劉志杰
(山西云時代太鋼信息自動化技術有限公司,山西 太原 030003)
太鋼不銹鋼立式板坯連鑄機始建于20 世紀80年代中期,分別于1999 年和2004 年對相關設備和控制系統(tǒng)進行了改造升級,托輥傳動系統(tǒng)一直沿用2004 年改造時的西門子6SE70 變頻調(diào)速系統(tǒng)。該系統(tǒng)目前穩(wěn)定性明顯降低,故障率明顯增高,并且由于西門子6SE70 系列產(chǎn)品的停產(chǎn),備件缺貨嚴重,費用也比較昂貴。通過對托輥舊傳動系統(tǒng)6SE70 升級為西門全新一代變頻傳動技術S120 的應用,使連鑄機生產(chǎn)水平邁上一個新的臺階。
立式板坯連鑄機主要由大包及大包車、中包及中包車、結晶器及振動裝置、引錠裝置、二冷段噴淋系統(tǒng)、38 號39 號40 號拉矯托輥系統(tǒng)、一次火焰切割機、卷揚系統(tǒng)、二次火焰切割機、噴號機器人等組成。
加熱成液體的合格鋼水裝在大包中,由大包車拉運至中包車上方,并把鋼水倒入中包中,中包中的鋼水經(jīng)管道進入結晶器。結晶器是連鑄機的核心部件,結晶器通過振動裝置的振動及一次冷卻使鋼水形成板型外殼,經(jīng)引錠裝置、拉矯托輥牽引并由二冷段噴淋水完成冷卻形成凝固板型。一次火焰切割機將板坯按定尺設定切割為板坯塊,接坯小車接住板坯后,通過卷揚斜出坯系統(tǒng)將切割后的板坯輸送至傳輸輥道,然后送至二次火焰切割機,根據(jù)訂單需求必要時進行二次切割。最后經(jīng)噴號機器人噴號后由天車吊裝入庫,完成全流程連鑄坯生產(chǎn)過程[1]。立式板坯連鑄機生產(chǎn)過程流程如圖1。

圖1 立式板坯連鑄機生產(chǎn)過程流程圖
針對38 號39 號40 號托輥傳動系統(tǒng)舊設備備件停產(chǎn),系統(tǒng)運行時間長導致電氣線路老化,故障率高,維護資料不全導致維護困難等問題,此次傳動改造包括以上系統(tǒng)柜內(nèi)主要電氣設備進行重新選型設計,通訊電纜、動力電纜、控制電纜分別敷設防止電磁干擾,控制系統(tǒng)分別獨立設計,各個系統(tǒng)控制參數(shù)完全優(yōu)化,托輥和卷揚整流單元和逆變單元關鍵參數(shù)通過Profibus-DP 總線由PLC 進行控制和監(jiān)控,控制方式采用帶編碼器的閉環(huán)矢量控制方式,托輥轉速根據(jù)拉坯速度計算之后通過通訊給定,斜出坯速度控制和轉矩控制根據(jù)工藝邏輯自動切換,強大的、 圖形化的調(diào)試軟件STARTER 和高級面板AOP30 便于調(diào)試和故障排查,熱試車前電機分別進行靜態(tài)和動態(tài)識別,有效提高設備動態(tài)性能和控制精度。托輥系統(tǒng)由托輥整流單元,托輥逆變器、輸入電抗器、輸出電抗器、熱繼電器等設備組成。托輥整流單元輸出直流電壓,通過直流母線下帶3 臺書本型逆變器,每個書本型逆變器拖動兩臺異步電機。除40 號電機帶1 個編碼器外,其余都帶兩個編碼器,其中一個將速度值給變頻器,另一個給PLC 系統(tǒng)計算坯長。
控制方式采用閉環(huán)矢量編碼器控制方式,通過PROFIBUS-DP 網(wǎng)的遠程通信,由P2 操作臺給出托輥速度給定,通過PLC 處理送入39 號托輥逆變器,根據(jù)39 號的電機編碼器反饋到PLC 信號值,經(jīng)PLC 處理后,將39 號電機速度反饋值作為38 號、40號電機的速度給定值,形成38 號、39 號、40 號托輥的轉速同步。其中整流單元合分閘、整流裝置“運行”“故障”指示、電壓、電流指示通過整流端子設定。逆變單元編碼器、急停、運行指示、故障指示、電流、電壓通過TM31 端子設定;啟停、故障復位、電動、正轉、反轉、固定速度給定控制,變頻器狀態(tài)反饋,速度反饋通過PROFIBUS-DP 控制字和狀態(tài)字設定。系統(tǒng)結構原理簡圖如圖2。

圖2 系統(tǒng)結構原理簡圖
板坯數(shù)據(jù)動態(tài)跟蹤主要包括引錠數(shù)據(jù)跟蹤和拉坯數(shù)據(jù)跟蹤兩部分。
引錠數(shù)據(jù)跟蹤主要指人工啟動送引錠命令后,引錠桿從開始位,走至結晶器下方,然后進入結晶器中;開始拉坯后,引錠桿自動脫錠后返回引錠存放位的數(shù)據(jù)跟蹤處理。
引錠頭部位置的計算公式:

式中:P為引錠頭部位置;P0為起始位置;R為托輥半徑;K為托輥減速比;N為編碼器脈沖數(shù)/周;n為編碼器計數(shù)值。
引錠數(shù)據(jù)跟蹤是二冷水跟蹤及板坯長度跟蹤的基礎。
拉坯數(shù)據(jù)跟蹤主要包括二冷水動態(tài)跟蹤、板坯頭部跟蹤、坯尾跟蹤。
拉坯長度的計算公式:

式中:L為拉坯長度;D為結晶器中液位高度;R為托輥半徑;N為編碼器脈沖數(shù)/周;K39,K40分別為39號,40 號減速比;n39,n40分別為39 號,40 號編碼器計數(shù)值。
動態(tài)二冷水模型建立和一次切割啟動命令都依賴板坯頭部位置,因此,拉坯跟蹤數(shù)據(jù)的準確提供對于降低能源損耗及提高板坯質(zhì)量有著重要的意義[1]。
1)舊系統(tǒng)拆除、新設備安裝、校接線。
2)現(xiàn)場安裝完畢,根據(jù)原理圖檢查所有接線是否正確牢固,測試所有外部接線正確無誤。
3)托輥整流/回饋單元的調(diào)試。檢查控制托輥整流/回饋單元柜內(nèi)部按照原理圖接線,無接地短路異常;柜內(nèi)元器件安裝位置順序正確齊全,試驗動作正常可靠。合上逆變柜內(nèi)每相開關,三套逆變器接入直流母線,逆變器進行上電自診斷。利用AOP30 面板進行預調(diào)試,檢查基本參數(shù)是否正常。根據(jù)電機參數(shù)和工藝要求設置參數(shù),利用STARTER 軟件進行參數(shù)調(diào)試。檢查相關開關量和模擬量輸入輸出是否正常。
4)托輥逆變單元的調(diào)試。檢查控制托托輥系統(tǒng)單元柜內(nèi)元器件安裝是否正確齊全,動作是否正常可靠,根據(jù)原理圖進行柜內(nèi)接線的校驗和確認。根據(jù)原理圖檢查所有外部設備與柜子之間的連接手否正確,檢查無接地,無短路現(xiàn)象存在,搖電機絕緣符合要求。用STARTER 軟件對變頻器進行電機靜態(tài)識別和速度閉環(huán)優(yōu)化,啟動變頻器,輸入?yún)?shù)并進行優(yōu)化,觀察電機運轉情況是否達到要求(要求脫開機械設備)。接上機械設備,根據(jù)電機實際電流調(diào)整顯示電流表,觀察輸出繼電器動作是否正常并作出調(diào)整。與PLC 進行聯(lián)動試車,測試由PLC 來的控制信號和變頻器傳回的PLC 信號是否滿足要求。
5)托輥系統(tǒng)聯(lián)動試車。根據(jù)聯(lián)動試車出現(xiàn)的問題相應調(diào)整系統(tǒng)參數(shù),滿足生產(chǎn)工藝要求。認真記錄試車中出現(xiàn)的問題,仔細分析,及其調(diào)整系統(tǒng)的不足之處,滿足現(xiàn)場實際需求。
6)帶負荷試車。
7)試生產(chǎn)。整理整流單元、38 號39 號40 號逆變單元參數(shù)表,以39 號為例見表1。

表1 關鍵參數(shù)表
1)將原有西門子傳動系統(tǒng)6SE70 升級為新一代變頻S120,時間緊,風險高,技術難度大;圖紙和網(wǎng)絡重新設計。
2)每個托輥系統(tǒng)都是一拖二控制,控制精度和同步性調(diào)試難度大。
3)編碼器閉環(huán)矢量控制和抱閘控制方式結合工藝需要進行適應性優(yōu)化。
托輥系統(tǒng)是整個連鑄工序的核心工序之一。托輥速度不同步直接導致拉坯過程斷澆、停澆和其他嚴重事故發(fā)生。本次改造將自主將6SE70 升級為新一代S120 極大地提高了傳動設備動態(tài)性能和控制精度,提高了連鑄板坯生產(chǎn)效率和表面質(zhì)量。