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混合機強化制粒技術(shù)在攀鋼燒結(jié)中應(yīng)用

2019-12-13 03:44:40周旭東
冶金設(shè)備 2019年5期
關(guān)鍵詞:效果

周旭東 唐 偉

(攀鋼釩煉鐵廠 四川攀枝花 617024)

1 前言

影響燒結(jié)混合料制粒效果的因素很多,既與原燃料自身的物理特性(如種類、顆粒形貌、比表面積等)有關(guān),還與制粒設(shè)備的工藝參數(shù)及操作、加水方式、添加劑種類等因素有關(guān)。強化燒結(jié)混合料制粒的措施比較多:酒鋼燒結(jié)采用倒料再返回二次混合機的強化制粒技術(shù)[1];邢鋼燒結(jié)以混合機的加水方式、加水量、加水性質(zhì)、制粒時間、填充率、轉(zhuǎn)速等方面,研究了影響圓筒混合機制粒的因素,取得了一定效果[2];安鋼燒結(jié)采用圓筒混合機與造球盤并聯(lián)進行強化制粒,優(yōu)化混合機的傾角、轉(zhuǎn)速,實施霧化噴水技術(shù)等,成球率提高10%左右[3];馬鋼二燒通過優(yōu)化混合機的傾角、轉(zhuǎn)速,用旋子噴頭霧化加水與含油尼龍襯板,增加反射板的長度,提高成球率[4];酒鋼燒結(jié)二次混合機采用異型襯板強化制粒[5];濟鋼燒結(jié)采用采用了一種新型波浪型尼龍襯板并與平厚襯板組合強化制粒;鞍鋼二燒的二混由圓盤改成圓筒后,混合料制粒效率提高;中南大學針對鏡鐵礦精粉成球性及可燒性差的特點,采用分流輥壓預(yù)成型強化制粒燒結(jié)工藝,燒結(jié)礦各項指標得到改善[5];包鋼燒結(jié)采用三段混合方式,總混合時間>8.1min,提高混合料的制粒效果與燒結(jié)機的生產(chǎn)能力。

由于釩鈦磁鐵精礦在制粒和燒結(jié)方面的特殊性,攀鋼燒結(jié)攀精礦配比逐步增加,燒結(jié)性能變差,技術(shù)經(jīng)濟指標惡化,要進一步提高燒結(jié)礦的產(chǎn)質(zhì)量有一定難度,雖然近幾年來通過配加生石灰、添加粘結(jié)劑等,優(yōu)化混合機參數(shù),使混合機制粒效果有了較大改善,燒結(jié)產(chǎn)量得到了較大幅度提高[5];同時開展了釩鈦磁鐵精礦預(yù)制粒燒結(jié)研究。但隨著煉鐵工序的生產(chǎn)能力的不斷提高,在保證燒結(jié)礦質(zhì)量的前提下,提高產(chǎn)量仍是關(guān)鍵。

作為強化制粒的主要措施混合機結(jié)構(gòu)與參數(shù)改進,目前在國內(nèi)外引起了足夠的重視,有較多單位進行強化制粒技術(shù)積累鉆研,如“混合機三段式概念”制粒技術(shù),第一段為導(dǎo)料段,目的是快速的把物料向筒內(nèi)推進,避免如料口吐料,第二段為加水段,物料經(jīng)過導(dǎo)料段之后開始加水,水與物料開始混合攪拌在一起,第三段為混合段(二混叫制粒段),一混的目的是讓各種物料混合均勻并補充加水到工藝要求總水量的80%~90%左右,二混的目的是造球,并且進行補充加水或者蒸汽到工藝要求總水量的20%~10%?;旌蠙C粘料一般都是從加水處開始向后粘料嚴重,因為物料與水混合后黏性增大,附著力增強。根據(jù)以上情況,該技術(shù)可以有效的解決混合機沾料及磨損問題,并且減少電耗,減少人工維護清理的成本,提高混合機作業(yè)率,最重要的是造球率得到明顯的提高。基于攀鋼目前物料結(jié)構(gòu)與生產(chǎn)實際情況,在6#燒結(jié)機的二次混合機上實施了該項技術(shù),目的在于改善制粒效果與提高襯板使用壽命,減少混合機粘料、掉襯板等事故,提高作業(yè)率。

2 技術(shù)原理與實施方案

2.1 錐形逆流制粒技術(shù)原理與解決方案

該技術(shù)通過改變混合機內(nèi)部結(jié)構(gòu),實現(xiàn)混合料受力狀態(tài)的改變,壓縮混合料運動過程“螺距”,達到延長有效混合造球時間,增加物料有效滾動路程、提高造球效果的目的;采用機內(nèi)分段分級技術(shù),實現(xiàn)混合料粒度的自動分級,達到大顆粒物料先向外走,小顆粒物料返回造球的目的;采用新型布襯技術(shù),徹底解決混合機根部積料,實現(xiàn)混合過程死料的再循環(huán),提高造球效果和混合機有用功率,錐形逆流襯板結(jié)構(gòu)示意圖見圖1。

圖1 錐形逆流襯板結(jié)構(gòu)示意圖

具體技術(shù)解決方案為:

(1)改變混合機內(nèi)部結(jié)構(gòu),在混合機內(nèi)部筒壁上焊接與物料運行軌跡相反的混料導(dǎo)板及造球?qū)О澹谝r板上形成逆螺旋,以實現(xiàn)混合料受力狀態(tài)的改變,壓縮混合料運動過程“螺距”,達到延長有效混合造球時間,增加物料有效滾動路程、提高造球效果的目的。

(2)采用的混料導(dǎo)板及造球?qū)О宓母叨扔扇肓隙酥脸隽隙朔较虬匆欢ǖ男甭首兓?,即逆螺旋的高度在此方向為梯形變化,實現(xiàn)混合料粒度的自動分級,達到大顆粒物料先向外走,小顆粒物料返回造球的目的。

(3)在入料端采用新型布襯技術(shù),即在混合機內(nèi)部入料端的筒壁上焊接與物料運行軌跡相同的螺旋導(dǎo)料板——入料導(dǎo)板,以改變混合料受力狀態(tài),徹底解決混合機根部積料,實現(xiàn)混合過程死料的再循環(huán),提高造球效果和混合機有用功率。襯板采用特殊高分子結(jié)構(gòu),不會造成沾料情況。

2.2 技術(shù)方案

(1)6#燒結(jié)機二次混合機直徑3m,長度14m;新型襯板厚度20mm~40mm,分三段安裝:混合機前2m為復(fù)合橡膠導(dǎo)料板,中段2m為三合一陶瓷襯板,最后10m為NZ-HA型高耐磨自潤滑含油單斜筋逆流結(jié)構(gòu)形式。

(2)橡膠復(fù)合襯板厚度為40mm,三合一陶瓷襯板厚度為20(30)mm,NZ-HA高耐磨自潤滑型尼龍襯板厚度為30(40)mm。

(3)混合機從進料端看為順時針方向旋轉(zhuǎn)。

2.3 新型襯板設(shè)計布置圖

圖2 新型襯板設(shè)計布置圖

可見,混合機第一段前2m(第1m~2m)為導(dǎo)料段,材質(zhì)為復(fù)合橡膠襯板,襯板布置2排20塊;第3m~14m為逆流襯板共14排(80+30+10=120塊),其中第二段第3m~4m為加水段,材質(zhì)為耐磨陶瓷復(fù)合襯板襯板,排數(shù)2排(20塊);第三段第5m~14m為制粒段,襯板布置12排100塊(第14排為揚料板10塊),材質(zhì)為高耐磨自潤滑型尼龍襯板。

3 試驗結(jié)果與分析

3.1 現(xiàn)場實施

2017年7月在6#燒結(jié)機檢修期間,對二混筒體進行整體更換,對襯板進行了改進,取消了直線壓條,在混合機內(nèi)部筒壁上焊接逆流錐形襯板:與物料運行軌跡相反的混料導(dǎo)板及造球?qū)О澹谝r板上形成逆螺旋,以實現(xiàn)混合料受力狀態(tài)的改變,壓縮混合料運動過程“螺距”,達到延長有效混合造球時間,增加物料有效滾動路程、提高造球效果的目的。(改進前后襯板變化見圖3、圖4)

可見兩種內(nèi)壁襯板壓條具有本質(zhì)的不同,舊襯板采用直線壓條,新襯板采用螺旋式壓條,這樣就改變了混合料的運動軌跡,混合料在筒體內(nèi)運動時間增加,大顆粒先運動到混合機出口,而細粒返回螺旋線后端繼續(xù)制粒,混合料運動軌跡形成錐形逆流,增加了制粒時間與滾動行程,提高制粒效果。同時由于新、舊襯板的材質(zhì)不同,多年實踐表明舊襯板特別容易粘料,從而造成混合機負荷增加而燒毀電機或減速機,同時筒體有效容積減少而影響制粒效果。

圖3 安裝實施前混合機內(nèi)壁舊襯板

圖4 安裝實施后混合機內(nèi)壁新襯板

3.2 試驗配料比對比

試驗期與基準期比較物料結(jié)構(gòu)與配比發(fā)生一定變化,見表1。鐵料1增加了1.38個配比,鐵料2增加了3.39個配比,鐵料3減少了5.7個配比,其它物料配比變化不大。配比變化并不影響混合機襯板制粒效果的比較,只要檢測進入二混前后同一批次料的粒級即可得出制粒效果。由表1可見,與基準期比較,新料上料量增加1.42kg/m,返礦增加0.16kg/m,從另一方面說明了采用新襯板后混合料的燒結(jié)性能改善了,燒結(jié)機產(chǎn)能增加。

3.3 對混合料指標的影響

經(jīng)過2017年7-8月連續(xù)26天試驗結(jié)果表明,新襯板比舊襯板的制粒效果好,強化制粒作用明顯,見表2。

表1 試驗期與基準期配料比變化對比

表2 二混襯板改進后混合料粒度檢測(>3mm%)

由表2知,通過現(xiàn)場檢測對比,改進前舊襯板二混入口>3mm粒級為62.34%,出口粒級為69.25%,表明二混制粒效果為6.92%,采用新襯板后二混入口>3mm粒級為63.02%,出口粒級為73.29%,表明新襯板二混制粒效果為10.27%,由此說明新襯板的制粒效果比舊襯板提高了3.35個百分點(10.27%~6.92%),說明新襯板采用錐形逆流螺旋的“TY三合一”結(jié)構(gòu)后,延長混合料滾動行程與制粒時間,制粒效果明顯改善,尤其對釩鈦精礦強化制粒具有明顯效果。

3.4 燒結(jié)機中間操作指標變化

由表3知,試驗期采用新襯板后,料層繼續(xù)提高達到693mm,常規(guī)工藝檢測混合料>3mm(濕篩)試驗期提高了1.55個百分點,這些參數(shù)調(diào)整與變化都有利于同時提高產(chǎn)質(zhì)量。

表3 試驗期與基準期燒結(jié)工藝參數(shù)變化對比

3.5 燒結(jié)機主要技術(shù)經(jīng)濟指標對比

由表4、表5可見,試驗期燒結(jié)機臺時產(chǎn)量提高11.13t/h,增產(chǎn)率達到4.98%,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)基本持平,提高了0.03個百分點,同時在FeO提高的情況下,節(jié)能效果明顯,固體燃耗下降3.49kg/t,點火煤氣下降0.04m3/t。由此說明采用新型襯板后,主要技術(shù)經(jīng)濟指標都得到不同程度的改善,產(chǎn)生了良好效果,生產(chǎn)狀況穩(wěn)定,特別是增產(chǎn)節(jié)能方面效果明顯。

表4 試驗期與基準期燒結(jié)主要技術(shù)經(jīng)濟指標對比

表5 試驗期與基準期燒結(jié)礦成分與穩(wěn)定性對比

4 結(jié)論

(1)攀鋼釩6號燒結(jié)機的二次混合機襯板改進現(xiàn)場實測試驗表明,新襯板比舊襯板的制粒效果好,強化制粒作用明顯。舊襯板二混后的濕篩>3mm粒級含量比二混前提高了6.92%;改進后新襯板二混后濕篩>3mm粒級含量比二混前提高10.27%,同比條件下新襯板濕篩>3mm%粒級含量比舊襯板提高了3.35%,強化制粒效果較明顯。

(2)試驗期與基準期對比,臺時產(chǎn)量上升11.13t/h,增產(chǎn)率4.98%,固體燃耗下降3.49kg/t,轉(zhuǎn)鼓指數(shù)上升0.03個百分點,強化了制粒、增產(chǎn)節(jié)能效果明顯。

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