999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

錦州油田集輸系統工藝優化與應用

2020-06-13 14:11:28
科海故事博覽 2020年11期
關鍵詞:成本工藝系統

孫 俊

(遼河油田錦州采油廠,遼寧 盤錦 121209)

1 前言

近幾年,錦州油田聯合站進站原油含水率不斷升高,造成加熱負荷不斷增大,能耗持續增加;且由于采出油均為稠油,由于受其稠油物理性質的影響,原油脫水效果大大降低,處理成本較高,運行費用也大大增加等問題。以老三聯合站為例,藥劑費和燃氣費分別占總成本的47.9%和32.6%,因此,我們通過抓住關鍵環節,從燃氣、藥劑兩方面著手進行控制從而達到降低其處理成本的目標。

通過對稠油脫水工藝技術的調查研究,采用預脫水工藝和稀油回摻降粘工藝,不僅解決了錦州油田高含水稠油脫水加熱負荷過高的問題,同時還解決了稠油由于粘度高脫水困難的問題,降低了運行費用。錦州油田稠油采出液可以采用稠油來液進站摻入稀油,一段加入預脫水劑脫出大量游離污水,二段加入破乳劑進行熱化學沉降的脫水工藝,從而能減少燃氣和藥劑用量,節約成本。

2 主要研究內容及技術創新點

2.1 技術創新點

2.1.1 開拓聯合站節能降耗新思路

稀油回摻與預脫水工藝結合,改變了固有的稠油脫水方式,采用稀油回摻達到降低稠油粘度和密度的效果,預脫水工藝避免了對游離水的無效加熱,而稀油回摻保證了沉降罐的溢流更加流暢,也進一步確保了預脫水工藝的安全性。

2.1.2 建立高效穩定原油脫水系統,提高聯合站系統效率

原油脫水動態沉降與好油“邊進邊輸”相結合,使原油沉降時間縮短50%以上,大幅度降低脫水系統的熱量損失,使脫水系統熱效率提高18%以上。

2.1.3 完善集輸系統“分段控制、分段達標”新體系

建立全新的“分段控制、分段達標”體系,體系更細化分段指標,通過橫向和縱向對比,找出影響指標變化的關鍵因素,進行分析和 改進,促進集輸工藝的整體優化。

2.2 降低燃氣量工藝技術研究

針對錦州油田聯合站進站原油含水率不斷升高,造成加熱負荷不斷增大,能耗持續增加的現狀,通過對聯合站近幾年的生產情況調查發現:

(1)聯合站進站原油含水率高達93%,水的比熱容是原油的2 倍,且按照原生產工藝流程,一次加熱爐的熱量絕大部分被污水吸收,造成了能源的極大浪費。

(2)未明確一次爐啟停爐時間。大隊共有一次加熱爐6臺,每年10 月份起爐到次年3 月底停爐,年運行時間180天,耗氣約270 萬方。在啟停爐時間點的確定上僅憑經驗,并沒有確定明確的時間點。

(3)加熱流程長。原油處理需要經過四段溫升后方能合格外輸,沉降時間達90 多個小時,在沉降過程中存在熱量浪費的現象。

2.2.1 采用預脫水工藝,降低稠油系統燃氣成本

老三聯合站處理采二、四、五區稠油,每年11 月份運行四臺一次加熱爐,日耗氣量1 萬方,燃氣費每日高達1.906萬元,全年運行約150 天,一次爐燃氣費高達占總燃氣成本60%。同時一次爐溫升僅7-8℃,熱效率低。

采油作業區來液含水91%,水的比熱容為4.18KJ/(Kg℃),原油的比熱大約為2-2.2KJ/(Kg℃),是水的比熱的一半,在體積相同的情況下,含水越高,需要的熱量越大,加熱爐的耗氣量也隨之增大。由于含水過高,造成加熱爐的溫升僅7-8℃,造成燃氣極大浪費。

在2016 年3 月—8 月,進行了預脫水工藝改造。將一次爐加熱點后移至緩沖罐前端,減少了兩臺一次加熱爐,二次沉降罐后因為含水降低也只需一臺加熱爐,總計減少三臺一次爐的使用,同時提高了加熱爐的熱效率。由于原油不加熱直接進一次沉降罐沉降,大部分游離水直接外排到污水系統進行處理,再對后端的低含水油進行加熱,占總體積80%的游離水不再進行加熱,有效避免了一次加熱爐的能源浪費。通過加熱工藝優化,老三聯單方燃氣成本由2.2440 元/m3降低到1.3508 元/m3,降低0.8932 元,全年減少成本365 萬元,如圖1 所示。

圖1 預脫水工藝前后對比

2.2.2 明確一次加熱爐啟停爐節點

表1 聯合站藥劑單耗統計表

表2 錦一聯停運減少成本明細

表3 污水系統反映時間統計表

一次加熱爐的作用主要包括:降低稠油粘度,保證一次沉降罐的正常溢流;提高藥劑效果,保證污水水質的同時,降低藥劑使用量。

(1)冬季采出液進站溫度約為44℃,一次加熱后溫度在52℃,一次沉降后溫度為46℃,原油溢流正常。通過通過近5 年的生產數據,當最低氣溫高于0℃時,采油來液不加熱直接進一次沉降罐后,溢流溫度在46℃以上,能夠保證正常溢流。

(2)對藥劑效果進行實驗的結果表明,在溫度45-50-55℃之間,預脫水劑效果沒有明顯差別。

通過以上分析,2016 年聯合站于3 月15 日停運一次加熱爐,比往年早停18 天,節省天然氣28 萬方。2016 年下半年延遲一個月啟運一次加熱爐,同比節約天然氣45 萬方,共計節約73 萬方。

2.2.3 停用錦一聯、新三聯外輸加熱爐

將錦一聯、新三聯的原油靜態沉降方式改為動態沉降方式,即好油罐“邊進邊輸”方式,沉降時間由95 小時降低到48 小時,減少熱量損失,使好油罐出口溫度上升15℃;確保停用錦一聯和新三聯外輸加熱爐的可操作性,經老站外輸爐加熱后統一外輸。4 月份措施實施后,日節氣0.35萬方,預計年節約燃氣52.5 萬方。

2.3 降低藥劑量工藝技術研究

集輸大隊原油脫水分為三個系統:老三聯、新三聯和錦一聯,各系統功能相同,但處理原油性質不同,效果差別較大。同為稠油脫水系統,老三聯脫水成本高達0.9869 元,較錦一聯高出0.6133 元,如表1 所示。

通過分析,老三聯處理稠油藥劑單耗高主要原因如下:

(1)老三聯處理的稠油50℃動力粘度2900mp.s,而錦一聯處理3 區稠油的粘度只有991.1mp.s,粘度高導致原油的流動性差,水滴不易聚集,沉降時間較長。

(2)老三聯處理的稠油相對密度達到0.9719,稠油與水密度差很小,原油中含水在重力作用下沉降較慢。

針對粘度高和密度高的問題,借鑒稠油井摻油原理,對原外輸工藝進行調整,將摻油由外輸位置調整到小站來液,通過回摻稀油達到降低粘度和密度的效果。

2.4 錦一聯停運,降低集輸系統整體負荷

通過調查歡三聯老站負荷率28%,歡三聯新站負荷率27.5%,錦一聯負荷率19.3%,三座聯合站負荷率低,原油脫水效果降低,噸油噸液處理成本較高,運行費用高。

重點從生產負荷能力、原油脫水和污水處理工藝適應性、藥劑篩選與評價、工程改造工作量大小、投資回報率等五個方面開展研究,認為關停錦一聯合站,能夠滿足采油廠集輸系統處理需求,同時降低集輸系統負荷率。錦一聯停運減少成本明細(如表2 所示)。

2.5 化學驅加藥點前移,降低化學驅系統藥劑成本

污水處理工藝采用“曝氣沉降、氣浮浮選、兩級過濾”的處理工藝,因來液中含聚濃度的不斷增加,造成曝氣沉降罐、浮選機除油能力下降和積泥量大,過濾罐處理效果變差,濾料失效快等,污水處理不達標。

通過對大慶含聚污水處理站、常規污水、錦16 聚/表復合驅污水處理系統的藥劑反應時間進行對比,發現大慶含聚污水處理系統中,藥劑反應時間最短為14h,最長可達36h,在常規污水處理系統中,藥劑反應時間最短為14h,而錦16 聚/表復合驅預脫水器沉降時間為1.7h,污水處理站只有0.5h,導致脫水和污水藥劑不能有效反應,藥劑效果變差,藥劑單耗達到1400ppm,最高時達到4.89 元/m3(如表3 所示)。

為了增加前端的反應時間,開展了加藥流程優化實驗,試驗結果表明,若經過120 分鐘的藥劑作用,藥劑單耗能夠達到最佳經濟點(450ppm)。嘗試將加藥點前移至距離歡三聯4.3 公里外的43#站,實現了延長藥劑作用時間135min,不僅實現了脫水器外排污水水質達標,還降低了藥劑成本和浮渣產生量,單方藥劑成本由4.89 元降低到2.65元,降低2.24 元。

3 現場應用情況及經濟效益分析

3.1 降低燃氣量

在節省燃氣的工藝技術研究中,我們先后采取了預脫水工藝改造提高加熱效率、明確一次爐啟停節點、停運外輸加熱爐3 項節氣措施,通過上述3 項措施,年節約燃氣170.5 萬方,每方1.906 元,合計節約成本324.97 萬元。

節省燃氣費用=燃氣量*單價=170.5×1.906=324.97 萬元

3.2 降低藥劑使用量

通過將摻油由外輸摻入調整小站來液摻入,保障了老三聯和站預脫水工藝投產成功,降低了稠油處理系統原油脫水粘度,回摻后原油粘度由2914mp.s 降低到870mp.s,密度由0.9719 降低到0.9638,達到降低粘度和密度的效果,使原油脫水速度有效提高。實施后,單方成本由0.9869 元降低到0.4342 元,降低0.5527 元,年降低藥劑費226 萬元。

年節約成本=年處理液量×(措施前單方成本-措施后單方成本)

3.3 錦一聯合站停運

錦一聯停運實現了歡三聯老站的負荷率由28%提高到57%,噸液成本由2.03 元/方降低至1.59 元/方,年節約運行成本387.58 萬元,節省員工40 人。

年節約成本=電費+燃氣費+藥劑費+維修費+零星費

3.4 化學驅加藥點前移

化學驅加藥點前移后實現了脫水器外排污水水質達標,降低了藥劑成本和浮渣產生量,單方藥劑成本由4.89 元降低到2.65 元,降低2.24 元,全年減少藥劑成本249 萬元。

年節約成本=年處理液量×(措施前單方成本-措施后單方成本)

4 結論與建議

(1)稀油回摻降粘脫水工藝結合預脫水工藝改造屬于遼河油田首創項目,稀油回摻達到降低稠油粘度和密度的效果,預脫水工藝避免了對游離水的無效加熱,而稀油回摻保證了沉降罐的溢流更加流暢,也進一步確保了預脫水工藝的安全性。上述工藝的結合改變了固有的稠油脫水方式,在保證處理后原油含水合格的同時大大降低了處理成本,具有很大的經濟效益,可以對該措施進行推廣利用。

(2)原油脫水動態沉降與好油“邊進邊輸”相結合,使原油沉降時間縮短50%以上,大幅度降低脫水系統的熱量損失,使脫水系統熱效率提高18%以上;同時還節省了底水泵和外輸爐等設備的運行,有效降低了員工的操作強度和操作風險,具有很好的推廣意義。

猜你喜歡
成本工藝系統
Smartflower POP 一體式光伏系統
工業設計(2022年8期)2022-09-09 07:43:20
2021年最新酒駕成本清單
河南電力(2021年5期)2021-05-29 02:10:00
WJ-700無人機系統
ZC系列無人機遙感系統
北京測繪(2020年12期)2020-12-29 01:33:58
轉爐高效復合吹煉工藝的開發與應用
山東冶金(2019年6期)2020-01-06 07:45:54
5-氯-1-茚酮合成工藝改進
世界農藥(2019年2期)2019-07-13 05:55:12
溫子仁,你還是適合拍小成本
電影(2018年12期)2018-12-23 02:18:48
連通與提升系統的最后一塊拼圖 Audiolab 傲立 M-DAC mini
一段鋅氧壓浸出與焙燒浸出工藝的比較
銅業工程(2015年4期)2015-12-29 02:48:39
絡合鐵脫硫工藝在CK1井的應用
主站蜘蛛池模板: 在线日韩一区二区| 欧美啪啪视频免码| 国产91全国探花系列在线播放 | 国产91特黄特色A级毛片| 欧美天天干| 99久久精品视香蕉蕉| 在线看国产精品| 国产美女在线免费观看| 伊人久久婷婷| 国产剧情国内精品原创| 综合亚洲网| 亚洲最大福利网站| 国产黄网永久免费| 国产亚洲欧美在线中文bt天堂| 看你懂的巨臀中文字幕一区二区| 一本大道无码日韩精品影视| 久草视频精品| 成人久久18免费网站| 亚洲午夜久久久精品电影院| 日韩午夜福利在线观看| 一级黄色欧美| 小说 亚洲 无码 精品| 国产一区二区视频在线| 亚洲swag精品自拍一区| 99视频在线免费观看| 亚洲成av人无码综合在线观看| 国产精品吹潮在线观看中文| 亚洲无码一区在线观看| 午夜福利视频一区| 在线免费观看a视频| 亚洲国产亚综合在线区| 国产成人乱无码视频| 啦啦啦网站在线观看a毛片| 在线永久免费观看的毛片| 国产精品久久久免费视频| 国产美女久久久久不卡| 91亚瑟视频| 亚洲高清在线播放| 国产成人亚洲精品无码电影| 日韩欧美国产另类| 国产黄网永久免费| 亚洲有码在线播放| 亚洲成aⅴ人片在线影院八| 激情無極限的亚洲一区免费| a免费毛片在线播放| 国产午夜福利在线小视频| 国产福利小视频高清在线观看| av午夜福利一片免费看| 无码一区18禁| 青青热久免费精品视频6| 免费人成网站在线观看欧美| 91久久精品日日躁夜夜躁欧美| 成人在线欧美| 久久精品中文字幕免费| 久久午夜夜伦鲁鲁片不卡| 亚洲色无码专线精品观看| 国产精品手机在线播放| 亚洲a级毛片| 久久婷婷国产综合尤物精品| 国产中文一区二区苍井空| 精品视频一区在线观看| 国产又粗又爽视频| 无码人妻免费| 亚洲国产天堂久久综合| 国产激爽大片高清在线观看| 久久精品国产一区二区小说| 亚卅精品无码久久毛片乌克兰| 亚洲天堂777| 欧美第二区| 久久久久国产一区二区| 18禁高潮出水呻吟娇喘蜜芽| 狂欢视频在线观看不卡| 亚洲天堂色色人体| 国产成人精彩在线视频50| 天天综合网亚洲网站| 在线观看无码a∨| 亚洲侵犯无码网址在线观看| 久久国产精品国产自线拍| 在线亚洲小视频| 日韩福利在线观看| 一本色道久久88亚洲综合| 日本一区高清|