張東坡,肖坤鋒
(中電(商丘)熱電有限公司, 河南 商丘 476000)
某電廠供熱期間,由于區域電負荷下行壓力,#1、#2爐長期保持50%負荷運行,因帶有60MW左右熱負荷,所以保持四臺磨運行。但是在該工況下運行,末級過熱器出口汽溫左右側偏差長期保持10℃以上,最高達20℃,主汽溫度長期保持在550℃左右,再熱汽溫長期保持在540℃以下,無法達到額定值。由于上層磨啟動,垂直管后墻懸吊管壁溫也極易超溫,不能利用提高過熱度及燃燒器擺角等手段提高主汽溫度。為提高機組工作效率,保證機組安全、高效運行,尋找更有利的蒸汽參數調整方法及手段勢在必行。
熱電2×350MW超臨界機組,采用上海鍋爐廠有限公司提供的350MW超臨界壓力直流鍋爐,鍋爐為超臨界參數變壓運行螺旋管圈直流爐,采用單爐膛四角切圓燃燒方式、一次中間再熱、平衡通風、固態排渣、全鋼構架懸吊結構、露天布置、Π型燃煤鍋爐。
鍋爐設計煤種為鄭州貧瘦煤、校核煤種為山西煙煤。制粉系統采用中速磨正壓冷一次風機直吹式系統,5臺磨煤機,4臺磨運行可滿足鍋爐BMCR工況。燃燒器上部設有二層緊湊燃燼風(CCOFA),CCOFA的上部設置四層可水平擺動的分離燃燼風(SOFA)。
鍋爐設計BRL參數:主汽溫度571℃,再熱汽溫569℃。垂直管后墻懸吊管壁溫報警值471℃。
供熱期某電廠#1、#2爐長期保持50%負荷運行,在長期運行中出現三個蒸汽參數調整問題。以#2爐為例具體分析,結果如下:
1、主、再熱汽溫偏差大。末級過熱器出口汽溫左右側偏差長期保持10℃以上,最高達20℃。
2、主再熱汽溫低。主汽溫度長期保持在550℃左右,再熱汽溫長期保持在540℃以下,無法達到額定值。
3、由于上層磨啟動,垂直管后墻懸吊管壁溫8極易超溫。部分時段主、再熱汽溫及垂直管后墻懸吊管壁溫8測試結果如表1所示。

表1 部分時段主、再熱汽溫及垂直管后墻懸吊管壁溫8
由表1可以看出,主、再蒸汽溫度偏低。但每當嘗試提高主、再熱蒸汽溫度時,垂直管后墻懸吊管壁溫隨之升高,并迅速超溫。在日常運行調整中運行人員做出很多嘗試,但垂直管后墻懸吊管壁溫與主再熱汽溫幾乎成線性關系。由于電廠鍋爐未設置主再熱器煙氣擋板,常規調整無法平衡三者之間關系。
高位燃盡風在汽溫調整中的作用。鍋爐設計有兩層緊湊燃盡風,主要作用于消旋;四層高位燃盡風主要保證煤粉的充分燃燒及NOx的調整。在兩個月的實際調整中我們發現,高位燃盡風風量對再熱汽溫影響較大,同時對消除垂直懸吊管超溫有巨大幫助。但高位燃盡風風量與煙氣NOx含量、再熱汽溫、垂直懸吊管壁溫均成反相關,高位燃盡風風量越大,以上實際值將會降低。因此既要有足夠燃盡風量,保證NOx排放不超標,垂直懸吊管有充分冷卻,又要保證再熱器受熱良好是解決鍋爐低負荷工況調整的首要目標。針對此問題,提出對鍋爐左、右墻或前、后墻燃盡風門開度加偏置的調整方案。以下為提出的兩個調整方案:
方案一:#2爐A側分隔屏、屏過進出口溫度較之B側偏低,說明其吸熱量不夠,是#2爐主汽溫度偏差大的主要原因。說明#2爐火焰中心及煙氣流動向B側偏斜。針對于此,提出將#1、#2(左墻、A側)角燃盡風門偏置減小至-10,將#3、#4(右墻、B側)角燃盡風門偏置增大至10。以增大B側風速,將火焰中心向A側偏移。
方案二:垂直懸吊管處于折焰角上方,懸吊管壁溫測點共16個,布置排列若按照從A側向B側順序排列,垂直管后墻懸吊管壁溫8應處于中間位置。并且發現垂直管后墻懸吊管壁溫8溫度曲線與A/B側主汽溫度曲線都有較大關聯性。說明垂直懸吊管處煙溫整體偏高,分割屏、屏過整體吸熱量偏小。針對于此,提出利用高位燃盡風調整火焰中心向前墻偏移:將#1、#4(前墻)角燃盡風門偏置減小至-10,將#2、#3(后墻)角燃盡風門偏置增大至10。
方案一:調整后效果明顯,A側分隔屏、屏過進出口溫度逐漸回升,兩側主汽溫逐漸調平,均上升至566℃。但如此調整垂直懸吊管較易超溫。
方案二:調整后效果明顯。A側分隔屏、屏過進出口溫度逐漸回升,兩側主汽溫逐漸調平,均上升至562℃,并且垂直管后墻懸吊管壁溫8溫度快速下降至460℃(471℃超溫)。繼續加大調節,逐步將#1、#4角燃盡風門偏置減小至-15,將#2、#3角燃盡風門偏置增大至15。垂直管后墻懸吊管已不超溫,將燃燒器擺角向上擺至60%,過熱度偏置上調至6。主汽溫度均上升至566℃,再熱汽溫上升至560℃,垂直管后墻懸吊管壁溫8下降至450℃,#2爐燃燒工況穩定。調整前后蒸汽參數,分別如表2、表3所示。

表2 調整前蒸汽參數

表3 調整后蒸汽參數