劉光明,張叢春,李 昊
(青島特殊鋼鐵有限公司高線廠,山東青島 266043)
青特鋼1#高線設計年產Φ8~Φ26 mm 的線材盤卷,共計70 萬t,生產的鋼種主要為冷鐓鋼、預應力鋼絞線、普通硬線、易切鋼、彈簧鋼和軸承鋼等。軋線關鍵設備,如精軋機、夾送輥和吐絲機、減定徑機組均為美國摩根設備,其中減定徑機組為摩根公司設計制造的4 機架,減徑機使用250 輥箱,定徑機使用150 輥箱。由于大規(guī)格產品需要熱機軋制,部分高端鋼種需要低溫軋制,因此摩根公司設計的250 輥箱相比原230 輥箱具有更強的軋制力。但自熱負荷試車以來,減徑機第一架(26#)250 輥箱經常燒箱,2017 年燒箱15 次,2018 年燒箱9 次(截止9 月)。燒箱一次影響生產90 min,備件消耗最低為57 213 元,嚴重制約青特鋼1#高線產量的提高及備件成本的降低。
燒箱是指摩根軋機輥箱中油膜軸承承受軋制力的油膜被破壞,從而產生大量熱量,最終導致油膜軸承燒損輥箱破壞的一種事故。通過現場多次調查及事故總結,匯總輥箱燒箱原因如下。
(1)裝配方面。輥箱裝配質量差,不合標準;備件質量不合格;輥箱使用周期較長;密封板更換不及時;主機拆檢時帶入污物。
(2)工藝方面??仔驮O計不合理;半成品尺寸不合格。
(3)潤滑系統(tǒng)。過濾器精度質量差;回油口污物過多;更換濾芯時帶入污物;油溫波動大。
(4)人的因素。人員責任心差;考核不到位;技術水平不夠。
(1)青特鋼高線廠建廠初期即按照摩根要求制定嚴格的裝配標準,工藝操作規(guī)范相關操作人員亦嚴格執(zhí)行,潤滑系統(tǒng)采用實時報警,可排除這些因素造成燒箱故障。
(2)為找到燒箱的直接原因,積累大量數據。近期燒箱的產品規(guī)格及鋼種見表1。燒箱時ABB 控制系統(tǒng)記錄的轉矩及電流IBA 曲線。Ml08Al 鋼不同規(guī)格的減定徑轉矩及電流數據見表2?,F場未燒損情況及燒損的油膜軸承見圖1 和圖2。
表1 近期燒箱的產品規(guī)格及鋼種
表2 Ml08Al 鋼不同規(guī)格的減定徑轉矩及電流數據
(3)通過分析上述大量數據可以看出,減定徑250 輥箱燒箱主要集中于Φ10 和Φ12 兩種規(guī)格,幾乎涵蓋所有鋼種。油膜軸承受力位置為大端軋制側頂端至25 mm 處,不是摩根設計的承受軋制力的中間位置;燒箱時減定徑的轉矩均在60%以上,而軋制其他規(guī)格的相同鋼種轉矩均在30%~50%,Φ10 和Φ12 的同鋼種轉矩比其他規(guī)格要高20%左右。因此確定26#燒箱主要與Φ10 和Φ12 軋制力大有關。
(1)摩根公司給定的Φ10 規(guī)格的軋制工藝見圖3,可以看出250 輥箱(26#)延伸系數為1.374。對26 孔型進行優(yōu)化,如圖4 所示。優(yōu)化后26#延伸系數降為1.274,見表3。
(2)從摩根公司給定的Φ12 規(guī)格的軋制工藝(圖5),可以看出26#延伸系數為1.367,該架次變形較大。優(yōu)化原設計26 孔型,如圖6 所示。優(yōu)化26#孔型后,新的軋制工藝參數見表4,26#延伸系數由1.367 降為1.292。
圖1 未燒損但磨損嚴重的油膜軸承
圖2 燒損的油膜軸承
圖3 Φ10 規(guī)格軋制工藝
(3)孔型改進后,Ml08Al 鋼軋制力降低約20%,見表5。
圖4 對26 孔型進行優(yōu)化
圖5 Φ12 規(guī)格軋制工藝
為提高油膜軸承的承載力,在潤滑管路進入減徑機組前增加旁路冷卻器,冷卻水量根據潤滑油溫由fisher 閥精確控制。生產此兩種規(guī)格時潤滑油通過旁路進入減徑機,使油溫降低至28~24 ℃。美孚525 潤滑油的運動黏度提高至175~225 cst,以此來提高油膜軸承的承載力。
上述兩項措施實施后,減定徑250 輥箱在生產Φ10 和Φ12 兩種規(guī)格時未發(fā)生過燒箱事故,提高了設備運轉率,經計算,年創(chuàng)造經濟效益213 萬元。
圖6 優(yōu)化原設計26 孔型
表3 Φ10 規(guī)格軋制工藝參數
表4 Φ12 規(guī)格軋制工藝參數
表5 Ml08Al 鋼軋制力