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煉油區(qū)低壓蒸汽系統(tǒng)運行優(yōu)化

2020-05-26 01:58:00王斌權(quán)濱
商情 2020年15期

王斌 權(quán)濱

【摘要】本文從蘭州石化公司動力廠熱力系統(tǒng)的管線布置、歷史變遷、生產(chǎn)運行方案以及運行調(diào)整等方面入手,按照少投用管線,用戶就近從系統(tǒng)管網(wǎng)引入的原則,通過對現(xiàn)有蒸汽系統(tǒng)運行情況進行研究分析、計算,對蒸汽系統(tǒng)夏季和冬季運行方案進行優(yōu)化,建立蒸汽熱力系統(tǒng)平衡點,從而達(dá)到減少蒸汽管線運行中的較大位移、泄漏點和散熱損失的目的。同時通過系統(tǒng)運行方案的優(yōu)化,提高煉油區(qū)蒸汽熱力系統(tǒng)保供能力,減少煉油區(qū)蒸汽總用量。

【關(guān)鍵詞】隱患 ?多氣源 ?系統(tǒng)優(yōu)化 ?節(jié)能降耗

前言:目前企業(yè)蒸汽管網(wǎng)系統(tǒng)龐大,且蒸汽各路口排凝不規(guī)范,操作人員難以獲得實際數(shù)據(jù),主要依靠經(jīng)驗操作,蒸汽降質(zhì)使用、放空現(xiàn)象嚴(yán)重,這不僅造成能源的浪費,也為企業(yè)安全生產(chǎn)帶來隱患。因此,從現(xiàn)場出發(fā),及時解決不合理的地方,優(yōu)化蒸汽管網(wǎng),才能達(dá)到安全操作、平穩(wěn)運行、節(jié)能降耗的效果,從而提升效益。

一、低壓蒸汽系統(tǒng)存在問題

低壓蒸汽系統(tǒng)現(xiàn)在存在的問題:

(1)西固熱電廠至煉油區(qū)低壓蒸汽系統(tǒng)供應(yīng)流程復(fù)雜,操作困難。煉油區(qū)低壓蒸汽廠外部分氣源由西固熱電廠向煉油區(qū)通過東一線、東二線、東三線、東四線、東五線供給(東一線、東二線從西固熱電廠至煉油區(qū)2#路總閥處總長約1140米,東三線、東四線從西固熱電廠至煉油區(qū)2#路總閥處總長約為1234米,東五線從西固熱電廠至煉油區(qū)2#路總閥處總長約為1234米),其中東一線、東二線、東三線、東四線管徑為DN400,東五線管徑為DN600。

(2)西固熱電廠至煉油區(qū)蒸汽管線供應(yīng)多,散熱損失大。經(jīng)過對歷年煉油區(qū)低壓蒸汽系統(tǒng)運行數(shù)據(jù)進行分析,煉油區(qū)蒸汽用量在80~280t/h,每條DN400蒸汽管線輸送能力為92t/h,需西固熱電廠供應(yīng)煉油區(qū)DN400蒸汽管線至少三條方可滿足,造成蒸汽散熱損失較大。

(3)現(xiàn)行蒸汽系統(tǒng)運行方案傳輸距離長,壓降損失大。煉油區(qū)蒸汽系統(tǒng)設(shè)計供汽方式為雙管環(huán)網(wǎng)供汽?,F(xiàn)今系統(tǒng)流程發(fā)生變化,導(dǎo)致系統(tǒng)管線發(fā)生較大位移,現(xiàn)場漏點增多等問題發(fā)生,同時帶來大量的蒸汽散熱損失。

二、低壓蒸汽系統(tǒng)優(yōu)化方案

(一)優(yōu)化低壓蒸汽系統(tǒng)運行方案

(1)夏季運行方案。投運東一線電廠至煉油區(qū)2#路,西固熱電廠蒸汽通過2#路串線供給12#路以西裝置使用,東五線從電廠停至煉油區(qū)14#/7#路;300萬噸/年重催余熱產(chǎn)汽通過14#/7#路東五線串入東三線、東四線內(nèi),東四線蒸汽在14#/5#路串入東一線(或東二線)內(nèi),將300萬噸/年重催余熱產(chǎn)汽供給12#路以東各煉油區(qū)化工裝置使用。

(2)冬季運行方案。投運新東一線電廠至煉油區(qū)8#路一段,西固熱電廠蒸汽通過2#路、8#路串線供給12#路以西裝置使用,東五線從電廠停至煉油區(qū)14#/7#路;300萬噸/年重催余熱產(chǎn)汽通過14#/7#路東五線串入東三線、東四線內(nèi),東四線蒸汽在14#/5#路串入東一線(或東二線)內(nèi),將300萬噸/年重催余熱產(chǎn)汽供給12#路以東各煉油區(qū)化工裝置使用。

(二)合并蒸汽管線,減少熱量損失

將西固熱電廠來DN400東一線、東二線合并為DN600低壓蒸汽線,供汽能力為184t/h,從電廠南門沿廠外原料互供管架一直敷設(shè)至煉油區(qū)8#/5#路,并在煉油區(qū)2#路、8#路分別與原有系統(tǒng)進行碰接。經(jīng)數(shù)據(jù)核算,投運該段新東一線可相對減少蒸汽散熱損失,折合1.00MPa蒸汽約為0.77t/h。

(三)平移熱力系統(tǒng)應(yīng)急操作點

冬季西固熱電廠供煉油區(qū)蒸汽量調(diào)節(jié)控制由2#路移至8#路,縮短了熱力系統(tǒng)應(yīng)急調(diào)整的時間約10分鐘。同時縮短系統(tǒng)至煉油區(qū)中部用戶輸送距離,減少蒸汽壓力損失,提高蒸汽品質(zhì),管網(wǎng)蒸汽壓力整體提高0.10~0.20MPa,提高了熱力系統(tǒng)的應(yīng)急保供能力;

三、結(jié)束語

①對14#/5#路中壓蒸汽系統(tǒng)供應(yīng)300萬噸/年重催、5萬立方/時制氫、120萬噸/年柴油加氫及連續(xù)重整由目前的單系統(tǒng)供應(yīng)改為雙系統(tǒng)供應(yīng),從而起到互備檢修的功能,從而及時對系統(tǒng)檢修,減少因系統(tǒng)無法停用導(dǎo)致的泄漏損失。②將連續(xù)重整及120萬噸/年柴油加氫裝置中壓蒸汽管線合并為一條蒸汽管線,從而減少多管線投運帶來的散熱損失。③取消14#/5#路兩條中壓線串線,優(yōu)化300萬噸/年柴油加氫及5萬立方/年制氫供應(yīng)流程,優(yōu)化蒸汽運行路徑50米,將供應(yīng)300萬噸/年柴油加氫裝置蒸汽壓力提高0.30MPa。

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