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Φ460mm PQF 連軋管機鋼管內劃道分析

2020-04-24 02:27:30王君國高建學
天津冶金 2020年2期

王君國,高建學

(天津鋼管制造有限公司,天津300301)

0 引言

鋼管內劃道是指無縫鋼管在熱連軋過程中,連軋荒管和芯棒脫離后,在鋼管內壁產生的劃痕缺陷。在熱連軋無縫鋼管生產中,鋼管徑壁比越大,鋼管產生內劃道缺陷越嚴重[1-4]。

天津鋼管集團股份有限公司原設計有五個孔型系列,其中Φ451 mm 孔型主要以生產套管和管線管為主。為了擴大產品規模,提高公司的市場競爭力,公司在Φ451 mm 孔型上開發了Φ406.4 mm×8.8 mm、Φ406.4 mm×13 mm 等規格的氣瓶管。但用460 PQF 連軋管機組的Φ451 mm 孔型,軋制徑壁比在40 以上的薄壁氣瓶管時,鋼管內劃道對鋼管表面質量產生了非常嚴重的影響,產品一次合格率低于70%,成材率不到85%,嚴重降低了一次合格率和成材率,并且鋼管內表面的缺欠增加了修復成本。如:生產鋼種為 34CrMo4、30CrMo 的 Φ406.4 mm×8.8 mm、Φ406.4 mm×9.8 mm 的氣瓶管,鋼管內表面產生質量缺欠,鋼管內劃道如圖1 所示。因此本文以460 PQF 連軋管機組生產軋制Φ406.4 mm×8.8 mm氣瓶管為例,對氣瓶管內劃道問題進行分析。

1 鋼管內劃道分析

內劃道是在鋼管內表面呈縱向分布的劃道,偶有內結疤伴隨。在穿孔過程中,向毛管內表面噴吹除氧化劑硼砂,硼砂在高溫狀態下與氧化鐵皮熔融,當芯棒插入到毛管芯部后,內表面溫度驟降,硼砂、氧化鐵皮和石墨三種物質形成的熔融物冷凝結晶,形成一種十分堅硬的結晶體,在連軋軋制過程中由于芯棒速度和鋼管軋制速度存在速差,硼砂、氧化鐵皮和石墨三種物質形成的熔融物冷凝結晶附在芯棒表面,在運行過程中劃傷鋼管內表面。

1.1 鋼管內劃道產生機理

在軋鋼過程中鋼管內表面出現劃道與很多因素有關,主要因素有:除氧化劑硼砂的氧化效果、芯棒和毛管的內表面間隙量、連軋孔型參數分配不合理等。

1.1.1 除氧化劑硼砂的影響

圖1 鋼管內表面劃道

圖2 硼砂、石墨和氧化鐵皮熔融物結晶體

當前生產所使用的BH-1 硼砂,雖然在高溫狀態下與氧化鐵皮的熔融效果比較好,但是由于其本身黏度較低,容易聚集和堆積并且在遇到溫度較低的芯棒時也容易冷凝結晶,硼砂、石墨和氧化鐵皮熔融物冷凝后形成堅硬的結晶體如圖2 所示,從而劃傷毛管內壁。

1.1.2 芯棒和毛管內表面間隙量

通過現場觀察和對各孔型毛管尺寸進行測量時發現,在生產Φ406.4 mm×8.8 mm 等規格氣瓶管時,毛管內徑存在偏小的問題,在連軋芯棒預穿的過程中,毛管發漲并且外表面氧化鐵皮脫落,說明芯棒和毛管內壁局部已經沒有間隙了。當芯棒預穿時,如果毛管內徑不足就很容易導致毛管芯部溫降加快,硼砂、石墨和氧化鐵皮的熔融物就會快速冷凝結晶,形成一種堅硬的結晶體,在連軋軋制過程中劃傷鋼管內壁。

1.1.3 連軋輥孔型參數

鋼管在連軋軋制過程中,由于連軋機孔型的寬展量過小,在連軋機的上游機架輥縫處會產生較大的凸出,造成鋼管在軋制過程中輥縫處堆積的硼砂和石墨混合物比較多,在下游機架軋制過程中不能夠把硼砂、石墨和氧化鐵皮的混合物完全消除,并且在軋制過程中硼砂、石墨和氧化鐵皮的混合物與芯棒接觸冷凝產生結晶,劃傷鋼管內壁[5-10]。表1 為MEER 設計的原始孔型參數。

表1 Φ451 mm 孔型原始孔型參數

2 解決方法

從鋼管內劃道的分析可以看出,解決鋼管內劃道的3 個重要的途徑:一是改善除氧化劑的潤滑效果;二是增加芯棒和毛管內壁間隙量;三是優化連軋輥孔型參數。

2.1 改善除氧化劑的潤滑效果

針對現有使用硼砂容易冷凝結晶的問題,我們在生產氣瓶管時投入了改進配方的硼砂,增加硼砂黏度,在現有硼砂里加入硅鋁酸鉀和硅鋁酸鈉,主要是增加了黏度防止熔融物聚集,并且通過改變其化學成份破壞鐵氧結晶。同時,為了保證硼砂和氧化鐵皮能夠充分的熔融,在軋制氣瓶管時根據當時生產情況,適當的增加硼砂的噴吹量,保證硼砂和氧化鐵皮充分熔融的基礎上,在毛管內壁形成一層保護膜,減少溫降時產生再結晶體。

2.2 增加芯棒和毛管內壁間隙量

重新設計頂頭增大毛管內徑。針對毛管內徑偏小的問題,我們重新設計了圖3 所示的Ф404 mm頂頭[11-14],用以增加毛管內徑。通過在現場的實際觀察,在連軋軋制前的芯棒預穿過程中,毛管外表面沒有明顯的鐵皮發漲情況。同時,對該頂頭軋制的毛管,隨機選取一支進行測量,經過測量取樣,可以確保芯棒和毛管內徑的間隙增加33.3%,達到了頂頭預計的設計效果,并在實際生產中內劃道已經得到了緩解。

2.3 優化連軋孔型參數

圖3 Ф404 mm 頂頭

圖4 金屬流動有限元模擬分析

連軋孔型參數不合理,是軋制過程中產生內劃道的一方面原因,因而在合理分配各機架延伸率的同時,通過孔型優化改變各機架的變形量[15]。孔型優化的思路:在保持槽底延伸系數不變的情況下,將連軋1~5 架的脫離半徑、連接半徑和脫離比進行了適當地調整,在孔型優化的過程中,我們使用先進的有限元模擬軟件對連軋軋制過程金屬流動模擬分析(圖4),協助孔型設計。孔型調整參數對比見表2。

3 結語

本文以軋制Φ406.4 mm×8.8 mm 氣瓶管為例,分析了連軋管內劃道產生的原因。通過對連軋管內劃道產生原理的分析和采取的措施,使生產過程中的鋼管內劃道缺陷得到明顯改善(見圖5),從圖中可以看出Φ406.4 mm×8.8 mm 氣瓶管的一次合格率提高到了97.65 %,成材率提高了3.15 %,顯著提高了薄壁氣瓶管的一次合格率和成材率,為生產的順利進行和質量的穩定提供了良好的保證。

表2 連軋1-5 機架孔型優化數據

圖5 鋼管內劃道缺陷下線對比

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