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超大規(guī)模大跨雙連拱鋼波紋管涵洞橋臺快速施工技術(shù)

2020-03-26 05:46:30單鵬
裝飾裝修天地 2020年2期

單鵬

摘? ? 要:以在建成都天府國際機場高速公路項目超大規(guī)模雙聯(lián)拱鋼波紋管涵洞施工為依托,針對臨近雨季,確保排水需求,同時,為滿足工期緊、任務(wù)重的需求,找出鋼波紋管涵洞快速施工的方法。項目從施工工藝、工裝設(shè)備著手,積極進行研發(fā),成功研發(fā)出一套符合超大規(guī)模大跨雙聯(lián)拱鋼波紋管涵洞橋臺施工的工裝。極大的縮短了橋臺的建設(shè)周期,同時,橋臺質(zhì)量得到大幅度提升,滿足創(chuàng)優(yōu)目標(biāo),為類似項目的施工提供了借鑒。

關(guān)鍵詞:超大規(guī)模;雙聯(lián)拱;鋼波紋管;橋臺;快速施工

1? ?引言

鋼波紋管最早誕生于十八世紀(jì)八十年代的英國,十九世紀(jì)九十年代關(guān)于波紋管的通道、涵管的可行性的研究首次在美國進行,被成功應(yīng)用于涵洞工程。二十世紀(jì)二十年代,美國鐵路工程協(xié)會針對應(yīng)用于伊利諾斯州中央鐵路的波紋板通道進行了現(xiàn)場測試,之后波紋管首次出現(xiàn)在加拿大煤礦建設(shè)中,20世紀(jì)的三十年代,直徑8米的波紋管汽車通道在澳大利亞建成,結(jié)果顯示使用性能良好。二十世紀(jì)九十年代,日本制定的《日本高速公路設(shè)計規(guī)范》中涵蓋了關(guān)于波紋管設(shè)計的技術(shù)規(guī)范。由此證明波紋管結(jié)構(gòu)的優(yōu)越性使其在多個國家甚至全球范圍內(nèi)具有廣泛的適用性,較長的使用壽命也是其能夠得到推廣的一個重要因素。

大量研究表明鋼波紋管涵洞具有明顯的優(yōu)越性。

(1)具有較大的抗變形能力和抗沉降能力,特別適合于軟土、膨脹土、濕陷性黃土等地基承載力較低地區(qū)和地震多發(fā)地區(qū)。

(2)工程造價在地材和人工短缺的地區(qū)比同類跨徑的橋、涵洞低;(3)施工工期較短,主要為拼裝施工。

(4)采用標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計、生產(chǎn),生產(chǎn)周期短,產(chǎn)品質(zhì)量便于控制。

(5)生產(chǎn)不受環(huán)境影響,方便進行集中工廠化生產(chǎn),有利于降低成本,控制質(zhì)量。

(6)現(xiàn)場安裝不需使用大型設(shè)備,安裝方便。

(7)可減少水泥、塊片石或碎石、砂等的用量,有利于保護環(huán)境。目前關(guān)于鋼波紋管涵洞的工程案例也有報道,但關(guān)于超大規(guī)模大跨雙連拱鋼波紋管涵洞工程案例較少,鋼波紋管橋臺作為鋼波紋管安裝的基礎(chǔ),如何快速高效組織施工,成為制約工期的關(guān)鍵因素。

2? 工程背景

2.1? 工程概述

成都天府國際機場高速公路項目位于四川省簡陽市五指鄉(xiāng)前進村,涵洞位于兩座隧道之間,隧道露頭段路基下方設(shè)計一處鋼波紋管涵洞,為雙孔涵洞(2[×]φ10m),孔徑為10m,長度為198.89m。橋臺及橋臺基礎(chǔ)分為三幅,橋臺基礎(chǔ)采用C25片石混凝土,高度為1.0m;橋臺采用C30鋼筋混凝土,高度為2.0m。涵洞的單跨較大、長度較長(全長198.89m),如此大規(guī)模在國內(nèi)外較為罕見,見圖1及圖2所示。

2.2? 水文與地質(zhì)條件

鋼波紋管涵洞既有位置發(fā)育一條由南向北的溝谷(鹽井河),最大水量約40L/s~50L/s,流水最終排至下方張家?guī)r水庫。降雨量集中于6~9月,約占全年降雨量的50%~60%,冬春季節(jié)12月~3月降雨最少。施工區(qū)域位于溝谷內(nèi),溝谷深12.6m~19.1m,場地較為狹窄,進入場地施工便道需要利用既有邊坡修筑,大型機械設(shè)備進出場困難。

3? 工程重難點分析

綜合該工程的周邊環(huán)境、水文地質(zhì)條件、工期要求、質(zhì)量要求等因素,該超大規(guī)模大跨雙連拱鋼波紋管涵洞橋臺施工的重難點主要有以下幾個方面。

(1)工程施工區(qū)域場地狹窄。施工區(qū)域位于溝谷內(nèi),施工前首先需要對溝谷土石方進行開挖,涵洞兩側(cè)臨近山體,作業(yè)空間狹小。

(2)橋臺外觀質(zhì)量要求高。按照成都天府國際機場高速公路的質(zhì)量目標(biāo),建設(shè)質(zhì)量需符合設(shè)計和有關(guān)技術(shù)規(guī)范要求,確保“優(yōu)質(zhì)工程”、爭創(chuàng)“魯班獎”;如何確保橋臺整體線型及外觀質(zhì)量,成為本涵洞施工的一個難點。

(3)橋臺施工工期緊,任務(wù)重。為確保雨季排水通暢,同時,為后續(xù)隧道洞口施工創(chuàng)造條件,涵洞施工工期較為緊張。受征地拆遷、環(huán)水保評估等影響,采用傳統(tǒng)的臨時支架+組合模板法施工,施工工效低,無法滿足施工進度要求,急需一種新的施工方法,確保涵洞工程快速、安全、經(jīng)濟的完成施工任務(wù)。

4? 施工技術(shù)方案的選擇研究及實施

4.1? 施工技術(shù)方案的總體實施原則與思路

在同等組合模板資源投入前提下,相對組合模板施工速度提升約50%。同時減少砼外觀質(zhì)量通病,橋臺表面平整度、氣泡及蜂窩麻面、整體線型滿足驗收規(guī)范要求。在以上原則下,通過集思廣益,提出采用移動式定型模架法施工方案。

施工的總體思路為對橋臺進行合理分段,按照7.88m作為作為一個節(jié)段,以單個節(jié)段制作移動式定型模架,模架自帶行走系統(tǒng),行走至預(yù)澆筑段落后,進行加固,加固完畢后進行混凝土澆筑,完成單個節(jié)段施工,移至下一節(jié)段進行施工,依次循環(huán)作業(yè)施工。

4.2? 移動式定型模架設(shè)計

(1)根據(jù)設(shè)計涵身尺寸及沉降縫施工要求,考慮模板搭接,移動式定型模架取8m長,2m高,整體式設(shè)計,自帶行走輪,砼面板采用整體式鋼模板。

(2)由于橋臺向內(nèi)側(cè)傾斜,主框架采用方形骨架,依靠吊索和絲桿頂撐對鋼面板進行固定,為增加面板的強度和剛度,面板采用縱、橫向加勁板進行加強。

(3)在保證整體結(jié)構(gòu)強度與剛度的前提下,要盡可能保持結(jié)構(gòu)的輕便與簡易,根據(jù)設(shè)計策劃對臺車進行了Midas Civil建模檢算,通過模擬臺車受力過程,多次修改結(jié)構(gòu)參數(shù),最大限度的保證了結(jié)構(gòu)受力的穩(wěn)定性,避免結(jié)構(gòu)安全系數(shù)過剩導(dǎo)致笨重不易操作。

運用Midas軟件進行強度檢算分析,并查找結(jié)構(gòu)強度不足與強度過剩的部位,指導(dǎo)進行結(jié)構(gòu)參數(shù)調(diào)整。

運用Midas軟件模擬模架的整體變形情況,并對結(jié)構(gòu)進行剛度分析檢算,保障結(jié)構(gòu)滿足剛度要求。

運用Midas軟件進行一階失穩(wěn)模擬,并計算模架的屈曲模量得到其穩(wěn)定性特征值,保證模架整體穩(wěn)定性。

(4)針對模架中部容易出現(xiàn)彎曲變形,應(yīng)適當(dāng)增加面板剛度,控制澆筑速度,同時做好變形監(jiān)測。

(5)針對澆筑混凝土?xí)r模板可能出現(xiàn)上浮和向外側(cè)移位的現(xiàn)象,模架就位后做好與地面的有效連接,杜絕出現(xiàn)上浮和移位現(xiàn)象。

(6)針對混凝土澆筑過程中氣泡排除困難,外觀易出現(xiàn)氣泡和蜂窩麻面,在模板上安裝附著式高頻振動器,輔助振搗。

4.3? 橋臺施工

鋼波紋管涵洞橋臺施工工藝流程如圖8所示。

(1)橋臺鋼筋綁扎:完成橋臺基礎(chǔ)鋼筋及混凝土施工后,進行橋臺鋼筋定位放樣,完成鋼筋綁扎。綁扎完畢后設(shè)置鋼筋保護層墊塊,嚴(yán)格控制鋼筋保護層厚度,避免出現(xiàn)漏筋現(xiàn)象。

(2)固定主框架:將主框架移至橋臺位置后,對槽鋼軌道及行走輪進行固定,確保主框架穩(wěn)固。

(3)調(diào)整帶肋面板:主框架固定后,利用豎向絲桿及橫向絲桿調(diào)整帶肋面板至預(yù)定位置,然后緊固絲桿,利用鋼筋樁對面板底部進行固定,間距1.0m。面板底部用堵縫膠進行封堵,防止漏漿。

(4)砼澆筑:混凝土由混凝土罐車運至施工現(xiàn)場,利用挖掘機挖斗進行混凝土澆筑,振搗采用插入式振搗棒配合模板外側(cè)高頻振搗器進行振搗,澆筑過程中應(yīng)控制澆筑速度,避免出現(xiàn)模板移位。

(5)脫模養(yǎng)護:混凝土達(dá)到脫模強度5.0MPa后,利用豎向絲桿及橫向絲桿,使帶肋面板脫離,采用土工布進行覆蓋,灑水養(yǎng)護。

(6)模架走行至下一節(jié)段:脫模后,先移動行走輪下方的槽鋼軌道,然后采用挖掘機配合移動主框架至下一節(jié)段。

4.4? 模板變形監(jiān)測

模板固定后,在模板上布設(shè)了量測點,在橋臺混凝土澆筑過程中進行監(jiān)測,根據(jù)量測初始數(shù)據(jù)與澆筑完實測數(shù)據(jù)進行對比,經(jīng)監(jiān)測,模板變形滿足剛度要求。

5? 施工效果

(1)在同等模板資源投入前提下,能夠有效解決空間狹窄、難以操作的問題。同時,移動式定型模架施工速度較組合鋼模板速度提升約1倍,節(jié)約施工時間約30天,完成了橋臺施工工期目標(biāo)。

(2)砼表面平整、線型順直、棱角分明、色澤統(tǒng)一。砼外觀在面、線、角、色方面都達(dá)到了驗收標(biāo)準(zhǔn)要求,確保了創(chuàng)優(yōu)質(zhì)量目標(biāo)。

6? 主要結(jié)論

(1)通過本次移動式定型模架的創(chuàng)新研制與應(yīng)用,我們積累了一筆寶貴的新工藝研制與應(yīng)用經(jīng)驗,通過效果驗證證明,橋臺施工進度、混凝土外觀質(zhì)量有了很大的提升。

(2)利用移動式定型模架進行橋臺施工,該工藝在橋臺施工中操作方便快捷,移動速度快,保證了橋臺的施工質(zhì)量,安全防護到位,操作人員較少,減少傳統(tǒng)模板安裝人工工費,縮短工期,大大節(jié)約工程成本,為類似超大規(guī)模雙聯(lián)拱大跨鋼波紋管涵洞橋臺施工提供了借鑒。

參考文獻:

[1] 霍麗霞.公路鋼波紋管涵洞施工技術(shù)[J].交通世界,2013(1).

[2] 李斌.鋼波紋管涵洞受力和變形特性離心模型試驗的研究[J].長安大學(xué),2014.

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