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提高電爐爐齡工藝實踐

2020-03-03 04:24:28資華
工業(yè)加熱 2020年1期
關(guān)鍵詞:工藝

資華

(1.衡陽華菱鋼管有限公司,湖南 衡陽 421000;2.中南大學(xué)資源加工與生物工程學(xué)院,湖南 長沙 410083)

電爐爐齡是電爐煉鋼生產(chǎn)的主要技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)之一[1-3]。某煉鋼分廠90 t UHP電弧爐于2006年11月建成投產(chǎn),投產(chǎn)初期全廢鋼冶煉,2009年高爐投產(chǎn)后,開始熱兌鐵水工藝生產(chǎn);2014年1月90 t電爐改造爐底底吹工藝;2016年5月對氧槍系統(tǒng)進行改造。隨著工藝條件的不斷改變,電爐耐材侵蝕狀況也在不斷變化,而爐齡一直徘徊在400~500爐,故提高和穩(wěn)定90 t電爐爐齡,減少電爐更換次數(shù),提高電爐作業(yè)率,減少電爐噸鋼耐材成本、提高鋼水質(zhì)量,是煉鋼分廠提高生產(chǎn)效率和效益的重點攻關(guān)課題。

1 電爐耐材的侵蝕機理分析

電爐耐材工作層主要由鎂碳磚、爐底搗打料、出鋼口袖磚組成,只有了解其侵蝕的機理后并采取相關(guān)措施才能將爐齡不斷提高[4-7]。

1.1 電爐爐襯鎂碳磚的侵蝕機理

正常冶煉過程中,高溫鋼水與爐襯、爐渣直接接觸,因此爐襯的工作條件十分惡劣,爐襯損壞主要有:爐渣、鋼水、煙氣對爐襯的沖刷、電弧的熱輻射、爐渣對爐襯的化學(xué)侵蝕、加廢鋼和兌鐵水對爐襯的沖刷與沖擊、爐內(nèi)溫度變化引起的爐襯剝落等[8-9]。

1.2 電爐爐底搗打料的物理侵蝕

目前電爐爐底耐材物理侵蝕主要是廢鋼加入、爐頂高位兌鐵水對爐底耐材造成較大的機械沖撞與沖刷,導(dǎo)致爐底搗打料脫層并在局部形成凹坑,造成爐底溫度升高并超出合理的溫度范圍[10-11]。

1.3 熔渣對爐襯的化學(xué)侵蝕

電爐吹煉在強氧化性氣氛中進行,高溫氧化會脫除磚中部分碳,致使磚體工作面顯微結(jié)構(gòu)松動脆化,在煙氣、鋼液沖刷下剝落而被蝕損[12]。鎂碳磚受爐渣中FeO、O2、爐氣中的CO2等氧化物氧化,其反應(yīng)式為

(FeO)+C→CO(g)+[Fe]

CO2(g)+ C→CO(g)

O2(g)+C→CO(g)

上述反應(yīng)使鎂碳磚表面形成了1~2 mm厚的脫碳層而蝕損,磚中碳被氧化后形成孔隙,熔渣從孔隙或裂紋處滲入,與MgO反應(yīng)生成CMS(CaO·MgO·SiO2)、C3MS2(3CaO·MgO2SiO2)等低熔點固溶體,加速了爐襯的熔損。因此,爐渣中FeO是渣線鎂碳磚侵蝕的主要原因。影響爐襯磚壽命幾大原因如圖1所示。

圖1 影響爐襯磚壽命的因素

1.4 電爐搗打料的侵蝕機理分析

電爐爐底搗打料屬于一個整體:分爐底和爐坡。電爐底搗打料以MgO為主晶相,F(xiàn)e2O3為燒結(jié)劑,在高溫下主晶相與結(jié)合相通過晶界相互擴散并發(fā)生固溶反應(yīng),形成一些高熔點物相,這樣便在爐底表面形成燒結(jié)層。隨通電時間延長,溫度越來越高,硬殼也越來越厚,當(dāng)燒結(jié)層達到一定厚度時爐底爐坡便能具有很高的強度,較好的防滲透能力、抗侵蝕和抗沖刷能力。

爐底搗打料的經(jīng)高溫?zé)Y(jié)后侵蝕主要受加廢鋼、兌鐵水、氧槍氣流的直接沖擊和沖刷、生產(chǎn)過程中的不連續(xù)性等因素,導(dǎo)致爐底燒結(jié)層容易出現(xiàn)開裂(滲入冷鋼)、剝層的的現(xiàn)象,因此對爐底搗打料的要求較高,必須具有良好的抗氧化性、抗沖刷、抗熱震性等。

2 提高爐齡具體相關(guān)措施

2.1 提高爐襯鎂碳磚耐材性能

目前國內(nèi)電爐爐襯磚采用的基本是MT14AT型鎂碳磚,為了提高其相關(guān)性能,在鎂碳磚生產(chǎn)前加入大結(jié)晶鎂砂,采用大噸位壓機生產(chǎn),并調(diào)整配比粒度,目的是提高磚的致密度并降低顯氣孔率,通過增大熔渣滲透阻力以提高抗侵蝕和抗氧化性能。在實際生產(chǎn)中,改進配方后的理化指標(biāo)與之前相比體密度提高了0.04~0.06 g/cm3;氣孔約降低1%左右;增大提高抗氧化劑加入比例,以適合目數(shù)的Al粉為主,Al2O3與爐渣形成CA6(熔點1 850 ℃)提高了抗侵蝕性。

2.2 提高爐底搗打料耐材性能

針對爐坡料與爐底料侵蝕機理的不同,合理調(diào)整兩種耐材配方:爐坡部分適當(dāng)提高MgO含量、降低Fe2O3含量,使用納米級微粉提高燒結(jié)性能,形成陶瓷結(jié)合,這樣既能保證原有強度又能增加抗侵蝕性;爐底部分加進微量進口燒結(jié)劑充分保證爐底的燒結(jié)強度。改進后搗打料理化指標(biāo)見表1。

表1 改進后搗打料理化指標(biāo)

2.3 優(yōu)化砌筑工藝

爐門口區(qū)域作為爐襯最薄弱的環(huán)節(jié),在日常使用過程中受熱膨脹的影響該位置耐材易出現(xiàn)起拱、跑磚現(xiàn)象,為了解決爐門口起拱的問題,根據(jù)每批次鎂碳磚熱膨脹系數(shù)的不同,在砌筑過程中磚與磚之間提前預(yù)留1~3 mm的磚縫,磚縫之間搗入一種防熱膨脹的特殊材料,基本消除了鎂碳磚因熱膨脹造成的起拱現(xiàn)象。爐門口砌筑采用臺階式砌筑方式,每層磚向爐門口方向遞減30 mm,避免和減少了爐門氧槍對爐門口爐襯磚的直接吹損。

爐底搗打料的打結(jié)采用固定胎膜和“十”交叉法打結(jié)方式打結(jié)爐底。爐底搗打料的加入需定量分批次加入爐內(nèi),每批次加入的厚度要求小于搗打機鋼釬的長度(要求<150 mm),打結(jié)完后檢測層厚和實密度,通過此方式打結(jié)的爐底:爐膛尺寸精確,爐底、爐坡的致密度提高20%,冶煉過程中爐底、爐坡的侵蝕速率較之前減少30%,真正解決了加廢鋼、兌鐵水對爐底搗打料的物理沖刷與沖擊。

2.4 調(diào)整造渣制度

提高爐渣堿度、渣中MgO含量,降低渣中FeO含量,有利于降低爐渣對耐火材料的侵蝕。在使用造渣材料中,在使用活性石灰、輕燒白云石的同時,配加入少量的鎂球等易化渣、高MgO含量的造渣材料。適當(dāng)配加鎂碳球或白云石,爐渣中MgO含量在5%~8%,使?fàn)t渣進入CaO-SiO2-MgO-MnO渣系的低熔點區(qū)域。減少鎂碳磚中MgO向渣中轉(zhuǎn)移,提高爐渣界面張力,加快鋼渣分離速度。在冶煉過程前期適當(dāng)流出部分高Si熔渣,中后期適量向渣面噴入碳粉,減少渣中FeO含量,渣中(FeO)控制在17%左右。2016—2018年電爐爐渣成份對比見表2。

通過優(yōu)化料源結(jié)構(gòu),保證廢鋼清潔,加強鐵水罐撈渣,堅持入爐精料原則,優(yōu)化供氧工藝和造渣工藝,并于2017年10月開始使用集束氧槍[13-15],有利于降低渣中FeO含量,提高爐渣黏度。降低渣中FeO含量,既有利于減輕對爐襯的直接侵蝕,又有助于爐渣具備自動掛渣能力,使?fàn)t襯表面自然形成一層爐渣保護層。

表2 2016—2018年電爐爐渣成份對比

2.5 實施濺渣護爐工藝

借鑒轉(zhuǎn)爐濺渣護爐的實踐,有針對性的對電爐進行濺渣護爐。在實施濺渣護爐時,提前控制好爐內(nèi)余水(<8 t),氧末終點合格后,在出鋼前加入300~500 kg的白云石、石灰或鎂球,促使?fàn)t渣發(fā)泡,出鋼后將集束氧槍氧氣的射流設(shè)置在600~1 200 m3/h,輪流開啟集束氧槍濺渣,開啟時間控制在20~45 s,通過氧氣流將爐內(nèi)的熔渣噴濺至爐襯壁,使用爐襯表面快速形成一層熔渣保護層,從而達到保護爐襯的效果。

2.6 冶煉工藝改進

嚴格控制終點碳,防止過氧化鋼水對爐襯的過度侵蝕。冶煉過程中除低碳鋼外,中高碳鋼根據(jù)工藝有不同的終點碳要求,正常工藝要求冶煉終點碳在0.10%以上。在入爐料配碳量不足或終點碳控制不好的情況下,通過加入適量的石墨球或噴入碳粉來解決鋼水氧化性問題;出鋼終點溫度嚴格控制在1 610~1 630 ℃,有效減輕高氧化性、高溫鋼水對爐襯耐材的侵蝕。

3 實施效果

通過提高耐材的理化指標(biāo)、優(yōu)化爐襯砌筑及爐底打結(jié)的方式、調(diào)整爐渣的堿度、優(yōu)化冶煉操作工藝,實施濺渣或掛渣護爐工藝,爐襯鎂碳磚侵蝕明顯減緩而且均衡,爐底搗打料幾乎未出現(xiàn)開裂、剝層等現(xiàn)象,整個爐役在使用過程中幾乎不需要對爐襯和爐底進行補爐、護爐,爐襯壽命大幅度提高,耐材消耗顯著下降(見圖2)。從圖2可以看出電爐爐齡從2016年約450爐提高至2018年約850爐,電爐使用周期從20天提高到32天,電爐補爐料由60 t/爐役下降到10 t/爐役。

4 結(jié) 論

電爐爐齡與鋼廠的冶煉條件、冶煉工藝、耐材質(zhì)量的穩(wěn)定等存在密切的關(guān)系,鋼廠通過提高耐材質(zhì)量,改進砌筑和搗打工藝,提高耐材抗侵蝕能力;推行精料入爐原則,優(yōu)化供氧和造渣工藝,提高爐渣堿度,降低渣中FeO含量和鋼水氧化性,以減輕對爐襯的侵蝕作用。電爐一次性爐齡大大提高,且爐襯的安全得到有效的保障。目前電爐換爐頻率由兩個月?lián)Q三次爐變成一個月?lián)Q一次,極大地提高了電爐的生產(chǎn)作業(yè)率,有效的降低了工人勞動強度與煉鋼生產(chǎn)成本。

圖2 實施效果

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