賈元元



摘 要:“大孔道”發育的厚層油藏采用聚合物驅和變流線調整的綜合開發技術,開發效果明顯改善,但油藏開發特征與單一聚合物驅開發特征有明顯不同。本文從綜合含水、產油量、注入壓力等方面分析兩者的不同,探索“大孔道”厚層油藏提高采收率技術方法。
關鍵詞:大孔道;厚層油藏;聚合物驅;變流線
勝利油區主力油田逐步進入高含水、特高含水期,穩產難度大,開發矛盾日漸突出,勘探新增儲量的難度增大,成本增高,因此進一步提高已探明、已開發儲量的采收率已經成為十分迫切的工作,提高Ⅳ類“大孔道”油藏和聚合物驅后單元采收率技術越來越受到人們的關注。
1 先導試驗開展
勝利油區Ⅳ類油藏化學驅總資源1.14×108t,目前開發中存在“三高一低”的特征,即含水高、累積水油比高、注入倍數高以及采出程度低。對于存在“大孔道”的Ⅳ類油藏,由于其較強的非均質性,單一的聚合物驅和二元復合驅極易發生竄流,造成化學驅油劑的浪費且嚴重影響化學驅效果。為提高這類油藏采收率,2013年開展中石化重大先導試驗“孤東七區西Ng63+4Ⅳ類油藏復合堵驅提高采收率先導試驗”。
先導試驗選區目的層為孤東七區西館上段6砂層組3+4小層,地層埋深1300-1350m。含油面積為1.6km2,地質儲量366×104t,儲層平均孔隙度27%,平均空氣滲透率1079×10-3μm2,地面原油密度0.87g/cm3,地面原油粘度34MPa·s,原始地層壓力20.5MPa,飽和壓力9.3MPa,原始地層壓力系數1.0,為中高滲透、稀油、低飽和復雜斷塊油藏。先導試驗在高滲條帶描述的基礎上,完善原注采井網,為弱化高滲條帶對聚合物驅效果的影響,試驗區進行了流線調整,整體流線轉變60°,試驗區油藏開發效果得到明顯改善。
2 先導試驗效果
2014年6月見效,2015年產量再次上升,2016年產量穩中有升。見效井數13口,占總油井數的52%,增加日產油量48.8t,綜合含水降低2.1%。先導區開發曲線如圖1。
3 開發特征對比分析
3.1 產油量增幅較大
通過對比試驗區和純聚合物驅單元日產油曲線可以看出,試驗區因大孔道的存在見效慢,見效持續時間長。聚合物注入量在0.19PV時開始見效,對比純聚合物驅的0.12PV,見效比較慢。試驗區無因次日產油達到4.7,明顯高于純聚合物驅(見表1、圖2)。
3.2 綜合含水下降幅度小
通過對比試驗區和純聚合物驅單元綜合含水曲線可以看出,試驗區綜合含水下降緩慢,且綜合含水下降幅度小,未出現明顯的下降漏斗,含水下降幅度不超過15%且含水平穩期較長。而純聚合物驅會出現非常明顯的下降漏斗(見表2、圖3)。
3.3 注入壓力上升幅度小,上升速度緩慢
通過對比試驗區和純聚合物驅單元注入壓力曲線可以看出,試驗區注入壓力上升緩慢,且上升幅度小。受高滲條帶影響,聚合物注入后堵調效果并不理想,注入壓力(上升緩慢,且上升幅度明顯小于純聚合物驅見表3、圖4)。
4 結論
“大孔道”發育的厚層油藏,單一水驅和聚合物驅開發效果都不理想。聚合物驅和變流線的綜合開發技術明顯改善了油藏開發效果,但高滲條帶的存在導致開發效果和單一聚合物驅有明顯區別。根據此類油藏開發特征,深入探索提高此類油藏的開發技術,對特高含水后期油提高采收率意義重大。