周紅燕
(石河子天域新實(shí)化工有限公司,新疆 石河子832000)
來(lái)自氯氫處理崗位干燥后合格的氯氣、氫氣由緩沖罐上調(diào)節(jié)閥穩(wěn)壓,再經(jīng)流量計(jì)計(jì)量后,氫氣經(jīng)安全閥、支管調(diào)節(jié)閥、點(diǎn)火閥、切斷閥,氯氣經(jīng)安全閥、支管調(diào)節(jié)閥點(diǎn)火閥、切斷閥,氫氣經(jīng)阻火器與氯氣按Cl2∶H2=1∶1.05~1∶1.10(體積比)的配比經(jīng)燈頭進(jìn)入合成爐燃燒。 合成的氯化氫氣體從合成爐的冷卻器底部導(dǎo)出,溫度在40 ℃以下,進(jìn)入氯化氫分配臺(tái),然后送至氯乙烯合成工序或去降膜吸收系統(tǒng)制成鹽酸或高純鹽酸。 氯化氫氣體經(jīng)一級(jí)降膜吸收器吸收后的剩余氣體, 進(jìn)入二級(jí)降膜吸收器再次吸收,不凝氣體由水流噴射器抽入酸循環(huán)罐分離放空或自行放空,成品酸從一級(jí)降膜吸收器底部導(dǎo)出進(jìn)入鹽酸貯罐待售,在合成爐燈頭處燃燒生成氯化氫氣體,同時(shí)產(chǎn)生大量的熱,合成的氯化氫氣體經(jīng)過(guò)合成爐冷卻器,溫度控制在40 ℃以下,進(jìn)入氯化氫分配臺(tái),供氯乙烯車間或去吸收塔吸收制成鹽酸。 燃燒產(chǎn)生的熱量和經(jīng)過(guò)合成爐冷卻器的熱水換熱帶走,熱水冬季供全廠采暖,夏季去溴化鋰換熱滿足溴化鋰機(jī)組需求。
氯化氫合成技術(shù)已經(jīng)很成熟,經(jīng)過(guò)干燥處理后的氯氣和氫氣作為原料,在合成爐內(nèi)進(jìn)行合成燃燒反應(yīng)生成氯化氫氣體,合成氯化氫氣體經(jīng)冷卻后送至氯乙烯車間或經(jīng)吸收塔吸收制成鹽酸。 在合成爐爐體觀察口處按工藝所需安裝有一個(gè)觀察視鏡,由于進(jìn)入合成爐內(nèi)燃燒反應(yīng)時(shí),酸泥及鈉鹽就會(huì)附著在觀火視鏡上形成污垢,視鏡是操作人員主要的觀察窗口, 操作人員依靠日常經(jīng)驗(yàn)對(duì)進(jìn)爐氯氫氣情況、爐內(nèi)火焰及燃燒情況進(jìn)行監(jiān)視、判斷及控制,垢層往往會(huì)影響操作人員的視覺(jué)觀察效果,可能做出錯(cuò)誤的判斷,當(dāng)氯化氫在合成爐內(nèi)反應(yīng),會(huì)有大量氯化氫氣體附著、結(jié)垢,嚴(yán)重影響操作人員的操作與生產(chǎn)安全,存在安全隱患,也可以通過(guò)停爐或檢修時(shí)對(duì)視鏡進(jìn)行清洗的,但是此操作因檢修周期較長(zhǎng)、拆裝視鏡工序繁瑣,而且因其生產(chǎn)為連續(xù)性生產(chǎn),視鏡使用及清洗頻繁,可能會(huì)嚴(yán)重制約生產(chǎn),且倒?fàn)t操作或拆裝清洗中極易引起安全事故發(fā)生。
根據(jù)現(xiàn)有生產(chǎn)情況,合成爐原視鏡清洗裝置設(shè)計(jì)極為簡(jiǎn)易,但因現(xiàn)場(chǎng)使用過(guò)程中,溫度較高,閥門經(jīng)常被高溫環(huán)境導(dǎo)致變形、粘連而無(wú)法打開(kāi),因現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境有限,開(kāi)閥關(guān)閥距離較近,對(duì)人員安全產(chǎn)生不利因素,同時(shí)清洗視鏡不利,將對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)生嚴(yán)重影響,需停爐清洗。
基于上述情況, 新疆石河子天域新實(shí)化工有限公司(以下簡(jiǎn)稱天域新實(shí))設(shè)計(jì)并發(fā)明了一種氯化氫合成爐視鏡清洗裝置, 授權(quán)專利號(hào)〔201720445415.9〕, 該發(fā)明設(shè)計(jì)提出了一種氯化氫合成爐視鏡清洗裝置,主要由高位水槽、清洗管路、自動(dòng)控制開(kāi)關(guān)閥、清洗開(kāi)關(guān)、噴射器、清洗分水器、視鏡、壓視鏡法蘭及密封墊、爐體連接短節(jié)構(gòu)成,見(jiàn)圖1。

圖1 氯化氫合成爐視鏡清洗裝置結(jié)構(gòu)示意圖
合成爐視鏡清洗裝置頂部設(shè)置有一臺(tái)高位水槽,此高位水槽下方的管路上設(shè)置有自動(dòng)控制開(kāi)關(guān)閥,清洗開(kāi)關(guān)與自動(dòng)控制開(kāi)關(guān)閥連接,并且設(shè)置于操作室內(nèi),可以減少操作人員的操作強(qiáng)度,采用高溫沖洗可以解決其中,清洗開(kāi)關(guān)被開(kāi)啟時(shí),向開(kāi)關(guān)閥輸出控制開(kāi)啟或關(guān)閉信號(hào),裝置中加裝的清洗管路分水橫管段下方的清洗分水器,設(shè)計(jì)有3 支路分水管路連接,在清洗分水器外沿有3 個(gè)均勻分布的切線入口接管, 出液口沿切線方向進(jìn)入分水器,在其內(nèi)部設(shè)有導(dǎo)流槽,使出液口均分3 處沿導(dǎo)流方向進(jìn)入對(duì)著視鏡沖洗。為了更充分的噴淋清洗,裝置高位槽內(nèi)沖洗噴淋使用的是氯化氫合成爐夾套85 ℃以上的熱水,同時(shí)為了操作人員方便,加裝了一鍵清洗裝置的開(kāi)關(guān),實(shí)現(xiàn)了半自動(dòng)化操作,為操作人員節(jié)省了大量時(shí)間及提供了便捷操作。
天域新實(shí)發(fā)明并設(shè)計(jì)的這種氯化氫合成爐視鏡清洗裝置,設(shè)計(jì)目的主要在于解決合成爐視鏡清洗角度與清晰度的問(wèn)題。 最初在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)采用的多種方式及方法試運(yùn)行后,效果并不是很理想,而一系列的嘗試提供了生產(chǎn)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),由此改進(jìn)而成的清洗裝置清洗效果良好, 不僅達(dá)到了預(yù)期清洗效果,而且取得了非常良好的生產(chǎn)收益,值得在行業(yè)推廣。
2.2.1 便于操作,解決安全隱患問(wèn)題
此清洗裝置主要是將清洗開(kāi)關(guān)置于操作室內(nèi),便于用戶操作;通過(guò)高位水槽、噴射器、清洗分水器及其內(nèi)熱水的合理配合,可有效地且全方位地清除合成爐視鏡的鏡片表面的污垢及霧氣,使視鏡保持清晰, 便于操作人員依據(jù)經(jīng)驗(yàn)對(duì)進(jìn)爐氯氫氣情況、爐內(nèi)火焰及燃燒情況進(jìn)行監(jiān)視、判斷及控制,避免了因視鏡模糊影響操作人員的操作與生產(chǎn)安全,造成安全隱患。
2.2.2 減輕勞動(dòng)強(qiáng)度,優(yōu)化生產(chǎn)工序
合成爐視鏡清洗裝置設(shè)計(jì)并完成了相關(guān)技術(shù)創(chuàng)新改造,不但確保了合成爐及整個(gè)廠區(qū)的安全連續(xù)穩(wěn)定運(yùn)行,還大幅提高了生產(chǎn)效率,每年每臺(tái)可以少進(jìn)行倒?fàn)t或清洗拆裝五十余次,解決了必須停爐或檢修時(shí)才能對(duì)視鏡進(jìn)行清洗的問(wèn)題,減輕工人勞動(dòng)強(qiáng)度、減少或從根本上杜絕事故發(fā)生率、優(yōu)化了生產(chǎn)工序,同時(shí)此方法可以廣泛用于不同工況生產(chǎn)中配套視鏡的一鍵清洗裝置。
合成爐視鏡清洗裝置的成功改造,大大改善了視鏡長(zhǎng)期模糊不清的情況,有利于操作人員及時(shí)掌握現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)情況的掌握,消除了安全隱患,具有節(jié)能、環(huán)保、品質(zhì)優(yōu)良等優(yōu)點(diǎn),同時(shí)該技術(shù)在技術(shù)創(chuàng)新、潔凈生產(chǎn)、節(jié)能與環(huán)保等方面均符合國(guó)家環(huán)保要求,為企業(yè)安全生產(chǎn)提供了良好的技術(shù)平臺(tái)。