趙 應,張湘磷,韋秀林
(貴州開磷息烽合成氨有限責任公司 貴州息烽 551109)
貴州開磷息烽合成氨有限責任公司擁有高塔復合肥生產能力600 kt/a,系由2套2×150 kt/a雙塔裝置(1#和2#裝置)所組成,分別于2012年10月和2014年9月投料試車和開車,其中2#裝置在1#裝置的基礎上進行了多處改進和優化。
在實際運行過程中發現,1#裝置的高塔塔上混合槽有效容積小(僅6.5 m3)、電機功率不足,在生產高濃度配方復合肥產品時,因物料混合不均勻,出現了一系列的問題:產品粒子成形率低,返料量增大;增大了料漿黏塔壁的概率;塔底收料斗上易積料;冷卻、篩分等后系統易堵塞;料漿黏度過大,攪拌裝置負荷重,電流超標,造成7臺變頻器和超過10臺電機損毀。針對存在的問題,決定對1#裝置的第2座高塔上的混合槽實施改造。
改造前后高塔復合肥生產裝置工藝流程如圖1所示(實線為原流程,虛線為技改新增)。

圖1 改造前后高塔復合肥生產裝置工藝流程
尿素溶液或硝酸銨溶液通過溶液泵送至塔上一、二級混合槽,與經過原料計量秤精準計量后的磷酸鹽、鉀鹽、填充物充分混合均勻,得到的料漿通過差動式造粒機的噴孔均勻噴灑而形成小液滴,液滴在高塔內下降過程中與塔內上升的空氣逆流接觸換熱,液滴逐漸從熔融狀態冷卻至固體狀態,在塔下收集皮帶內得到復合肥顆粒,再經冷卻、篩分、包膜、包裝得到顆粒復合肥產品。
(1)原一級混合槽上塔斗式提升機的出口端直接進入一級混合槽,中間無緩沖裝置且落差達7 m;二級混合槽上塔斗式提升機出口端直接伸入二級混合槽內,落差高達13 m。由于落差大、缺乏緩沖裝置,粉料進入各級混合槽內會濺起大量的粉塵,造成現場操作環境惡化,操作人員巡檢積極性不高,導致混合槽內的積料不能被及時發現和清理。針對此問題,將2臺長度為4.0 m的刮板輸送機分別放置于一級混合槽操作層平臺和上樓層平臺上,拆除原有部分粉料溜管,分別連接對應的斗式提升機和刮板輸送機,原有的操作鋼平臺進行相應的延伸改造。
(2)原一、二級混合槽攪拌裝置功率偏小(22 kW),在生產高濃度復合肥產品時易跳車,為此采用電動機功率為30 kW的攪拌裝置進行替換,攪拌槳一并更換,替換下來的22 kW電動機作為備用電動機。
(3)將一、二級混合槽原有DN 200 mm的混合槽放空管更換為DN 400 mm的直管,粉塵單獨排放后在高塔頂部匯合,然后進入1臺新增的旋風除塵器,收集的粉料返回2#刮板輸送機進入二級混合槽,旋風除塵器出口的達標廢氣通過設置在尾端的除塵風機(電動機功率5.5 kW)強制抽風排放。
(4)乳化機機架和二級混合槽平臺適當加以改造,以便于乳化機檢修。原蒸汽加熱管道、蒸汽冷凝液和其他公用工程配管形式保持不變。
因刮板輸送機的采購周期為20 d,故項目總工期計劃為35 d(圖2),其中:前期平臺安裝、原管道拆除(含除塵風機)在10 d內完成,混合槽攪拌槳在5 d內拆除,除塵風機和旋風除塵器在5 d內完成安裝,攪拌裝置、附屬管道和刮板輸送機計劃安裝時間為10 d,系統吹掃試運行為5 d。

圖2 混合槽及配套設備改造時間進度
增設刮板輸送機后,進入一、二級混合槽的粉料落差分別減小至2.6 m和2.8 m,混合槽內飄散的粉塵得到有效控制,操作平臺上基本無異味。混合槽內積料情況得到改善,操作人員能及時發現和處理;混合槽頂蓋再未發生積料現象。
原除塵系統每月須清理1次,每次回收的粉料超過20 t,由于回收的粉料未能及時投入系統,造成粉料吸潮不能正常使用。技改后經旋風除塵器收集的粉料直接從刮板輸送機進入混合槽,不僅減輕了操作人員的勞動強度和原料粉塵對環境的影響,而且減少了物料的浪費,從而有效降低了生產成本。
如表1所示,在生產的產品、工藝控制指標和采樣時間完全相同的條件下,1#裝置第2座高塔的產品質量明顯優于第1座高塔。
技改措施實施以后,混合槽電動機和變頻器再未出現燒毀和跳停現象,因塔上設備引發的停車故障減少,確保了裝置的長周期穩定運行。以裝置年運行52周、每周因設備和工藝原因停車時間分別為8 h和6 h、產量20 t/h計,全年可以增產14 560 t。

表1 產品質量抽檢結果
技改實施后,使混合槽內料漿得到充分混合,生產工藝控制平穩,得到的混合料漿經造粒機噴灑后,有效提高了塔下產品粒子成形率,減少了后系統的返料量;通過粉塵的回收再利用,在尾氣達標排放的同時降低了生產成本,提升了產品市場競爭力。