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數控臥式加工中心大修方法及工藝

2020-05-01 06:04:16
設備管理與維修 2020年5期
關鍵詞:大修設備

魏 敏

(安徽合力股份有限公司,安徽合肥 230601)

0 引言

21 世紀90 年代末,安徽合力股份有限公司陸續引進幾十臺套日本、韓國數控臥式加工中心,其中有新瀉HN63C、SPN63、HN63D、HN80D;大隈MA-600HB、MB-600HII;馬扎克FH8800;大宇630、大宇800 等。由于設備常年三班運轉,早已超出了預定的使用壽命。設備精度下降,加工的產品已不能滿足產品的工藝要求,需要根據設備情況展開項修、大修。

1 機械部分拆卸步驟及檢查維修方法

1.1 現場拆解

現場拆卸、固定X,Y,Z 軸,切斷電源。拆卸防護罩、油箱、水箱、排屑器、穩壓電源等。拆卸地腳螺栓,分解交換工作臺。

1.2 設備分解檢查及處理

(1)拆卸工作臺并分解檢查。①檢查分度齒牙盤情況良好,不更換;②檢查油缸及其他密封件,老化時間長,更換;③分度蝸輪情況良好,不更換;④蝸桿情況良好,不更換;⑤壓緊工作臺托板滾輪磨損不嚴重,不更換;⑥工作臺下貼塑面損壞,重新貼塑。

(2)拆卸X 軸及絲杠。①絲杠經旋轉目測磨損,更換;②托腳軸承經旋轉目測磨損,更換;③油封損壞嚴重,更換。

(3)拆卸Z 軸及主軸。

(4)拆吊主軸頭及主軸箱。檢查發現,主軸內錐嚴重損壞,經試棒檢測:端部跳動0.25 mm,根部跳動0.08 mm,決定維修主軸。

(5)主軸箱拆卸檢查。①主軸前軸承磨損,更換;②旋轉閥使用時間較長,陶瓷片磨損,更換,其中拉爪及拉桿與原主軸不相配,需更換;③拉桿油缸及密封件更換。主軸作動平衡試驗最大偏0.002 g,主軸裝配后連續運行8 h(200~3000 r/min),油溫及噪聲符合出廠標準;④主軸內拉桿彈簧片拉爪更換;⑤導軌貼塑面磨損在公差范圍內,不需重新貼塑;⑥滾珠絲杠磨損嚴重,更換;⑦托腳軸承磨損嚴重,更換;⑧油封損壞,更換。

(6)拆卸立柱。拆吊立柱檢查發現貼塑面損壞嚴重,重新貼塑。①絲杠磨損不嚴重,不更換;②托腳軸承磨損嚴重,更換;③油封磨損嚴重,更換。

1.3 檢查導軌

(1)立柱。用水平儀檢查直線度,每200 mm 測量一次。用千分尺檢查導軌磨損公差在0.005 mm 范圍,直線度0.01/1000,均滿足要求。

(2)X/Z 軸導軌。用水平儀檢查直線度,每200 mm 測量一次。用千分尺檢查導軌磨損公差0.01~0.02 mm,X 軸導軌與Z軸導軌扭曲變形0.04 mm,需要重新磨削。

1.4 刮研

貼塑面上用機床加工出油槽及油孔,而后與導軌配磨刮研(圖1)。

(1)X 軸。旋轉臺面以齒牙盤面為基準檢測與導軌結合面,高低面0.01 mm,接觸點25 mm×25 mm 內不少于12~14 點。

(2)主軸箱與導軌。用百分表測量4 點在0.01 mm,接觸點25 mm×25 mm 內不少于12~14 點。

圖1 配磨刮研

(3)立柱。Z 軸平行度與X 軸上直尺測量垂直度,用角尺放在X 軸上測量,應保證小于0.01/1000 范圍內接觸點12~14 點。

1.5 交換工作臺

(1)拆卸交換工作臺托架,發現線軌損壞,需更換。

(2)鎖銷工作臺手柄生銹,進行修復。

(3)托架滾道軸承損壞,更換。

(4)油封損壞,更換。

1.6 刀庫

(1)檢查機械手卡抓,更換彈簧片。

(2)檢查刀庫精定位銷柱。

(3)檢查刀庫上各刀套。

1.7 液壓站及液壓元件

進行清洗保養檢查,更換密封圈解決漏油情況。

1.8 水箱及排屑器

進行清洗保養檢查,重點是排屑器。

1.9 其他

(1)更換全部刮屑器。

(2)更換全部損壞油管及接頭。

2 電氣修理步驟及方法

2.1 拆卸前準備

(1)系統參數、程序備份。

(2)更換數控系統和裝置的電池。

2.2 電氣分解

(1)分解前做好標注標識。

(2)徹底切斷主電源,切斷集中供液及相關輔助電源。

(3)切斷供液、供氣回路。

(4)分解排屑器、集中供液、刀庫、主變壓器、液壓單元、交換工作臺等電源及控制電路。

2.3 清潔保養維修更換

(1)拆卸主軸單元、各軸驅動單元重點清潔保養。

(2)清潔保養整理電氣柜,冷氣機更換軸流風機。

(3)根據設備狀況重點檢查各軸回零開關、限位開關、刀庫ATC、交換工作臺的接近開關及傳感器。對性能不好、故障率高的進行更換。

(4)檢查清潔所有控制電線、電纜,更換損壞線路。

(5)檢查清潔各軸電機編碼器。

(6)根據維修臺帳重點排查常見、易發故障。

2.4 安裝調試

(1)機械大修后對拆卸電路進行連接合裝,注意線路運動行程范圍及固定方式。

(2)排查消除報警信息重新設置相關系統參數并規范線路。

(3)對B 軸進行回零設置,機械手伺服電機控制調試,工作臺中心設置,X,Y,Z 軸第1 第2 參考點設置、交換工作臺調整,刀庫系統POWER MAT D 設置調試,矩陣式刀庫126 個換刀位的精確調整。

(4)幾何精度、定位精度調整,伺服參數配置。

(5)對各軸進行背隙、螺距補償后沖值設置。

(6)24 h 疲勞試驗,拉絲、試切加工。

3 數控設備大修疲勞試驗試車流程

為了檢驗數控設備大修效果,驗證設備各項精度性能指標的穩定性,制訂《數控設備大修疲勞試驗試車流程》,見圖2。

圖2 數控設備大修疲勞試驗試車流程

4 結語

通過大修恢復設備加工精度,提高設備穩定性,節省設備采購成本。臥式加工中心大修后恢復出廠精度,恢復高速切削、高轉速、高精度、低噪聲等特點。臥式加工中心主要用于加工叉車橋箱箱體鑄件加工,滿負載工作。大修后,保證了加工效率和產品質量。每年按此方法工藝大修臥加3~5 臺套,并且不斷優化完善步驟、流程、方法和工藝。

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