梁愛華
(唐山三友氯堿有限責(zé)任公司,河北 唐山063305)
唐山三友氯堿有限責(zé)任公司(以下簡稱“氯堿公司”)現(xiàn)有五期離子膜燒堿生產(chǎn)工藝,產(chǎn)能53 萬t/a。一次鹽水工序配置有30 萬t/a 預(yù)處理-凱膜精制系統(tǒng)及24 萬t/a 陶瓷膜過濾系統(tǒng)。 其中,預(yù)處理器4 臺,對應(yīng)凱膜過濾器10 臺,無機(jī)膜過濾器3 臺,其產(chǎn)生的所有稀鹽泥經(jīng)一次性壓濾后濾餅外送處理。 鹽泥濾餅中的含鹽量約為20%,與同行業(yè)普遍泥餅含鹽量相比偏高[1],生產(chǎn)運(yùn)行成本偏高。
氯堿公司使用的原鹽大部分為價(jià)格相對較低的粗鹽,含鈣鎂離子及泥沙較多。 離子膜電解工藝中,Ca2+、Mg2+等多價(jià)金屬離子會對離子膜造成嚴(yán)重傷害。 通過一次鹽水精制,大部分多價(jià)金屬雜質(zhì)離子通過化學(xué)沉淀法被除去,被排至鹽泥池中,為防止二次鹽水精制過程樹脂塔交換能力不足,其中的鈣、鎂離子要求降低至4×10-6以下。
鹽泥的產(chǎn)生過程主要為:原鹽用溫度為65 ℃左右的化鹽水在化鹽桶中溶解,在折流槽中加入氫氧化鈉和次氯酸鈉溶液,將鎂離子以氫氧化鎂沉淀的形式除去,一路進(jìn)入預(yù)處理器,上浮泥和下沉泥定期排至鹽泥池,清液進(jìn)入反應(yīng)槽,用碳酸鈉將鈣離子以碳酸鈣沉淀的形式除去, 再進(jìn)入至凱膜過濾器,凱膜反沖液進(jìn)入鹽泥池;另一路進(jìn)入陶瓷膜前反應(yīng)系統(tǒng),用碳酸鈉將鈣離子以碳酸鈣沉淀的形式除去,進(jìn)入陶瓷膜過濾器,產(chǎn)生的鹽泥排至鹽泥池。
鹽泥池中的鹽泥經(jīng)鹽泥泵加壓后輸送至板框壓濾機(jī)中壓濾,濾液回收至化鹽水儲槽繼續(xù)化鹽使用,濾餅則定期排至外界進(jìn)行處理。 板框壓濾機(jī)運(yùn)行采用在線PLC 系統(tǒng)控制,鹽泥壓濾的工藝操作流程為: 接通電源→壓緊濾板→進(jìn)料過濾→洗滌濾餅→吹氣→松開濾板→拉板卸料→清洗、 整理濾布→由此至壓緊濾板循環(huán)使用。 板框壓濾機(jī)的結(jié)構(gòu)、板框狀態(tài)、濾布的良莠決定于濾餅的含水量,而其中每個(gè)操作環(huán)節(jié)和工藝參數(shù)控制將直接影響板框壓濾效果和濾餅中的含鹽量。 2018 年1-12 月氯堿公司鹽泥運(yùn)輸數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表見表1。

表1 2018年1月-12月氯堿公司鹽泥運(yùn)輸數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表
由表1 得知,2018 年全年氯堿公司鹽泥運(yùn)輸總量高達(dá)19 320 t,按平均含鹽20%計(jì)算,每年將會造成3 864 t 的氯化鈉的損失。故氯堿公司致力于在降低鹽泥中含鹽量上,找出降本增效的方法,促進(jìn)企業(yè)良性發(fā)展。
一次鹽水鹽泥池中的鹽泥攪拌后,經(jīng)鹽泥泵加壓后輸送至鹽泥板框壓濾機(jī)中,壓濾后的濾液回收至化鹽水儲槽繼續(xù)化鹽使用,濾餅則排至外界定期處理。 按過去傳統(tǒng)的操作方式,排壓濾機(jī)的步驟為:進(jìn)液、加壓、吹風(fēng)、水洗、排泥,鹽泥溫度保持在50 ℃左右。 造成鹽泥池液位持久不下,操作工每班至少排壓濾機(jī)三四臺, 壓濾機(jī)狀況不佳時(shí)甚至排7 臺。壓濾出的泥餅較稀,含鹽及含水量極大,稀濾餅一方面不利于原料回收,另一方面壓濾機(jī)泥餅形成的稀泥流至鹽場和馬路上,嚴(yán)重污染現(xiàn)場環(huán)境。
對此氯堿公司燒堿車間進(jìn)行管理結(jié)構(gòu)優(yōu)化,改進(jìn)壓濾機(jī)排泥操作方法, 將排壓濾機(jī)的步驟改為:進(jìn)液、加壓、吹風(fēng)、水洗、吹風(fēng)、水洗、排泥。 其中,兩次吹風(fēng)和水洗總量與改進(jìn)前吹一次工藝風(fēng)所用量一致,不額外增加工藝風(fēng)和洗滌水量,水洗后的濾液仍當(dāng)作化鹽水繼續(xù)化鹽。
實(shí)施效果:分別取操作法改進(jìn)前和改進(jìn)后的濾餅實(shí)驗(yàn)樣品進(jìn)行含鹽分析,濾餅中的含鹽量對比結(jié)果見圖1。得出改進(jìn)操作法后,濾餅中含鹽量降低了近50%。 新方法實(shí)施半年以來,每班只排2 臺壓濾機(jī)即可滿足生產(chǎn)需求,大大降低了勞務(wù)負(fù)荷;濾餅含鹽有效降低至14%以內(nèi), 顯著提高了原鹽回收率;濾餅干燥成型,含水量較低,壓濾效果良好;壓濾機(jī)樓下環(huán)境得以改善。

圖1 改進(jìn)排泥操作法前后泥餅含鹽量對比情況
(1)一次鹽水系統(tǒng)換熱系統(tǒng)改造。 即將一次鹽水工序的一期、三期化鹽水換熱器共5 臺,由熱水換熱改為蒸汽換熱。 在該車間的氯化氫合成工序,將蒸汽合成爐的蒸汽出口總管上分出一路,直接供應(yīng)一次鹽水換熱系統(tǒng),增加自動調(diào)節(jié)閥,充分利用該車間副產(chǎn)蒸汽,減少外網(wǎng)蒸汽使用量,降低運(yùn)行成本的同時(shí),間接提高鹽泥溫度。 此外,換熱系統(tǒng)改造注重自動化控制,增加蒸汽自動調(diào)節(jié)閥,與蒸汽壓力進(jìn)行聯(lián)鎖控制,規(guī)避蒸汽合成爐壓力不穩(wěn)定造成換熱溫度波動等風(fēng)險(xiǎn)因素。
(2)鹽泥池增加蒸汽自動控制。 即在輸送至一次鹽水換熱器的蒸汽管線上,分出一支通入鹽泥池液面以下,增加自動調(diào)劑閥,并在鹽泥泵回流管處增加遠(yuǎn)傳溫度計(jì), 隨時(shí)在線監(jiān)控鹽泥池的溫度,以穩(wěn)定工藝指標(biāo),保證壓濾效果。 此部分調(diào)節(jié)閥和溫度計(jì)均屬于利舊儀表,未增加采購成本。 蒸汽系統(tǒng)在一次鹽水鹽泥系統(tǒng)中的應(yīng)用示意圖見圖2。
實(shí)施效果分析:改造前,進(jìn)鹽泥池的蒸汽量依靠現(xiàn)場操作工經(jīng)驗(yàn)、鹽泥池液位和鹽泥池現(xiàn)場冒蒸汽的大小進(jìn)行手動調(diào)節(jié),無數(shù)據(jù)參考依據(jù),且因調(diào)節(jié)不及時(shí)造成工藝指標(biāo)波動較大。 蒸汽量打開過大時(shí),一方面增加運(yùn)行成本;另一方面造成鹽泥池周圍蒸汽外冒,嚴(yán)重影響現(xiàn)場環(huán)境;此外,鹽泥溫度過高會直接降低板框壓濾機(jī)濾布的使用壽命;鹽泥溫度過低,泥池液位下降慢,鹽泥易黏粘壓濾機(jī)濾布,影響濾布通透性,大大降低壓濾效果。
經(jīng)增加蒸汽調(diào)節(jié)閥和遠(yuǎn)傳溫度表改造后,DCS可將鹽泥池溫度與蒸汽調(diào)節(jié)閥設(shè)置控制回路,依據(jù)泥池中稀鹽泥的溫度,自動調(diào)節(jié)蒸汽量,有效降低蒸汽消耗且合理控制鹽泥溫度,提高壓濾機(jī)工作效率,同時(shí)充分利用該車間副產(chǎn)蒸汽,減少外網(wǎng)蒸汽補(bǔ)充。

圖2 蒸汽系統(tǒng)在一次鹽水鹽泥系統(tǒng)中的應(yīng)用示意圖
經(jīng)檢測,一次鹽水界區(qū)內(nèi)的生產(chǎn)水輸送至鹽泥壓濾系統(tǒng)后的壓力不足0.2 MPa,因壓力較低,溫度較低,水洗濾餅效果還有一定的提升空間,即低壓低溫的生產(chǎn)水不能有效快速將鹽泥中的鹽分溶解、稀釋和回收,可以在此方面進(jìn)行進(jìn)一步優(yōu)化。 特向該公司申請為一次鹽水工序購置了1 臺高壓管道泵, 主要用于增加鹽泥水洗過程中洗滌水的壓力,同時(shí)增加泵自動啟停控制,提升自動化水平。 提高水洗壓力后泥餅含鹽量對比情況見表2。

表2 提高水洗壓力后泥餅含鹽量對比情況
實(shí)施效果分析:經(jīng)提升壓濾水洗壓力后,濾餅中的含鹽量降低至10%以內(nèi),鹽泥中氯化鈉回收量大幅提升。 鹽泥濾餅干燥,一次鹽水現(xiàn)場環(huán)境得到充分改善。 以2018 年全年氯堿公司鹽泥運(yùn)輸總量19 320 t 為參考值,年可創(chuàng)效40 余萬元。
經(jīng)過創(chuàng)新鹽泥壓濾操作法、技術(shù)改造、優(yōu)化工藝條件等辦法,一次鹽水工序的鹽泥濾餅含鹽量由20%左右降低至10%以內(nèi),經(jīng)近期運(yùn)行情況來看,含鹽指標(biāo)已穩(wěn)定在5%左右, 大幅度減少了鹽泥濾餅中的含鹽量,降低了企業(yè)生產(chǎn)成本,提高自動化操作水平,明顯減輕了操作人員的勞動強(qiáng)度,改善了現(xiàn)場環(huán)境。 此外,作為集團(tuán)循環(huán)經(jīng)濟(jì)重要組成部分,氯堿公司充分發(fā)揮中軸作用,突出“保安全、保環(huán)保、保廉潔、保現(xiàn)金流、強(qiáng)黨建、強(qiáng)科技、壓成本”的發(fā)展戰(zhàn)略,強(qiáng)調(diào)節(jié)能降耗,重視安全環(huán)保項(xiàng)目實(shí)施,不斷在技術(shù)改造和科技創(chuàng)新工作上繼續(xù)向前。