張維夏
(山西焦化股份有限公司,山西 臨汾 041606)
山西焦化股份有限公司三個煉焦系統配套三個回收車間,各回收車間的煤氣鼓風機(一開一備)是維持焦爐集氣管正常壓力,提供煤氣輸送推動力的關鍵設備。一旦出現故障停運,將會使荒煤氣大量放散,造成嚴重的大氣污染。隨著環保形勢的日益嚴峻,如何保證煤氣鼓風機長周期運行,以及在故障停運后能以最快的速度開啟,最大限度地降低荒煤氣大量放散造成的環保風險,成為一項重要課題。
鼓風機故障頻發,主要原因在于變頻器故障、儀表聯鎖信號誤動作等,導致煤氣鼓風機跳車頻次較高。
任一回收車間若鼓風機跳車開啟備用設備時,聯系程序復雜,準備環節多,導致備機開啟時間長,至少需15 min,主要為:1) 潤滑油路開啟循環,等待高位油箱回油(約12 min);2) 聯系送備用機組高壓電(冷鼓→中控室→調度→總降→調度→中控室→冷鼓)(約2 min);3) 通蒸汽對備用機組進行暖機(約15 min);4) 電氣、儀表專業檢查確認,這些工作環節至少需占用15 min。
出現跳車后,若應急處置流程不明確、工人操作不熟練,將延長開機時間。
3.1.1 建立健全各專業設備包機、周檢制度
組織生產車間、電氣、德力信、建安等專業保障公司,明確了各機組機、電、儀、化各專業包機人,編制了各專業包機檢查表,由工藝車間牽頭,堅持每周四上午集中包機檢查,檢查情況及圖片發包機微信群。通過集中包機檢查,綜合評估設備技術狀態,及時發現問題進行處理。
3.1.2 儀表控制系統大量采用冗余設計,提高控制可靠性,減少誤動作
一是對鼓風機聯鎖保護系統統一進行改造,實現了控制系統供電、控制、電源1+1冗余。
二是對鼓風機本體測溫元件進行選型,本體測溫元件改為單支雙芯鎧裝熱電阻,重新敷設相應信號電纜,系統聯鎖由單點聯鎖改為“二取二”或“三取二”聯鎖,減少測控點的誤指示引起的聯鎖跳車。
三是對鼓風機軸位移聯鎖回路進行優化:引入軸位移變送器數字量輸出的“報警”、“停機”兩組干接點信號送到DCS系統檢測,在DCS系統聯鎖邏輯中將該報警信號與原AI信號一同用于邏輯判斷,可避免由軸位移變送器意外停電觸發的鼓風機聯鎖跳車。
3.1.3 實施電氣改造,完善操作應急制度,提高鼓風機安全穩定運行
一是對2#、5#、6#變頻器進行更新改造,通過變頻器重新選型,解決抗晃電能力較差問題,進一步提高鼓風機變頻器運行可靠性。
二是聯合專業廠家服務工程師,對高壓變頻器開展每年預防性維護工作。
三是對鼓風機變頻器UPS、交直流電源模塊等易損件每2年定期更換一次,對風機嚴格按AB、ABB變頻器用戶手冊規定的運行周期進行定期更換。
四是在熱電站、二總降站、中央站增加3個系統鼓風機變頻器的后臺監控系統,確保電氣運行人員在第一時間了解鼓風機跳車原因,并在后臺系統上及時恢復報警信息,減少恢復送電時間。
五是在二總降站、熱電站增加一二系統鼓風機變頻器室視頻監控系統,確保運行人員對遠距離鼓風機變頻器室的實時監控。
六是由于變頻器室內空調制冷設備長時間運行,對鼓風機變頻器室空調4年更新一次,工藝方面保證水空調的用水量,防止水壓過低導致水空調偷停。
七是對三個回收鼓風機電動閥門雙電源升級改造,確保變電所單段失電狀況下,現場電動供電正常,為故障狀態下開啟備用鼓風機縮短時間。同時每月對鼓風機進、出口電動閥門雙電源切換裝置進行測試,確保雙電源切換裝置動作的可靠性。
八是完善備用油泵試車制度。每周對鼓風機油泵進行手動切換,通過鼓風機油泵試車測試備用油泵主回路、控制回路是否完好,及時發現問題處理隱患,確保備機正常完好。
3.1.4 完善在用機組定期倒運、小修保養制度
規定在用鼓風機至少6個月必須倒運一次,不允許長期連續運行。正常倒運時要求機、電、儀、化等相關單位領導參加。對在用機組輪換停下來由各專業進行全面檢查、保養小修,及時發現隱患進行處理。凡涉及鼓風機的各類檢修均列入公司級檢修項目進行監管,實行升級管理,在檢修無備車等特殊狀況下,對在用機組采取監控運行措施,要求生產廠及保障公司主要領導現場指揮,加密巡檢,保證備用機組檢修不過夜,在用機組運行受監控,最大限度減少環保風險。
3.2.1 探索實行了備用機組連續熱備模式
原備用鼓風機為冷備狀態,機組啟動前需先開啟油循環、蒸汽暖機,申請送高壓電,延長了開車時間。如何壓縮甚至取消這些耗時長的開車環節,我們組織開展了一系列試驗。
一是完成了機組停運狀態下潤滑油系統連續循環運行試驗。通過試驗證明冷態下油壓、油溫均可以控制在合理指標內,不存在超壓情況。
二是完成了機組不暖機直接啟動的試驗。試驗證明,只要做好日常的定期吹掃泄油管、定期排液、定期盤車,保持機組定轉子部分清潔,機組可以不暖機直接啟動,振動值在可控指標內。
通過以上試驗,我們要求對備用鼓風機實行長期熱備模式,即備機狀況下潤滑油系統正常運行,機組送高壓電,緊急情況下具備直接啟動功能。
3.2.2 完善了備用機組定期盤車、泄油管吹掃、空投和試車制度
在鼓風機軸上噴涂盤車標識,要求每天對備用機組盤車3次,泄油管吹掃2次。堅持每周四機組空投試驗,進出口閥門做試動作試驗,每月第一個周四對備用機組開啟試車,在低于臨界轉速運行,通過正式運轉對機電儀各裝置進行測試,及時排查處理隱患。通過以上工作,確保備用機。
3.2.3 完善了鼓風機跳車應急預案,并定期進行演練
主要從處置原則、匯報程序、現場操作三方面對鼓風機跳車后的應急處置進行規范,并通過三個系統10余次的模擬演練,最終確定最優應急處置流程。
1) 明確處置原則:鼓風機跳車時立即開啟備用鼓風機。
2) 簡化匯報程序:備用鼓風機送高壓電熱備,省略要高壓電、空投程序,縮短匯報時間。
3) 規范現場操作步驟:車間值班長為第一指揮人,組織鼓風機現場處置:a) 先關備用鼓風機泄油管,再關跳車鼓風機泄油管。b) 確認電捕輸出高壓電為零。c) 對備用鼓風機進行盤車。d) 啟動備用鼓風機。e) 關跳車鼓風機的煤氣進口閥門,開備用鼓風機煤氣出口閥門。f) 開備用鼓風機煤氣進口閥門進行調節,關跳車鼓風機煤氣出口閥門。
同時,根據以上內容,針對各崗位職責分別制定鼓風機跳車應急處置卡,確保崗位人員清晰明確地了解應急處置流程,熟練掌握各項處置操作,最大程度保證鼓風機的順利開啟。
通過對鼓風機設備技術改造、備用模式調整、應急處置流程模式化等,使鼓風機跳車后由15 min開啟縮短至3 min左右快速開啟,大大降低了環保風險,得以應對愈加嚴峻的環保形勢。
面對目前嚴峻的環保形勢,在快速開啟鼓風機方面,設備技術改造、備用模式調整、應急處置流程模式化等均具有廣泛應用,可以大大降低環保風險,具有良好的推廣前景。