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105 m3 聚合釜粘釜原因?qū)n}分析

2019-12-28 05:25:24卞平官王中華
中國(guó)氯堿 2019年11期

卞平官,王中華

(內(nèi)蒙宜化化工有限公司,內(nèi)蒙古 烏海016040)

105 m3聚合釜引進(jìn)歐洲乙烯公司技術(shù),1996 年在北京二化工廠投產(chǎn), 共有3 臺(tái)105 m3聚合釜,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力8 萬t/a。 2008 年停產(chǎn)后,該裝置于2009年搬遷至內(nèi)蒙古烏達(dá)工業(yè)園區(qū)內(nèi)蒙宜化化工有限公司,2010 年4 月在內(nèi)蒙宜化化工有限公司再次投產(chǎn),但在生產(chǎn)中,該裝置較嚴(yán)重的粘釜問題曾一度困擾內(nèi)蒙宜化的生產(chǎn)。 聚合釜出料過濾器經(jīng)常堵塞,造成釜內(nèi)料無法全部排出,需采用大量去離子水反沖,既增加了卸料時(shí)間,又浪費(fèi)了大量的去離子水;釜頂冷凝器列管經(jīng)常堵塞,造成釜的換熱能力下降,反應(yīng)熱移不出去,被迫加終止劑降低反應(yīng)速度,使聚合釜的利用率大大降低,生產(chǎn)存在安全隱患, 影響正常生產(chǎn), 最長(zhǎng)2 個(gè)月就得被迫停產(chǎn)清理,且粘釜物極難清理,每次清釜約需48 h,嚴(yán)重制約著整個(gè)裝置的安全生產(chǎn)。 105 m3聚合釜在內(nèi)蒙宜化經(jīng)過生產(chǎn)實(shí)踐,通過對(duì)原輔材料、工藝、管理等方面進(jìn)行的分析,采取一系列技術(shù)革新,聚合釜運(yùn)行周期由兩三個(gè)月延長(zhǎng)至8~12 個(gè)月,將裝置的生產(chǎn)能力由原來的260 t/d 提高到330 t/d, 達(dá)到12 萬t/a 的生產(chǎn)規(guī)模,超出設(shè)計(jì)能力50%。

1 粘釜的危害及原因分析

105 m3聚合釜在內(nèi)蒙宜化提產(chǎn)階段, 粘釜現(xiàn)象極為突出, 反應(yīng)過程頻繁漲溫漲壓被迫打終止劑,卸料過濾器頻繁堵塞,成品質(zhì)量篩余物、魚眼數(shù)超標(biāo)嚴(yán)重,增塑劑吸收量波動(dòng)大,顆粒形態(tài)細(xì)料粗料兩極分化,設(shè)備利用率低,產(chǎn)量?jī)H260~280 t/d。 故如何防止或減輕粘釜是聚氯乙烯生產(chǎn)過程中必須解決的課題,內(nèi)蒙宜化技術(shù)人員經(jīng)反復(fù)考察論證及咨詢專家,對(duì)聚合粘釜因素進(jìn)行深入分析。

粘釜是物理因素和化學(xué)因素共同作用的結(jié)果,一般有吸附粘釜、化學(xué)鍵粘釜、凝聚粘釜、水相粘釜等。 配方不同,聚合釜粘釜的程度也不同,換熱不均勻及換熱效果差聚合釜粘釜嚴(yán)重。105 m3聚合釜針對(duì)聚合釜壁、擋板、氣相空間、釜頂冷列管、 冷凝器與聚合釜之間的通道過渡節(jié)粘釜做出逐項(xiàng)分析。

(1)防粘釜?jiǎng)╈F化效果的影響。

防粘釜?jiǎng)┦呛幸欢ū壤状嫉膲A溶性高分子化合物, 外觀為稍黏的淺黃色液體, 儲(chǔ)存于1 m3的儲(chǔ)罐中,并用N2保護(hù)。涂壁時(shí),其首先被蒸汽霧化并混合進(jìn)入冷凝器頂部、冷凝器與聚合釜?dú)庀嗤ǖ兰熬酆细敳浚粏?dòng)攪拌形成反混氣流后,防粘釜?jiǎng)┚鶆蛭皆跀嚢钃醢迮c聚合釜釜壁上,形成一層薄薄的疏油親水膜。 防粘釜?jiǎng)┤绻F化效果不好,則所霧化的防粘釜?jiǎng)┝烤筒蛔?,涂布的部位就?huì)不完全,沒有涂上或涂布不好的部位,粘結(jié)就特別快,十幾釜就會(huì)生成大塊黏結(jié)物。 所以,防粘釜?jiǎng)╈F化效果是做好涂釜、解決粘釜的關(guān)鍵。

105 m3聚合釜原流程通過聚合釜壁噴淋閥、釜頂冷凝器、冷凝器與釜壁過度節(jié)同時(shí)涂釜,涂壁劑流量1 500 L/h, 涂壁溫度25~30 ℃, 霧化蒸汽流量0.75 t/h,導(dǎo)致涂釜液分布不均勻、霧化效果差。

(2)裝載系數(shù)的影響

在生產(chǎn)過程中,發(fā)現(xiàn)聚合釜的裝載系數(shù)對(duì)氣液交界處粘釜、釜頂氣相空間粘壁、釜頂冷凝器列管堵塞、冷凝器與聚合釜之間的氣相通道粘壁有重要影響。 聚合釜的裝載系數(shù)小,則其利用率低,為了追求聚合釜的利用最大化,裝載系數(shù)較高。 VCM 和脫鹽水的加入量決定了釜內(nèi)氣液相體積和釜內(nèi)液面的高度。 在進(jìn)行聚合反應(yīng)時(shí),聚合釜內(nèi)液面應(yīng)和擋板頂部趨于齊平,如聚合釜內(nèi)液面在擋板頂部上下浮動(dòng), 則VCM 和PVC 樹脂易在擋板頂部和氣液交界處生成粘釜物, 并在以后的聚合反應(yīng)中加速生長(zhǎng),形成大塊片狀粘釜物。 聚合釜的裝載系數(shù)過大,則釜內(nèi)液面高于擋板,釜內(nèi)氣相空間過小,不利于安全生產(chǎn);其次,由于攪拌、釜型、擋板不變,釜內(nèi)液面如過高,則物料所受的循環(huán)、剪切作用發(fā)生了變化,極易在釜頂上部空間形成黏結(jié)物;再者,由于釜內(nèi)液面上升,釜內(nèi)液面與釜頂冷凝器之間的距離縮短,加大了釜內(nèi)物料向冷凝器列管的夾帶,極易使物料夾帶到聚合釜與冷凝器之間的氣相通道和冷凝器列管中,造成釜頂冷凝器堵管,冷凝器與聚合釜之間的通道粘壁。

為了追求聚合釜的利用最大化,105 m3聚合釜在提產(chǎn)階段,粘釜尤為嚴(yán)重,聚合單體加入量41 m3,入料水和管線沖洗水46.5 m3,助劑加入量1 000 L。軸封水量0.55 m3。105 m3聚合釜有效容積103.2 m3,其裝填系數(shù)達(dá)到86.3%, 在反應(yīng)期間因夾套換熱不好,注入水量和體積收縮量不成正比,氣相空間及列管泡沫夾帶粘釜嚴(yán)重。

(3)注入水速度及聚合釜換熱效果的影響

在生產(chǎn)過程中,PVC 顆粒間遷移所需要的 “自由水”由反應(yīng)期間注水提供。VCM 轉(zhuǎn)化成PVC,體積將收縮35%,這樣物料體積將縮小。 向聚合釜內(nèi)注入冷水,除大幅度地降低黏度和改進(jìn)傳熱外,還稍有利于冷卻, 并保持批料的體積恒定。 若釜型、擋板、攪拌器形式及其高度是恒定的,則漿料中渦流的發(fā)展液面也可保持恒定。 如果物料體積收縮,使擋板頂部露出,則會(huì)導(dǎo)致漿料飛濺,使聚合釜頂部氣相產(chǎn)生粘釜物。 理論上注入水量應(yīng)等于聚合體系收縮量,從而維持聚合釜內(nèi)液面恒定。

105 m3聚合釜上夾套及冷凝器與聚合釜過渡節(jié)夾套、擋板冷卻水從釜頂冷凝器進(jìn)出口冷卻水總管配管,且原始配管上水與回水配管相互沖突,以上3 個(gè)部位冷卻水進(jìn)出口無溫差, 且聚合釜夾套水路結(jié)垢嚴(yán)重,夾套水流量480~505 m3/h,釜頂冷凝器水流量300 m3/h, 聚合釜反應(yīng)熱量不能及移除漲溫漲壓打終止劑;注入水速率設(shè)定恒量4 m3/h,反應(yīng)中后期體積收縮率和注入水量不成正比。

2 具體解決措施

(1)105 m3聚合釜工藝流程改進(jìn)對(duì)比(見表1)。

(2)105 m3聚合釜涂釜程序改進(jìn)對(duì)比(見表2)。

(3)改造前涂釜工藝流程示意圖(見圖1)。

(4)改造后涂釜工藝流程示意圖(見圖2)。

2.1 調(diào)整裝填系數(shù)及水油比,減少聚合釜頂冷凝器氣相泡沫夾帶現(xiàn)象

聚合釜頂氣相空間粘釜較嚴(yán)重,在解決涂壁工藝的同時(shí),調(diào)整水油比及裝填系數(shù),將105 m3聚合釜單體加入量由41 m3調(diào)整為39 m3,入料水和管線沖洗水由46.5 m3調(diào)整為47.5 m3; 提高水油比減輕聚合釜換熱負(fù)載。

2.2 解決聚合釜換熱問題

經(jīng)過測(cè)溫及流量對(duì)比,將釜頂冷凝器與釜相連過渡節(jié)夾套水及聚合釜上封頭夾套水管改造分開,釜頂冷凝器過渡節(jié)從釜頂冷凝器進(jìn)出口冷卻水管道配管,聚合釜上封頭夾套水及擋板冷卻水從聚合釜夾套進(jìn)出口冷卻水管道配管,改造后夾套總管冷卻水最高流量600 m3/h (較之前500 m3/h 高100 m3/h),釜頂冷凝器冷卻水總管流量最高350 m3/h,溫差3~5 ℃。 并對(duì)聚合釜夾套、釜內(nèi)壁、釜頂冷凝器殼程、列管進(jìn)行物理化學(xué)清洗,清洗前后進(jìn)行對(duì)比,徹底解決聚合釜?dú)庀嗫臻g及擋板、過渡節(jié)粘釜問題。105 m3聚合釜攻關(guān)前后粘釜對(duì)比及擋板夾套情況分別見表3、表4。

表1 105 m3聚合釜工藝流程改進(jìn)

表2 105 m3聚合釜涂釜程序?qū)Ρ?/p>

圖1 改造前工藝流程示意圖

圖2 改造后工藝流程示意圖

2.3 釜反應(yīng)溫度、壓力恒定控制,減少釜頂冷凝器列管氣相泡沫夾帶

聚合溫度直接決定PVC 樹脂型號(hào)及分子質(zhì)量分布,在反應(yīng)過程中反應(yīng)溫度波動(dòng)直接造成樹脂聚合度變化。 同時(shí)釜反應(yīng)溫度波動(dòng)間接造成引發(fā)劑分解速率發(fā)生變化,嚴(yán)重時(shí)可能造成超溫超壓,發(fā)生危及安全生產(chǎn)的連鎖反應(yīng)。 釜溫度指標(biāo)控制要求(T±0.5 ℃);通過優(yōu)化釜反應(yīng)程序及夾套釜頂冷凝器調(diào)節(jié)閥串級(jí)控制,充分減少釜頂冷回流單體對(duì)反應(yīng)體系的干擾,提升釜溫控制的平穩(wěn)度,將105 m3聚合釜溫度控制偏差由±2 ℃提升至±0.5 ℃, 釜反應(yīng)溫度壓力恒定控制,有效的提升了105 m3聚合釜運(yùn)行穩(wěn)定性, 減少了釜頂冷凝器列管氣相泡沫夾帶。105 m3聚合釜優(yōu)化前后反應(yīng)控制程序見表5、表6。

表3 105 m3聚合釜粘釜對(duì)比表

表4 105 m3聚合釜擋板夾套情況

表5 原105 m3 聚合釜反應(yīng)控制程序

表6 現(xiàn)105 m3 聚合釜反應(yīng)控制程序

3 管理規(guī)范

105 m3聚合釜執(zhí)行計(jì)劃?rùn)z修,每月聚合釜進(jìn)行專項(xiàng)檢查,檢查聚合釜攪拌減速機(jī)、攪拌聯(lián)軸器、攪拌電機(jī)、大小鴨尾閥、噴淋閥、聚合釜相連管道法蘭預(yù)緊、單體管線預(yù)緊、電器儀表調(diào)試,每半年對(duì)相關(guān)附件進(jìn)行計(jì)劃更換、清洗聚合釜,提高聚合釜運(yùn)行穩(wěn)定性。

4 結(jié)論

內(nèi)蒙宜華105 m3聚合釜產(chǎn)量攻關(guān),系統(tǒng)性地從原輔材料、工藝過程、管理規(guī)范等方面采取一系列措施,聚合釜運(yùn)行周期2 個(gè)月延長(zhǎng)至8~12 個(gè)月,徹底解決粘釜問題。

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