沈芳存 唐耀春 李龍 李建均(青海省第七地質勘查院,青海 格爾木 816000)
鹽田礦的主要成分是角礫巖,角礫巖中混有少量的氯化鈉。在瑪海鹽湖鉀肥礦氯化鉀裝配線的浮選過程中,大亞灣礦直接進入浮選車間后要做的第一件事就是調整礦漿,這直接影響氯化鉀的產量和整體。質量。例如,鹽水或微咸水會在液相中將大部分的KCl 溶解在香石巖中。結果,KCl 的產率非常低。例如,當將舊鹽水用于汁液混合時,由于舊鹽水中的MgCl2已達到高的過飽和濃度,因此難以快速分解裸眼石并使碳酸鈉熔融。根據尾鹽水的物理和化學組成,可以看出尾鹽水是良好的漿料混合物,其次,新鮮鹽水中的KCl 濃度范圍較高,并且當鹽水分解時,還可以抑制分解過程在液相中的溶解,導致更多的KCl 冷凝出來。第二個原因是尾鹽水中鹽2 的濃度范圍沒有達到飽和水平,這可以促進鹵肉的分解。適當控制高鎂陽離子溶解度有利于KCl 的凝結和收率。在生產車間澄清了代謝廢物產生后的液體尾礦后,將液體尾礦表示為M 點,并將這些尾礦與香石混合以調節漿液。添加少量鹽水,使軟件系統指向最佳位置A, KCl 沿AE 線沉淀。根據上述相圖的高杠桿基礎原理,最佳經典理論品質和礦渣與礦物質:尾鹽水的比例為8:1。大亞灣礦的質量很差。它主要由鉀鹽,鈉鹽和更多的巖鹽組成。其有機化學組成和總質量分數為9.34%, NaCl 49.99%, MgCl223.67%,H2O 31.28%。經過多年的深入探索,在實際生產中,將大亞灣礦的尾礦鹵水質量和比例控制在3:1 至4:1 之間,浮選氯化鉀的再利用率可以達到55%。
低級蒸發水干燥無法獲得氯化鈉,氯化鉀NaCl 和氯化鈉車的三種新產品。生產工藝復雜,成礦期長。根據目前的處理工藝,從第一大亞灣分離出來的NACO 被用作墊料場或建造鹽場堤防。迪寶安鉀肥導致NaCl 含量高,無法按照車間的現有生產工藝和技術進行操作,因此使用它非常有效,導致總回收率顯著降低鉀的比率,可以生產氮肥,并使用三種混合鹽的過程來完全消除鉀鹽的早期階段,調整混合鹽后鹽水湯成分的含量,并在下一步之后產生高質量的光。磷鈣鈣鹽礦,尾巴新鮮鹽水與m 點相鄰,舊鹽水與F 點相鄰。尾巴冷開水和舊鹽水通過鹽水混合器混合到B 點(溫度為25μm 時)尾鹽水:舊鹽水質量比為1:1,可以與B 點混合。實際操作是,舊鹽水室內的溫度與當時相圖中的B 點相對應。將點B 的混合鹽水湯引入到奎永太陽礦中,系統從點B 移至點E,溶出度和分析物系統從點e 移至點F。當后者到達目的地汽車的點F 時氯化鈉和氯化鈉沉淀,將舊鹽水引入鹽水混合器,混合尾冷卻水循環過程。從相圖可以看出,混合鹽水后的尾冷卻沸水的成分含量仍處于飽和狀態區,在快速蒸發的過程中,仍會有相當數量的氯化鈉被分離出來,然后直接進入角礫巖沉淀的其他區域,而鉀鹽不會被分離出來,從而將冷尾水中的鉀轉化為角礫巖。結晶和沉淀。越遠越好。與具體方案一相比,可以提高寶安優質鉀資源的回收速度和效率,也可以生產出優質角礫巖礦床。
根據以上所述,尾鹽水將變成粘性液體,并與混合鹽水產生相對完整的溶液過程,使干燥的鈉鹽礦通過,從而浮選廠的尾鹽水循環過程將通過,浮選廠排出的尾液將通過。通過開放式反應池。謠言排除罐的兩個功能不僅是實現完全的固液分離,而且是在開放響應過程中沉淀氯化鈉。實際上,它也應明顯承擔鈉鹽調節控制罐的作用。公眾回應后可以獲得的尾部冷卻沸水的另一部分是泥漿進入泥漿池。在工廠的生產中,其余的大部分被引入鹽水轉換器中,與舊的鹽水混合,然后在寶安干燥以形成紅巖和舊的鹽水。將舊鹽水循環回鹽水轉換器,并與新添加的尾鹽水混合以制備原始鹽水。
以氯化銨浮選廠區靖境園尾礦為基本原料,采用金屬機械強攪拌完全溶解和浸出輕鹽水兩種方法,使尾礦中的鉀迅速溶解。進入液相。當溶液中硫酸銨的質量水平的最終分數達到約3%時,可以將液相新引入沙頭角進行干燥,以達到回收硫酸銨伴隨鹽的鉀元素的目的。通過強制攪拌加入局部鹽。和浸出。核心技術已經過測試,并證明在瑪海礦區建立新的生產線是可行的。在實驗和理論實踐的幫助下,在尾礦和輕鹽水的質量比為1.0:0.9 的條件下,混合時間為30min,混合強度比為250r/min,浸出室的溫度為15℃。尾礦中的淡鹽水開采質量得到了改善,強制性從尾礦鹽礦中浸出氯化鉀可以獲得更好的浸出效果。強制混合浸提后,液相鹽水中氯化鈉的含量相對較低,因此不適合在浮選車間用作混合汁。相圖項目中指出了液相浸出溶液N 點的其他位置。N 點遠離角礫巖附聚區,因此不適合使用混合鹽水生產角礫巖礦石。結合相圖4 的深度分析,該溶液不適合在浮選車間用作混合漿,然后進入大亞灣進行鋪裝和干燥。通過Na 線短時間的NaCl 沉淀后,可以沿AE 線沉淀出高質量的鉀鹽礦。干燥過程如下圖所示:將溶液泵入寶安華化鈉池中,系統從點n 的頂部到點a, NaCl 沿Na 線冷凝;系統從a 點移動到E 點。KCl 和NaCl 沿AE 線結晶,形成鉀鹽礦并排出液相。另外,通過將浸出液分散在寶安而獲得的鉀鹽礦山中的硫礦石含量很高,不可能設計浮選方法來生產,通過熱法可以生產出高質量的硫酸銨。溶液凝結法。熱溶液晶體法工作背后的基本原理是鉀鹽的開采。母液連續循環并加熱到90℃以上后,將所有溶液浸出,并將所有氯化鉀迅速溶解在水溶液中。大多數硫酸鈉仍然客觀地以液體形式存在,經過離心時間后被除去,將公眾反應的碳酸銨飽和溶液冷卻,并在全真空下結晶出,以產生硫酸銨產物。兩種方法的優點是鉀的回收率高,產物的粒徑大且均勻,抗結塊性好。最大的缺點是功耗和投入成本比浮選法高,并且對各種設備和工藝技術的控制的明確要求也更高。熱溶液凝結法可以生產其他食品級硫酸鉀,但通過浮選法排出的尾鹽已被磁選機污染,因此不允許從尾礦鉀鹽礦生產食品級氯化鉀。從浮選設備排出的尾液通過澄清池被固液完全分離。液態尾水部分用作紙漿汁,然后循環到浮選廠進行積極生產。將剩余的尾鹽水和鹵素鹽水中的舊鹽水以適當的比例混合在一起,然后直接進入鹽廠攤位。鈉鹽礦石經干燥制備,所制備的鈉鹽礦石主要用于浮選生產車間生產氮肥。從體內排出的舊鹽水也可以循環到鹵化裝置和新添加的尾鹽中,以混合鹽水。固相尾鹽使用礦山時,通過強制攪拌將新鮮鹽水浸出,然后送至葵涌形成鉀鹽礦山,然后通過各種鉀化方法生產出高質量的氯化銨。
本文主要采用了熱集成技術,經過將稀硫銨由原本的25%蒸發濃縮至37%,通過模擬計算這一工藝,其中運用的基礎原理包括化工原理、化工熱力學,經過計算對比單效、雙效、三效的不同蒸發工藝,完成數據比選后發現三效蒸發工藝,最為適用于萬噸級的硫銨蒸發工藝技術中,并且同時還對三效蒸發工藝的硫銨蒸發器,具體換熱面積完成計算,確定加熱室、分離室外型尺寸。可以發現:三效蒸發工藝在生產過程中,能夠相較單效及雙效蒸發,減小蒸汽的消耗量及循環水量,能夠很大幅度的將運行成本有效降低,節約能源消耗。但是此種蒸發工藝很容易所致堵塞,但是可以采用控制工藝參數,加設蒸汽沖洗或是脫鹽水,從而有效降低三效蒸發的工藝技術影響。
表面層具有疏水性,物料中的物質在水中可以具有獨特而明顯的區別時,它也可以利用此特性來進行浮選劑的實現。兩種物質分離后。在實驗的靈活操作過程中,技術專家還可以添加非定量浮力劑,以改變相同金屬礦物質的大顆粒表層的透水性。通常,技術人員會選擇在此小環段中添加脂肪酰胺。或立即加入減少鈉鹽排水的藥劑,當加入可浮性劑時,鈉鹽的表面會與氣泡的形成緊密結合。最后,礦化過程將逐漸形成泡沫層,直至上升至泥漿外表面并進一步分離。在這個過程中,光鹵石具有很強的水基親和力,但它會停留在礦漿中,最后通過近冷凝,它可以分離成低鈉光鹵石。為了應用鹽湖鹵水晶體冷卻技術來實現鹽湖鹵水的生產工藝,必須充分掌握鹽湖鹵水晶體冷卻的前提條件。在相應的核心領域的研究工作表明,過飽和是冷結晶體產生的主要原因。在鹽湖鹵水的實際結晶過程中,首先會形成晶核,但可能無法得到更可靠的直接處理,然后又會變成更多的混合液。尚未消失的晶核可以變成晶粒,并在物理運動下進一步擴展為晶簇。同一晶體簇之間將有很多空閑時間,其中將包含足夠量的鹽水。如果鹽水不能完全除去,則很容易在產品中引起雜質。另外,在結晶期間不應太快。應該非常迅速地對其進行控制。否則,很容易導致晶核的過度再生,不容易聚集成晶體團簇,并迅速重新溶解在混合溶液中。
反浮選和冷冷凝從鹽湖湯生產氯化鉀的技術相對較晚,在實際數據開發過程中,應結合我國鹽湖鹵水的實際情況,學習并充分吸收東北地區最先進產品的生產技術。優化和調整工藝技術的靈活操作流程。例如,中國鹽湖鹵水礦物質中的鈉鹽含量差異很大。可以省略礦物材料的刪除和選擇過程,從而大大節省了其他成本和人工處理時間-總體成本。在不影響其他氯化鉀產品質量水平的前提下,可以明顯提高生產效率,擴大經濟效益。
本文討論的技術,即:浮選車間排除的尾液經過澄清池進行固液分離之后,尾液的鹽水部分作為調漿液進一步循環返回浮選車間,尾鹽水放入兌鹵器,按比例和老鹵混合之后進入鹽田進行攤曬,獲取光鹵石礦。本項技術優化了相關的工藝方法,可以明顯提高生產效率,進一步擴大經濟效益。