王健 楊思 史曉寧 徐仰匯 田子龍
(廣州汽車集團股份有限公司汽車工程研究院,廣州 510640)
噪聲、振動與聲振粗糙度(Noise、Vibration、Harshness,NVH)是整車舒適性和品質(zhì)性的重要體現(xiàn),怠速工況是最常用的汽車行駛工況,整車怠速抖動容易被乘員感知,尤其是不規(guī)則抖動或間歇性抖動。因此研究整車怠速不規(guī)則抖動機理,建立不規(guī)則抖動的控制方法,對改善整車怠速舒適性和提升車輛品質(zhì)具有重要意義。
近年來,國內(nèi)外學(xué)者在改善怠速舒適性方面進行了較多研究。Sendur P等人[1]基于仿真和模態(tài)測試方法對整車動力總成怠速振動進行了改善;Ge X F[2]、譙萬成[3]和夏洪兵[4]等對轉(zhuǎn)向盤振動的控制和優(yōu)化進行了研究,通過提高轉(zhuǎn)向系統(tǒng)固有頻率和優(yōu)化懸置等方法降低轉(zhuǎn)向盤怠速抖動水平;韓天等[5]通過改進底盤車架結(jié)構(gòu),使所有階固有頻率避開怠速時相應(yīng)的振動頻率25~27 Hz,從而改善客車怠速振動問題;王偉東等[6]通過分析傳遞路徑對座椅怠速振動加速度的貢獻量,提出改進方案,降低座椅怠速振動;Phu D X[7]和陳達亮[8]等人對動力總成懸置系統(tǒng)進行優(yōu)化,提出怠速隔振優(yōu)化策略,降低怠速工況低頻振動。上述整車怠速振動控制研究大多為解決怠速發(fā)動機二階振動導(dǎo)致的問題,而對于一階振動導(dǎo)致的整車不規(guī)則抖動尚未進行研究。
本文從整車怠速不規(guī)則抖動特征和幅值兩方面入手,對其產(chǎn)生機理進行分析,結(jié)合主觀評價和客觀指標測試對整車怠速不規(guī)則抖動水平進行評價,從激勵源控制和傳遞路徑優(yōu)化兩方面提出了整車怠速不規(guī)則抖動控制方法和標準,通過動力總成和懸置優(yōu)化設(shè)計提升整車怠速舒適性,并通過主、客觀評價進行驗證。
振動總值(Root of Squares Sum,RSS)的物理意義為某一測點3個方向振動能量的總和,其計算公式為:

式中,R為振動總值;SX、SY、SZ分別為X、Y、Z向振動有效值。
經(jīng)文獻[9]的實際應(yīng)用,確認了這種計算方法與人對轉(zhuǎn)向盤及座椅振動的主觀感受一致。由于不規(guī)則抖動頻率為怠速一階振動頻率,而且怠速熱機后,座椅導(dǎo)軌X和Y向一階振動遠小于Z向振動,因此本文選取座椅導(dǎo)軌Z向一階振動峰值表征不規(guī)則抖動程度并作為最終評價指標,且通過試驗驗證了該指標與主觀評價的一致性。
整車怠速不規(guī)則抖動測試所需儀器包括LMS SCM205 型數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)前端、B&K 4524B 型三向加速度計、便攜式計算機等。振動傳感器布置在駕駛員座椅的左前導(dǎo)軌位置及發(fā)動機主動側(cè)、被動側(cè)位置,座椅導(dǎo)軌測點如圖1 所示。同時通過CAN 總線采集和監(jiān)測發(fā)動機轉(zhuǎn)速、發(fā)動機扭矩、水溫、機油溫度,作為參考數(shù)據(jù)。

圖1 座椅導(dǎo)軌測點示意
為分析整車怠速不規(guī)則抖動產(chǎn)生機理,對整車從冷機起動到熱機完成整個過程進行試驗測試,主要關(guān)注點為座椅導(dǎo)軌一階Z向振動,振動信號通過時頻變換[10-11]處理成時頻圖,座椅導(dǎo)軌間歇性抖動規(guī)律如圖2 所示,從圖2可以看出,伴隨車輛熱機,發(fā)動機轉(zhuǎn)速不斷降低,一階頻率不斷降低,最終穩(wěn)定在11.7 Hz(700 r/min),整車不規(guī)則抖動時間間隔越來越長,最終穩(wěn)定在30 s內(nèi)7次波動,抖動幅值越來越大,最終穩(wěn)定在0.05 m/s2左右。

圖2 冷起動熱機過程座椅導(dǎo)軌間歇性抖動規(guī)律
與此同時,冷起動熱機過程扭矩波動規(guī)律如圖3所示,可以發(fā)現(xiàn)扭矩波動時間間隔同樣越來越大,最終穩(wěn)定在30 s 內(nèi)7 次波動,波動幅值越來越大,發(fā)動機最大扭矩百分比波動量由0.6%提高到1.7%。由此可見,不規(guī)則抖動的幅值和時間間隔與發(fā)動機扭矩波動的幅值和時間間隔一致,因此,有效控制發(fā)動機扭矩波動可有效控制怠速不規(guī)則抖動水平。

圖3 冷起動熱機過程扭矩波動規(guī)律
為了研究動力總成剛體模態(tài)對怠速不規(guī)則抖動水平的影響,通過調(diào)整怠速轉(zhuǎn)速,對不同怠速轉(zhuǎn)速下的車輛進行測試,可以發(fā)現(xiàn)標定怠速轉(zhuǎn)速在700~850 r/min范圍內(nèi)座椅導(dǎo)軌一階振動呈現(xiàn)先增大后減小的趨勢,測試結(jié)果如圖4所示,可見隨著發(fā)動機怠速一階激勵頻率不斷提高,中間頻率與動力總成剛體模態(tài)頻率耦合,共振比較明顯。

圖4 不同轉(zhuǎn)速下座椅導(dǎo)軌一階振動
通過模態(tài)試驗測試獲取了動力總成剛體模態(tài)頻率及振型,剛體模態(tài)振動測點如圖5 所示,為提高低頻振動測試精度,采用B&K 8206-002型力錘(橡膠頭)。
通過動力總成剛體模態(tài)試驗測試發(fā)現(xiàn),在發(fā)動機怠速(700 r/min)一階激勵頻率(11.67 Hz)附近存在3個剛體模態(tài)頻率:11.05 Hz(側(cè)傾)、11.52 Hz(側(cè)傾+俯仰)和12.21 Hz(俯仰)。動力總成剛體模態(tài)振型如圖6 所示,動力總成側(cè)傾模態(tài)頻率和俯仰模態(tài)頻率過于接近,導(dǎo)致產(chǎn)生耦合模態(tài)(側(cè)傾+俯仰),耦合模態(tài)頻率與發(fā)動機一階激勵頻率接近,易引起共振。

圖5 動力總成剛體模態(tài)測點示意

圖6 動力總成剛體模態(tài)振型
整車怠速不規(guī)則抖動現(xiàn)象形成機理如圖7所示,主要包括激勵源和傳遞路徑,前者需要控制發(fā)動機一階激勵,后者主要通過控制懸置剛度來控制動力總成剛體模態(tài)頻率,避免與發(fā)動機一階激勵共振。
整車怠速不規(guī)則抖動控制流程主要包括發(fā)動機一階激勵控制和懸置剛度設(shè)計,整體思路如圖8所示。性能指標主要包括座椅導(dǎo)軌一階振動和子性能指標,子性能指標包括發(fā)動機怠速扭矩波動指標、發(fā)動機怠速轉(zhuǎn)速波動指標和動力總成剛體模態(tài)頻率指標。

圖7 機理分析

圖8 整車怠速不規(guī)則抖動控制開發(fā)流程
座椅導(dǎo)軌一階振動總值是直觀反映整車怠速不規(guī)則抖動水平的指標,也是整車怠速不規(guī)則抖動需要控制的最終指標。發(fā)動機怠速扭矩波動和轉(zhuǎn)速波動是決定發(fā)動機一階激勵大小的主要因素,是怠速不規(guī)則抖動激勵源控制的主要目標;動力總成剛體模態(tài)頻率分布影響發(fā)動機一階頻率處的共振程度,決定了傳遞路徑是否將激勵源進行放大。因此,動力總成剛體模態(tài)頻率是怠速不規(guī)則抖動傳遞路徑控制的主要目標。
對3 輛同型號車輛熱機狀態(tài)燃燒扭矩波動值和座椅一階振動幅值進行測試,結(jié)果如表1 所示,可見整車不規(guī)則抖動激勵大小與燃燒扭矩波動大小成正相關(guān)。因此,結(jié)合冷起動熱機過程燃燒扭矩波動規(guī)律和不同車輛扭矩波動水平,在發(fā)動機標定過程中通過PID控制將發(fā)動機最大扭矩百分比波動量控制在0.6%以內(nèi),可有效改善整車怠速不規(guī)則抖動。

表1 不同車輛發(fā)動機扭矩波動和座椅導(dǎo)軌振動
從動力總成剛體模態(tài)測試結(jié)果中可以看出,如何使動力總成剛體模態(tài)頻率有效避開發(fā)動機怠速一階頻率是整車不規(guī)則抖動控制中懸置優(yōu)化設(shè)計的重點。本文以上述車輛為例,提出懸置優(yōu)化設(shè)計方案:左、右懸剛度值由200 N/mm減小為170 N/mm,降低側(cè)傾模態(tài)頻率,后拉桿剛度由200 N/mm 提高至230 N/mm,提高俯仰模態(tài)頻率,通過降低模態(tài)密度消除中間耦合模態(tài),使動力總成剛體模態(tài)頻率避開發(fā)動機一階激勵頻率1 Hz以上。
優(yōu)化后剛體模態(tài)頻率測試結(jié)果為:側(cè)傾模態(tài)頻率從11.05 Hz 降低為10.74 Hz,俯仰模態(tài)頻率由12.21 Hz 提高到13.47 Hz,耦合模態(tài)消失。發(fā)動機怠速轉(zhuǎn)速波動過大會導(dǎo)致怠速一階激勵頻率波動較大,容易與動力總成剛體模態(tài)耦合產(chǎn)生共振,因此,在整車標定工作中,發(fā)動機怠速轉(zhuǎn)速波動應(yīng)控制在20 r/min以內(nèi)。
為驗證上述優(yōu)化方案的有效性,對原狀態(tài)和優(yōu)化設(shè)計后車輛的發(fā)動機側(cè)懸置被動端和座椅導(dǎo)軌振動進行測試,優(yōu)化前、后怠速一階振動結(jié)果分別如圖9、圖10所示,優(yōu)化后車輛的發(fā)動機側(cè)懸置被動端怠速一階振動幅值從0.06 m/s2降低為0.02 m/s2,座椅導(dǎo)軌一階振動從0.03 m/s2降低為0.008 m/s2,整車不規(guī)則抖動水平降低了70%,優(yōu)化方案效果顯著。

圖9 發(fā)動機測懸置被動端振動對比

圖10 座椅導(dǎo)軌振動對比
為了驗證主觀感受的提升效果,組織主觀評價工作,主觀評價小組人員由行業(yè)內(nèi)技術(shù)專家和NVH 專業(yè)工程師構(gòu)成,共計7人,去除最低分和最高分后,對中間5 組評分進行統(tǒng)計,優(yōu)化前、后車輛主觀評價得分結(jié)果如表2所示,優(yōu)化后主觀評價得分提升2分。

表2 改善效果主觀評價結(jié)果
本文通過整車怠速振動測試,明確了整車怠速不規(guī)則抖動機理,從激勵源控制和傳遞路徑控制兩方面提出了整車不規(guī)則抖動控制流程,通過優(yōu)化設(shè)計,座椅導(dǎo)軌一階振動幅值降低了70%,主觀評價得分提升2 分,整車怠速不規(guī)則抖動水平得到顯著改善,驗證了優(yōu)化方案的有效性。