楊剛 朱振今 周思遠 李業勛
(1.長城鉆探工程有限公司鉆井液公司;2.長城鉆探工程有限公司鉆井三公司,遼寧 盤錦 124010)
因小井眼的井徑和環空間隙小,故與常規鉆井液比較,小井眼鉆井液施工具有一些技術難點,其特征如下:(1)低固相體系。小井眼的環空間隙小,循環壓耗大。固相含量較高,會影響機械鉆速,并且形成的泥餅質量不好,易造成粘卡。(2)小井眼鉆井液必須有良好的流變性,能夠達到攜帶巖屑的標準。控制鉆井液的流變性能,保證攜砂。(3)小井眼鉆井液還需要有較強的抑制性,小環空間隙比較容易造成卡鉆情況出現。
(1)根據以往的施工經驗知,環空返速在0.60~0.80m/s 即可滿足攜帶巖屑的需求,根據的鉆井液環空返速公式及現場施工的泵壓等條件制約,最終確定泵的排量范圍為5.6~6.7L/s。
(2)動塑比保持在 0.36~0.48Pa/mPa·s 之間,且需要保持鉆井液有一定的低剪切速率黏度,以保證鉆井液在低剪切速率下的攜巖能力。
(3)提高凈化設備使用率,去除有害固相。
立足于防漏,制定如下措施:(1)保證鉆井液密度處于合理范圍。在井下正常情況下保持較低的鉆井液密度,快鉆時井段增加循環時間,降低環空巖屑的濃度,防憋漏地層。(2)在滿足攜巖的情況下,在設計值之內適當降低鉆井液的粘度,并保持其流動性,減小流動阻力和激動壓力,強化凈化設備的使用,清除有害固相,降低環空的巖屑濃度,防止發生環空憋堵。(3)按照操作規程操作,控制起下鉆速度,開泵要平穩,排量由小到大,防止壓力激動過大,憋漏地層。(4)封堵劑的復配優選。
可供選擇的封堵劑有超細鈣、乳化瀝青和聚合醇。
(1)加強鉆井液性能的維護,加入一定量的包被劑,抑制坂土和鉆屑的水化分散作用,充分利用凈化設備去除有害固相,在井壁上形成薄而密的泥餅。控制失水量,延長水化周期。
(2)加入高性能抑制劑,抑制泥頁巖的水化分散,合理復配降濾失劑,確保良好的泥餅質量,控制濾失量至設計范圍內
(APIFL≤2.5mL,HTHP FL≤10mL)。
(3)加入聚合醇、磺化瀝青等封堵效果好的處理劑,封堵地層微裂縫,改善泥餅質量,提高井壁穩定性。
側鉆井井身結構設計。

表1 Q31-55C井身結構表

表2 Q31-55C井現場鉆井液性能
表2 為Q31-55C 井現場鉆井液的性能參數。Q31-55C 井環空間隙小,循環當量密度高,循環壓耗大,通過軟件計算環空壓耗,得出不同位置的鉆井液循環當量密度,結果如圖1 所示:

圖1 環空水力參數計算
由圖1 數據知:Q 前31-55C 井的總環空壓力損失達8.14MPa,占現場施工泵壓的42.8%,較大的環空壓耗導致井底循環當量密度,由正常1.40g/cm3升高至1.67g/cm3,增加了井漏的風險,且起鉆后由于地層橫向應力的釋放,井壁失穩風險增大。為了平衡停泵后的環空壓耗損失,采用起鉆壓重漿的方式,用密度為1.70g/cm3的泥漿封堵窗口以上井段,平衡了裸眼段的地層壓力,保證了井壁穩定,每次起下鉆直接到底,未出現擴劃眼現象。
Q31-55C 井,開窗井深2470m,完鉆井深3130m,開窗和完鉆井深較深,要穿過沙三段上部易虧空油層和3000m 后的沙三段底部硬脆性碳質泥巖,近三年多次在該區塊嘗試此類井施工均以失敗告終,施工難度極大。Q31-55C 井ECD 超過鉆井液密度0.27g/cm3,鉆進中高循環壓耗,易導致井漏和粘卡發生。停泵后極易發生橫向應力釋放,導致井壁失穩。現場施工中,使用公司自產的高性能抑制劑,有效地控制低密度固相,提高鉆井速度。封堵劑合理復配提高井壁穩定性,優選降濾失劑確保良好的泥餅質量,控制合理的鉆井液密度和流變性控制ECD,通過起下鉆1.70g/cm3重漿壓井確保了井眼穩定。
綜上所述,通過多項技術措施的有效實施,保證了Q31-55C 井的高效安全施工,完井電測順利,為打開沈北區塊3000m以上118mm 側鉆井施工市場奠定了基礎,同時為遼河油區老井側鉆改造提供了更多可能。