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威金斯轉(zhuǎn)爐煤氣柜活塞傾斜故障分析與處理

2020-04-24 03:25:14韓烺釗李俊雅
冶金動力 2020年2期
關(guān)鍵詞:測量

韓烺釗,李俊雅

(酒鋼能源中心動力分廠,甘肅嘉峪關(guān) 735100)

1 概述

酒鋼8 萬m3威金斯轉(zhuǎn)爐煤氣柜于2005 年建成投產(chǎn)。2017 年6 月23 日至2017 年8 月24 日檢修并通過調(diào)試驗收,主要檢修項目有,氣柜側(cè)板、活塞板、柜底板更換;橡膠膜更換;調(diào)平系統(tǒng)檢查、調(diào)整、更換;排水系統(tǒng)檢查清理。25 日正式投入使用,運行情況良好。

2019 年1 月3 日,值班人員點檢發(fā)現(xiàn)煤氣柜活塞T 擋板安全間距測量儀顯示氣柜西側(cè)數(shù)值為270 mm,氣柜西北側(cè)T 型檔板西側(cè)導向輪有一個與氣柜內(nèi)壁已接觸,此時柜高25.4 m。經(jīng)技術(shù)人員經(jīng)進柜現(xiàn)場檢查、測量,確認發(fā)現(xiàn)氣柜運行至22.5 m 以上時氣柜側(cè)T 型檔板向西北側(cè)偏移,嚴重影響氣柜安全運行。

氣柜工藝流程:進柜管道→進柜V 型水封→煤氣柜→出柜V 型水封→出柜管道→電除塵器(或旁通)→進站管道→煤氣加壓機→出站管道→高、焦、轉(zhuǎn)爐煤氣混合管道→用戶。

氣柜主要設(shè)備參數(shù):型式,橡膠簾式轉(zhuǎn)爐煤氣柜;公稱容積,8×104m3;柜內(nèi)煤氣壓力,2500~3250 Pa;氣柜直徑,58 m;氣柜側(cè)板高度,39.07 m;活塞行程,30.704 m;底面積,2640.74 m2;氣柜吞吐能力,≤400000 m3/h(最大),230000 m3/h(平均);氣柜升降速度,≤2 m/min;入柜煤氣溫度,<60 ℃。

2 氣柜T 型檔板偏移、活塞傾斜的數(shù)值測量分析

2.1 T型檔板與柜壁間隙測量的分析

為了確保氣柜活塞調(diào)整作業(yè)人員的安全,對煤氣柜進行了置換,將氣柜降至0 m,T 型檔板降落至支架上后,測得T 型檔板與柜壁的間隙如圖1 所示,標準間隙這370±120 mm。

圖1 煤氣柜T型檔板與柜壁間隙分布示意圖

經(jīng)判斷為西側(cè)間隙超標-230 mm 至-330 mm之間,南側(cè)間隙超標30~150 mm之間。

2.2 活塞水平度測量的分析

用空氣將煤氣柜充至在1 m 位置,測量活塞的水平差值如圖2所示,標準誤差值±30 mm。

圖2 煤氣柜液壓塞水平差值示意圖

可以看出氣柜活塞西北高,東西低,超過標準值,活塞傾斜嚴重。

3 氣柜T型檔板偏移、活塞傾斜的原因分析

3.1 鋼絲繩的影響

2017 年8 月份氣柜大修時對活塞上的12 根鋼絲繩全部更換,新鋼絲繩在經(jīng)過一段時間運行后,因受拉力且隨應力釋放會拉長,由于12根鋼絲繩的拉伸長度不一致,導致活塞在東西方向傾斜,活塞傾斜后在氣柜運行升降時,活塞與T 型檔板上的60塊觸頭不同時接觸,產(chǎn)生傾斜力,將T型檔板推偏。

3.2 煤氣回收的影響

進柜管道在氣柜底部東側(cè),煤氣回收最大量為400000 m3/h,二煉鋼回收轉(zhuǎn)爐煤氣進入氣柜后氣流對活塞產(chǎn)生沖擊,對活塞有一定的推力,使西側(cè)活塞配重鋼絲繩拉變形加大。轉(zhuǎn)爐煤氣含塵量高,受壓力降影響,大量塵土附粘在活塞西側(cè)底板上,影響活塞外部配重的平衡度,導致活塞西側(cè)配重高于東側(cè),活塞產(chǎn)生傾斜,長時間運行,將T 型檔板向西北側(cè)推移,導致T型檔板偏移。

3.3 皮膜壓力不均的影響

煤氣柜活塞設(shè)置了調(diào)平裝置,調(diào)平裝置系統(tǒng)經(jīng)常自動地保持因煤氣量增減而升降的活塞水平。此裝置沿圓周設(shè)有數(shù)個,每套裝置都是由從活塞徑向兩點引出的鋼絲繩、滑輪和配重所組成。當活塞傾斜時,受拉的一段鋼繩會反方向的對活塞傾斜自動地校正,每套調(diào)平裝置能調(diào)整活塞在一個方向上的水平度。但轉(zhuǎn)爐煤氣回收是一個脈沖過程,氣柜在煤氣回收過程中,尤其是停產(chǎn)檢修過程中,氣柜活塞在降到零位后而失去內(nèi)部壓力,此時皮膜落地打折,在檢修結(jié)束后未將氣柜升到最高位將皮膜充分拉直,導致部分皮膜打折而受力不均,使活塞在升降過程中受阻從而產(chǎn)生氣柜T 型檔板偏移、活塞傾斜。在2017 年8 月份煉軋廠檢修期間,對煤氣柜進行了大修,氣柜調(diào)整過程中,沒有認真確認氣柜皮膜的拉直情況,皮膜失壓導致活塞、T 檔板傾斜、偏移。

3.4 氣柜管理方面的影響

技術(shù)人員對新鋼絲繩運行一段時間后會產(chǎn)生拉伸長度不均勻,導致鋼絲繩長短不一的現(xiàn)象認識不足,對威金斯氣柜的運行監(jiān)督和管理不到位,對氣柜一側(cè)進氣,且氣量大,活塞受到氣體的推力,長時間氣柜低位運行時,在推力的作用下,活塞容易偏移沒有辨識出來,未能制定有效的防范措施。

4 氣柜T型檔板偏移、活塞的調(diào)整

4.1 調(diào)整具備的條件

4.1.1 確認氣柜已置換合格后方可進入氣柜檢修。

4.1.2 在轉(zhuǎn)爐煤氣柜檢修期間,對進柜U 形水封及出柜U型水封設(shè)專人監(jiān)護,保證高位溢流,并做好記錄。

4.1.3 氣柜檢修期間,在氣柜門口及氣柜現(xiàn)場設(shè)進入氣柜人員登記本,對檢修人員進出時間、工器具進行登記,嚴禁攜帶與檢修無關(guān)的物品(包括:鑰匙等)。

4.1.4 氣柜檢修期間,需要崗位操作加壓機配合現(xiàn)場進行施工。

4.2 調(diào)整方案

4.2.1 調(diào)整前的準備

工器具準備:

千斤頂5個(20 t);手拉葫蘆6個(10 t)。

備件材料準備:防爆對講機12 個;鋼絲繩(24 mm)4條(3 m/條)。

4.3 調(diào)整方法及步驟

4.3.1 進入柜內(nèi)對T 型擋板間距進行測量,計算出最大間距與最小間距差值,確定T 型擋板調(diào)整偏移行程為該差值的二分之一。

4.3.2 將活塞升至T擋型板剛好掛接處(臨界點),此時通過氣柜內(nèi)壓力判斷是否到達指定位置。

4.3.3 用事先設(shè)置好的千斤頂同步從西北側(cè)向東南側(cè)頂T 型擋板,根據(jù)確定T 型擋板調(diào)整偏移行程,每次調(diào)整行程不能超過60 mm。

4.3.4 將氣柜落底,進行測量,根據(jù)測量數(shù)據(jù)計算下一次的T型擋板調(diào)整偏移行程。

4.3.5 重復第二和第三項內(nèi)容,直至T 型擋板與柜壁間距均勻,并保持在標準250~490 mm之間。

4.3.6 使用活塞頂部設(shè)置的靜壓式水柱水平儀,對活塞平衡情況進行測量,判斷活塞傾斜度是否在標準范圍內(nèi),活塞傾斜度超標時,組織對活塞配重鋼絲繩受力進行調(diào)整,直至活塞平衡。

4.3.7 測量T 型擋板上橡膠塊的間距,需保持在15 mm 范圍內(nèi),發(fā)現(xiàn)間距誤差大時,對膠墊高度進行調(diào)整,并緊固處理,確保橡膠塊高度一致。

4.4 調(diào)整后的數(shù)據(jù)

通過反復升降煤氣柜,對T 型檔板與柜壁間隙測量、煤氣柜活塞水平度進行調(diào)整,測得數(shù)據(jù)如表1、表2。

表1 調(diào)整后T型檔板與柜壁間隙測量值

表2 調(diào)整后煤氣柜活塞水平度測量值

調(diào)整后T型檔板與柜壁間隙測量值全部在標準間隙范圍內(nèi);煤氣柜活塞水平度也達到了標準要求,調(diào)整符合設(shè)計、運行要求。

5 氣柜T型檔板、活塞調(diào)平遺留的問題

通過本次檢修調(diào)整,氣柜T型檔板偏移、活塞傾斜調(diào)整還存在以下幾個主要問題:

5.1 氣柜T 型檔板上安裝了測距儀、活塞上安裝了靜壓式水柱水平儀,但未實現(xiàn)計算機監(jiān)控分析。

5.2 活塞的旋轉(zhuǎn)問題無法有效在線監(jiān)測控制,需要進一步研究解決。

5.3 氣柜活塞外部配重塊導輪脫軌、軌道變形的問題,需每年檢測一次并調(diào)整。

6 結(jié)束語

通過對8萬m3威金斯轉(zhuǎn)爐煤氣柜T 型檔板與柜壁間隙、煤氣柜活塞水平度的調(diào)整實踐,從中吸取了深刻的教訓。

6.1 威金斯煤氣柜檢修過程中,必須認真檢查皮膜的運行狀態(tài),若發(fā)現(xiàn)皮膜打折現(xiàn)象,必須反復多次全行程升降煤氣柜,將皮膜拉直。

6.2 加強煤氣柜運行管理,做好日常點檢工作,發(fā)現(xiàn)氣柜外部配重塊脫軌、調(diào)平裝置鋼絲繩相互干涉及柜頂導輪磨損、軸承失效等必須及時維護處理,防止問題擴大。

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