郭容赫 樊 芮
(1 華電電力科學研究院有限公司東北分公司 遼寧沈陽 110000 2 國網湖南省電力有限公司供電服務中心(計算中心)智能電氣量測與應用技術湖南省重點實驗室 湖南長沙 410004)
近幾年來,三北地區火電廠供熱機組容量和供熱面積增幅較大,同時風電等新能源機組也大規模并網運行,為了最大限度消納清潔能源,電網要求供熱機組提升調峰能力,但對現有的供熱機組而言,機組負荷率只有在60~70%以上,才能滿足采暖期間的供熱需求,無法進行深度調峰,特別是冬季供熱期間,電熱耦合矛盾十分突出。為實現熱電解耦,采用不同方案對傳統的供熱機組進行技術改造,低壓缸光軸改造就是其中之一,該方案有效地提高了供熱期間調峰能力和促進新能源消納,不但滿足了供熱的需求,還可以參與電網深度調峰,按照當地電力輔助服務市場運營規則,增加了電廠收益,很好地實現了熱電解耦[1,2,4]。
傳統的供熱機組即要發電,又要供熱,由于供熱能力的限制,冬季采用以熱定電的方式運行,調峰能力受到熱負荷的制約,運行方式存在熱電耦合現象,既要滿足供熱,也要滿足調峰,需要對熱電解耦。熱電解耦的本質是實現電、熱負荷相互轉移,即熱電比的大幅度調節,以達到削峰填谷、滿足負荷的目的。常用的熱電解耦方法有以下幾種:
利用電作為電鍋爐供熱熱源,電鍋爐可直接供熱也可儲熱,電制熱鍋爐將所發的電能直接轉化為熱能儲存并對外供熱。通過這種方式,將熱電廠的熱電產出解耦,在供暖季將發電的空間騰挪出來,給新能源機組創造電能消納的條件。技術特點是熱電解耦能力強,但機組經濟性較差。
在熱網側設置儲熱罐,利用蓄熱對外供熱。電負荷高、熱負荷小時進行蓄熱,反之進行放熱,熱量的轉移,實現了“移峰填谷”。技術特點是低負荷調峰適應性差,但供熱經濟性較好。
通過汽機旁路系統,將高參數蒸汽減溫減壓后對外供熱。技術特點是機組供熱量大,蒸汽不通過汽缸做功,負荷調整靈活,熱電解耦能力強,但經濟性較差。
利用機組排汽的汽化潛熱加熱熱網循環水對外供熱。技術特點是可以達到冷源損失為零,但熱網水通常達不到要求,需要二次加熱。高背壓運行,機組有效焓降減小,在同樣的主蒸汽流量下,發電機端功率減少。
將少量的中壓缸排汽蒸汽引入到低壓缸作為冷卻蒸汽,余下大部分蒸汽對外供熱。技術特點是機組供熱量大,低壓缸做功近似為零,負荷調整靈活,但需要解決末級葉片水蝕問題,葉片的安全性也需要評估及工業驗證。
將低壓缸轉子改成無葉片光軸轉子,中壓缸排汽全部對外供熱。在供暖期采用光軸轉子,供暖期結束后換回純凝低壓轉子的供熱方式。技術特點是大大增加機組供熱量,深度降低機組供電煤耗,低壓缸脫缸運行,低壓缸出力為零。
加工一根低壓轉子,轉子上無葉片,是一根整鍛轉子(即光軸)。在幾何尺寸方面,如轉子的長度、軸頸以及軸承跨距等,光軸與原轉子基本一致;在重量以及臨界轉速特性方面,兩根轉子也基本相同。兩根轉子能夠互換,互換時對低壓轉子支撐軸承沒有影響。為減小葉輪鼓風摩擦產生的熱量,光軸轉子在葉輪處為等直徑結構[3、5]。低壓轉子改造前、后結構示意圖如圖1所示。

圖1 低壓轉子改造前、后結構示意圖
取消中低壓聯通管,在中壓缸排汽口上部加裝一個供熱抽汽管道,中壓缸排汽不進入低壓缸,使之全部進入熱網加熱器。
增加低壓缸冷卻系統,防止低壓缸光軸產生鼓風。將循環水流量改小,利用原有的凝汽器,冷卻低壓缸的少量蒸汽。由于凝結水流量減小,原汽封冷卻器及汽封加熱器退出運行,新增加一套汽封冷卻器及汽封加熱器。
某電廠的一臺中間再熱、三缸、雙排汽、凝汽沖動式汽輪機,額定功率為210MW,設置7段抽汽,分別送至對應的加熱器,其中高壓缸有2段抽汽、中壓缸有4段抽汽、低壓缸有1段抽汽。
蒸汽在高壓缸做膨脹功,發出的功率為:

蒸汽在中壓缸做膨脹功,發出的功率為:

蒸汽在低壓缸做膨脹功,發出的功率為:

新蒸汽在高、中、低壓缸做膨脹功,三缸發出的總功率為:

式中:
WG— 發電機端功率,kW;
WHP— 高壓缸內功率,kW;
WIP— 中壓缸內功率,kW;
WLP— 低壓缸內功率,kW;
Dr— 各段抽汽流量,kg·h-1;
DnH、DnI、DnL— 高、中、低壓汽缸的純凝汽流量,kg·h-1;
hrH、hrI、hrL— 各段抽汽分別在高、中、低壓汽缸的焓降,kJ·kg-1;
hH、hI、hL— 純凝汽流分別在高、中、低壓汽缸的焓降,kJ·kg-1;
r — 抽汽段數編號;
ηjd— 機電效率,%。
以額定工況的設計參數為計算依據,計算表明:高、中、低壓缸做功能力分別占發電機總功率的29%、46%、25%。低壓缸光軸運行與純凝工況相比,在主蒸汽流量以及壓力、溫度等初參數相同情況下,發電機負荷可減少25%,但供熱量隨著負荷變動而變動,不能單獨變動。
采用熱量法對機組的總熱耗量進行分配。發電方面的熱耗量等于總熱耗量減去供熱方面的熱耗量,由于供熱減少的冷源損失帶來的熱經濟效益,都歸于發電方面,也就是“好處歸電法”,其發電熱耗率為:

式中:HR — 發電熱耗率,kJ·(kW·h)-1;
QM— 主蒸汽在鍋爐吸收的熱量,kJ·h-1;
QR— 再蒸汽在鍋爐吸收的熱量,kJ·h-1;
QO— 對外供出的熱量,kJ·h-1。
汽輪機耗熱量以及功率的變化,引起發電熱耗率的改變量為:

計算表明:在主蒸汽流量以及壓力、溫度等初參數相同情況下,由于機組供熱使得發電熱耗率比純凝工況下降約57%。
光軸供熱運行方式,增加了供熱量,滿足了供熱需求,可獲得供熱效益;同時負荷率有所降低,滿足電網負荷需求,可獲得電網電價補償。
利用現場的儀器、儀表進行了純凝運行工況與低壓缸光軸運行工況的對比試驗。低壓缸光軸運行工況的主要參數是以純凝額定工況參數為基準,試驗時將流量、壓力、溫度等參數盡量調到純凝工況,試驗數據及結果見表1。

表1 試驗數據及經濟指標匯總表
低壓缸光軸運行,汽輪機由原三缸變成兩缸運行,在同樣初參數時,做功能力下降。結果表明:在主蒸汽流量基本相同,試驗工況下,光軸運行比純凝運行,發電能力減少了56.5MW;將試驗的新汽壓力和溫度參數修正到基準工況時,發電能力減少了50.5MW。
機組負荷與主蒸汽流量成正比,發電負荷隨著主蒸汽流量的增加而升高,主蒸汽流量的增加,中壓缸排汽流量也隨之增加,即供熱熱量增加。低壓缸采用光軸運行,鍋爐額定蒸發量時,供熱能力為305.3MW。
低壓缸光軸運行,中壓缸排汽全部對外供熱,沒有冷源損失,機組負荷率越高,熱耗率越低,煤耗率下降幅度也越大。結果表明:在主蒸汽流量基本相同,試驗工況下,光軸運行比純凝運行,發電煤耗率下降了170.9 g·(kW·h)-1。
在主蒸汽流量基本相同,試驗工況下,光軸運行比純凝運行,發電能力減少了56.5MW;將試驗的新汽壓力和溫度參數修正到基準工況時,發電能力減少了50.5MW。
在主蒸汽流量基本相同,試驗工況下,光軸運行比純凝運行,對外供熱能力達305.3MW,發電煤耗下降了170.9 g·(kW·h)-1。
低壓缸光軸方式下運行時,中壓缸排汽全部對外供熱,滿足供熱需求,沒有冷源損失,提高了機組經濟性,增加了供熱能力,減少了發電能力,實現了熱電解耦。