(寧煤烯烴二分公司,寧夏 銀川 750409)
企業的生存發展離不開經濟效益提高,降低生產成本、節能降耗是提高經濟效益的有效手段。企業在生產階段,優化工藝指標、生產管理精細化是降低成本的主要措施。
神華寧煤烯烴二分公司合成氨規模15萬t/a,原料分別是煤制油公司供給的99.9%(φ)[1]氫氣與裂解裝置供給的95%氫氣,經過PSA變壓吸附塔提純到99.99%,與煤制油供給的99.99%的氮氣按3∶1混合,壓縮后送入氨合成塔反應生成氨。反應放熱通過加熱反應氣、余熱鍋爐回收。產品氣氨通過冷凝分離,最后送煤制油氣化與鍋爐裝置脫硫除硝使用。合成氨裝置工藝流程見圖1。
本套合成氨裝置中,合成氣壓縮機為沈陽遠大往復式壓縮機,共3臺,2開1備;氨冷凍機是煙臺冰輪螺桿式,共6臺,第一氨壓縮機3臺,2開1備,第二氨壓縮機3臺,2開1備。大型機組明細見表1。
合適的反應溫度、壓力、空速,當催化劑活性降低導致能耗較高時,及時更換是提高單程轉化率的有效措施。

圖1 合成氨裝置工藝流程注:1—氨合成塔;2—開工加熱爐;3— 合成汽包;4—蒸汽過熱器;5—合成氣余熱回收器;6—鍋爐給水預熱器;7—熱交換器;8—水冷器;9—冷交換器;10—一級氨冷器;11—二級氨冷器;12—氨分離器;13—氨閃蒸罐;14—氨產品泵;15—第二氨壓縮機;16—第一氨壓縮機;17—氨壓縮機最終水冷器; 18—氨受槽;19—氨產品換熱器;20—弛放氣冷卻器;21—惰性氣分離器;22—閃蒸氣增壓機;23—合成氣壓縮機;24—解析器壓縮機;25—PSA變壓吸附

表1 大型機組明細
3.1.1催化劑影響
氨合成是放熱可致體積縮小的可逆反應,因為在同等條件下反應很慢(同等條件指在高溫、高壓中有催化劑與無催化劑的對比下),所以必須借助催化劑增加反應速率。鐵系列催化劑活性高,價格低廉、耐溫性能好、抗中毒能力強、使用壽命長,所以在行業內廣泛使用。氨合成催化劑在使用過程中,受硫、磷、溫度、灰塵附著等因素的影響會逐漸老化,具體表現在凈氨值下降、熱點溫度下移。本裝置氨合成塔裝填山東臨朐泰豐TA201-2-H、TA201-2催化劑28m3,共分3個床層。催化劑設計使用壽命是10年,當前裝置僅運行2年,催化劑活性仍然較高。在后期運行過程,若凈氨值下降,循環量增加,通過經濟費用測算決定更換催化劑的時機。
3.1.2壓力影響
氨合成有高壓法(60~100MPa)、中壓法(15~60MPa)和低壓法(小于15MPa),本工藝采用低壓法,壓力是8~15MPa。低壓法也是目前比較流行的工藝,因為低壓法在能耗與投資上更占優勢。在9.1MPa、進塔氨含量2.5%、出塔氨含量14.71%條件下,壓力提高時,出塔氨含量提高。不同壓力下的凈氨值見表2。

表2 不同壓力下的凈氨值
3.1.3溫度影響
進合成塔催化劑床層溫度高,出催化劑床層溫度低,可提高氨轉化率。合成氨放熱反應,熱點溫度保持在第一床層,第二、第三層處于降溫狀態時,有利于平衡氨含量的提高。不同溫度、壓力下純3H2-N2混合氣體的平衡氨含量見表3。

表3 不同溫度、壓力下純3H2-N2混合氣體的
3.1.4空速影響
空速的增加提高了液氨產量,空速從10 000h-1提高到20 000h-1,產量提高率=(2417-1350)/1350=79%。但空速增加1倍,電耗增加1倍(等壓過程),所以低空速有利于節能。空速與出口氨含量對應關系見表4。

表4 空速與出口氨含量對應關系[3]
注:壓力為30MPa,溫度為500℃。
在一定負荷運行下,優化工藝運行的溫度、壓力、空速等條件,追求高轉化率,降低循環量,降低電耗。在9.1MPa,進塔氣量123 895Nm3/h,液氨產量10.03t/h的條件下,當轉化率降低1%,進塔氣量增加4.6%,合成氣壓縮機電耗、氨冷凍負荷隨之增加。轉化率與壓縮機負荷變化見表5。

表5 轉化率與壓縮機負荷變化
降低入塔氨含量,提高凈氨值。本套裝置工藝產品氫氣與氮氣純度為99.99%,幾乎沒有雜質氣體,在壓力、溫度、空速相等的條件下,進塔氨含量越高,凈氨值越低。
依據生產負荷情況及時調整機組運行臺數。因為本裝置產生的液氨僅供煤制油內部使用,屬“以用定產”的生產模式。當前液氨消耗非常穩定地維持在240t/d,差不多就是半負荷生產(滿負荷是450t/d)。經過對機組能力的考察與論證,決定將合成氣壓縮機兩臺機組運行的模式調整為單臺機組運行,兩臺機組運行時合成氣壓縮機的每臺的電流是100~110A,單機組運行后電流上漲到145A,僅電機電能消耗一項即可每小時節約1 041.9kW·h。合成氣壓縮機兩臺變一臺運行電耗降低情況見表6。

表6 合成氣壓縮機兩臺變一臺運行電耗降低情況
因為壓力提高,轉化率提高,循環氣量減少,冷凍機組負荷也相應降低,氨冷凍機組電機電能消耗每小時節約304.5kW·h(見表7)。
除了提高單機負荷、降低設備運行臺數,降低單機運行回流量也是降低機組電耗的重要措施。回流對系統不做功,降低回流就是減少無用功,降低了機組運行電耗。合成氣壓縮機單機回流分一回一、二回一、三回三。進塔氣進熱交換前有系統回流閥,調節循環氣量,降低系統回流也是降低電耗的有效措施。
提高反應氣純度能大大降低入塔惰性氣體組分,減少惰性氣體排放。老合成氨工藝中,氫氣純度不高,導致惰性氣體排放量很大。降低入塔惰性氣含量對合成氨的影響有以下幾點:①降低了原料氣的排放;②減少了氨的排放;③降低了合成氣壓縮機、氨冷凍機做功。
NH3反應的反應熱為46.2kJ/mol,反應熱部分用于加熱進塔原料氣,部分熱量通過合成汽包副產蒸汽。熱量的回收利用,降低了循環水用量、冷凍用量和電耗。
開停車會造成原料氣體放空,氫氣、氮氣消耗增加,電耗增加。在開停車過程中,不但原料氣體放空,而且置換系統消耗了大量工藝氮氣。開車時,在升溫過程中未產出產品,機組卻正常運行消耗電能,開工加熱爐消耗燃料氣。初期低負荷運行時,運行機組造成電單耗增加;開停車時,造成循環水、氮氣、儀表風單耗增加等。減少開停車次數可降低成本增加效益,保持長周期穩定運行。
在設計過程中,設計人員都是按照最大負荷物料與能量恒算。在半負荷生產時,循環水閥全開造成了大量循環水電耗浪費。通過調整循環水回水閥門開度,保持好相應的溫差,在滿足工藝指標的前提下,降低循環水用量。經測算,通過降低循環水用量可實現每小時節電564.5kW·h(見表8)。
寧夏屬北方寒冷地區,冬季為了物料防凍,設置了伴熱。伴熱有蒸汽伴熱、電伴熱、熱水伴熱等。熱水伴熱、蒸汽伴熱根據氣溫變化及時啟停。電伴熱采用自動控制回路,設置溫控器、數顯儀,依據物料特性設置最低工作溫度(大于凝固溫度5~10℃即可),設定太高會造成不必要的電耗。
綜上所述,僅整合合成氣壓縮機和氨冷凍機運行、降低循環水用量這兩條措施,每小時就可節電1 910.9kW·h,按照電費0.36元/kW·h計,可節約成本68.79元/t(液氨)。
合成氨作為傳統成熟工業,新型設備、工藝技術已經少有創新發展。自2008年經濟危機后,中國的經濟已經從原來的高速增長轉向高質量發展。當前,針對各企業工藝情況,提高精細化管理,每個操作過程、工藝控制指標數都要根據實際情況合理優化。節能降耗、降本增效,是時代的召喚,也是化工生產管理人員的使命。