(tài)振型相近,而管道接觸移除后各階模態(tài)頻率均有不同程度下降,這是由于管道接觸的移除使系統(tǒng)剛度下降,特別是豎直方向的剛度,而剛度的下降則會(huì)導(dǎo)致模態(tài)頻率的下降。接下來(lái)結(jié)合模態(tài)振型判斷第5 階模態(tài)是否為出水管道裂紋故障對(duì)應(yīng)的共振模態(tài)。圖8、圖9 展示的分別是管道接觸移除前、后第(4~6)階模態(tài)振型。

圖8 與KAA 管道接觸狀態(tài)出水管道模態(tài)振型

圖9 與KAA 管道不接觸狀態(tài)出水管道模態(tài)振型
為更好地描述出水管道各階模態(tài),根據(jù)圖7(a)右下角所示的坐標(biāo)系定義方向,其中沿管道支架方向?yàn)閅 方向,垂直管道方向向上為Z 方向,根據(jù)右手定則,定義垂直Y、Z 向?yàn)閄 方向。根據(jù)圖7 可知,出水管道和核島設(shè)冷水系統(tǒng)管道接觸解除前,4階振型為出水管道近端管道和支架共同的振型,沿Y 向作來(lái)回?cái)[動(dòng);5 階振型為出水管道近端管道沿Z 向上下擺動(dòng),該振型在管道支架和裂紋產(chǎn)生處之間一段管道振動(dòng)明顯大于另一端;6階振型為管道接頭的局部振型,該振型不會(huì)引起出水管道振動(dòng)加大。根據(jù)圖8 可知,出水管道和核島設(shè)冷水系統(tǒng)管道接觸解除后,4 階振型不變,為出水管道近端管道和支架共同的振型,沿Y 向來(lái)回?cái)[動(dòng);5 階振型為管道整體和管道支架共同的振型,沿Z 向作上下擺動(dòng),該階振型可視為接觸處固接約束解除后,原本的振型振動(dòng)傳遞至整個(gè)管道系統(tǒng)所致;6 階振型仍為管道接頭的局部振型。
通過(guò)主泵運(yùn)行階段振動(dòng)數(shù)據(jù)分析結(jié)果可知管道共振激勵(lì)頻率為198.8 Hz,綜合出水管道與核島設(shè)冷水系統(tǒng)管道接觸約束解除前后模態(tài)測(cè)試和仿真分析結(jié)果,確定第5 階模態(tài)為引發(fā)出水管道裂紋產(chǎn)生的共振模態(tài)。出水管道與核島設(shè)冷水系統(tǒng)管道接觸約束解除前,第5 階模態(tài)頻率為202.3 Hz,主泵2 倍葉頻(激勵(lì)頻率198.8 Hz)落在第5 階模態(tài)共振帶內(nèi),引發(fā)出水管道結(jié)構(gòu)共振。當(dāng)出水管道與核島設(shè)冷水系統(tǒng)管道接觸約束解除后,出水管道的約束剛度降低,模態(tài)頻率降低為190.2Hz,相比改造前較好地避開(kāi)激勵(lì)頻率,同時(shí)改造后在198.8Hz 流體激勵(lì)頻率附近沒(méi)有出現(xiàn)新的共振帶。
結(jié)合有限元模態(tài)仿真分析結(jié)果,廠里確定了解除出水管道和核島設(shè)冷水系統(tǒng)管道接觸方案。該方案實(shí)施后,3#主泵出水管道振動(dòng)幅值明顯下降,焊縫疲勞裂紋隱患得以消除,證實(shí)2 倍葉頻與管道結(jié)構(gòu)共振導(dǎo)致出水管道振動(dòng)幅值過(guò)大的推論,同時(shí)也印證了有限元模態(tài)分析結(jié)果的準(zhǔn)確性。
針對(duì)國(guó)內(nèi)核電廠3#主泵冷卻水出水管道焊縫裂紋問(wèn)題,通過(guò)運(yùn)行階段振動(dòng)數(shù)據(jù)和停機(jī)階段模態(tài)測(cè)試數(shù)據(jù)分析,推斷該問(wèn)題系主泵轉(zhuǎn)子2 倍葉片通過(guò)頻率激發(fā)的管系結(jié)構(gòu)共振所致。通過(guò)有限元模態(tài)仿真分析,確定出水管道結(jié)構(gòu)共振系出水管管系第5 階模態(tài),共振導(dǎo)致的交變應(yīng)力,引發(fā)焊縫疲勞裂紋。通過(guò)管道局部結(jié)構(gòu)改造實(shí)現(xiàn)固有頻率調(diào)整,成功解決管道共振問(wèn)題。
由模態(tài)測(cè)試數(shù)據(jù)和有限元仿真結(jié)果可知,主泵水導(dǎo)軸承出水管道由于其長(zhǎng)徑比大,結(jié)構(gòu)復(fù)雜,由多段彎曲管道連接而成等結(jié)構(gòu)特性,模態(tài)頻率分布較廣且振型復(fù)雜,對(duì)管道約束狀態(tài)敏感。核島內(nèi)存在大量類似主泵水導(dǎo)軸承出水管管道,建議在安裝、檢修過(guò)程中對(duì)約束條件加以規(guī)范,避免管道約束狀態(tài)偏離設(shè)計(jì);同時(shí)建議在設(shè)備運(yùn)行前開(kāi)展管道結(jié)構(gòu)模態(tài)測(cè)試,確保結(jié)構(gòu)固有頻率避開(kāi)主要激振頻率,預(yù)防管道裂紋問(wèn)題。