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800 t 自由鍛造液壓機主油缸開裂修復(fù)過程探討

2020-06-16 06:33:58李德順
設(shè)備管理與維修 2020年10期
關(guān)鍵詞:筒體裂紋工藝

李德順

(貴州航天新力鑄鍛有限責任公司,貴州遵義 563000)

1 問題

2019 年8 月7 日,貴州航天新力鑄鍛有限責任公司800 t自由鍛造液壓機主油缸在加壓時有漏油現(xiàn)象。需要立即到現(xiàn)場確認主油缸漏油原因,并制定解決方案。

由于該設(shè)備是公司的關(guān)鍵設(shè)備,停機意味著對公司的整個生產(chǎn)環(huán)節(jié)將產(chǎn)生重大影響,因此,維修部門立即派相關(guān)人員攜帶超聲波探傷儀器到現(xiàn)場了解具體損壞情況。經(jīng)目測及超聲波探傷,確認主油缸產(chǎn)生了長300 mm 左右的貫穿性裂紋,設(shè)備無法再進行生產(chǎn)作業(yè),必須立即停機,以免加大裂紋長度,造成更嚴重的損壞。

2 維修方案

向公司上層領(lǐng)導匯報了具體損壞的情況,公司領(lǐng)導組織鍛造制造部、焊接工藝部、設(shè)備管理部討論具體的維修方案。得出2 個維修方案:一是更換主油缸;二是拆下主油缸進行焊補修復(fù)。

3 維修方案分析

3.1 焊補修復(fù)

800 t 自由鍛造液壓機主油缸結(jié)構(gòu)如圖1 所示。該油缸由筒體和封頭兩部分對焊組成,總重10 t,材料為20MnMo。生產(chǎn)工藝:鋸?fù)搀w及封頭的坯料(帶鋸床)→坯料加熱(鍛造加熱爐)→鍛造筒體及封頭毛坯(自由鍛造液壓機)→毛坯隨爐空冷(鍛造加熱爐)→毛坯檢驗(超聲波探傷)→對缺陷進行修補→筒體及封頭分別粗車成形并開雙面焊接坡口,需精加工部分留適當余量,其余加工到零件尺寸(立式車床或臥式車床)→筒體和封頭加熱,保溫,使筒體及封頭溫度內(nèi)外均勻(臺車式加熱爐)→筒體及封頭焊接(手工電弧焊,焊條選用507,焊機為直流焊機)→焊后立即進爐退火去應(yīng)力處理(臺車式加熱爐)→精加工到零件尺寸→無損探傷(超聲波及著色探傷)→對缺陷進行修復(fù)→無損探傷合格→水壓試驗合格(水壓試驗臺)→裝配。

從圖1 可以看出,該零件為一端封閉的圓柱形筒體,壁厚最大部分270 mm,其余部分165 mm,深度1700 mm,材料為20MnMo。從工藝角度分析,主油缸由于深度較大,鍛造成整體,內(nèi)孔車床是無法加工出來的。如果車床刀桿伸出1700 mm 進行內(nèi)孔的車屑加工,刀桿必然會產(chǎn)生巨幅振動,內(nèi)孔無法加工成形。必須將主油缸分成兩段制造,然后對焊成形。而選用的材料20MnMo 是低碳合金鋼,焊接性能較好,焊接質(zhì)量容易保證。從該零件生產(chǎn)工藝流程可知,零件本身就是焊接件,只要控制好焊接工藝,可以焊補修復(fù),節(jié)省成本和時間。

3.2 更換主油缸

從更換主油缸的角度分析:其一,該主油缸從設(shè)備廠家購買,單個價格24 萬元,生產(chǎn)周期85 d,其中不含運費及運輸時間,加上運費應(yīng)為25.5 萬元左右,貨到時間為95 d;其二,公司自己加工生產(chǎn)。生產(chǎn)成本10 萬元,生產(chǎn)周期85 d。采用第二個方案,雖然可以節(jié)省15.5 萬元,交貨周期減少10 d,整個停產(chǎn)時間仍為115 d,其間將會造成大量的合同無法按時交貨,嚴重影響公司的信譽,給公司造成的損失無法估量。

圖1 主油缸結(jié)構(gòu)

4 確定維修方案

4.1 修復(fù)焊接維修方案

考慮到公司生產(chǎn)任務(wù)緊張,為早日恢復(fù)生產(chǎn),公司領(lǐng)導采納了焊補維修的方式,并制定了維修方案。焊接工藝部制定的修復(fù)焊接工藝:上數(shù)控龍門銑床銑掉所有缺陷(數(shù)控龍門銑床)→主油缸預(yù)熱到350 ℃保溫4 h 使缸體內(nèi)外溫度均勻(臺車式電阻加熱爐)→焊接(采用直流焊機手工電弧焊,焊條選用507 焊條,焊前對焊條預(yù)熱烘干,當主油缸溫度低于150 ℃時停止焊接,進爐加熱)→主油缸焊接完后立即進爐退火去應(yīng)力,加熱溫度為550 ℃,保溫4 h 隨爐空冷,溫度低于100 ℃時出爐(臺車式電阻加熱爐)→上數(shù)控龍門銑床銑出外形(數(shù)控龍門銑床)。

4.2 維修過程

經(jīng)過10 d 時間,將主油缸拆下。然后上龍門銑床銑去所有缺陷,用時1 d。接下來是主油缸的加熱和焊接工作。當主油缸加熱好后即將開始焊接時,焊接工藝部主管工藝師為了減少焊接時間,根據(jù)缺陷形狀,填埋了一塊長300 mm,寬30 mm,厚30 mm 的A3 鋼板。由于該鋼板的填入,使得鋼板的底部,側(cè)面均無法焊接得到,而底部恰恰為缸體內(nèi)部受壓最薄弱的地方,因此在這個地方最容易產(chǎn)生變形,也最容易產(chǎn)生裂紋。當時雖有反對意見,但并未得到認可,因此按此方法執(zhí)行,而其余工藝都按事先編制的工藝執(zhí)行。通過28 d 的搶修,將主油缸焊好并于2019 年9 月3 日恢復(fù)生產(chǎn)。

維修后設(shè)備使用30 d 后,主油缸又發(fā)生了開裂漏油。通過現(xiàn)場確認,發(fā)生泄漏的位置正是填埋鋼板的地方。經(jīng)在場的相關(guān)人員討論決定不需要將缸體整體拆下,只需在設(shè)備上將缸體滲漏的地方清除掉部分裂紋,對表面進行焊補修復(fù)即可。因為焊補表面,只能將表面的裂紋掩蓋,內(nèi)部的裂紋并未清除掉,會向其他地方擴展,在其他地方產(chǎn)生裂紋。錯誤的補救方法又耗時5 d將主缸修復(fù)裝上,但設(shè)備只用了一天,滲漏就再次發(fā)生。

由于前兩次修復(fù)后都發(fā)生了泄漏,大家對焊補是否能修復(fù)這一缺陷產(chǎn)生了懷疑,絕大部分參與維修的人員都希望更換新的主油缸,但又無法接受幾個月的停產(chǎn)事實,于是對主油缸進行第三次修復(fù)。

修復(fù)前制定了更為嚴格而周密的修復(fù)工藝:主油缸銑去所有缺陷(數(shù)控龍門銑床)→主油缸預(yù)熱到350 ℃保溫4 h,使內(nèi)外溫度均勻(臺車式電阻加熱爐)→采用直流焊機手工電弧焊,焊條采用507,焊前焊條進行烘烤,電焊工抽調(diào)具有高級焊工證的人員進行焊補(第一次修復(fù)就沒有強調(diào)這點)。當主油缸溫度低于150 ℃時停止焊接,進爐重新加熱,溫度為350 ℃→焊后立即進爐去應(yīng)力退火,加熱溫度550 ℃,保溫5 h 隨爐空冷,降到100 ℃時出爐→加工去除焊接多余材料(數(shù)控龍門銑床)→缸體內(nèi)腔整體打磨光滑,粗糙度3.2 μm(第一次修復(fù)未采納)→無損探傷:先對整個主油缸進行超聲波探傷,然后對內(nèi)腔整體進行著色探傷(第一次沒有對整個主油缸進行無損探傷,因為填埋了一塊鋼板,超聲波探傷無法判斷內(nèi)部缺陷,只對焊接部分作了表面著色探傷)→打磨缺陷,淺的缺陷直接打磨去除,深的缺陷作小面積焊補,焊前局部預(yù)熱,焊后加熱保溫,然后打磨光亮→再進行探傷,直至無缺陷為止。經(jīng)過1 個月的拆卸,焊補,安裝,才將整臺800 t 自由鍛造液壓機恢復(fù)到位。

5 結(jié)語

2019 年12 月3 日,800 t 自由鍛造液壓機恢復(fù)了生產(chǎn),正常運行至今,說明嚴格遵守焊接工藝流程的修復(fù)工作取得了成功。通過維修不但對當前的缺陷進行了修復(fù),而且對鍛造液壓機主油缸進行了一次全面的“體檢”,排除了缺陷和隱患??茖W合理的修復(fù)工作,保證了主油缸長周期穩(wěn)定運行,使設(shè)備的使用壽命能夠達到設(shè)備的設(shè)計壽命。

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