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李雅莊礦選煤廠浮選精煤降灰的實踐

2021-10-14 06:43:04劉喜生
山東煤炭科技 2021年9期

劉喜生

(霍州煤電李雅莊礦洗煤廠,山西 霍州 031400)

霍州煤電集團李雅莊礦選煤廠自2013年擴能改造后,達到了年入洗原煤320萬t的規模,工藝流程為三產品重介旋流器無壓分選+直接浮選工藝,主要洗選六級冶煉精煤。目前浮選系統的現狀為:重介洗選系統產生的含細粒級煤泥的煤泥水經過四臺16 m3機械攪拌式浮選機分選后,浮精由三臺快開壓濾機、兩臺加壓過濾機聯合脫水回收。快開壓濾機濾液一部分進入浮選原礦作為稀釋水,一部分進入濃縮機重復利用;加壓過濾機濾液一部分進入浮選原礦再浮選,一部分進入精礦池由快開壓濾機回收。浮選尾煤泥進入濃縮機+壓濾機回收系統回收。

1 存在的問題及解決方案

李雅莊礦選煤廠小時入洗原煤量610 t,綜合精煤產率平均為65.00%,浮選精煤產率為12.00%。在生產過程中,浮選精煤灰分月平均在11.50%左右,六級精煤灰分范圍為7.51%~8.00%,浮精背灰比較嚴重,導致需人為壓低重介分選密度與重介精煤灰分,從而損失了重介精煤產率,不能實現綜合精煤產率與經濟效益的最大化。選煤廠前期粒度分析見表1。

表1 浮選精煤粒度組成表

通過表1發現,浮選精煤灰分高的主要原因為浮選精煤粒度組成偏細。0.030 mm粒級含量占48.39%,該粒級灰分為14.86%。說明原淺槽式浮選機對高灰細泥的選擇性較差,高灰細泥夾帶比較嚴重。

鑒于上述情況,對此問題進行論證與分析[1-4],降低浮選精煤灰分的途徑有:

(1)全部采用對高灰細泥選擇性好、分選精度高的旋流微泡浮選柱代替原淺槽浮選機,可有效將浮選精煤灰分降至9.50%以下。但該方案投資較大、技改周期與影響生產時間均較長,目前實施的難度較大。

(2)浮選精煤全部進行二次浮選。該方案也可有效將浮選精煤灰分降至9.50%以下,但投資亦較大,且使系統復雜化,運行費用增加。

(3)煤泥入浮前增加分級設備(濃縮分級旋流器組),粗粒級仍利用原有浮選機進行浮選,細粒級通過新增對高灰細泥選擇性好、分選精度高的旋流微泡浮選柱進行浮選,可有效將浮選精煤灰分降至9.50%以下。但該方案投資亦較大,技改周期與影響生產時間較長,實施的難度亦較大。

(4)日前,部分加壓過濾機濾液直接壓濾回收綜合精煤,該部分細顆粒灰分較高,一般在160%左右,加重了重介精煤的“背灰”;另一部分加壓過濾機濾液則返回到浮選入料,造成了高灰細顆粒在浮選入料中的循環積聚,進一步惡化了浮選機的分選效果。通過技術探討,首先擬采用對高灰細泥選擇性好、分選精度高的旋流微泡浮選柱對加壓過濾機濾液進行浮選,可使該部分浮選精煤灰分降至9.50%以下。該方案投資小,容易實施。

由于該部分浮選精煤占整個浮選精煤的比例較低,不能將綜合浮選精煤的灰分降至9.50%以下。但由于加壓過濾機濾液不再返回浮選系統,解決了高灰細顆粒的循環積聚;同時通過合理的設備選型,可以分流部分原礦進入浮選柱進行浮選,進一步減輕了浮選機的工作負荷,浮選機的工作效果會得到比較大的改善,因此綜合浮選精煤降灰效果還是比較明顯的。

另外通過對李雅莊礦選煤廠浮選機各室精煤分別采樣化驗,一室、二室、三室、四室的浮選精煤灰分分別為10.48%、10.3%、11.28%、12.89%。

通過表1發現,浮選機第四室的浮選精煤灰分較高,為12.89%。通過論證,該技術改造確定將浮選機三、四室浮精與加壓過濾機濾液一起通過新增旋流微泡浮選柱進行浮選。

2流程的確定

加壓過濾機濾液與浮選機三、四室浮選精煤自流至主廠房一樓浮選入料池,通過新增浮選柱入料泵打至新增礦漿預處理器;自原浮選機入料管路引一分支管路(流量通過閥門控制)至新增礦漿預處理器,所有礦漿與浮選藥劑(起泡劑、捕收劑)充分混合后自流進入浮選柱,浮選柱選出的精煤漿自流至原精礦池;浮選尾煤水自流至尾煤濃縮機。

自原循環水管路引出分支管路分別至浮選機三、四室精礦槽與礦漿預處理器,供沖浮選機三、四室浮精與礦漿預處理器調漿之用。

3 改造后的效果

調試結果如表2所示,加壓濾液進入二次浮選以后,浮選機一、二室的灰分由10.3%以上降低到9.3%以下,三、四室及加壓濾液的綜合灰分也由10%以上降低到9%以下,浮精整體灰分在9%左右,比改造前降低了1.5%~2%。

表2 調試生產日期

4 結論

該改造通過將加壓過濾機的濾液進入浮選柱再浮,避免了高灰細泥的積聚,改善了一次浮選的效果,有效降低了浮選機室的灰分;通過對三、四室高灰浮精的再選,進一步降低了浮精的灰分,達到了預期的目標,精煤產率約提高0.5%,年創效1000多萬元,同時為同行業的選煤工藝創新改造提供了借鑒。

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