鄧永剛,林家昱,王翊民,王菲菲,周祥
1.中海油能源發展股份有限公司 工程技術分公司(天津 300452)
2.中海石油(中國)有限公司 天津分公司(天津 300459)
射孔技術是完井工程的重要技術組成部分,對油氣井產出能力、生產指數、生產壽命和開發成本等影響重大。大斜度井井斜角較大,射孔管柱在井內居中度極低,超長射孔層段(Φ244 mm 套管射孔長度大于600 m,Φ177 mm 套管射孔長度大于700 m)射孔管柱過長,在確保滿足開發生產要求的前提下制定合理的射孔方案尤為關鍵[1-3]。目前在陸地油田,針對大斜度井防卡的技術,包括防黏超高密度鉆井液的研究[4]、大斜度定向井鉆井技術的研究[5]及采用酸化工藝消除套管壁上的毛刺[6]等工藝做了大量工作,而針對海上超長層大斜度井射孔的系統防卡技術研究還較少。
海上油氣田開采成本較高,一旦出現卡槍將影響作業效率,增加作業成本。對超長層大斜度井射孔防卡技術進行研究,有助于合理選擇射孔工藝、射孔管柱、射孔參數及射孔液,對保護儲層、保障井下作業安全、提高油氣井生產導流能力及提高采收率具有重大意義[7]。
海上油田完井作業過程中,常常會遇見完井管柱阻卡的情況,導致完井管柱在井內無法自由活動。當阻卡嚴重時,管柱在井內將完全失去上提、下放或轉動的可能性。對于大斜度井超長層段射孔,引起射孔后管柱遇卡的主要原因有以下幾點:①井筒準備不充分,套管內壁附著的固相沉淀清潔不充分,射孔后震動導致其落卡槍;②射孔液懸浮能力差,碎屑堆積導致管柱遇卡;③射孔液暫堵性差,漏失過大導致壓差卡鉆;④大斜度井井斜角大的特點造成射孔管柱在井內處于“貼底”狀態,射孔槍引爆后槍體留下的毛刺嵌入套管孔眼,造成管柱遇卡[8];⑤射孔后產生的碎屑及進入井筒的地層砂造成管柱遇卡;⑥超長射孔段高孔密射孔對套管剩余強度造成影響較大,地層壓力較大將套管擠扁,上部井段固井質量差造成射孔段套管變形,進而導致射孔管柱遇卡[9]。
在大斜度井內形成雜質聚集區是不可避免的,在大于55°井斜時雜質聚集,并且難以攜帶出井。大斜度井雜質運移不再單純靠洗井液的縱向攜帶、拖拽能力,洗井工具、洗井方式等關鍵技術參數的優選更加重要[10]:①洗井工具優選。使用多功能洗井過濾裝置,依靠頂部金屬毛刷與文丘里回收筒可實現高效井筒清潔,能有效回收井筒內聚集雜質及固相懸浮顆粒[11]。②間歇替入高黏度高切力稠塞,有效攜帶聚集雜質,避免堆積沉淀。③自井底倒劃眼起鉆至射孔段頂200 m,再次充分循環,清除射孔段聚集物。④采用高排量高轉速洗井參數,洗井過程中保持管柱上下旋轉活動,使環空僅存在液體層和懸浮聚集層兩層流動[12]。
EZFLOW 射孔液體系是性能優良的可逆弱凝膠體系,能夠有效阻止對儲層的污染傷害,較高的低剪切速率黏度有利于懸浮聚集物,提高井眼凈化能力。特殊結構形成的單向強封堵反向易膨脹濾餅,完井時僅需微小的生產壓降就能清除,完全避免了常規射孔液對儲層、篩管、礫石等的堵塞。與渤海地層配伍性好,巖心滲透率恢復率高達96%,具有較強儲層保護能力,其主要特點如下:
1)良好的觸變性能。經實驗,該射孔液能快速恢復空間網架結構,有效懸浮聚集物,阻止巖屑床的形成。實驗結果如圖1所示。

圖1 觸變性實驗結果
2)較強的暫堵能力。經實驗,射孔液瞬時濾失量、濾失速率較小,可有效防止射孔后瞬時濾失量過大而造成壓差卡鉆,實驗數據見表1。
超長層射孔段射孔槍及射孔服務管柱過長,且大斜度井內管柱磨阻較大,除常規射孔管柱設計需注意的問題外,超長層大斜度井還需考慮以下幾點:①射孔槍及服務管柱重量,啟動懸重均不能超過解卡用震擊器解鎖力;②射孔管柱弱點不能低于震擊器震擊力;③射孔后為防止卡槍,一般將射孔槍起出射孔段后壓井,起鉆時間較長,有效的井控措施不可或缺[13]。
針對超長層射孔管柱,綜合考慮以上風險,以Φ244 mm 套管射孔為例,推薦射孔管柱組合如圖2所示。采用該套射孔管柱組合具有如下的優點:①采用雙點火頭保證引爆充分,減小斷爆可能;②管柱帶循環孔,射孔后如發生溢流可第一時間壓井;③使用安全接頭+機械震機“雙保險”,機械震擊器解鎖力應至少大于底部管柱重量之和15 t;④管柱弱點為循環孔變扣處,射孔工具不易損壞。

表1 暫堵能力實驗數據

圖2 射孔管柱設計圖
為避免由于射孔后彈屑堆積導致卡槍[14],參照API標準,對178 mm射孔槍692B-178R-11,40孔/m射孔彈射孔后彈屑展開分析試驗:射孔時掉落的彈屑量為188 g,對應體積90 mL,運輸和旋轉掉落2 292.3 g,對應體積613.7 mL,篩分定量分析見表2。
由表2 可以看出,在9.53 mm 篩孔直徑下,破片回收率為84.4%,滿足API要求。84.4%的射孔碎屑留在槍體內,大大降低了射孔碎屑過多造成卡鉆,及后期難以循環出井筒污染地層的幾率。
套管剩余強度決定套管是否會發生變形,一旦射孔后發生套管變形將會造成卡鉆,并且難以處理[15]。選用超長層射孔段套管剩余強度分析對象為API 標準Φ244 mm 套管,壁厚為15.2 mm,屈服強度862 MPa,應用692B-178R-11,40 孔/m 射孔彈進行射孔,應用有限元分析軟件ANSYS進行射孔后套管機械結構強度計算。
為消除邊界效應對射孔段套管強度造成的影響,計算模型1 為長度3 m 的原始套管,模型2 為射孔后的套管。通過在套管外施加100 MPa 地層壓力,未射孔的Φ244 mm套管內部應力達到858 MPa,非常接近屈服強度862 MPa,可確定套管抗地層應力擠壓強度為100 MPa。
射孔后套管在地層壓力作用下,在孔眼處產生了較大的應力集中。同時,在沿著射孔相位的螺旋線上產生了應力集中區域。從計算結果可以推測:套管射孔后,在射孔的孔眼處強度會有所減弱并率先失效,套管的失效將沿著射孔相位的螺旋線發展。
分析計算顯示套管在65 MPa 地層應力下未出現大面積屈服,而在70 MPa地層應力下出現大面積的屈服。由此計算得Φ244 mm套管以40孔/m孔密135°相位射孔后套管剩余強度為原有強度的65%~70%,為65~70 MPa,在渤海常壓地層不會發生套管變形。

表2 篩分定量分析
海34 井是一口大斜度井,自730 m 以62°穩斜鉆進至3 230 m,目的層位為館陶組,最大井斜角65°,生產套管為Φ244 mm套管,射孔段長度734.2 m,具體的射孔位置見表3。

表3 射孔位置
為防止海34井在超長層大斜度井段遇卡,首先在洗井過程中采用多功能洗井過濾裝置進行井段清潔,自井底倒劃眼起鉆至射孔段頂200 m;再次充分循環,清除射孔段聚集物,并采用較高排量進行洗井。高效井筒清潔技術保證井筒清潔,洗井管柱出井后,多功能洗井過濾裝置回收筒內攜帶出重約39 kg沉砂。
大斜度井內管柱磨阻較大,選用射孔管柱組合,射孔液為多功能EZFLOW 射孔液。選用了178 mm 射孔槍692B-178R-11,40 孔/m 射孔彈,能夠保證Φ244 mm 套管以40 孔密135°相位射孔后,套管在地層不會發生變形。施工過程中下射孔管柱到位校深后將管柱置于射孔位置,加壓至射孔壓力后快速放壓,等待5 min 后管柱震動明顯,打開防噴器,此時環空液面快速下降;向環空內快速連續補充工作液,同時上提管柱起至射孔段以上,實施反循環壓井。整個作業過程順利,未發生復雜情況。
采用上述技術分析研究,除了海34 井外,還在渤海油田進行了多井次大斜度井超長射孔層段完井作業,射孔后均未發生卡鉆、管柱斷裂等復雜情況,投入生產后生產效果均超過配產,其中海34 井的效果最好,實際產量超過配產的33.98%。
1)射孔前井筒清潔對射孔作業安全具有關鍵性影響,利用高效井筒清潔技術可有效清除井筒內聚集物,為射孔作業打下良好基礎。
2)使用EZFLOW可逆弱凝膠體系射孔液可有效防止射孔瞬間吸附卡鉆,且與渤海地層配伍性好。
3)超長層大斜度井射孔作業,需考慮射孔管柱合理性及安全性,選用低碎屑射孔彈可有效避免射孔后碎屑卡鉆,并需對高孔密射孔后的套管剩余強度進行分析,以免造成套管變形導致卡鉆。
4)根據超長層大斜度井防卡關鍵技術,在渤海油田進行了多井次射孔完井作業,射孔后均未發生卡鉆、管柱斷裂等復雜情況,其中海34 井的效果最好,實際產量超過配產的33.98%。