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回轉窯節能環保改造實踐

2020-02-19 08:40:54宋雙彥陶衛東杜宏杰
鞍鋼技術 2020年1期
關鍵詞:系統

宋雙彥,陶衛東,杜宏杰

(中冶賽迪上海公司,上海 200940)

石灰回轉窯在我國冶金、化工、建材、造紙等領域內應用廣泛[1]。行業普遍存在的問題主要有能耗偏高、漏風系數高、窯殼溫度高、窯尾氣溫度偏高、出料溫度高、產量低、熱效率不高等。能源成本占到生產成本的40%以上,因此,能耗問題是回轉窯系統研究的主要課題。20世紀80年代初,我國寶鋼率先引進了3條產量達600 t/d的日本立波爾式回轉窯,90年代國內鋼鐵廠陸續引進的是產量為600~1 000 t/d的美國KVS式回轉窯,如寶鋼、鞍鋼、太鋼、八鋼、沙鋼、攀鋼、通鋼等。寶鋼最初引自日本的回轉窯在操作、能耗、維修等方面落后于美國技術。為了滿足產能需求,降低能耗和維修成本,減少揚塵、冒灰、漏風等現象,對其中2條逐一改造。改造后產能大大提高,便將不再需要的第3條窯就地拆除。基本從老式窯系統改造成為新的KVS式回轉窯,全面改善了工藝和配套設施,取得了預期的節能環保效果。行業內在石灰窯節能方面改造通常只是針對窯的內襯材質、系統密封性及變頻調速風機等局部開展小型技改,這樣大規模改造尚數首例。本文對此作以介紹。

1 回轉窯改造前的情況

改造前的寶鋼回轉窯主要由鏈篦式預熱機系統、回轉窯系統、水平推動式冷卻機系統及公輔系統等組成。

1.1 改造前主要生產工藝

原料經水洗篩分,合格粒度的物料經帶式輸送機送到窯前倉,進一步瀝去水分,再經上料皮帶首先將物料平鋪在鏈篦式預熱機內進行預熱,然后隨著鏈篦機的板鏈移動,將料送入回轉窯中煅燒。隨著窯的轉動,物料一邊翻滾一邊向前移動,待到回轉窯頭部,剛好煅燒完畢。合格粒度的物料落入水平推動式冷卻機中進一步冷卻,成品通過板鏈、帶式輸送機等送到成品庫。

混合煤氣通過窯頭燒嘴在一次助燃風的作用下在窯內燃燒;從冷卻器鼓入的冷風冷卻成品物料的同時被加熱,進入窯內作為二次助燃風。燃燒廢氣與物料換熱后被窯尾除塵系統抽到窯尾,與鏈篦式預熱機內的物料進一步換熱并降低尾氣溫度,再經過豎管冷卻器,最后進入窯尾除塵系統,凈化后排入大氣。

1.2 改造前工藝流程

改造前石灰回轉窯工藝流程示意圖見圖1。該窯產能約600 t/d,窯尾廢氣溫度約350℃,成品出料溫度高,約130℃以上。

圖1 改造前石灰回轉窯工藝流程示意圖Fig.1 Diagram for Process Flow of Lime Rotary Kiln before Improvement

1.3 改造前回轉窯能耗分析

回轉窯煅燒系統能耗高,約為5 016 kJ/kg產品,并且系統老化,漏風、冒灰嚴重,環保不達標,每年的檢修量非常大。特別是鏈篦式預熱機結構復雜,維修困難,每年耗材很高,生產成本與日俱增。

對回轉窯的熱平衡分析中,燃料帶入化學熱為熱輸入項,其余為熱輸出項。回轉窯熱平衡示意圖見圖2。

圖2 回轉窯熱平衡示意圖Fig.2 Diagram for Thermal Balance in Rotary Kiln

如圖2所示,回轉窯的能耗主要分為幾大部分:① 燃燒廢氣帶走熱量;② 預熱設備散熱量;③煅燒物料吸熱;④冷卻設備散熱;⑤窯體吸熱;⑥窯體散熱;⑦成品物料帶走的熱量。針對這幾個熱量消耗因素,經過多次論證和試驗,從工藝、設備、控制等方面優化。

2 具體改造措施

2.1 窯預熱系統

為了提高回轉窯的熱效率和生產效率,增加單位時間推入窯內的物料量,拆除原有鏈篦式預熱機、豎管冷卻器、廢氣除塵系統和水平推動式冷卻機等設施,更換為帶12個液壓推桿的豎式預熱器,相應配套布袋除塵系統。物料在預熱器中得到充分換熱,換熱的物料量比鏈篦式預熱機大大提高,單位時間推入窯內的物料量增加,大大提高了產量。保證產品質量的前提下,單位時間產出比增加,同時又減少了燃料消耗,從而顯著降低了生產成本。

此外,窯排除廢氣溫度下降了約170℃,廢氣帶走的熱量減少,熱效率提高,廢氣含塵濃度由改造前50 mg/m3降至20 mg/m3,減輕了對環境的污染,減小了系統阻力,大大減少設備維修量,節省生產操作空間。窯尾由正壓系統改為全負壓系統,使得整個窯系統為負壓操作,減輕了窯尾除塵系統的負荷,系統操作更加靈活順暢,改善了周邊操作環境,大大降低無效含塵廢氣的排放量,預熱系統節能約8%。

2.2 窯本體系統

回轉窯窯頭、窯尾通常是直筒型,沒有很好的密封。窯尾漏料會影響窯尾密封裝置的使用壽命[2],出現漏風、漏料現象。為了改善窯體的密封性,將窯尾部由直筒形改為錐體形,同時加上金屬密封結構,使得窯內物料量增加,減少漏風量和漏風散熱,提高換熱效率,從而提產降耗。

為便于窯尾轉運溜槽前后自由移動,減少窯內檢修時間,窯尾轉運溜槽與之配套設計。小車上裝有冷卻風機,管線、閥門與小車一體設計,便于冷卻窯尾部高溫段,避免窯殼溫度過高。窯檢修時就不需拆卸管線設施,檢修操作方便靈活。

由于窯驅動系統的大齒圈、輪帶運行年限較長,磨損嚴重,造成窯運行不穩,所以更換大齒圈組件,使其運行平穩可靠,減小窯運行波動,保護傳動系統不受損壞。

為減少窯內負荷,改善耐材隔熱密封性及使用壽命,在窯預熱段,窯內襯耐材更換成帶有隔熱材料預制塊,且預制塊可更換維修,在窯的運行過程中不易脫落,砌筑方便,保溫效果好,減輕了冷卻帶耐材重量。

為延長窯燒成帶耐材使用壽命,降低窯殼溫度,在窯燒成帶到窯頭采用復合磚和隔熱材料的結構,在保證窯殼溫度和耐材抗高溫性的基礎上,進一步改善砌筑的整體性和密封性,同時也進一步減輕了該段的耐材荷載。

為改善窯尾、窯頭隔熱密封性和整體性,在預熱器、冷卻器、窯頭罩等部位主要采用耐磨澆注料形式,施工、維修方便,密封性好,隔熱性能強,輕巧耐用。通過上述改造,整個系統耐材負荷減輕了約10%,簡化了砌筑結構,增強了保溫和密封性能,窯尾窯殼溫度從最高約550℃降到350℃左右,減少了散熱量,同時避免了耐材脫落,延長了耐材的使用壽命。

深入研究窯各個部位的耐材后,窯襯采用了新耐材砌筑結構,提高窯的內襯整體密封性,延長使用壽命,避免了隔熱磚長期使用后滑動粉化問題,減少維修更換量,顯著降低窯殼溫度,不再產生窯皮紅斑現象,從而減少熱損失,降低生產成本。

2.3 窯冷卻系統

為了提高冷卻系統的密封性及換熱效率,拆除原有水平推動式冷卻機系統和成品輸送系統,更換成豎式冷卻機系統,更換窯頭冷卻風系統和成品冷卻除塵系統,由原來的電除塵改為布袋除塵。拆除板鏈式輸送機,更換為耐熱帶式輸送機,系統減輕了負荷。冷卻器下部分布有分區的冷卻風帽裝置,增加了冷卻面積,改善了內部通風和冷卻效果,提高了換熱效率,減小了窯頭漏風系數,使窯頭壓力在微負壓下操作,基本解決冒灰現象,成品溫度控制在80℃以下,大大減少了系統熱量損失,成品系統節能約2%。

回轉窯散熱是能源消耗的一個主要因素,通過改造窯內襯結構和窯頭窯尾密封結構形式,減少了漏風量,降低了窯殼溫度,提高了產能,改善了生產操作環境,減少了熱損失,從而節約能源,達到節能降耗的目的。

2.4 “三電”等的改造

“三電”指的是電氣、儀表和通訊。為了使窯內加料、出料更準確,減少燃料消耗,提高系統熱效率,改善系統熱工控制參數,窯的電氣、控制、儀表及通訊等設施隨著主工藝系統的改造同時更新。在上料系統和成品系統增加了皮帶秤,精確控制煅燒量。增加了窯頭、尾、傳動等重要部位的監測,增加了窯尾廢氣的氧含量分析系統和料倉料位檢測等。在冷卻器上設有高溫料位計,控制料位高度,使成品處于最佳冷卻狀態。使窯燃燒系統在合理的空燃比范圍內,調整火焰長度,有利系統運行平穩,減少了廢氣帶走的有效熱,提高了系統的熱效率和運行效率,使系統操作更直觀更便捷,整個系統自動化程度高,實現靈活而穩定的集中生產操作,保證了產品質量和產量,節省人力,相應降低了生產成本。

2.5 輔助設施的改造

為了改善生產環境,減少二次污染物,節水節電等,取消了原料系統的水洗設施,直接采用窯前篩分系統,大大節約了占地及電、水等動力消耗,同時不水洗的原料利用率進一步提高,節約了資源。水分低的原料入窯也便于預熱、煅燒,消耗熱量相對較低,減少了窯廢氣的水分,避免除塵布袋結露等問題。篩下料直接送燒結等用戶再利用,不再產生泥餅等污染物,減少環境污染。

為減少粉塵等廢氣排放,窯尾氣除塵設有事故除塵系統,使窯尾在檢修或事故時,均可使廢氣得到除塵凈化,有組織排放,滿足環保要求。

為保護窯及其傳動系統壽命,設計事故水箱,使其在停電等事故時,窯可以維持運轉及冷卻,使窯不會變形,傳動系統得到冷卻保護,延長了系統的使用壽命。

3 改造后的回轉窯情況

3.1 改造后的石灰窯生產工藝

改造后的回轉窯工藝流程示意圖見圖3。篩分后合格粒度的物料通過帶式輸送機送入豎式預熱器頂部料倉內,再分區落入預熱器的分割區進行熱交換,再通過預熱器推桿將物料經轉運溜槽推入窯內煅燒,煅燒合格的物料通過豎式預熱器進行充分冷卻,再卸到耐熱皮帶上,送往成品庫或下游用戶。

混合煤氣和一次助燃風通過燒嘴燃燒,二次風在冷卻成品物料后,被加熱到約600℃,帶入窯內參與燃燒,燃燒產生的高溫廢氣在窯內流向窯尾的同時,與逆流翻滾移動的物料進行熱交換,再進入豎式預熱器與物料進一步換熱,被除塵系統抽出并凈化,最終排入大氣。

圖3 改造后的回轉窯工藝流程示意圖Fig.3 Diagram for Process Flow of Lime Rotary Kiln after Improvement

3.2 熱工參數及產品指標對比

改造前后回轉窯的熱工參數及產品指標對比見表1所示。由表1看出,改造后的回轉窯產能從600 t/d提高到750 t/d,提高了25%,每年增加產能約5萬t。出窯廢氣溫度降到180℃,成品出料溫度降至82℃,產品活性度提高至380 mL,殘余CO2低至2.0%。經計算,改造后的回轉窯實現年節能降耗10%以上,每年節能約2萬t標準煤,自改造以來運行效果良好,每年節省生產成本約千萬元以上。

表1 改造前后回轉窯的熱工參數及產品指標對比Table 1 Comparison of Thermal Parameters and Indexes of Products on Rotary Kiln before and after Improvement

4 改造經驗

回轉窯改造后,石灰石/白云石不再水洗,所以可以結合煉鋼、燒結用戶的需求,適當提高礦石粒度,尤其是更易碎的白云石粒度,可減少運輸過程中礦石的破碎量,減少廢品率,進一步提高礦源利用率,從而提高產能,降低生產成本。

一般普通窯漏風系數在15%左右,窯產能提高后,在不影響煅燒產品質量的前提下,增加窯密封性,可適當控制空燃比,可將一次風機設計為變頻調速型式,使窯熱工制度更加合理穩定、精準操作,達到節能減排的目的。

為避免回轉窯窯皮脫落堵塞冷卻器,在窯冷卻器上設置了隔柵,旁邊設有大塊料導出口。但此處溫度很高,散熱大,有時會導致閘板變形等問題,因此增加了保溫結構,且不影響執行機構操作,隔熱效果良好,改善了操作環境。為避免回轉窯內襯耐材抽簽脫落,建議改變耐材磚型,在控制單個重量的基礎上,增加砌筑環的磚與磚的接觸面積,使其整體性更好,強度更高,減少檢修次數,節約材料成本。

一般回轉窯豎式預熱器內沒有隔墻分區,本次改造增加了隔墻,能使窯廢氣更充分地與礦石接觸,增加推桿推料量,不僅產能得到提高,還能更好地進行熱量交換,預熱更加均勻,降低預熱器頂部溫度和廢氣溫度,起到進一步節能的效果。

5 結語

寶鋼對其立波爾式回轉窯的預熱系統、本體系統、冷卻系統的工藝、設備、熱效率、結構隔熱密封性及附屬設施進行了改造。改造后回轉窯運行效果良好,產能從600 t/d提高到750 t/d,每年增加產能5萬t。出窯廢氣溫度降到180℃,成品出料溫度降至82℃,產品活性度提高至380 mL,殘余CO2低至2.0%。工藝流程簡化后,由于設備控制環節減少,能源消耗和維修成本得到降低,每年節能約2萬t標準煤,實現年節能降耗10%以上,每年節省生產成本約千萬元以上。

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