孟凡旺 商磊磊
摘 ?要:針對綜放工作面采空區頂板砂巖裂隙水出水,導致工作面回采環境惡化,出水不僅浸泡底板造成支架歪斜,還進入出煤系統影響皮帶機正常運轉,并帶來竄眼等威脅。為此工作面采取了“尾梁下截水,采空區疏水,下隅角排水”的治水舉措,并采取偽斜開采、底板硬化、煤水分離等綜合治理措施,保持了工作面安全高效回采。
關鍵詞:采空區;頂板砂巖裂隙水;截水;底板硬化
1 工作面情況
蘆嶺煤礦Ⅲ811綜放工作面8煤層厚度8.25m,賦存不穩定。直接頂為粉砂巖,多為塊狀,局部見水平層理。直接底板為泥巖,質軟。該工作面無巖漿巖體、沖刷帶和陷落柱影響。
Ⅲ811工作面采用走向長壁綜合機械化放頂煤采煤法,工作面跟底回采,采高2.4-2.6m,從支架尾部低位放煤,放煤步距1.0m。使用ZF7000-18/28型電液控液壓支架對頂板進行支護,用全部垮落法處理采空區頂板。
綜放面的導水裂隙帶發育較高,導通上覆多層砂巖含水層,砂巖裂隙水富水性強。回采前的治水措施是采用瞬變電磁、直流電法等方法探明富水異常區,對煤層頂板砂巖裂隙含水層進行密集疏放,疏放鉆孔的終孔層位為8煤層頂板上120m,確保鉆到位,水放出。
由于頂板砂巖裂隙水賦存分散,鉆孔前期的疏放量有限,回采時大量裂隙水隨頂板垮落泄入采空區,一是惡化工作面環境,軟化工作面底板造成支架難管理;二是增加原煤水分,影響煤質;三是工作面形成的水煤,威脅礦井皮帶系統的安全運行。
2 回采期間治水方法
2.1 調成仰斜回采,上山施工水不易流入工作面。
在刮板機可控不上竄的前提下,甩采下部把工作面調成仰斜開采,形成煤壁高、老塘低,讓采空區的水沿正傾向往下流,使水在采空區活動不進入工作面。
2.2加快推進速度,滯后出水難以浸入工作面。
采空區出水是在移架、放煤、頂板垮落、導水裂隙帶發育后才能逐漸形泄水,所以在加快工作面推進速度后,當采空區內部出水條件形成后,新的推進度形成的落煤矸石寬度能適量阻隔水量。
2.3采空區煤要放凈,保持頂板均衡泄水
放煤要干凈,老塘要見矸,確保砂巖裂隙水能通過架后及時流出,防止防止工作面老塘側形成“堰塞湖”從而大量積水。
2.4 創新“尾梁下截水,采空區疏水,下隅角排水”的治水舉措
2.4.1創造尾梁下治水空間
移架時尾梁、插板伸出,移架后及時把后部車拉至緊貼支架底座,在后部車老塘側維護出一定治水空間。
若老塘側垮頂、竄矸緊貼后部車,不易預留治水空間時,應在煤壁側提前人工使棚;需要治水空間大時使走向木棚(單體配合),需空間小時使傾向木棚即可。頂板特別破碎的鋪雙抗網,為防止封頂嚴實支架高度難以保證,可只鋪設大孔格的菱形網,需要時能挑頂達到理想高度以利治水。
2.4.2尾梁下預置治水通道
在后部車老塘側的底板上,挖一道300mm深的傾向排水溝,水溝中連續鋪成捆竹笆,緊貼竹笆煤壁側打一排擋水鐵板,每塊鐵板有2個支腿(350mm)插入底板里,沿傾向即能起到擋水作用,又能保護竹笆的連續性,保護竹笆不被矸石砸斷。發揮竹笆良好的導水、竹笆內流水的作用。當竹笆鋪至下順槽3m處。改鋪一根大孔徑的排水管,防止水流分散流入轉載機里進入煤流。在竹笆與管口合茬處用煤袋、竹笆做好引水入管工作,既不能漏水也不能讓煤渣進入管內堵塞,水管下口接至下隅角水倉。
2.4.3采空區疏水至下隅角抽排
隨著工作面回采,沿走向每隔1m埋一路排水設施,逐漸形成一路路排水通道至下順槽,下隅角貼底板留設走向出水孔,水匯集在下隅角水倉抽排;若機巷是上山施工,每隔一段距離在下隅角低洼處預埋一個排水三通管口(打木垛保護好空間),通過埋管抽排采空區積水,防止下隅角水位上升再次對工作面及人員形成威脅。
放頂煤工作面后部車緊貼采空區,水進后部車就意味著治水不成功。采用該項治水舉措后,在采空區形成一條條傾向“暗河”,利用竹笆將水引向下隅角水倉,這種“截、疏、排”的方式取得很好的治水效果。
3 水泡底板的支架管理。
若底板出水或水浸入支架底座,底板變得松軟或是煤泥時,易造成支架下陷、歪架,采取的措施是“底軟下木梁、壓力大下鋼梁、煤泥處底板硬化”。底煤受水浸泡已形成煤泥狀態,支架下陷嚴重、移架困難,支護系統的鋼性嚴重不足。在煤壁先臥掉煤泥,用黃沙、水泥、石子澆灌混凝土硬化出底板。根據底板硬度、壓力大小合理采取下傾向底梁,保持支架底座與工作面傾角一致,避免歪架。
底板強度較低時下底梁,有后部車的下傾向底梁;無后部車的可下走向底梁。
底板強度太低時進行硬化,打地坪方法:煤壁有正規背幫的情況下,在工作面前部刮板機煤壁側打地坪。煤壁無背幫時在前部刮板機老塘側進行打地坪,先對軟底進行臥深1m、寬1m,然后混凝土澆灌。
通過以上治水措施的實施,取得了較好的安全效果,工作面有效地實現了煤水分離,頂板砂巖裂隙水大部分從工作面下隅角水倉排出,滿足了工作面的正常生產。
4 結論
煤水分離實現了工作面順利、安全生產。Ⅲ811綜放工作面受水困擾時出現歪架,日產量最低時僅700噸,治水成功后平均日產6000噸,實現了一面即能礦井達產的可觀局面,保證了礦井經營指標的完成,在為礦井取得經濟效益的同時,職工工資大幅提升、年產能力接近200萬噸的高產高效綜采面在社會上受到同行的高度評價。
參考文獻
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