徐競昭
(陜西煤業化工集團有限責任公司,陜西 西安 710000)
黃陵礦區各礦開采煤層均為自燃和容易自燃煤層,并且均為油氣伴生礦井,油氣抽采引起礦井漏風增加,使采空區自燃危險增加,地層釋放的油氣對自燃監測產生干擾,造成自燃早期預警和自燃防治困難[1]。對于瓦斯含量較高的礦井,當發生自燃的時候,容易引發更嚴重的安全事故,嚴重威脅礦井的正常安全生產[2-3]。
黃陵二號煤礦當前一段時期主要開采2號煤層,本煤層是近水平煤層,2號煤層的平均厚度5~6 m,埋深度300~600 m。黃陵二號煤礦408工作面實行雙巷掘進,相鄰工作面順槽之間每隔300 m有1條聯絡巷。在2號煤層的開采實踐過程中,采動壓力較為明顯,導致工作面的巷道或者順槽破碎的比較嚴重。同時,結合實測發現,聯絡巷、巷道立交點等位置,容易引起自燃;加上瓦斯抽采引起漏風增加,增大了煤層自燃的危險。采空區及巷道漏風是煤層自燃的重要原因[4]。因通風需要,黃陵2號煤礦工作面運輸巷通常要跨過回風大巷形成交叉巷道,巷道間壓差很大,生產過程中產生的動壓使兩交叉巷道之間的煤巖體破壞,產生漏風裂隙。此外,工作面之間的煤柱容易壓裂,造成老空區密閉后也會產生漏風裂隙,采空區漏風供氧也會造成采空區遺煤不同程度的溫度升高,引起一氧化碳(CO)濃度升高,出現自燃跡象。
結合黃陵二號煤礦的漏風實際情況,通過檢測井下巷道之間,采空區等部位的漏風情況,分析有無自燃危險,以便及時采取防滅火措施,并且對漏風通道及時采取封堵措施,預防煤層自燃。
在礦井氣體成份的分析儀器中,普遍采用的是SF6檢漏儀。由于這種儀器在使用時具有很高的靈敏度,對環境的適應性良好、選擇性較高、操作原理簡單,很方便使用人員掌握。SF6的賦存狀態穩定,是一種惰性氣體,其分子量大(146.07),也是一種相對比較穩定性的非燃燒氣體[5]。與此同時,SF6氣體的物理活性較大,它可以與井下巷道或順槽內的風流迅速混合,而且混合相對均勻,便于迅速檢測。SF6在井下氣流中的含量是極低的,是井下示蹤氣體的優選目標,SF6檢漏儀能非常方便且準確地進行漏風通道的檢測。
本次測定通過SF6示蹤氣體測得漏風通道的分布,采用瞬時釋放法進行漏風通道探測[8]。瞬時釋放法就是在可能存在的漏風源處,通過儀器在一瞬間釋放SF6氣體,操作人員使用SF6檢漏儀,在事先分析得出的可能存在漏風的巷道或順槽內,對于SF6氣體含量進行檢測。本次漏風測定釋放位置確定為408撤架通道密閉處,監測點設置為410回風巷2#聯絡巷位置,測定408采空區與410回風巷之間的漏風情況。釋放SF6氣體后20 min后在410回風巷2#聯絡巷檢測到SF6氣體,第2次檢測到的時間為釋放后38、41 min后,釋放點檢測點存在漏風,漏風流速為10.12~20.75 m/min。受到層狀裂隙巖體的影響,氣體的實際滲流是曲線,且SF6在空氣中流速也要大于20.75 m/min。然而,在檢測點檢測到2次信號,2次檢測的濃度大致相同,說明釋放點與檢測點存在不同的漏風通道。
根據以上檢測結果得出:408采空區與410回風巷之間存在漏風,漏風通道相對比較暢通。
1)均壓減少漏風。目前黃陵2號煤礦有2個采煤工作面正在生產。采煤工作面風量一般為2 500 m3/min左右。由于工作面推進度減慢,工作面絕對瓦斯涌出量減少,故在滿足排瓦斯等工作需要的前提下,工作面風量可以適當降低。建議風量降低到2 000 m3/min以下,以減少采空區漏風,預防煤層自燃。工作面封閉后,工作面一側位于進風大巷,另一側位于回風大巷導致采空區兩側壓差較大,漏風量也比較大。通過增加密閉,使通往采空區的兩個密閉均處于進風側,密閉兩端壓差減小,可有效降低采空區漏風,預防煤層自燃。
2)封堵鄰近巷道向采空區漏風通道。采空區漏風供氧是引起自燃的重要原因。目前采空區漏風有2個原因,一是通過工作面漏風,主要是通過進風隅角進,回風隅角漏出;二是通過聯巷密閉向采空區漏風??刹扇÷摻j巷密閉及其周邊水泥噴漿,封堵漏風通道;對于斷裂帶煤幫裂隙漏風通道,向巷幫打鉆,注入水泥漿或馬麗散對裂隙進行充填封堵;將采空區相鄰的盲巷封閉,減少鄰近巷道向采空區漏風。
3)封堵工作面向采空區漏風通道。工作面采空區“兩道”“兩線”位置頂板冒落不嚴,并且壓差較大,漏風量十分大。現場觀測表明,距離工作面170 m處的進風側采空區,氧氣濃度仍可高達17%,說明存在較嚴重的漏風。為減少采空區漏風,建議在工作面每推進50 m,在工作面進、回風隅角處各施工一道封堵墻,充填隅角漏風通道。封堵墻沿工作面推進方向下部寬3 m,頂部寬1 m,沿工作面擺布方向長度以外側接觸煤壁,內側靠近支架。封堵墻材料為黃土袋。
4)采空區注氮。工作面采空區推進度小于3 m/d時必須注氮。采用采空區開放式注氮,注氮口位置為工作面進風側,距離工作面15~50 m處。設計在封堵墻后預埋注氮管,當工作面推進到注氮管進入采空區10 m以上時,即開始注氮,直至施工下一個封堵墻,并開始下一個位置注氮。
5)噴灑阻化劑。工作面2個順槽處,采空區遺煤比較多,并采漏風相對較大,是自燃危險性大量的區域,向該區域噴灑阻化劑。尤其是進風側隅角處,噴灑氣霧氣霧阻化劑,可以隨風飄散到采空區深部,豫防煤層自燃。
6)采空區加強監測。在工作面回風隅角處,及回風側架后設觀測點,每天定點、定時觀測一氧化碳(CO)等自燃指標氣體變化情況。采空區埋管觀測繼續進行,出現CO升高等現象時,及時判斷采空區自燃的情況,以便做到防患未然。
在厚煤層的開采中,受開采厚度的限制和采礦技術的限制,使采空區內丟棄的煤炭資源較多,采空區的遺煤非常容易發生大面積的自燃火災。順槽煤柱在采動壓力的作用下,煤柱的支撐能力降低,沿空側的部分煤體會比較破碎,從而與采空區冒落的矸石導通,形成漏風通道,造成煤炭的自燃[6]。如果采空區自燃引起的火災火勢不能控制的時候,應該選擇快速封閉當前工作面的辦法,避免火區的影響和擴散范圍進一步增大。對于高瓦斯礦井,一旦發生自燃,應立即封閉工作面。工作面封閉時,應在工作面進風側預留防滅火措施管,工作面回風側預留氣體觀測口并預埋Φ10 mm的束管,以備進一步灌注防滅火材料滅火和火區監測。
向封閉區內灌注液態二氧化碳,迅速降低閉區氧濃度和溫度,抑制火災發展,并可預防爆炸;通過預留的防滅火措施管向火區注高密度惰化阻化泡沫,注惰泡范圍在采空區進風側,距離工作面10~30 m,注惰泡量要能夠淹沒整個封閉區空間。每隔72 h要向封閉區補注泡沫,以便抑制火災發展,防止爆炸發生。
當相鄰采空區自燃時,首先應加強鄰近巷道的支護,并對其進行噴漿處理,以減少漏風;加強對火區氣體、溫度的監測;向鄰近采空區打鉆并下束管,每班監測鄰近采空區氣體變化情況;通過預留的防滅火措施管向火區注高密度惰化阻化泡沫,注惰泡范圍在采空區進風側,距離工作面10~30 m,注惰泡量要能夠淹沒整個封閉區空間。每隔72 h要向封閉區補注泡沫,以便抑制火災發展。向鄰近采空區火區注膠體直至滅火,注膠范圍由火區位置而定。
本文針對黃陵二號煤礦的巷道漏風開采實踐難題,采用電子捕獲氣相色譜法和SF6檢漏儀檢測,得出黃陵二號煤礦408工作面采空區與410工作面回風巷之間存在漏風,且漏風通道相對比較暢通。利用漏風探測結果,對漏風較大的有自燃危險的區域采取了均壓通風、封堵漏風、注氮降溫等處理措施,根據各項措施實施條件,詳細給出了施工技術方案。同時,為了有效地避免采取區遺煤自燃而引發的火災安全事故,給出了大面積煤層火災和相鄰采空區大面積火災,防滅火的技術方案和安全處理措施。研究成果保障了408工作面的安全高效回采,同時為410等同類開采條件的工作面提供指導意義,經濟效益顯著,在黃陵礦區的推廣前景廣闊。