羅文忠,李 萌,牛志剛
(中海油能源發展股份有限公司采油服務分公司 天津300452)
海洋石油525/526船是中國首制純LNG 燃料動力海船,應用純LNG 發動機,船舶動態響應特性好,燃燒效率高,節能減排效果好,拖輪全生命周期經濟性高,為何證安全型機艙,機器處所機艙的布置使其在任何情況下,均處于氣體安全狀態[1-4]。兩船同批次建造,且設計完全相同,如圖1所示。

圖1海洋石油525/526示圖Fig.1 Pictures of HYSY 525/526 tugs
兩港作拖輪均在惠州港作業,兼顧粵東港LNG運輸船的協助靠泊任務,基本每月往返惠州—粵東港2~3次,兩港相距105 n mile,海上航行往返約17 h。2018年底從兩船惠州—粵東LNG 終端航行期間的能耗數據對比發現,在同等情況下海洋石油525船燃料消耗量遠高于海洋石油526船(表1)。
兩艘船為姊妹船,船型、吃水、噸位、推進功率完全一樣,航行距離、航段、作業工況也一樣,正常情況下,兩艘船的耗氣量應該是接近的,為此有必要開展能耗影響因素分析,查找能耗差異的原因。

表1海洋石油525/526LNG燃料港作拖輪單航次LNG消耗量對比Tab.1 Comparison of LNG consumption for single voyage of HYSY 525/526 LNG fueled tugs
通過分析發現,在相同海域、相同海況、相同航速情況下,海洋石油525船的主機使用功率比海洋石油526船主機使用功率高。結合船舶生產實際情況,圍繞主機功率高這一癥結進行分析,通過多維度的層層分析,同時剔除不可抗力原因,確定了壓載過多、螺旋槳破損、船舶污底、航行操控模式不合理這4項可能是造成主機功率過高的因素[5-6],并進一步對這4項因素進行分析排查,最終確定造成船舶航行燃料消耗量高的主要原因。
港作拖輪與貨船不同,由于港作拖輪的主尺度較小,在實際作業中常處于半壓載狀態,通過首尖艙和尾尖艙調整船舶浮態,用于調載的壓載水較少,對主機功率造成的影響微乎其微。
為進一步驗證,查閱輪機日志歷史數據,將2018年3次常態下和壓載調整狀態主機功率數據進行對比分析,主機功率變化極小,且在正常值范圍內波動,確認船舶壓載對于主機功率的影響很小(表2)。因此,壓載過多不是影響燃料消耗過高的主要因素。

表2 海洋石油525船常態/壓載調整情況下主機功率百分比Tab.2 Power percentage of main engine under normal / ballast adjustment of HYSY 525
經咨詢船長和輪機長,在船舶作業中和航行中,螺旋槳均無纏繞和打到水中異物的事件發生,主機排溫、轉速各工況均正常,船舶無異常抖動現象。同時,在日常的維護保養和檢查中,并未發現螺旋槳破損的情況出現,排除螺旋槳破損的因素存在(圖2)。

圖2 海洋石油525船螺旋槳狀態 Fig.2 Propeller state of HYSY 525
港作拖輪有“聯合操縱”和“定速”2種航行操控模式。“聯合操縱”模式為主機轉速和螺距同時變化的操縱模式,燃料消耗較高。港內復雜航道、需頻繁操作時用“聯合操縱”模式。“定速”模式是將主機轉速保持設定值,通過調整螺距控制船舶狀態的操縱模式,在港外拖帶或長航時用“定速”模式。查閱設備說明書,定速模式是最節能的一種航行操縱方式。
通過查閱輪機日志并咨詢值班駕駛員,確認每次出海往返惠州和粵東航行采用的操作方式都是最節能的“定速”模式,無使用“聯合操縱”模式的現象。基本排除操控模式不合理的因素存在。
水線下船體表面,特別是船底,會生長海藻、貝類等,致使船體水下部分和船底表面臟污和粗糙,這種現象稱為污底。船舶污底將會增加船舶的航行阻力,同樣船速下將增加主機負荷,燃料消耗增加。港作拖輪長期在固定港口作業,固定的水文環境比較適合海生物的生長,特別是南方的港口,一年四季的海水溫度都適合海生物生長。
公司安排潛水員進行了船體水下拍照,由照片可以明顯看到船底臟污嚴重,滋長吸附較多海生物和雜物,生長的貝類海生物最厚可達20 mm,海藻類海生物長度達150 mm(圖3),理論上會增加航行阻力而造成主機功率增加。
調取2017年9月船舶塢修后以及2019年年初船底海生物較多時,船舶由惠州港至粵東往返數航次相似航行狀態的主機功率進行對比(表3)。
通過數據對比發現,船舶塢修剛結束時主機功率較小,船底海生物較多時,船行阻力增大造成主機功率增大明顯,因此船舶污底是影響燃料消耗過大的主要因素。

圖3海洋石油525船底臟污狀態 Fig.3 Fouling status of bottom of HYSY 525

表3海洋石油525船相似航行狀態的主機功率Tab.3 Main engine power of HYSY 525 under similar navigation conditions
針對船舶作業的實際情況,公司決定對船舶污底以及螺旋槳進行清洗,降低船體阻力,從而降低主機負荷及燃料消耗率。對于塢修與不停航去污清潔處理進行方案對比,如表4所示。
考慮到海洋石油525船一般兩年半進行一次塢修,因此選擇不停航方案,采用高壓除污設備對水下船體、海底門、螺旋槳等重要部位的海生物進行清理。
船舶清底作業后,經過2019年5月30日~7月6日惠州至粵東來回對比,海洋石油525船航次平均能耗已降至7.1 m3,如表5所示。

表5海洋石油525船清底后主機LNG消耗量Tab.5 LNG consumption of main engine after bottom cleaning of HYSY 525
船底除污后進行節能統計,船舶每年由惠州至粵東作業大約20次,按照往返計算為40航次,大約能夠節約LNG 燃氣64 m3,按照0.45 t/m3的密度計算,每年節約28.8 t LNG,船舶加注LNG 的單價為0.6萬元/t,節約燃料成本17.28萬元,除污費用為2萬元,折算每年節約公司成本約15.28萬元。港作拖輪在港內的作業時間更長,因為多屬隨機操作,無法精確統計燃料消耗。通過船底除污,保守估計每艘船每年能夠節約成本40萬元。
港作拖輪日常負責港內大船的靠泊協助工作,基本都是機動操作,沒有長距離航行的條件,燃料消耗是否正常缺乏精確的數據支持,船舶污底的影響不能正常反映到能耗的增高上,容易被忽略。
本文分析了主機能耗影響因素,案例通過開展清底作業,有效降低了主機效能,能夠為其他船舶在主機能耗分析方面提供有效參考。