劉少林(淄礦集團內蒙古黃陶勒蓋煤炭有限責任公司,內蒙古 鄂爾多斯 017313)
內蒙古黃陶勒蓋煤炭有限公司世林化工分公司30萬噸/年甲醇項目原裝置氣化采用的技術為西安熱工院專利技術,首次應用于工業化,缺乏工業化實踐經驗,在實際運行過程中暴露了比較突出的致命問題:主要存在問題為爐頂超溫和氣化爐嚴重積渣,經過多次改造,問題仍沒有得到徹底解決,導致氣化爐一直未達到滿負荷運行,未達到正常的設計產能要求,年產量不足設計產能的30%,給企業造成嚴重虧損。為增加年產量,對系統核心裝置氣化和鍋爐進行改造,采用系統開車吹送掃方式改變對降低試車成本。
為落實節能降耗精神,完成降本目標,自主創新、設備改造等方面做了大量工作,在生產工藝系統改造中,節能降耗是企業發展的永恒主題,生產試車過程中各種材料、原料消耗自然成為節能工作的重點。基于為節約成本,節能降耗的理念,針對系統開車吹掃方式進行了研究探索,經過查找資料,理論推理,終于找出了一條捷徑,利用現有設備二氧化碳壓縮機進行改造后作為吹掃的載氣源,在控制吹掃時的工藝指標,對甲醇、氣化工段工藝管線進行吹掃。
化工企業原始或技改后開車前對整個系統介質吹掃是一個重要環節,它關系到整個生產中系統安全、穩定、長周期運行情況,所以系統開車前對工藝管道必須進行吹掃。空分工段是化工企業系統工藝管道吹掃氣源。根據世林化工空分開車全廠消耗費用計算:電耗8500kW/h、水耗300t/h、煤耗16t/h,按一小時消耗計算,費用為:9886元/小時,本次開車前吹掃計劃7天,空分開車運行費用為:1660848元。利用二氧化碳壓縮機作為吹掃氣源,全廠消耗費用計算:電耗1700kW/h、水耗100t/h, 按一小時消耗計算,費用為:3133元/小時,按吹掃計劃7天,運行費用為526344元。甲醇、氣化系統吹掃前改造費用投入為:150000元。經過計算,更換原始工藝系統吹掃方式,改為二氧化碳壓縮機作為載氣源,開車前吹掃消耗費用可節省:984504元。
通過本次更換原始工藝系統吹掃方式的實施,利用現有資源加少量的投資,實現了節能降耗目標,又能保質保量的完成全廠吹掃計劃,為公司進一步節能改造積累了寶貴經驗。
本二氧化碳壓縮機,主要使CO2氣體或N2壓縮提高壓力后送往氣化工段,實現系統輸送煤粉,部分設備沖壓,事故狀態下吹掃置換,保障氣化裝置的安全穩定運行。
二氧化碳壓縮機參數如下:
壓縮機型號:6M32-128/81-BX;結構形式:M 型六列;活塞推力:32t;容積流量 :128m3/min;最終壓力:8.1MPa(G);系列號:BX;壓縮級數:5級;二段壓縮一、二、三、四級為一段,五級二段;排氣量【標態下】一段:8565Nm3/h,二段:3795Nm3/h;曲軸轉速:333r/min;活塞行程:320mm;汽缸直徑:一級【兩缸雙動】730mm,二級【雙動】610mm,三級【雙動】390mm,四級【雙動】250mm,五級【單動】125mm;活塞桿直徑:95mm;潤滑油牌號:L-DAA150L-DAB150;循環油量:200L/min。
驅動機:(1)電動機型號名稱(主機):TK1700-18/2150;(2)額定轉速333r/min;(3)額定電壓:6kv;(4)額定功率:1700kw。
稀油站主要技術參數:工程流量:200L/min;公稱壓力:0.4MPm(G);過濾精度:0.025mm;供油溫度:≤45℃;回油溫度:≤55℃。
工作介質:壓縮機油L-DAA150 或L-DAB150;冷卻水進水溫度:32℃;冷卻水出水溫度:40℃;冷卻水進水壓力:0.4MPm(G);冷卻水出水壓力:0.2MPm(G);換熱面積:20m2;油箱容積:2.4m3;系統設計壓力:1.6MPa(G)。
由凈化原料氣冷卻器工序送來的壓力為0.02~0.04MPa(G),溫度20℃的CO2氣體或空分車間管網送來的N2,首先進入一級入口緩沖器(SVB1/A/B/C),以減小壓力的波動,然后進入 一級氣缸壓縮至≤0.29MPa(G),溫度≤112℃,經一級出口緩沖器(DVB1/A/B/C)進入一級冷卻器(E1/A/B/C),氣體冷卻至溫度≤40℃再經液氣分離器(S1/A/B/C)分離油水,然后經二級入口緩沖器(SVB2/A/B/C)進入二級汽缸,將氣體壓縮至0.89MPa(G),溫度≤121℃的氣體,經二級出口緩沖器(DVB2/A/B/C)、冷卻器(E2)、液氣分離器(S2),溫度≤40℃的氣體進入三級入口緩沖器(SVB3/A/B/C),進三級氣缸壓縮至2.3MPa(G),溫度≤118℃的氣體,經三級出口緩沖器(DVB3/A/B/C)、冷卻器(E3)、液氣分離器(S3)、溫度≤40℃的氣體進入四級入口緩沖器(SVB4/A/B/C),進入四級氣缸壓縮至5.4PMa(G)(一段),溫度112℃的氣體,經四級出口緩沖器緩沖器(DVB4/A/B/C)流量4770Nm3/h 的氣體送往氣化穩態氮氣管網,另一部分流量為3795Nm3/h 經冷卻器(E4)、液氣分離器(S4)、溫度≤40℃的氣體進入五級入口緩沖器(SVB5/A/B/C),進入五級汽缸壓縮至8.1MPa(G)(二段),溫度≤77℃的氣體,經五級出口緩沖器(DVB5/A/B/C)流量為3795Nm3/h 送至氣化高壓氮氣罐。
是將凈化送來的經原料氣冷卻器(E15201)冷卻后,純度為99.05%,溫度為20℃的CO2氣體(或空分車間管網送來的低壓N2),用壓縮機增壓至5.4MPa(G)、溫度為112℃、流量為4770Nm3/h 的氣體從四級緩沖器后送至氣化的穩定氮氣管網;壓力為8.1MPa(G)、溫度為77℃的氣體從五級緩沖器后送至氣化高壓氮氣罐(V03901)。進入氣化工段氮氣/二氧化碳緩沖罐(V03901)后,壓縮氣體分成兩股:一股二氧化碳壓力為5.4MPa;另一股二氧化碳壓力為8.1MPa。
二氧化碳(8.1MPa):從二氧化碳壓縮機出口送至高壓氮氣/二氧化碳緩沖罐(V-3901)緩沖,正常生產時,減壓至5.4MPa 作為煤粉鎖斗(V-3204A/B)加壓用;還一部分減壓至5.4MPa 作為來自二氧化碳壓縮機出口的5.4MPa 高壓穩定二氧化碳的備用氣源。
二氧化碳(5.4MPa):從二氧化碳壓縮機出口送至煤粉給料倉(V-3205A/B)沖壓、煤粉管線送粉及吹掃使用。
本次創新主要是對現有的甲醇二氧化碳壓縮機進出口進行改造,將兩臺載氣壓縮機入口過濾器拆除,并在入口加5目濾網進行空氣過濾,在入口為常壓時在氮氣工況時四級出口壓力為17.68bar(A),五級出口壓力為40bar(A),四級出口氣量為3723Nm3/h,五級出口流量2193 Nm3/h,本次吹掃系統介質采用空氣。在啟動壓縮機后,載氣壓縮機四級出口氣體送至氣化工段二氧化碳/氮氣緩沖罐(V-3901)出口管線,返送回二氧化碳/氮氣緩沖罐,五級出口氣體直接送至二氧化碳/氮氣緩沖罐(V-3901),在通過工藝調整將二氧化碳壓縮機出口壓力控制在1.5MPa 進行系統工藝管線吹掃,甲醇吹掃的系統工藝管線通過配置臨時管道實現整體系統的吹掃,吹掃完成后對系統進行恢復。
利用二氧化碳壓縮機壓縮空氣對化工裝置系統進行吹掃,為公司節省了人力、物力,在節能降耗上起到了重大作用。(
文章題目:通過改變系統吹掃方式降低試車成本的實踐研究)原計劃開車前吹掃要啟動水務工段、熱電工段鍋爐來滿足空分工段開車條件,空分工段開車正常后產品氮氣、壓縮空氣對生產整個工藝系統進行吹掃。利用改造二氧化碳壓縮機壓縮空氣,通過操作技術改變,達到吹掃要求,進行系統吹掃。通過探索與實踐的成功,不僅為公司減少人工勞動工作強度,而且降低在生產過中試車階段成本。