張志輝,武國峰,王凱峰,孔祥川
(邢臺鋼鐵有限責任公司,河北邢臺 054027)
副產煤氣是鋼鐵企業最重要的二次能源,長流程鋼鐵企業各類煤氣資源約占企業綜合能源消費量的40%[1]。利用好煤氣資源是降低單位產品能耗的關鍵因素之一。邢鋼是一家以生產長材為主的典型的長流程鋼鐵企業,近年來在煤氣系統實施開源節流,持續提高煤氣回收量,減少煤氣放散率,采取各項技術和管理措施降低使用環節的煤氣消耗,提升了煤氣系統的綜合利用效率,取得了良好的經濟效益和社會效益。
邢鋼煉鋼工序有80 t 轉爐1 座,50 t 轉爐3 座,配套轉爐煤氣回收系統采用新0G 法,配備8 萬m3和5 萬m3威金斯氣柜各1 座。下游煤氣使用主要包括鋼包烘烤、軋鋼加熱爐(1 座)和自備電站鍋爐。2019 年之前噸鋼轉爐煤氣回收在110 m3/t 鋼左右,與行業先進指標尚有差距。邢鋼的轉爐煤氣回收仍有較大的提升空間。
1.2.1 增加轉爐煤氣回收時間
轉爐吹煉前期,放寬回收條件,以增加煤氣回收時間。為此,轉爐煤氣回收操控條件由原來的CO含量≥40%、O2含量≤1%開始回收,調整為O2含量≤2%(保證煤氣柜內O2含量≤1%)即可開始回收,對CO 含量不做要求。調整活動煙罩降罩時間,提前30 s降罩,縮小活動煙罩距離轉爐爐口的間隙,減少爐口空氣吸入,使O2含量提前達到轉爐煤氣回收條件。轉爐吹煉中期,保持合理的供氧壓力,使得轉爐煙氣中O2含量穩定在2%以下,同時減少中途提槍,消除轉爐等待節奏和中途推渣造成的煤氣回收中斷。轉爐吹煉結束后,延長回收10 s,將殘存在回收風機前管道內滿足回收要求的轉爐煤氣繼續實施回收。
1.2.2 實現轉爐煤氣雙柜并聯運行
轉爐煤氣是間斷產生、間斷回收、連續使用的過程,而且轉爐的生產節奏、產量等直接關系轉爐煤氣的數量。為此轉爐煤氣系統必須配備轉爐煤氣柜。邢鋼的轉爐煤氣回收系統原有1座5 萬m3威金斯氣柜,后為檢修方便,新增1 座相同類型的8 萬m3轉爐煤氣柜。由于兩座氣柜的儲氣壓力不同,兩座氣柜的運行方式一直是“一用一備”,利用效率較低。通過優化實現兩臺轉爐煤氣柜并列運行方式,達到了“單獨回收、同時外供”的最終使用目標,充分發揮氣柜調節余缺的作用,做到轉爐煤氣應收盡收。
1.2.3 保證轉爐煤氣用量
正常生產情況下邢鋼的轉爐煤氣總發生量在40000~45000 m3/h,用戶主要包括鋼包烘烤(8000~12000 m3/h)、軋鋼加熱爐(12000~16000 m3/h)和企業自備電廠鍋爐(~20000 m3/h)。其中鍋爐距離轉爐煤氣加壓站最遠,該管道系利舊管道,全程共有DN12000、DN800、DN600 三種直徑的管段組成。沿程壓力損失較大,且由于管道使用年代久遠,出現多處腐蝕,漏點較多,不得不降壓運行。
為提高自備電站鍋爐轉爐煤氣配燒量,對轉爐煤氣配燒管道部分管段進行了更換,增大了該管道直徑,減少了阻損和煤氣泄漏風險,并在鍋爐配燒管道上增加一個配燒混和口,為提高鍋爐的轉爐煤氣配燒量提供了便利條件。由此也解決了因轉爐煤氣外供受限造成的柜位高而不能回收的問題。
1.2.4 合理對轉爐煤氣用戶排產
生產組織上優先保證轉爐煤氣用戶的滿負荷生產。邢鋼的轉爐煤氣最主要的用戶是線材加熱爐。為此,在滿負荷生產狀態下,使用轉爐煤氣加熱的軋鋼車間優先排產。
邢鋼煉鐵工序具備年產生鐵257 萬t 的生產能力。正常生產高爐煤氣年發生量45 億m3左右。高爐煤氣系統配備12 萬m3稀油密封干式煤氣柜1座,工作壓力7500 Pa,吞吐量60000~110000 m3/h。高爐煤氣的主要使用單元包括熱風爐、焦爐、軋鋼加熱爐、自備電站鍋爐等。受到管網布局不合理和供用不平衡等因素影響,高爐煤氣的放散率較高。
2.2.1 提高放散設定壓力
邢鋼高爐煤氣系統原設定放散壓力為17 kPa,復位壓力15 kPa。分析可以看出:放散期間的最高壓力為22 kPa,而且壓力集中在18~19 kPa,放散時間在1~3 min 居多,說明適當提高放散壓力設定值,可以消除該壓力范圍的放散發生。經過對高爐煤氣管道、冷凝排水器和加壓機機前水封承壓能力的調查和安全評估后,將高爐煤氣系統設定放散壓力調整為19 kPa,復位壓力調整為17 kPa,煤氣放散發生的幾率減少了一半。
2.2.2 優化熱風爐換爐操作
熱風爐是最大的高爐煤氣使用設備,其煤氣消耗量占高爐煤氣總發生量的40%~45%。邢鋼高爐系統配備熱風爐共17 座,根據熱風爐的配備數量,高爐的送風制度采用“兩燒兩送”或“兩燒一送”,換爐操作時間為25~40 min。熱風爐換爐操作時,先將頂溫達到送風要求的熱風爐煤氣閥門關閉,均壓后逐步恢復替換下來的熱風爐燒爐。換爐開始熱風爐消耗的高爐煤氣瞬間減少60000 m3/h 左右,如果此時多座高爐的熱風爐倒爐對高爐煤氣系統的沖擊較大。為此,規范熱風爐倒爐操作,開發熱風爐燒爐信息共享小程序,實時顯示每座高爐熱風爐工作狀態,禁止兩座高爐同時實施倒爐操作。
2.2.3 做好瞬時和階段性煤氣平衡
高爐煤氣平衡是瞬間的、動態的、多變的,系統中任何一個生產環節的狀態發生變化,最終都會反映到煤氣壓力的波動,從而打破系統維持的平衡。對于實時的煤氣平衡,充分利用能源中心監控,實時掌控煤氣產消單元的生產潮流,重點是根據高爐風量和高爐煤氣用戶的生產負荷之間的變化趨勢,充分發揮12 萬m3高爐煤氣柜的調節作用,保持柜位40~45 m的中柜位區間運行。
對于階段性的高爐煤氣平衡,主要是利用自備電站和焦爐作為煤氣調節的重要手段。邢鋼的自備電站配備了足夠的機組,能夠將企業所產的各類副產煤氣資源全部消耗,但是如果所有的機組都開啟,發電效率將受到影響。正常情況下有鍋爐處于停運狀態,階段性的煤氣平衡就是要在保證發電效率和煤氣不放散的前提下,確定鍋爐開啟的數量。另外邢鋼的焦爐加熱煤氣可以實現焦爐煤氣和高爐煤氣的切換,對于階段性高爐煤氣平衡的調節范圍為0~55000 m3/h。
為了充分高效利用公司煤氣資源,提高公司能源利用效率,節能創效,解決現有汽輪發電機組效率低的問題,對原3×35 t/h 中參數煤氣鍋爐及配套3×6 MW 汽輪機進行升級改造,建設1×130 t/h 高溫超高壓煤氣鍋爐配套1×45 MW 汽輪發電機組,煤氣耗量相同情況下,發電效率提升40%,可提高發電出力22 MW,大大提高了能源利用率,降低了生產用電的缺口和成本,也減少了廢氣對環境的污染。
邢鋼軋鋼工序有3座蓄熱式加熱爐。蓄熱式加熱爐受蓄熱體的耐高溫、抗渣性以及熱震穩定性影響,需要定期清理爐內燒裂的陶瓷小球,否則會增加煤氣消耗[2]。以邢鋼使用高爐煤氣加熱的線材五車間加熱爐為例,五線中修后生產Φ15 mm規格GSWRH82B-1 及Φ14 mm 規格Q55SiCrA-1 時的煤氣單耗分別降低了17.8%和23.6%。為此,對加熱爐的狀態實時進行監控,定期進行排煙溫度、爐體散熱、煤氣消耗的監視測量和統計分析,綜合評定停爐檢修時間。
冶金窯爐的人工操作大多存在以下問題:①無法達到最優的燃燒目標和強度;②無法精確控制煤氣流量;③無法準確確定空燃比;④相關工藝參數控制精度不高等[3]。智能燒爐系統采用自動尋優技術,以數學模型科學控制爐溫、空燃比。智能燒爐系統可實現燃燒系統空燃比自尋優及滾動尋優、合理調整煤氣和助燃空氣供給,實時自動控制節省煤氣用量。2018 年邢鋼在高爐熱風爐實施智能燒爐改造后,熱風爐“單位風溫單位風量”煤氣消耗降低了7.6%。2019年在軋鋼加熱爐實施智能化改造,增加二級控制系統,通過對物料的實時跟蹤、加熱溫度和坯料頭尾溫差精準控制,節約煤氣消耗5%以上。
在現有的生產裝備和產品結構的條件下,降低加熱爐煤氣消耗最直接的手段是提高鋼坯熱裝率及熱裝溫度。鋼坯的熱裝溫度增加400 ℃,生產長材型鋼鐵企業的能源利用效率可以提高1.3 個百分點[4]。通過熱裝率攻關,開發產銷一體化系統,優化訂單排產,提高熱裝溫度約100 ℃,熱裝率由30%提高到59.14%,煤氣消耗由1161.7 MJ/t 降低到1087.9 MJ/t。
邢鋼通過采取各種有效措施,提高轉爐煤氣回收量達到140m3/t 鋼,高爐煤氣基本實現了零放散,煤氣使用單元的利用效率大幅提高。提高了企業經濟效益與環境友好水平。