(陜西鉛硐山礦業有限公司 陜西 寶雞 721000)
氣力輸送又稱氣流輸送,利用氣流的能量,在密閉管道內沿氣流方向輸送顆粒或粉狀物料,是流態化技術的一種具體應用。氣力輸送裝置結構簡單,操作方便,可作水平的、垂直的或傾斜等方向的輸送,在輸送過程中還可同時進行物料的加熱、冷卻、干燥和氣流分級等物理操作。與機械輸送相比,此法能量消耗較大,設備也易受磨損,對含水量多,有粘附性或高速運動時易產生靜電的物料,不宜進行氣力輸送。氣力輸送的主要優點是輸送量大,輸送距離長,輸送速度較高;能在一處裝料,而在多處卸料,對環境的污染小等特點。
正壓氣力輸送的特點:1.適用于從一處向幾處進行分散輸送。即供料點是一個,而卸料點可以是一個或是幾個;2.在正壓情況下,物料日從排料口卸出,因而分離器、除塵器的結構簡單,一般不需要鎖風器;3.在正壓作用下,物理不宜進入輸送管,因此供料裝置構造比較復雜。
我廠粉煤制備車間使用的富樂氣動粉煤泵,用來輸送煙化爐用的煤粉。泵的性能參數為:螺旋直徑150mm;輸送量0-10t/h;所配電機功率7.5KW ;轉速750r/min,泵的螺旋軸支承為單獨的軸承箱支撐,輸送泵端蓋與軸的密封采用油浸石棉盤根密封。自投產運行以來,故障頻繁,在三個多月的使用時間里,每天至少都要更換一次油浸石棉盤根密封,維修一次用時40分鐘,直接費用約35元,每天泄漏的煤粉達數十公斤,不僅嚴重污染操作環境,給操作帶來安全隱患,而且嚴重影響煙化爐的正常生產,嚴重時會導致煙化爐結渣,造成爐渣放不出來,處理一次爐結耽誤生產8個多小時,造成的經濟損失在萬元左右。二是由于存在泄露煤粉現象,泄露飛揚的煤粉從軸承壓蓋與軸的間隙間進入軸承腔,造成軸承潤滑不良,干磨發熱而導致軸承過早損壞,增加了軸承的更換周期。
經現場多次分析,認為主要是泵體自身密封不合理,造成煤粉泄漏,一是使用的填料為石棉盤根,盤根在螺旋軸高速運轉下,產生高溫,致使填料失去可塑性,與高速旋轉的軸之間產生較大的間隙,很快失去密封性,從而使粉煤沿軸向向外泄露;二是氣動煤粉泵出口處阻風板開閉不靈活密封不嚴,高壓風串入泵體,導致泵體內處于正壓狀態,特備是在給煤粉不夠干燥,給量小的時候,加劇了煤粉的向外噴射;三是填料壓蓋同軸承壓蓋之間的距離不大,填料壓蓋處泄露出的煤粉堆積飛揚在軸承壓蓋周圍,很容易被旋轉著的軸帶入軸承室內,造成軸干磨而燒損。
我們首先對泵體端蓋進行改進,新端蓋內安裝兩個骨架油封,然后再在端蓋上安裝一壓注油杯定期注潤滑脂;二是在端蓋內兩個骨架油封處開一平衡風孔,將泵用輸送風壓導至油室內,使油室內壓力不低于泵體內的壓力,以防潤滑脂消耗完后,再次往外串煤粉;起到雙重保險作用;三是對出料口進行改進,將出料腔縮小30%,以便使氣動泵出料腔始終有煤粉充滿,從而起到密封作用,防止輸送風串入泵體內;四是在進料溜管處安裝一根泄壓管,并將其引致高位原煤倉,利用高差自然形成的微負壓作用進行泵體泄壓,使進料箱內始終處于無壓或微負壓狀態,從而減小煤粉的外跑;五是將軸承座壓蓋原使用的毛氈密封改進為骨架油封密封形式,減小對軸承的損害;

1、骨架油封 2、油嘴 3、壓氣接口
經過上述改進,在保證定期加注潤滑脂下,再未有過煤粉泄漏現象,泵體運行正常平穩,大大提高了富樂氣動泵的運轉率,減少了維修工作量,保證了系統輸送煤粉的正常,確保了煙化爐的正常生產所需的煤量,提高了煙化爐的運轉率,最終給我們的生產經營帶來較大的經濟效益。