

摘 要:7607工作面為全面復采的薄煤工作面,在推進過程中機尾三角區多次發生流碴和片幫現象,給安全生產帶來很大困難。通過對地質條件和工作面現有三機特性分析和總結,制定出相應的對策,改進和優化機尾頂板管理,確保安全生產順利推進。
關鍵詞:頂板管理,設備
一、工作面概況及三機特性分析:
7607工作面切眼所采煤層為2#煤,平均煤厚為1.3m,安裝液壓支架54架,巷道支護規格為3.0×2.6m工字鋼支護。機尾三角區頂板為再生頂板,沒有金屬網鋪設的人工假頂,受采動和風化影響,頂板較為破碎。該面于2020年1月開始初采,在推進過程中多次發生片幫和頂板掉碴現象。
隨著推進,按設計面長應逐步加支架4架。工作面采煤機型號為MG2×160/710-AWD,滾筒直徑1.25m,過煤高度310mm。優點:破巖能力強,穩定性好。不足:裝煤效果差,尤其是在割機尾時(機尾特殊溜槽高,更加不利于機組裝煤),過煤高度小(如果機尾流渣,巖石非常容易在機組下方卡住)。
該面安裝支架型號1-2#架為ZY3200/13/26,帶有前探梁和抬底千斤頂,適應采高范圍大,1.3-2.6m;3-54#支架為ZY3200/10/19,沒有抬底千斤頂,在推進過程中需輔助單體或側護板進行吊架,對采高的適應范圍較小,10-1.9m。礦上受現有設備限制,沒有帶有前探梁的機尾過渡支架,所以在加支架過程中只能加ZY3200/13/26/或ZY3200/13/19/。
二、改進與優化措施:
如果僅靠注漿對頂板加固,每天至少需要注漿20-25桶,價格昂貴,每噸價格為17000元,40桶為1噸;不注漿,機尾生產組織效率低,危險系數高,產量十分被動,更不用說安全生產標準化水平了。
通過對7607工作面地質條件和設備進行分析,采取以下措施進行改進優化:
1、機尾在加支架過程中,一直保持有一架占巷。共加支架5架,比計劃多加1架;其中55-56#支架為ZY3200/10/19,57-59#支架為ZY3200/13/26。這樣充分利用了ZY3200/13/26采高方面的優勢,確保了工作面向機尾巷道順利的采高過渡;同時將不能超前盡支護支架的范圍縮短至1架,不需要借助單體吊支架,提高了機尾3架的支護效率。
2、底封相應比之前多延長1節,機尾殼郎與部分過渡槽占巷;機組能夠向機尾方向多割煤1架,提高了機組在機尾的裝煤效果,十分有利于機尾進尺的保證。
3、對機尾三角區頂板進行注漿,只對機尾三角區1架范圍內注漿,加固好該處的頂板。
4、如果發生片幫距離超過500mm,及時需要打靠幫柱或串工字鋼。
5、加強對機頭機尾長短的監控監測,確保機頭機尾長度不影響安全出口的寬度。
三、改進后的效果:
按照以上措施進行了實施,取得了十分顯著的效果:
1、機尾未發生過掉碴現象,注漿料由之前的20-25桶/天減少到了10-15桶/天,每月可節省注漿料約3.75-7.5噸,節省投入6-10萬余元。
2、產量得到了較大提高,日產水平達到了8刀的水平,比之前增產60%。
3、提高了安全系數,降低了職工的勞動強度,工作面安全生產標準化水平實現了持續的動態達標。
參考文獻:
[1]徐永圻主編.煤礦開采學.中國礦業大學出版社,1999.
作者簡介:
王延國(1985-),男,河北沙河人,冀中能源股份有限公司邢臺礦綜采三隊副隊長,采煤工程師)