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化工裝置單系列停車檢修安全技術(shù)措施

2020-02-20 21:02:35
山西化工 2020年3期
關(guān)鍵詞:作業(yè)

宋 鵬

(山西潞安煤基清潔能源有限責(zé)任公司,山西 長(zhǎng)治 046200)

引 言

費(fèi)托合成裝置雙系列之間管線互通,在單系列停車檢修前,應(yīng)制定詳細(xì)、周全的盲板隔離計(jì)劃,防止雙系列之間凈煤氣反竄,同時(shí)要兼顧生產(chǎn)運(yùn)行,尤其是雙系列共用一套催化還原裝置,催化劑還原、壓料過程中更加要兼顧生產(chǎn)與檢修交叉作業(yè)安全。針對(duì)費(fèi)托合成裝置單系列停車檢修,將每項(xiàng)檢修任務(wù)由相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行跟蹤,抓住細(xì)節(jié),強(qiáng)調(diào)過程管控,為費(fèi)托合成裝置單系列停車檢修提供堅(jiān)實(shí)的安全技術(shù)保障。

單系列停車檢修既是對(duì)安全檢修的檢驗(yàn),也是對(duì)生產(chǎn)運(yùn)行的檢驗(yàn),生產(chǎn)與檢修互相交叉且有序進(jìn)行是單系列停車檢修成功的最終標(biāo)準(zhǔn)。通過對(duì)單系列停車檢修過程中出現(xiàn)的問題的認(rèn)真總結(jié)分析,我們強(qiáng)調(diào)超前預(yù)控、過程管理、精細(xì)管控的工作理念,強(qiáng)調(diào)檔案與臺(tái)賬記錄、工藝與檢修的交接,實(shí)現(xiàn)檢修與生產(chǎn)的緊密銜接,扎實(shí)做好安全檢修的各項(xiàng)工作。

1 費(fèi)托合成裝置單系列停車檢修前存在的問題及對(duì)策

1.1 蒸煮過程中存在的問題及對(duì)策:

反應(yīng)器油蠟排凈后,必須通過蒸煮減少油蠟積存,系統(tǒng)蒸煮完成拆開設(shè)備人孔后發(fā)現(xiàn),輕質(zhì)油分離器、循環(huán)換熱分離器底部殘留液體油蠟較多。通過分析,蒸煮完成后,各設(shè)備密閉排液后,應(yīng)繼續(xù)向現(xiàn)場(chǎng)排液,要求反應(yīng)器底部導(dǎo)淋排液、循環(huán)換熱分離器底部排液、輕質(zhì)油分離器排液、離心壓縮機(jī)入口分液罐底部排液全部排盡,接油桶外運(yùn),避免積存設(shè)備內(nèi)部。

油蠟積存的另一個(gè)原因是蒸煮前的規(guī)劃不足,前期判斷不準(zhǔn)確。汽提塔在拆開人孔后發(fā)現(xiàn),底部也有較多油蠟,后來(lái)分析得出,汽提塔內(nèi)塔盤與塔壁均沾有油蠟,未充分靜置回落。通過分析,汽提塔在停車時(shí),應(yīng)留出靜置時(shí)間,并重新排液,至少要留出24 h,期間要定時(shí)排液。

1.2 置換、隔離過程中存在的問題及對(duì)策

大系統(tǒng)氮?dú)庵脫Q過程中,由于雙系列之間管線互通,部分閥門內(nèi)漏,即使置換合格,也要持續(xù)通氮?dú)庵脫Q,保障導(dǎo)盲作業(yè)環(huán)境。導(dǎo)盲期間,工作量較大,前期安排不合理,導(dǎo)致一些問題出現(xiàn),尤其是費(fèi)托雙系列共用一套催化劑還原裝置,需要嚴(yán)格調(diào)整催化劑還原時(shí)間,于催化劑壓料完成后進(jìn)行導(dǎo)盲作業(yè)。由于催化劑還原裝置催化劑漿料出口管線切斷閥內(nèi)漏(催化劑壓料管線為一根母管,進(jìn)費(fèi)托反應(yīng)器前分為兩根支管分別進(jìn)入),導(dǎo)盲過程中催化劑壓料管線可能有催化劑及可燃?xì)鈿埓妫呋瘎┻€原剛結(jié)束,催化劑活性較高,需要引起高度重視,要求慢松法蘭,全程佩戴空呼作業(yè)。

導(dǎo)盲期間也有其它問題出現(xiàn)。如凈煤氣進(jìn)料管線導(dǎo)盲,為方便泄壓并保持氮?dú)猸h(huán)境,特脫開切斷閥旁路后法蘭面,在導(dǎo)盲完成后未及時(shí)恢復(fù)。另外,通過全面排查,發(fā)現(xiàn)存在部分盲板厚度不符合要求、安裝位置錯(cuò)誤、掛牌不規(guī)范。針對(duì)系統(tǒng)隔離導(dǎo)盲出現(xiàn)的問題,進(jìn)一步完善盲板作業(yè)分級(jí)管理,尤其涉及危險(xiǎn)介質(zhì)的盲板作業(yè),要求安排專業(yè)人員現(xiàn)場(chǎng)指揮。根據(jù)盲板作業(yè)分級(jí)管理內(nèi)容,進(jìn)一步優(yōu)化盲板作業(yè)票證,對(duì)于作業(yè)時(shí)限、審批層級(jí)等區(qū)別對(duì)待、分級(jí)把控。導(dǎo)盲作業(yè)因泄壓、置換拆開的其它法蘭面,也要求并入盲板作業(yè)管理范疇,強(qiáng)調(diào)全過程管理,及時(shí)恢復(fù)。

1.3 開人孔降溫過程中存在的問題及對(duì)策

開費(fèi)托反應(yīng)器人孔前,要求充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn),由于反應(yīng)器內(nèi)壁及換熱列管油蠟掛壁,很難徹底蒸煮干凈,加上反應(yīng)器下部瓷球積存油蠟,揮發(fā)可燃?xì)猓痖_人孔后反復(fù)出現(xiàn)可燃?xì)鈭?bào)警,空氣進(jìn)入瞬間,甚至出現(xiàn)陰燃。待人孔螺栓卸下后,要求緩慢打開人孔,如發(fā)現(xiàn)陰燃或可燃?xì)獬瑯?biāo),立刻關(guān)閉人孔,繼續(xù)通氮?dú)庵脫Q并注入消防水降溫,最大限度保障檢修作業(yè)環(huán)境。此外,在反應(yīng)器底部注入消防水,液面要達(dá)到下部人孔以下5 cm處,能起到降溫防火與隔離下部瓷球揮發(fā)可燃?xì)怏w作用。

另外,開人孔重新氮?dú)庵脫Q過程衍生出其它問題,在打開反應(yīng)器底部人孔后發(fā)現(xiàn)可燃?xì)怏w報(bào)警,重新封閉人孔,將0.8 MPa氮?dú)飧鼡Q為3.3 MPa氮?dú)膺M(jìn)行置換,但置換過程中循環(huán)換熱分離器冷熱側(cè)壓差超過設(shè)計(jì)值,導(dǎo)致膨脹節(jié)損壞。說(shuō)明此環(huán)節(jié)未充分考慮整個(gè)系統(tǒng),對(duì)相應(yīng)的設(shè)備參數(shù)與設(shè)計(jì)指標(biāo)了解不夠充分,需引以為戒。

開人孔后,費(fèi)托反應(yīng)器降溫過程耗時(shí)比較長(zhǎng),對(duì)檢修任務(wù)完成造成一定影響,對(duì)此分析后,提出措施:反應(yīng)器前期頂部溫度大于底部溫度時(shí),先拆頂層人孔,隨后由上至下逐一將反應(yīng)器人孔全部拆除。之后反應(yīng)器下部人孔接風(fēng)機(jī)向里鼓風(fēng),上部向外抽風(fēng)。降溫中期,撤掉頂層人孔風(fēng)機(jī),通消防水噴灑降溫。降溫后期,反應(yīng)器溫度上下段溫差降低后,需要改變?nèi)丝淄L(fēng)方向,將反應(yīng)器上部人孔改為向里鼓風(fēng),下部向外抽風(fēng)。

2 費(fèi)托合成裝置單系列停車檢修過程中存在的問題及對(duì)策

2.1 重點(diǎn)項(xiàng)目安全措施分析

1) 費(fèi)托反應(yīng)器旋液分離器技改。費(fèi)托反應(yīng)器頂部安裝旋液分離器,在實(shí)際運(yùn)行過程中,反應(yīng)器下游設(shè)備循環(huán)換熱分離器處取重質(zhì)油樣檢測(cè)發(fā)現(xiàn)油樣發(fā)黑,判定為費(fèi)托反應(yīng)器旋液分離器分離效果差,導(dǎo)致反應(yīng)產(chǎn)生的高溫油氣夾帶催化劑進(jìn)入后系統(tǒng)。根據(jù)技改施工方案,本次反應(yīng)器旋液分離器技改由原來(lái)10個(gè)大型旋液分離器技改為40臺(tái)小型旋液分離器,增大分離面積。施工過程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在于:

a) 旋液分離器技改項(xiàng)目與反應(yīng)器過濾組技改項(xiàng)目同時(shí)進(jìn)行,而后者施工地點(diǎn)在同一設(shè)備下部,所以防火、放墜落成為此次檢修的重中之重。

b) 反應(yīng)器內(nèi)壁和管道上布滿油蠟,一遇明火就會(huì)陰燃冒煙,發(fā)生著火,存在很大的安全隱患,詢問同類項(xiàng)目改造過程中都出現(xiàn)了著火的情況,因此針對(duì)該作業(yè)要高度重視。

對(duì)此,在反應(yīng)器過濾組上部設(shè)置隔離層,隔離層采取3層防護(hù)(最下面為彩鋼板、中間為保溫棉、最上面為防火毯),并在施工期間不間斷的進(jìn)行噴水打濕作業(yè),確保旋液分離器技改動(dòng)火順利進(jìn)行。

實(shí)際實(shí)施過程中,反應(yīng)器內(nèi)管道錯(cuò)綜復(fù)雜,腳手架搭設(shè)困難,前期對(duì)反應(yīng)器內(nèi)部結(jié)構(gòu)不了解,未能提前準(zhǔn)備合適的腳手板,造成腳手架搭設(shè)延誤,防火層鋪設(shè)腳手板不平整。本次檢修后,專門針對(duì)旋液分離器內(nèi)情況測(cè)繪尺寸,修改腳手架搭設(shè)方案,準(zhǔn)備合適的腳手板,為下一次檢修提前準(zhǔn)備。

本次技改中,隔離層出現(xiàn)一種類似鐵銹的可燃物品,焊接過程中燃燒后無(wú)法熄滅,會(huì)在防火毯上一直冒煙,存在很大的著火風(fēng)險(xiǎn),只有大量水澆灌才能使其熄滅,針對(duì)這一現(xiàn)象,安排每半小時(shí)對(duì)防火層進(jìn)行檢查并澆水打濕,對(duì)防火進(jìn)行嚴(yán)防死守,防止發(fā)生事故。

2) 費(fèi)托反應(yīng)器更換過濾管組。費(fèi)托反應(yīng)器生產(chǎn)運(yùn)行期間出現(xiàn)采蠟困難的情況,通過分析判斷為采蠟過濾管組存在堵塞情況,利用本次停車大修期間對(duì)過濾組內(nèi)件進(jìn)行更換。施工過程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)在于:

a) 腳手架搭設(shè)存在大量空洞,在安裝過濾管的時(shí)候人員容易踩空,存在安全風(fēng)險(xiǎn),而且拆除的螺栓易掉落至反應(yīng)器內(nèi);本次檢修結(jié)束拆卸腳手架時(shí),要求設(shè)計(jì)專用的腳手弧板,確保下次搭設(shè)時(shí)效率以及安全。

b) 本項(xiàng)目上部為旋液分離器技改,也需要重視防火、放墜落。

實(shí)際實(shí)施過程中,扭矩扳手存在損壞情況,造成進(jìn)度延誤,應(yīng)多準(zhǔn)備扭矩扳手,同時(shí)加強(qiáng)管理和保養(yǎng)。

拆出的過濾管組在從反應(yīng)器到反應(yīng)器外部運(yùn)輸出現(xiàn)磕碰,清洗完成后的過濾管上存在小凹槽,應(yīng)提前對(duì)工人進(jìn)行交底。由于反應(yīng)器過濾組部位空間較小,需要吊車不斷配合將過濾管吊離現(xiàn)場(chǎng),對(duì)過濾管法蘭口拆除后應(yīng)進(jìn)行保護(hù),法蘭口積蠟較多,提前準(zhǔn)備刮刀等工器具,清理法蘭面,精細(xì)化管控每一個(gè)步驟,既保證安全,又保證檢修質(zhì)量。

3) 離心壓縮機(jī)檢修。費(fèi)托反應(yīng)器每個(gè)系列對(duì)應(yīng)一臺(tái)壓縮機(jī)(汽輪機(jī)),壓縮機(jī)實(shí)際運(yùn)行過程中振動(dòng)較大,需要對(duì)軸瓦、轉(zhuǎn)子進(jìn)行檢修。此項(xiàng)目為大型機(jī)組檢修,檢修過程中也是尋找原因、不斷學(xué)習(xí)的過程,同時(shí)也要對(duì)油路、過濾器、儀表附件、干氣密封等輔助設(shè)施進(jìn)行檢查,由大項(xiàng)目衍生出很多小的檢修項(xiàng)目,因此本次壓縮機(jī)檢修耗時(shí)比較長(zhǎng),涉及到高處、吊裝、檢維修等特殊作業(yè),需要持續(xù)抓好檢修的標(biāo)準(zhǔn)化工作。

此外,壓縮機(jī)入口分液罐技改檢修對(duì)其它檢修項(xiàng)目有一定影響。費(fèi)托反應(yīng)器內(nèi)部受限空間動(dòng)火,先期分析氣體含量已基本合格,但是將后系統(tǒng)中壓縮機(jī)分液罐人孔打開后,因?yàn)楣薜讱堃簩?dǎo)致可燃?xì)獾沽髦练磻?yīng)器。從現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際來(lái)看,檢修作業(yè)往往是在局部某個(gè)部位作業(yè),局部作業(yè)條件具備后,仍與隔離出的大系統(tǒng)相連,無(wú)法保證本質(zhì)安全。因此,即使在大系統(tǒng)置換合格的情況下,依然無(wú)法確保安全的作業(yè)環(huán)境,應(yīng)再將作業(yè)點(diǎn)局部小范圍進(jìn)行盲板隔離或?qū)⒐芫€拆除一部分。

4) 循環(huán)換熱分離器板束包邊。循環(huán)換熱分離器是費(fèi)托合成裝置核心設(shè)備之一,起著回收油氣熱量,提高反應(yīng)循環(huán)氣溫度,降低裝置能耗的作用,它的運(yùn)行平穩(wěn)關(guān)系著整個(gè)費(fèi)托反應(yīng)系統(tǒng)的運(yùn)行穩(wěn)定。費(fèi)托反應(yīng)器產(chǎn)高溫油氣從循環(huán)換熱分離器頂部進(jìn)口進(jìn)入設(shè)備內(nèi)部板式換熱器殼程,離心壓縮機(jī)出口循環(huán)氣從設(shè)備側(cè)面進(jìn)口進(jìn)入內(nèi)部板式換熱器管程,在板式換熱器完成逆向流換熱,高溫油氣被冷卻后再進(jìn)入到設(shè)備下部分離器完成氣液分離,高溫油氣溫度由循環(huán)氣控制。在實(shí)際運(yùn)行中,熱側(cè)介質(zhì)存在泄露的情況,造成空冷進(jìn)口溫度偏高,針對(duì)這個(gè)問題對(duì)循環(huán)換熱分離器進(jìn)行包邊改造,將換熱板束四周原壓制包邊改成焊接形式,目的制止換熱板束冷熱串氣,提高換熱效率。

循環(huán)換熱分離器開人孔后,發(fā)現(xiàn)底部油蠟積存,通過排液有所好轉(zhuǎn)。本項(xiàng)目為受限動(dòng)火,防火毯、防爆照明、防爆工器具、防爆接電焊接等方面需要嚴(yán)格把控。

2.2 其他方面存在的問題及對(duì)策

檢修作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)在臨時(shí)用電、工器具管理、腳手架管理、篦子板管理、物理隔離等方面均存在問題。

1) 臨時(shí)用電線路全部在篦子板上鋪設(shè),缺失有效的規(guī)劃;現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電,難免存在電線、電纜橫穿篦子板的情況,在篦子板的穿線處應(yīng)做好防護(hù),防止電纜破皮。

2) 使用的工器具不完好,不匹配,檢修前對(duì)工器具計(jì)劃性管理不足,檢修前應(yīng)對(duì)全部的工器具進(jìn)行全面檢查,粘貼標(biāo)簽,規(guī)范管理。工器具標(biāo)準(zhǔn)化的擺放需要加強(qiáng),應(yīng)在每處檢修作業(yè)點(diǎn)鋪設(shè)膠皮墊,用于擺放工器具及備件,防止高處零星物件掉落,導(dǎo)致墜物傷人。

3) 腳手架管理計(jì)劃性不足,未能有效預(yù)判,后期因腳手架數(shù)量大,部分未能做到掛牌標(biāo)識(shí)化管理。

4) 本次在以篦子板為搭設(shè)平臺(tái)搭設(shè)腳手架時(shí)未能加設(shè)墊板,容易導(dǎo)致局部集中受力發(fā)生腳手架傾斜坍塌的風(fēng)險(xiǎn)。部分區(qū)域篦子板拆除后未及時(shí)恢復(fù),對(duì)此實(shí)行篦子板作業(yè)票制度,箅子板拆裝專項(xiàng)專人嚴(yán)格管理,嚴(yán)格執(zhí)行票證,每塊箅子板專人負(fù)責(zé),拆除之后設(shè)置硬圍擋,設(shè)置安全警示牌。

5) 生產(chǎn)與檢修作業(yè)場(chǎng)所交叉,兩個(gè)反應(yīng)器位于一個(gè)框架,之間采取警戒線隔離,雖然警戒線隔離也能起到作用,但應(yīng)采用硬防護(hù)隔離,真正實(shí)現(xiàn)物理隔離,能夠更好的管理檢修人員誤入生產(chǎn)區(qū)。

本次檢修安排落實(shí)多項(xiàng)措施,目的就是創(chuàng)造一個(gè)安全、有序的作業(yè)環(huán)境。現(xiàn)場(chǎng)要求目視化管理,進(jìn)一步規(guī)范,提前準(zhǔn)備目視化管理牌,把方案、票證、交底、證件等相關(guān)資料,標(biāo)準(zhǔn)化明確的貼在現(xiàn)場(chǎng)。統(tǒng)一制作“檢修區(qū)域,禁止進(jìn)入”、應(yīng)急通道指示牌等安全警示標(biāo)識(shí),設(shè)置到檢修現(xiàn)場(chǎng)。單項(xiàng)檢修完成,及時(shí)清理、回收施工廢料,提前規(guī)劃現(xiàn)場(chǎng)廢舊物件的回收點(diǎn),每一層或者每一個(gè)作業(yè)點(diǎn)提前做好回收的定制擺放點(diǎn),保證平臺(tái)上清潔,應(yīng)急通道通暢。通過各項(xiàng)舉措有效保障了檢修作業(yè)安全、高效完成。

3 費(fèi)托合成裝置單系列系統(tǒng)恢復(fù)過程中存在的問題及對(duì)策

閥門回裝過程出現(xiàn)反向。在對(duì)輕質(zhì)油分離器放空至火炬調(diào)節(jié)閥拆檢后,進(jìn)行回裝過程中,由于人手不足,監(jiān)護(hù)未連續(xù)進(jìn)行,檢修人員對(duì)物料流向不清楚,導(dǎo)致在閥門回裝過程中出現(xiàn)閥門反向。對(duì)于有介質(zhì)流向的工藝閥門等,在檢修后應(yīng)執(zhí)行雙確認(rèn)工作工藝人員負(fù)責(zé)檢修前工藝隔離與檢修目標(biāo),檢修后質(zhì)量驗(yàn)收,檢修人員負(fù)責(zé)檢修過程中具體的實(shí)施。

檢修完成后,部分新技改內(nèi)容投入實(shí)施,操作過程出現(xiàn)偏差。循環(huán)換熱分離器液位計(jì)下法蘭更改位置,由設(shè)備底部排液管線改至設(shè)備下側(cè),其余A、B表位置未改變,開車初期由于表顯數(shù)據(jù)不一致,只能解除聯(lián)鎖。經(jīng)過分析,重新定出聯(lián)鎖值,真正做到聯(lián)鎖管理的本質(zhì)安全。

單系列停車檢修,主要目的就是消除前期系統(tǒng)存在的漏點(diǎn),但開車后仍存在漏點(diǎn)。循環(huán)換熱分離器檢修前氣相、液相溫差20 ℃~30 ℃,檢修后開車氣相、液相溫差在6 ℃左右,從運(yùn)行數(shù)據(jù)分析仍存在微量泄漏。凈化氣分離器頂部法蘭口拆開后使用不合格螺栓,導(dǎo)致開車氣密時(shí)發(fā)現(xiàn)漏點(diǎn)。界區(qū)閥處凈化氣連通閥閥桿處漏點(diǎn)仍然存在,持續(xù)通氮?dú)獗Wo(hù),持續(xù)關(guān)注。檢修期間漏點(diǎn)未徹底消除,一方面是單系列停車檢修公用區(qū)域不具備作業(yè)條件,如界區(qū)閥漏點(diǎn);另一方面是計(jì)劃性不強(qiáng)、檢修把控不到位導(dǎo)致的,這方面仍然是管理上需要加強(qiáng)的。

單系列系統(tǒng)恢復(fù)對(duì)配套裝置有所的影響。費(fèi)托合成裝置單系列開車,并入脫碳系統(tǒng)后,由于雙系列反應(yīng)器壓力不同,導(dǎo)致兩個(gè)系列凈化氣互竄,此方面需要優(yōu)化到開車方案及程序作業(yè)卡中,強(qiáng)調(diào)平穩(wěn)操作。檢修期間脫碳系統(tǒng)需要維持氮?dú)猸h(huán)境,防止進(jìn)空氣后破壞釩化膜。開車后總釩濃度下降明顯,釩化膜是防止脫碳系統(tǒng)堿液腐蝕的重要安全保護(hù)措施,需要重新補(bǔ)充釩化。

4 結(jié)語(yǔ)

單系列停車檢修,安全風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)提升,但只要做到超前預(yù)控、過程管理、精細(xì)管控,安全風(fēng)險(xiǎn)是可控的。在整個(gè)檢修過程中出現(xiàn)的問題,也是前期準(zhǔn)備不充分、分析不夠細(xì)致導(dǎo)致的。對(duì)于單系列停車檢修提前籌劃,組織人力、物力,根據(jù)檢修項(xiàng)目制定專項(xiàng)方案、落實(shí)安全措施尤為關(guān)鍵。統(tǒng)一安排、統(tǒng)一指揮,分工明確,根據(jù)檢修內(nèi)容,制定嚴(yán)格、細(xì)致的安全措施檢查表,真正把控每一處細(xì)節(jié),吸取每一次經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),對(duì)之后的檢修作業(yè)可以起到很好的示范作用。

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