邵海龍
(中交一公局集團有限公司,北京 100024)
由于地鐵車站位于城區,周邊環境風險多,基坑開挖過程中如出現涌水涌砂的情況會導致周邊建筑物沉降、開裂以及管線破壞,發生安全事故,因此控制圍護結構滲漏水是地鐵施工的重難點,目前,國內圍護結構滲漏檢測方法存在工作效率低、結果準確度低、設備穩定性差、結果分析軟件缺乏等問題;FGM-ECR/EFT滲漏水檢測技術可以快速準確地檢查滲漏點,連續鎖定滲漏目標,節省維修費用,防止滲水塌方事故[2]。
哈爾濱地鐵3號線某車站圍護結構采用地下連續墻設計,車站周邊主要以住宅、商業建筑共用用地為主,人流、車流較為密集;車站形式為地下三層島式車站,采用明挖順做法施工,內支持采用兩道混凝土支撐加四道鋼支撐體系,地連墻共60幅,墻厚1.0 m,端頭井墻身45 m,標準段42.5 m,入巖深度3.5 m~6.0 m,十字鋼板接頭,地連墻接縫處設置1根Φ2000MJS工法樁,半圓形樁體。
車站位于哈爾濱市松花江南岸,所處地貌單位為松花江漫灘,場地地形較為平坦,該場地勘查深度內所揭露的地層為第四紀地層。地基土分布不均勻,性質變化較大,上部第四紀地層具有2~3個明顯沉積輪回特征即從上到下顆粒由細到粗分布。表層由雜填土組成,地基土主要由中粗砂夾厚薄不均勻的黏土組成,下部基巖為白堊紀粉砂質泥巖,基坑開挖深度25 m范圍內以粉細砂和中砂為主。地下水主要為孔隙潛水,地下水靜止水位埋深為2.0 m左右。
車站地處松花江漫灘區,富水砂層地質條件,基坑開挖25 m深度范圍均為富水砂層,同時,車站緊鄰建筑群,環境風險非常高,車站施工最大的風險就是基坑開挖階段圍護結構地連墻涌水涌砂,因此,針對圍護結構滲漏水防治項目部開展了一系列研究,包括地連墻設計入巖加深、墻縫止水措施加強、墻縫外側MJS止水補強等質量加強措施,但最終圍護結構整體隔水質量仍無法直觀判定,通過調研得知ECR滲漏水檢測技術具有很強的適用性,為此,項目部組織專家會議對地連墻ECR滲漏水檢測進行了適應性研討,并邀請參建各方參會,ECR檢測技術適應性獲得大家一致認可,隨后項目部在兩座車站開展了實踐應用。
ECR滲漏水檢測技術通過對地下水中微弱的離子運動進行高靈敏度測量,由此檢測出比較復雜地下工程結構的滲漏水情況。在出現滲漏水的情況下,即使是輕微的滲流,也會因為水離子的運動,發生整個地層電場的變化,對于此種變化,通過開發的多通道多傳感器高精度量測系統,可以探測出電場異常的位置,從而檢測出滲漏點[1]。
該次滲漏水檢測工作量為車站地連墻圍護結構:總長度為140 m,檢測區域分A、B 2個檢測區域,檢測開始前先將檢測區域開挖至原狀土,利用基坑外側的既有的水位觀測井來布設ECR發射源,以此來產生矢量電場,觀測井發射深度為35 m,基坑內測不同表面位置布設可移動的負極(AP),可移動負極在基坑內部按接縫位置均勻布設間距3 m左右,形成對稱布局,通過發射源形成強制電場以幾何方向進入基坑內部的測量區域,通過增強示蹤劑來增大流入混凝土結構及墻角下方的滲漏能量,從而探測滲漏區域。檢測傳感器總計123個。檢測區域為車站主體內部距離地下連續墻3 m以內的區域。
判定依據:漏點的標準是測量的能量超過75%以上,體現為一個高能量,這表示有水流通過地下連續墻流入基坑內部。滲點的標準是測量的能量值約在50%到75%時,水流的密集度較低,這體現為可見的墻壁或接縫處細小水流或陰濕。在檢測過程中發現更小的能量,該值比滲點的能量值更小,是因為墻體上的存在水分。
根據檢測區域結果分析:建議修補點—漏點(有較大水量流入,建議在基坑開挖前預先加固處理);注意觀察點—滲點(墻體或地下連續墻接縫處陰濕或少量水流入,在基坑開挖時注意觀察)在檢測1區存在2個建議修補點—漏點L1、L2,位于WS2/WS3接縫;WS4/WS5接縫;5個注意觀察點—滲點S1、S2、S3、S4、S5;位于WW1/WW2接縫;WW2/WW3接縫;WW4墻體;WS1墻體;WS7墻體。在檢測2區存在2個建議修補點—漏點L3、L4,位于WS12/WS13接縫;WS18/WS19接縫;4個注意觀察點—滲點S6、S7、S8、S9;位于WS9墻體;WS11墻體;WS15墻體;WS16/WS17接縫。在檢測3區存在2個建議修補點—漏點L5、L6,位于WS21/WS22接縫;WE4/WE5接縫;1個注意觀察點—滲點S10,位于WE2墻體;車站總共6個建議修補點—漏點,10個注意觀察點—滲點。
根據ECR檢測結果,對地連墻接縫6處漏點進行預加固處理,預加固順序:從基坑東側向西側逐一加固(L1- L2-L3- L4- L5- L6),因前期在接縫處外側有一根半徑1 m的MJS高壓旋噴樁,所以在引孔時點位確定在接縫一側距離接縫0.9 m、距離地連墻外邊緣0.5 m處,引孔深度30 m,注漿操作從30 m開始進行后退式注漿,9 m位置結束。漿液采用雙液漿(水泥+水玻璃),注漿采用雙控指標:壓力控制在1 MPa~1.5 MPa,注漿量控制在1 m3。在接縫另一側對稱位置引孔,引孔深度2 m,作為應急注漿孔,減少出現險情時的準備時間。預注漿加固孔位布置如圖1所示。
為了滿足雙液漿具有較短的凝結時間和初始強度,試驗室進行了各種摻配比例的配合比試驗。材料選擇:水泥規格為P.042.5,水玻璃規格:濃度42Be’;經過多種摻配和擬合現場實際進行試驗,按不同摻配比例最終確定雙液漿配比為表1中序號3所列,滿足新現場注漿要求;檢測指標:試驗室凝結時間40 s,模擬富水砂層條件下凝結時間71 s,雙液漿配合比見表1。

表1 雙液漿配合比匯總

圖1 預注漿加固孔位布置圖
滲點由于水流密度低,不會出現涌砂的風險,根據以往施工類似經驗和現場實際情況。采取2種治理方案。1)針對墻體、墻縫滲水濕漬情況,采取注聚氨酯堵漏+快硬硫鋁酸鹽水泥封堵方案治理。2)針對墻體、墻縫有細小水流情況或有明顯夾泥砂缺陷,采用注聚氨酯+快硬硫鋁酸鹽水泥+鋼板封壓方案。
ECR檢測滲漏水部位開挖前進行局部超前探挖,先采用人工掏槽開挖檢測滲漏水位置,每次探挖到開挖面以下2 m,無漏砂漏水現象方可繼續開挖,基坑開挖階段進行不間斷跟蹤檢查巡視,發現情況及時上報并采取應急措施。
為了檢查滲漏點治理效果,在車站基坑開挖的過程中,重點關注滲漏點位置開挖情況,詳細記錄開挖面缺陷,滲漏水情況,到基坑開挖完為止,未出現大的滲漏水情況,個別漏點范圍局部有滲水情況,但未發現較大的滲流和涌砂涌水情況,滲點范圍內有濕漬情況,相應情況都采取了相應的解決措施,達到了基坑開挖安全質量管理最終的目標。
地連墻ECR滲漏水檢測的準確度可以達到90%以上,具體的滲漏點位置評估的精度誤差小于3 m,結合“地連墻滲漏水絕大多數發生在接縫處”的經驗規律,檢測結果可以滿足地連墻滲漏水預處理的要求,車站開挖未出現涌水涌砂情況,有效地保證了施工生產安全,杜絕基坑、隧道滲水和塌方以及由此引起的周圍建構筑物不均勻沉降、管線裂縫等事故的發生,有力地保障了工程建設和人民公共財產安全。