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低溫管線補償器失穩研究

2019-11-30 13:11:14趙洲劉平北京航天試驗技術研究所
數碼世界 2019年9期
關鍵詞:支架系統

趙洲 劉平 北京航天試驗技術研究所

引言

隨著大推力火箭試驗的發展需求,大口徑、高壓力的低溫管線已成為必然趨勢。某條高壓低溫液氧管線是在XX 氫氧發動機關鍵技術攻關階段和模樣階段,為某發動機提供高壓液氧介質的保障系統,在這條管線上有4 個承受高壓的波紋補償器,在某次系統常溫氣密試驗時,4 個波紋管出現不同程度的彎曲失效情況,針對此種情況,對波紋管失效原因進行查找,并提出補救措施,保證了系統安全性,確保試驗按期進行。

1 概述

1.1 波紋補償器布置及結構

某條液氧管線工作壓力23MPa,介質液氧,工作溫度-183℃,管路規格φ85x10,前期延續以往的設計習慣,系統上采用4 個補償器對管線進行補償,分別布置在主管路應急閥前、流量計后、和斜接的直管段上,兩個補償器間采用低溫保冷固定支架隔離,中間設置導向支架。

補償器屬于研制產品,型式為軸向拉桿內壓型,內部無導流筒,兩端留有φ85x10 無縫不銹鋼直管段各100mm,拉桿設計可抵消盲板力,補償器共13 個波,補償量20mm,剛度203N/mm,疲勞壽命不低于500 次。出廠狀態350mm。所有對接焊縫進行100%射線檢查,滿足NB/T47013.2-2015 Ⅱ級合格,所有角焊縫進行100%深透檢測,滿足NB/T47013.2-2015 Ⅰ級合格。安裝前進行水壓試驗34.5MPa,保壓無滲漏和失穩現象,合格。進行氣密性試驗23MPa,保壓無滲漏和失穩現象,單體設備檢驗合格。

1.2 波紋補償器失穩情況

因工藝需求系統用液氮低溫調試合格后,時隔1 天進行了常溫氣密試驗,系統在增壓至7MPa 時,發現4 個波紋補償器發生不同程度的彎曲,彎曲情況如圖3 所示。且4 個補償器的彎曲方向各有不同,沒有規律。經測試4 個波紋補償器彎曲度分別為波紋總長的7.5%、9.2%、4.5%、6.7%,如果繼續施壓存在一定的破壞風險。

2 原因分析

引起波紋補償器失穩的因素主要有壓力過高、疲勞次數超過設計疲勞壽命、管道波紋補償器承受了除軸向力以外方向的力等等。

本系統使用的波紋管是按照23MPa 進行設計的,并進行了單體設備的型式試驗、強度試驗和氣密性試驗,均滿足設計要求,并且系統在增壓至7MPa,還未達到23MPa 就出現了失效問題,基本可以排除因壓力過高導致的彎曲失效。

本系統常、低溫氣密調試和試驗共15 次,波紋補償器使用次數不超過30 次,遠低于其設備的疲勞壽命,故疲勞次數超限也不是彎曲失效的原因。

波紋補償器波紋部分呈現不規則變形,說明波紋受力不均勻,因波紋管拉桿設計成抵消盲板力作用的大拉桿,所以基本不存在管道非軸向力對波紋管的作用。排除外部非軸向力的作用,就剩下波紋管內部受力不均的情況,考慮系統在常溫氣密前一天進行了液氮冷調試驗,管道復溫1 天,在北京11 月份,天氣寒冷,管路不能復溫完全,即波紋補償器還沒有完全恢復出廠狀態,在這種情況下,對系統進行常溫氣密時,因其四個拉桿方向收縮位移不同,且有摩擦力作用,在打壓情況下,波紋部分受力不均,就會出現不同方向彎曲失效的情況。

3 補救措施

考慮波紋管彎曲失效,如果繼續疲勞變形,其疲勞壽命會大大降低,系統安全可靠性低。同時考慮波紋補償器存在一定的強度,因此對其進行了機械矯正,將波紋管壓縮至出廠設置。

鎖緊螺母,取消波紋補償器補償的作用,并對系統進行了應力校核,采用自然補償的方式。按照原來支撐設置,管道二次應力無法滿足設計要求,系統上固定支架太多,彎頭不能起到自補償作用,為此調整支架的布置位置及支架型式

3.1 一次應力校核

管道一次應力校核工況組合為W+P+F,按照ASME B31.3 應力校核準則為:由重力和其他持續載荷在管道中產生的縱向應力之和SL 不得超過熱態許用應力Sh,即:SL ≤Sh。如果許用應力大于或者等于節點應力,表示一次應力校核通過。否則,不通過。本系統一次應力最大百分比38.2%,管道應力分布合理,滿足強度要求。

3.2 二次應力

管道二次應力校核工況組合為DS1-DS2,按照ASME B31.3二次應力校核準則為:由熱膨脹及端點位移等因素引起的位移應力范圍SE 不得超過許用值SA:

SA=f(1.25Sc+0.25Sh)。如果許用應力大于或者等于節點應力,表示二次應力校核通過。否則,不通過。本系統二次應力最大百分比62.7%,管道應力分布合理,滿足柔性要求。

3.3 系統位移

1)系統X 方向最大位移節點259,位移量24.827mm;Y 方向最大位移節點270,位移量9.587mm;Z 方向最大位移節點259,位移量25.127mm。管線在彎頭處位移最大,依靠彎頭進行自補償。

2)系統Y-方向最大位移節點220,位移量-0.606mm,證明系統剛度良好,可以避免振動。

3.4 支架反力及約束校核

節點20、120、170、210、240、設置Y+方向托架,在正常工況下,Y 方向位移不大于0,管道與支架未脫離,支撐設置有效。節點70、100、280、320 設置Y+方向托架,在正常工況下,Y 方向位移大于0,屬于安裝支架,可用于系統常溫氣密試驗。

3.5 法蘭泄漏校核

法蘭泄漏常用兩種方法,一個是基于ASME B16.5 壓力溫度曲線的當量壓力法,一個是NC3658 方法。當量壓力法法蘭的軸向力(F)用以下轉換為當量壓力(Pe)。

軸向力的當量壓力,Pe1=4F/πG2;

彎矩的當量壓力,Pe2 =16M/πG3

其中:

G:墊 片 載 荷 作用點 的直徑。當bo ≤6mm 時,G=(墊 片OD+ID)/2;當bo 大于6mm,G =(墊片OD-2b)

然后,將這兩個當量壓力與設計壓力相加,得到總壓力(Pt =Pd+Pe1+Pe2),把總壓力代入到ASME B16.5 中與法蘭材料相關的溫度壓力表格中。如果Pt 小于表格中的許用壓力,那么法蘭不會泄漏。該方法簡單,直觀,但計算有些偏保守。考慮到冷工況下法蘭受拉,工況較惡劣,故選用偏保守的此方法進行計算。

依據ASME200M CLASS1500 2.1 穩壓曲線特性,采用當量壓力法計算法蘭泄漏量百分比小于1 滿足設計要求。

4 結束語

該系統更改了支架的位置和型式,將固定支架更改為導向支架和托架,使系統能夠進行自補償。該系統改進后進行了型式試驗,系統運行良好,滿足使用需求。

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