謝麗娟,滕鳳遠,陳勇
(攀枝花鋼城集團有限公司,四川 攀枝花 617000)
循環冷卻水處理是工業生產中必不可少的環節,其水量占工業用水的60%~90%,對生產的順暢運行有極為重要的作用。在實際生產中,因循環冷卻水處理不當而引起的換熱設備腐蝕、結垢問題屢見不鮮。腐蝕容易引起金屬管穿孔、開裂,增加設備的檢修時間和次數,縮短設備的使用壽命,減少產量,增加成本;管道結垢一方面會導致垢下腐蝕,另一方面也會降低換熱器的熱交換效率,從而影響到生產效率,增加能源消耗,導致正常生產周期縮短,設備壽命降低,運行成本提高,生產效率下降,造成巨大的經濟損失。因此,采取經濟有效的手段防止循環冷卻水系統的腐蝕和結垢非常重要。目前阻垢藥劑主要針對普通工業水,阻垢率一般可達90%以上,但對于冶煉系統軟水在運行中出現結垢的特殊情況卻鮮有報道[1-3]。本文結合攀鋼鈦冶煉廠循環水系統的實際情況,進行了緩蝕阻垢劑配方的優化研究,并將其應用于現場試驗。
攀鋼鈦冶煉廠區內循環水系統用冷卻設備以碳鋼為主,部分主要供冶煉冷卻使用的設備含少量銅和不銹鋼。循環水量為1 700 m3/h,保有水量1 000 m3,補充水量15 m3/h。循環水系統關鍵部位采用銅質管道,接觸溫度約50℃,進入涼水塔冷卻前溫度為45℃。現場循環水系統均屬于凈環水處理系統,新鮮的生產水經過樹脂吸附處理后作為補水,前期藥劑投加量為60~70 mg/L,濃縮倍數為2~3倍。循環水系統水質情況及出水要求如表1所示。

表1 循環水系統水質情況及出水要求
從表1可以看出,系統循環水硬度超標。實際上在循環水冷卻系統中,需要通過CaCO3飽和指數(L.S.I)和穩定指數(R.S.I)判斷其水質傾向[3-4],從而找到循環水系統存在的主要問題,確定循環水緩蝕阻垢劑的主要作用方向。其中,L.S.I是用水的實際pH值與飽和pHs值之差來判定,即L.S.I=pH-pHs;R.S.I指數則是在修正L.S.I的基礎上提出的,對循環水的故障傾向能做出更進一步的判斷,R.S.I=2pHs-pH。飽和pHs值按以下公式計算:
pHs=(9.7+A+B)-(C+D) (1)式中,A為總溶固系數;B為溫度系數;C為鈣鎂硬度系數;D為M-堿度系數。
水質的結垢腐蝕傾向判定如表2所示。根據表1的水質檢測結果,結合公式(1)和表2,可以測算出循環系統補水的R.S.I為10.8,具有很強的腐蝕性。然而因為冶煉系統的特殊性,當濃縮倍數升高后,循環水水質硬度超標,經測算,循環水R.S.I降低到5.03,整個循環水系統呈現出結垢的趨勢。所以,循環冷卻水處理的重點應該是防止管道在高濃縮倍數下的結垢,同時預防管道的腐蝕。

表2 水質的結垢腐蝕傾向判定
選取可抑制阻垢的緩蝕阻垢劑單體HEDP、AA/AMPS、PBTC、PAPE、HPMA、ATMP 和 ZnCl2進行有機組合[1,5],配制 6 種配方藥劑,依次標記為1#~6#,另取一水樣做空白對比,標記為 0#,循環水緩蝕阻垢劑配比方案如表3所示。

表3 循環水緩蝕阻垢劑配比方案(質量分數) %
采用現場新鮮補水,進行靜態阻垢法和鼓泡法阻垢性能測試,及靜態掛片腐蝕實驗。根據現場藥劑量設定實驗藥劑投加濃度為65 mg/L(以補水量計)。最終結合實驗數據,篩選出藥劑的最佳配比。
阻垢性能測試的原理:大多數水的結垢是由于水中的碳酸氫鈣分解為碳酸鈣沉淀引起的,化學反應如式(2)所示。添加阻垢劑可以抑制碳酸鈣垢的析出,阻垢劑的性能越好,則從水中析出的碳酸鈣越少,保留在水中的碳酸氫鈣越多,水中的鈣離子(Ca2+)濃度就越高。

2.2.1 靜態阻垢法
靜態阻垢法以Ca2+穩定濃度的大小作為評定阻垢性能優劣的標準。水溫控制為恒溫80℃,實驗時間10 h,檢測加熱前后水中Ca2+濃度。在相同的實驗條件下,投加阻垢劑后的Ca2+濃度穩定后的數值越大,則說明該阻垢劑的性能越好。靜態阻垢法測試結果如表4所示。
從表4可以看出,在系統不排污的情況下,1#~6#藥劑均具有明顯的阻垢效果,阻垢率在60.93%~94.25%范圍。其中1#和6#藥劑阻垢效果最佳,投加后水中的Ca2+濃度明顯高于其他藥劑,阻垢率達到90%以上,說明1#和6#藥劑的阻垢性能較其余藥劑更加適宜于循環水系統。

表4 靜態阻垢法測試結果
2.2.2 鼓泡法
鼓泡法模擬了冷卻水在換熱器中受熱和在冷卻塔中曝氣兩個過程,相當于動態模擬過程,相較于靜態阻垢法,其具有更高的可靠性。采用鼓泡快速測定法對優選出來的1#和6#藥劑進行進一步阻垢效果驗證[4,6]。 根據《水處理阻垢性能的測定方法 鼓泡法》(HG/T 2024-2009)內容進行實驗,水溫控制在(60±1)℃,按 80 L/h鼓入空氣,實驗 6 h后檢測Ca2+濃度。系統鼓泡法測試結果如表5所示。

表5 系統鼓泡法測試結果
從表5可以看出,1#和6#藥劑的阻垢率與靜態阻垢法實驗結果基本一致,均達到90%以上。其中6#藥劑處理的水樣中Ca2+濃度最高,阻垢率為94.28%,相比1#藥劑的阻垢效果更優。
根據阻垢實驗的結果,選取阻垢效果較好的1#和6#藥劑進行15天的靜態掛片腐蝕實驗,考察不同藥劑及其投加濃度對I型A3碳鋼和銅質掛片的腐蝕效果。水質采用現場循環用水,使用碳鋼和銅質掛片各1片,藥劑投加濃度分別設置為40 mg/L、65 mg/L、90 mg/L。 循環水緩蝕實驗結果如表6所示。

表6 循環水緩蝕實驗結果
從表6可以看出,隨著投加濃度的提高,兩種藥劑對掛片的腐蝕速度降低。其中,6#藥劑對碳鋼和銅片的腐蝕速度要低于1#藥劑,即6#藥劑的緩蝕性能要優于1#藥劑;且從經濟角度出發,投加濃度設置為65 mg/L為宜。
根據循環水緩蝕阻垢實驗結果,選擇6#配方進行現場應用試驗,跟蹤記錄實際阻垢和緩蝕效果[7]。實驗持續31天,在冷卻池對角線兩端放置A3、銅質和不銹鋼Ⅰ型掛片各2片。藥劑量按補充水量計,濃度按65 mg/L控制,進行連續投加;殺生劑每間隔一周進行沖擊性投加。
現場循環水監測數據如表7所示。從表7可以看出,循環水pH值略微偏高,但仍基本處于6~9的要求范圍,濁度出現波動(與現場系統運行波動有關),電導率<2 000 μs/cm。總硬度穩定,維持在20 mg/L以下,經檢測,其中鈣硬度<6.0 mg/L,結垢趨勢控制良好。雖然總堿度偏高,但仍滿足<400 mg/L的指標要求,且由于能與其結合的Ca2+含量低(鈣硬度<6 mg/L),因此投加藥劑后結垢趨勢可以得到有效抑制。由于循環系統無直接排污口,水中總磷出現富集,含量較高。結合現場實際水質來看,較高的總磷含量對管道的緩蝕控制是有利的。藥劑中的有機膦可以與管道表面金屬形成沉積型保護膜,隔絕水與管道的接觸,從而控制管道腐蝕。經檢測,循環水中由有機磷分解的無機磷含量僅為1.158 7 mg/L,占總磷含量的11%,說明6#藥劑對現場高溫、高pH值條件具有較強的適應性和穩定性,同時形成磷酸鈣垢的可能性很小。為保證殺菌滅藻效果,投加的非氧化性殺菌劑含氯,所以循環水中Cl-含量較試驗前有所升高,但控制在200 mg/L以內,且滿足《工業循環冷卻水處理設計規范》(GB 50050-2007)中Cl-濃度 ≤1 000 mg/L的要求,對水質影響不大。
另一方面,從循環水R.S.I的變化來看,試驗開始前循環水系統R.S.I為5.03,趨于結垢;試驗開始后,循環水R.S.I逐步下降,最后在6.2~6.6范圍內波動,說明試驗投加的藥劑對系統水質控制穩定,基本處于不腐蝕不結垢的狀態。

表7 現場循環水監測數據
腐蝕速率測算結果如表8所示。

表8 腐蝕速率測算結果
從現場掛片的情況來看,懸掛了24天的掛片表面均無生物黏泥附著和結垢情況出現,這與上述水質指標分析結果一致,說明試驗藥劑的阻垢、殺菌效果明顯。在試驗中,不銹鋼和銅質掛片沒有明顯變化,僅碳鋼掛片有輕微腐蝕,說明Cl-含量對系統無明顯影響,與上文分析一致。雖然在現場試驗過程中存在各種影響因素,但總體來說,6#藥劑的緩蝕阻垢性能在冶煉爐循環系統中發揮了明顯的作用,水質結垢傾向得到控制,各類掛片的腐蝕速率均低于國家標準GB 50050-2007要求。
綜上所述,循環水的8項監測指標基本穩定,數據無明顯波動,且均滿足冶煉廠對循環水質的要求(見表2)。因此,6#藥劑適應冶煉廠的循環水質,現場系統和投加情況均控制良好。
針對攀鋼鈦冶煉廠循環水冷卻系統的實際情況,選取5種緩蝕阻垢劑單體進行有機組合,形成6種配方藥劑,通過實驗優選出最佳配方藥劑,并應用于現場試驗,結果表明:
(1)6#藥劑緩蝕阻垢效果最佳,其配方(質量分數)為 HEDP 20%、HPMA 5%、PAPE 5%和ZnCl24%,在實驗室鼓泡法阻垢性能測試中,投加濃度控制為65 mg/L)(按補水量計)時,阻垢率達到94.28%,且對碳鋼和銅質試片的腐蝕速率均滿足國標要求。
(2)在現場應用試驗中,循環水硬度<20 mg/L,pH 在 6~9 范圍內, 電導率< 2 000 μs/cm,Cl-濃度<200 mg/L,總堿度<400 mg/L,指標均滿足運行要求;系統的R.S.I由5.03升高至6.2~6.6范圍,循環水從結垢趨勢調整為不腐蝕不結垢狀態;現場掛片試驗各材質試片腐蝕率均滿足國標要求。試驗期間系統運行正常,無異常反饋,6#藥劑表現出良好的阻垢和緩蝕性能,能夠滿足現場生產要求。