田 娜,郭 永,孫昌穩
(唐山三友氯堿有限責任公司,河北 唐山063305)
電解槽是離子膜法生產燒堿的核心設備[1],在工藝生產過程中, 準確檢測電解槽運行是否正常尤為重要。現工藝在電解槽設置有零點電位差檢測裝置,零點電位差作為電解槽的監測裝置, 可快速判斷出電解槽在運行時的異常情況,并設有高高、低低聯鎖調停電解槽程序, 可在發現異常情況下直接切停整流裝置,避免發生生產事故,降低經濟損失。 零點電壓差裝置對安全生產有重要的意義。
離子膜法燒堿電解工序電解反應是連續進行的,進槽鹽水流量、循環堿液流量不正常等都會對電解槽離子膜帶來損傷, 影響離子膜的使用壽命,嚴重時會導致氫氣、氯氣泄漏,引起爆炸。 在電解過程中,每個單元槽槽電壓大約是3 V,以每臺電解槽有120 個單元槽為例,電解槽總電壓為360 V,上半區、下半區均為180 V,電解槽中點電壓理論上應該為零。 一旦電解槽上半區或是下半區出現問題,無論是發生斷路還是短路情況,電解槽中點電壓都會隨之發生很大的變化,破壞中點電壓的平衡,導致出現電位差, 電位差值超過允許的設置值時,DCS就會發出停車信號,聯鎖整流器封鎖脈沖進行停電保護。 零點電位差的聯鎖保護作為重要有效的防護措施[2],其重要性顯而易見。
在電解工序中,每臺電解槽都安裝有獨立的零點電位差,并且電位差聯鎖是為正常運行的電解槽而設定的,反映的是電解槽在運行時突然變化的電位差,電解槽每次開停車過程中其電位差也會有變化,所以零點電位差每次開車都必須調整。 在正常生產過程中,零點電位差的信號以4~20 mA 的形式輸送至DCS,在DCS 程序控制中,設有高高、低低聯鎖,直接將停車信號發送整流器或整流變,實施聯鎖停對應的電解槽。 選用高質量、高精度的零點電位差對整個電解工序意義重大。
電解槽電位差作為檢測電解槽的重要設備,一旦電位差發生變化,一定要高度重視,及時處理。 單元槽陽極液進槽軟管堵塞、單元槽膜漏、單元槽漏等設備損壞情況都會導致電位差發生變化2, 如果電位差故障, 不能及時反應出生產中的異常狀態,很有可能會造成離子膜損壞,因此零點電位差長期處于良好的運行狀態尤為重要。
零點電位差是利用電解槽本體與兩個外接電阻共同組成一個電橋,把電解槽從中間分開,取出電解槽中點電位,再與兩個外接電阻中點電位相比較,得到的差值就是這個電位差。 由于每個單元槽的特性不完全相同,所以從電解槽取得的中點電位只是物理上的中點,不是電壓中點,為了解決這一問題,讓電橋保持平衡,就在兩個外接電阻之間設立了可調電阻,在系統開車前期通過調節可調電阻將電位差調到0 點,穩定后投入聯鎖,電解槽零點電位差測量原理示意圖見圖1。

圖1 電解槽零點電位差測量原理示意圖
圖1 中:R1、R2為零點電位差外接電阻, 且R1=R2,一般為kΩ 級(M5VS 變送器配套提供為10 kΩ)。
VR 為零點電位差可調電阻, 在電解槽開車階段,未投入聯鎖前,通過調節此電阻將電位差調為零,一般為kΩ 級(M5VS 變送器配套提供為5 kΩ)。
R 為電位差變送器的輸入內阻, 常用M5VS 變送器(此為超小型端子盤形信號變送器,可將直流信號轉換成標準過程信號)此內阻為1 MΩ。
隨著電解槽電解能力不同, 槽電壓也不同,一般為直流幾百伏(以UC=600 V 為例)。
按R1=R2=10 kΩ、VR=5 kΩ 計算
回路電阻:RH=R1+R2+VR=25 kΩ
回路電流:I0≈UC/RH=24 mA
電阻R1、R2功率約為5.76 W, 電阻處于發熱較大的狀態,電阻端子易出現老化現象,長期運行還會改變電阻的性質,甚至可能出現短路造成故障引起聯鎖停車。
按照此參數值選擇電阻還會造成電位器 (即可調電阻VR)分壓較大。 電位器轉動很小的角度時輸出就有較大的變化,不易調零,延長了開車調試時間。
綜合以上的分析結果, 為了降低電阻的發熱量, 需適當增大零點電位差回路電阻RH 阻值;為了提高調節精度,又需適當減小零點電位差電位器的阻值,即增大外接R1、R2的阻值,減小VR 阻值。電阻R1、R2選40 kΩ、10W,可調電阻選2kΩ、1 W。
回路電阻:RH=R1+R2+VR=82 kΩ
回路電流:I0≈UC/RH=7.3 mA
電阻R1、R2功率約為2.14 W,工作狀態良好。
通過查閱M5VS 變送器的規格書, 確定輸入內阻R 為1 MΩ,精度±0.1%,輸入量程為直流-2.5~+2.5 V,輸出為4~20 mA。 可得變送器最大輸入電流I2=2.5 μA,經過計算,新選定的電阻值對測量的最大影響為0.3‰,滿足測量精度要求。
零點電位差是靠連接與電槽的一個電橋來實現檢測的,開車時要通過可調電阻將壓差調到0 點,這是因為每個單元槽的特性不會一致, 上下半區的電壓也不會相同,初始壓差也不會為0,但這并不表示電解槽有故障, 按照常規操作將電位差調0 即可。 另外,槽溫變化、陰陽極液濃度變化、流量變化都會造成電解槽電阻變化,要將零點電位差聯鎖解除,正常之后重新投用。
電解槽電位差在投入聯鎖前調0 過程中,由于中間環節很多, 加上電解槽總電壓最高可達500 V以上,因此用簡單信號發生器無法模擬現場的實際工況,而且由于最終測量的電壓變化范圍只有-2.5~2.5 V,因此有必要用專用的信號發生器對工況進行模擬。 目前行業內無專用校驗儀對電解槽零點電位差進行校驗,在零點電位差出現誤差、異常波動等現象時故障點查找困難,此問題可作為日后研究的方向,研制一種零點電位差專用的校驗裝置,便于迅速準確查找故障點, 保證零點電位差處于良好狀態。