寇磊


【摘要】立井提升擔負這整個礦井生產運輸任務,提升機液壓制動系統是關鍵,它涉及到人身及財產安全,通過闡述ABB提升機液壓制動系統工作原理及常見故障的處理。
【關鍵詞】液壓制動系統 ?工作原理 ?常見故障
一、液壓制動系統概述
ABB液壓制動系統系統設計安全可靠,易操作便于維護,系統設計系統設計為雙獨立回油油路,靜態制動安全系數: ≧3倍的最大靜張力差,在各種載荷和提升狀態下的無滑繩設計,具有恒減速和恒力矩兩種安全制動控制功能,系統自帶自動測試和監測重要液壓閥和蓄能器的功能,友好的人機界面,顯示系統各種重要參數,如油壓、閘氣隙、油位、油溫、制動狀態、故障信息、閘測試等,并可方便地進行系統測試,滿足各種工況下提升機安全可靠運行的需求。
二、液壓系統工作原理
ABB液壓系統工作原理首先由一臺可變量柱塞泵和一臺4KW電機組成來提供油壓,再有ABC閘控柜中的PM856控制器與閘卡BCC-1直接配合,從而來控制各閥組直接的動作來實現提升系統的正常啟停。其工作模式有正常停車模式、緊急停車模式、恒減速模式、恒力矩模式。
(1)正常啟停模式。當提升系統得到命令給定后, V32閥先上電,通過控制比例電磁閥V37,系統壓力升至8.5MPa, 適當延遲后,通過增大V37的參考電壓值,系統油壓升至11.5MPa,系統貼閘(制動力為0), .主提升命令給定后,經過一段延時,閥V16上電,系統壓力升至最大值:14MPa,此時系統進入完全敞閘狀態,提升機正常運行。
當箕斗即將到達停車位置時,V16閥失電,油壓降至8.5MPa,系統進入貼閘運行狀態 ,箕斗到達停車位置時,主敞閘命令消失,通過控制電磁比例閥V37,系統壓力降至8.5MPa3.此后很快,系統壓力降至6.5MPa(通過改變V37的參考電壓),制動力相應增大閥V132短暫失電,系統壓力降至系統允許的最大制動力的平穩水平,本步驟的目的是對后備閥的功能進行測試閥測試完成后,在對其進行從新上電前,比例閥V37完全失電,系統壓力維持在之前的最大制動力的水平,最后,控制閥V32失電,系統油壓達到最小值,之后控制閥V132上電,提升機正常停車。
(2)緊急停車模式。當提升機在運行過程中發生急停時,閘控系統安全繼電器跳閘JRT11,系統緊急制動,閥V16,V32,V40及油泵失電,閥V11和V25共同作用,使系統油壓降至貼閘壓力.V11設定值為11MPa, V25的設定值低于11MPa,V25的設定值對應于最大靜態不平衡張力,閥V37,V132,V134的設定值為PB,對應于減速度時要求的最大制動力矩,.控制閘卡通過減小閥V37的參考給定,來控制閥V16的開口壓力,以得到要求的減速度
(3)恒減速停車模式。當提升機安全回路發生跳閘時(運行命令和主松閘命令關閉),閥V32, V16和V40 失電,閘卡BCC-1中,V37 缺省設置值和跳變值,液壓站壓力設定最小制動力,同時BCC-1中閥V37減速控制范圍,在減速故障時由V37 V132/133進行后備控制,最后由137和V132閥快速制動(V<1.0m/s),直至提升機處于停車狀態。
(4)恒力矩停車模式。當提升機安全回路發生跳閘時,恒減速模式失效狀態下,恒力矩模式介入,閥V32, V37, V16和V40同時失電,液壓系統設定最大制動力1.5 m/s2,有效下放,直至停車。
三、液壓系統常見故障
ABB液壓制動系統常見故障有液壓站油溫高、油位低、過濾器等故障,本文主要闡述BCC-1閘卡減速故障,此故障是由主軸測速機與編碼器脈沖丟失引起與主控AHC速度不一致,導致提升機停機,故重新打開測速機發電機清理滑環碳刷,再重新調整BCC-1閘卡TG電位器,按照電壓1V=2m/s來調整即可解決此故障。
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