吳二寶
(安徽華塑股份有限公司,安徽 定遠233290)
安徽華塑股份有限公司一期工程為年產32 萬t燒堿和46 萬t PVC, 其中燒堿裝置于2010 年11 月開工建設,2012 年9 月一次開車成功; 共有8 臺氯化氫合成爐(7 開1 備),氯化氫合成爐單臺產能為135 t/d,氯化氫合成爐結構示意圖見圖1。
氯氣和氫氣在氯化氫合成爐中反應生成氯化氫氣體,反應的過程中放出大量的熱量;華塑公司氯化氫合成爐結構分為三段,底部為燃燒段;中部高溫區域為副產蒸汽段,脫鹽水從底部進入,生成過熱水,在閃蒸罐內閃蒸得到低壓蒸汽;頂部為氯化氫冷卻段,將氯化氫氣體冷卻到40 ℃左右。
原設計合成爐生產的蒸汽壓力為0.25 MPa,用于驅動溴化鋰機組生產7 ℃水用。 經過一段時間運行,副產蒸汽產量能達到設計值,但因前期設計余量較大, 溴化鋰機組運行不能完全消化副產蒸汽,當系統滿負荷時,副產蒸汽約有7.5 t/h 的蒸汽無法利用,只能排空,造成脫鹽水及熱能的大量浪費。

圖1 合成爐結構示意圖
為了充分利用這部分副產蒸汽,經討論,提出兩個利用方向作為回收利用副產蒸汽的方案。
方案一: 將副產蒸汽送至一次鹽水及電解工序,供鹽水加熱用;方案二:提高副產蒸汽壓力到0.4 MPa(表壓),送至低壓蒸汽管網,供系統低壓蒸汽用戶使用。
方案一將副產蒸汽送至一次鹽水及電解工序加熱鹽水,因正常生產時鹽水溫度較高,加熱鹽水所需蒸汽需求不大,7.5 t/h 副產蒸汽無法用完,仍會有蒸汽放空。 因此該方案最終未被采用。 方案二將副產蒸汽提升壓力后并入低壓蒸汽管網;該方案對系統可能造成兩個影響:(1)蒸汽壓力提升后,氯化氫合成爐內部石墨塊能否安全運行需要確認。 (2)原設計中副產蒸汽送溴化鋰機組生產7 ℃水,溴化鋰機組減溫減壓閥能否耐受壓力較高的蒸汽需要確認。 經咨詢合成爐廠家,副產蒸汽壓力提升后,石墨塊的運行不受影響; 溴化鋰機組所配套的減溫減壓閥能夠將0.4 MPa 的低壓蒸汽降至機組所需的壓力。
(1)燒堿裝置共8 臺合成爐,正常7 開1 備,單臺合成爐滿負荷生產135 t/d 氯化氫, 生產1 t 氯化氫副產蒸汽0.6 t。
(2)蒸汽壓力P=0.4 MPa(G);溫度T=151.7 ℃;蒸汽密度ρ=2.667 3 kg/m3;
(1)滿負荷生產蒸汽產量
Q=W×N×0.6/24=135 t/d×7×0.6/24=23.625(t/h)
V=Q/ρ=23.635 t/h×1 000 kg/t/2.66 kg/m3=8 881.58(m3)
(2)流速確定
根據《化工工藝設計手冊》提供常用介質流速主管30~40 m/s;支管流速20~30 m/s。 μ=0.0144 5 cp
確定回收管徑DN350 滿負荷u=v/3 600π r2=8 881.5/(3 600×3.14×0.175 2) =25.65(m/s)。符合工藝要求。
(3) 雷 諾 準 數 的 確 定:Re=duρ/μ=(0.35 m×25.65 m/s×2.66 kg/m3)/0.0144 5 mpa.s=1.653×106
(4)取鋼管管壁絕對粗糙度0.1
ε/d=0.1 mm/350 mm=2.857×10-4
(5)λ=0.014 5
(6)ΔP=λ ((1+∑le)/d) ρu2/2=0.014 5×(25+13.4+26.82+8.23×6+45.42+137.16×2)/d× 25.652×2.66/2=15.745(kPa)。
壓力降在15.745 kPa。 DN350 管線回收全部蒸汽沒有問題。
(1)如果選用現有DN200 管線實現在溴化鋰機組全部停運時回收全部7 臺合成爐滿負荷生產產生的蒸汽。 流速u=78 m/s,遠遠超出規范30~40 m/s的規范要求,不可取(現有管線只能回收部分氣體,如果實現全部回收需要將原有管徑DN200 放大到DN350。
(2)在2 臺溴化鋰機組滿負荷運行,7 臺合成爐運行。
V=V總-V溴化鋰=(23.625 t/h-16 t/h)/2.66 kg/m3=7.625 t/h=2 866.54 (m3)
u=v/3 600πr2=2 866.54/(3 600×3.14×0.01) =25.35(m/s)
Re=duρ/μ=(0.2 m×25.35×2.666 kg/m3)/0.014 45 mPa.s=0.933 3×106
取鋼管管壁絕對粗糙度0.1
ε/d=0.1 mm/200 mm=5×10-4
λ=0.018
ΔP=λ (1+∑le)/d) ρu2/2=0.018×(25+7.32+14.63+4.88×6+27.43+82.30×2)/d× 25.352×2.66/2=20.635(kPa)。
從輸送阻力來判斷可以順利進行回收。
(3)現有管徑回收全部蒸汽壓降情況。
u=v/3 600πr2=8 881.5/(3 600×3.14×0.01)=78.56(m/s)
Re=duρ/μ=(0.2m×78.56 m/s×2.66 kg/m3)/0.014 45 mpa.s=2.8×106
取鋼管管壁絕對粗糙度0.1
ε/d=0.1 mm/200 mm=5×10-4
λ=0.02
ΔP=λ ((1+∑le)/d) ρu2/2=0.02×(25+7.32+14.63+4.88×6+27.43+82.30×2)/d× 78.56×1.33=215 (kPa)。
輸送合成爐全部副產蒸汽需要2.15 kg/cm2的壓力差。 系統壓力以3.5 kg/cm2; 合成爐設計壓力5.6 kg/cm2;操作壓力最高4.5 kg/cm2。
2.15 kg/cm2+3.5 kg/cm2=5.65(kg/cm2)超過合成爐設計壓力。
所以要想實現全部回收合成爐副產蒸汽,并網管徑需要選擇DN350 的管徑。
上面的工藝計算已經說明, 經過合理的改造后,合成爐可以生產0.4 MPa 的低壓蒸汽。
副產蒸汽回收改在中,當出現低壓蒸汽管網壓力上升時, 并網管路上需要設置放空管和止回閥,發生憋壓造成合成爐損壞。
副產蒸汽回收改造完成后,每小時能回收低壓蒸汽7.625 t,按照年運行時間8 000 h,0.4 MPa 低壓蒸汽價格按照100 元/t 計,每年可以節約600 萬元。
副產蒸汽回收改造,經過近五年的運行,合成爐運行狀態穩定, 未出現合成爐因蒸汽壓力高造成設備內漏現象,除因管網壓力波動造成蒸汽放空外,系統運行正常,溴化鋰機組運行正常。為了降低蒸汽壓力上升對合成爐墊片壽命的影響, 需要重新調整合成爐循環檢修的周期,確保生產系統的安全穩定。