孫 俊
(遼河油田錦州采油廠,遼寧 盤錦 121209)
近幾年,錦州油田聯合站進站原油含水率不斷升高,造成加熱負荷不斷增大,能耗持續增加;且由于采出油均為稠油,由于受其稠油物理性質的影響,原油脫水效果大大降低,處理成本較高,運行費用也大大增加等問題。以老三聯合站為例,藥劑費和燃氣費分別占總成本的47.9%和32.6%,因此,我們通過抓住關鍵環節,從燃氣、藥劑兩方面著手進行控制從而達到降低其處理成本的目標。
通過對稠油脫水工藝技術的調查研究,采用預脫水工藝和稀油回摻降粘工藝,不僅解決了錦州油田高含水稠油脫水加熱負荷過高的問題,同時還解決了稠油由于粘度高脫水困難的問題,降低了運行費用。錦州油田稠油采出液可以采用稠油來液進站摻入稀油,一段加入預脫水劑脫出大量游離污水,二段加入破乳劑進行熱化學沉降的脫水工藝,從而能減少燃氣和藥劑用量,節約成本。
2.1.1 開拓聯合站節能降耗新思路
稀油回摻與預脫水工藝結合,改變了固有的稠油脫水方式,采用稀油回摻達到降低稠油粘度和密度的效果,預脫水工藝避免了對游離水的無效加熱,而稀油回摻保證了沉降罐的溢流更加流暢,也進一步確保了預脫水工藝的安全性。
2.1.2 建立高效穩定原油脫水系統,提高聯合站系統效率
原油脫水動態沉降與好油“邊進邊輸”相結合,使原油沉降時間縮短50%以上,大幅度降低脫水系統的熱量損失,使脫水系統熱效率提高18%以上。
2.1.3 完善集輸系統“分段控制、分段達標”新體系
建立全新的“分段控制、分段達標”體系,體系更細化分段指標,通過橫向和縱向對比,找出影響指標變化的關鍵因素,進行分析和 改進,促進集輸工藝的整體優化。
針對錦州油田聯合站進站原油含水率不斷升高,造成加熱負荷不斷增大,能耗持續增加的現狀,通過對聯合站近幾年的生產情況調查發現:
(1)聯合站進站原油含水率高達93%,水的比熱容是原油的2 倍,且按照原生產工藝流程,一次加熱爐的熱量絕大部分被污水吸收,造成了能源的極大浪費。
(2)未明確一次爐啟停爐時間。大隊共有一次加熱爐6臺,每年10 月份起爐到次年3 月底停爐,年運行時間180天,耗氣約270 萬方。在啟停爐時間點的確定上僅憑經驗,并沒有確定明確的時間點。
(3)加熱流程長。原油處理需要經過四段溫升后方能合格外輸,沉降時間達90 多個小時,在沉降過程中存在熱量浪費的現象。
2.2.1 采用預脫水工藝,降低稠油系統燃氣成本
老三聯合站處理采二、四、五區稠油,每年11 月份運行四臺一次加熱爐,日耗氣量1 萬方,燃氣費每日高達1.906萬元,全年運行約150 天,一次爐燃氣費高達占總燃氣成本60%。同時一次爐溫升僅7-8℃,熱效率低。
采油作業區來液含水91%,水的比熱容為4.18KJ/(Kg℃),原油的比熱大約為2-2.2KJ/(Kg℃),是水的比熱的一半,在體積相同的情況下,含水越高,需要的熱量越大,加熱爐的耗氣量也隨之增大。由于含水過高,造成加熱爐的溫升僅7-8℃,造成燃氣極大浪費。
在2016 年3 月—8 月,進行了預脫水工藝改造。將一次爐加熱點后移至緩沖罐前端,減少了兩臺一次加熱爐,二次沉降罐后因為含水降低也只需一臺加熱爐,總計減少三臺一次爐的使用,同時提高了加熱爐的熱效率。由于原油不加熱直接進一次沉降罐沉降,大部分游離水直接外排到污水系統進行處理,再對后端的低含水油進行加熱,占總體積80%的游離水不再進行加熱,有效避免了一次加熱爐的能源浪費。通過加熱工藝優化,老三聯單方燃氣成本由2.2440 元/m3降低到1.3508 元/m3,降低0.8932 元,全年減少成本365 萬元,如圖1 所示。

圖1 預脫水工藝前后對比
2.2.2 明確一次加熱爐啟停爐節點

表1 聯合站藥劑單耗統計表

表2 錦一聯停運減少成本明細

表3 污水系統反映時間統計表
一次加熱爐的作用主要包括:降低稠油粘度,保證一次沉降罐的正常溢流;提高藥劑效果,保證污水水質的同時,降低藥劑使用量。
(1)冬季采出液進站溫度約為44℃,一次加熱后溫度在52℃,一次沉降后溫度為46℃,原油溢流正常。通過通過近5 年的生產數據,當最低氣溫高于0℃時,采油來液不加熱直接進一次沉降罐后,溢流溫度在46℃以上,能夠保證正常溢流。
(2)對藥劑效果進行實驗的結果表明,在溫度45-50-55℃之間,預脫水劑效果沒有明顯差別。
通過以上分析,2016 年聯合站于3 月15 日停運一次加熱爐,比往年早停18 天,節省天然氣28 萬方。2016 年下半年延遲一個月啟運一次加熱爐,同比節約天然氣45 萬方,共計節約73 萬方。
2.2.3 停用錦一聯、新三聯外輸加熱爐
將錦一聯、新三聯的原油靜態沉降方式改為動態沉降方式,即好油罐“邊進邊輸”方式,沉降時間由95 小時降低到48 小時,減少熱量損失,使好油罐出口溫度上升15℃;確保停用錦一聯和新三聯外輸加熱爐的可操作性,經老站外輸爐加熱后統一外輸。4 月份措施實施后,日節氣0.35萬方,預計年節約燃氣52.5 萬方。
集輸大隊原油脫水分為三個系統:老三聯、新三聯和錦一聯,各系統功能相同,但處理原油性質不同,效果差別較大。同為稠油脫水系統,老三聯脫水成本高達0.9869 元,較錦一聯高出0.6133 元,如表1 所示。
通過分析,老三聯處理稠油藥劑單耗高主要原因如下:
(1)老三聯處理的稠油50℃動力粘度2900mp.s,而錦一聯處理3 區稠油的粘度只有991.1mp.s,粘度高導致原油的流動性差,水滴不易聚集,沉降時間較長。
(2)老三聯處理的稠油相對密度達到0.9719,稠油與水密度差很小,原油中含水在重力作用下沉降較慢。
針對粘度高和密度高的問題,借鑒稠油井摻油原理,對原外輸工藝進行調整,將摻油由外輸位置調整到小站來液,通過回摻稀油達到降低粘度和密度的效果。
通過調查歡三聯老站負荷率28%,歡三聯新站負荷率27.5%,錦一聯負荷率19.3%,三座聯合站負荷率低,原油脫水效果降低,噸油噸液處理成本較高,運行費用高。
重點從生產負荷能力、原油脫水和污水處理工藝適應性、藥劑篩選與評價、工程改造工作量大小、投資回報率等五個方面開展研究,認為關停錦一聯合站,能夠滿足采油廠集輸系統處理需求,同時降低集輸系統負荷率。錦一聯停運減少成本明細(如表2 所示)。
污水處理工藝采用“曝氣沉降、氣浮浮選、兩級過濾”的處理工藝,因來液中含聚濃度的不斷增加,造成曝氣沉降罐、浮選機除油能力下降和積泥量大,過濾罐處理效果變差,濾料失效快等,污水處理不達標。
通過對大慶含聚污水處理站、常規污水、錦16 聚/表復合驅污水處理系統的藥劑反應時間進行對比,發現大慶含聚污水處理系統中,藥劑反應時間最短為14h,最長可達36h,在常規污水處理系統中,藥劑反應時間最短為14h,而錦16 聚/表復合驅預脫水器沉降時間為1.7h,污水處理站只有0.5h,導致脫水和污水藥劑不能有效反應,藥劑效果變差,藥劑單耗達到1400ppm,最高時達到4.89 元/m3(如表3 所示)。
為了增加前端的反應時間,開展了加藥流程優化實驗,試驗結果表明,若經過120 分鐘的藥劑作用,藥劑單耗能夠達到最佳經濟點(450ppm)。嘗試將加藥點前移至距離歡三聯4.3 公里外的43#站,實現了延長藥劑作用時間135min,不僅實現了脫水器外排污水水質達標,還降低了藥劑成本和浮渣產生量,單方藥劑成本由4.89 元降低到2.65元,降低2.24 元。
在節省燃氣的工藝技術研究中,我們先后采取了預脫水工藝改造提高加熱效率、明確一次爐啟停節點、停運外輸加熱爐3 項節氣措施,通過上述3 項措施,年節約燃氣170.5 萬方,每方1.906 元,合計節約成本324.97 萬元。
節省燃氣費用=燃氣量*單價=170.5×1.906=324.97 萬元
通過將摻油由外輸摻入調整小站來液摻入,保障了老三聯和站預脫水工藝投產成功,降低了稠油處理系統原油脫水粘度,回摻后原油粘度由2914mp.s 降低到870mp.s,密度由0.9719 降低到0.9638,達到降低粘度和密度的效果,使原油脫水速度有效提高。實施后,單方成本由0.9869 元降低到0.4342 元,降低0.5527 元,年降低藥劑費226 萬元。
年節約成本=年處理液量×(措施前單方成本-措施后單方成本)

錦一聯停運實現了歡三聯老站的負荷率由28%提高到57%,噸液成本由2.03 元/方降低至1.59 元/方,年節約運行成本387.58 萬元,節省員工40 人。
年節約成本=電費+燃氣費+藥劑費+維修費+零星費

化學驅加藥點前移后實現了脫水器外排污水水質達標,降低了藥劑成本和浮渣產生量,單方藥劑成本由4.89 元降低到2.65 元,降低2.24 元,全年減少藥劑成本249 萬元。
年節約成本=年處理液量×(措施前單方成本-措施后單方成本)

(1)稀油回摻降粘脫水工藝結合預脫水工藝改造屬于遼河油田首創項目,稀油回摻達到降低稠油粘度和密度的效果,預脫水工藝避免了對游離水的無效加熱,而稀油回摻保證了沉降罐的溢流更加流暢,也進一步確保了預脫水工藝的安全性。上述工藝的結合改變了固有的稠油脫水方式,在保證處理后原油含水合格的同時大大降低了處理成本,具有很大的經濟效益,可以對該措施進行推廣利用。
(2)原油脫水動態沉降與好油“邊進邊輸”相結合,使原油沉降時間縮短50%以上,大幅度降低脫水系統的熱量損失,使脫水系統熱效率提高18%以上;同時還節省了底水泵和外輸爐等設備的運行,有效降低了員工的操作強度和操作風險,具有很好的推廣意義。